李 路,喬 明
(電子科技大學,成都 610054)
在高壓柵驅(qū)動集成電路中,通常需要10~25 V的CMOS器件結(jié)構(gòu)[1-5],電路中高壓器件及高壓隔離島占據(jù)整個芯片面積較少,中等電壓的邏輯控制部分占據(jù)了較大面積。隨著超大規(guī)模集成電路特征尺寸的縮小,將更小的線寬用于高壓電路中成為趨勢,同時給工藝要求帶來更大的挑戰(zhàn)[6]。
本文基于0.35μm BCD工藝,制備了用于高壓柵驅(qū)動集成電路的25 V的CMOS結(jié)構(gòu),流片結(jié)果顯示NMOS管反向有較大漏電流產(chǎn)生。針對失效結(jié)果進行了仿真分析,找到失效原因,并提出了改進方案,結(jié)合方案中新的工藝改進,最終流片結(jié)果符合電路應(yīng)用要求。
如圖1為NMOS結(jié)構(gòu)圖,其主要工藝為:(1)P型襯底上注入并高溫推結(jié)形成N型埋層NBL;(2)生長N型外延層N-epi;(3)注入P型材料推結(jié)形成PW;(4)注入N型材料推結(jié)形成N-drift;橫向隔離采用結(jié)隔離技術(shù)。
圖1 NMOS結(jié)構(gòu)圖
圖2 (a)為NMOS反向耐壓測試曲線,流片測試結(jié)果顯示,低壓NMOS管關(guān)態(tài)靜態(tài)電流出現(xiàn)過大的問題,在漏壓為20 V時漏電已達1 nA量級。為了明確找出漏電路徑,對每個端口的電流進行監(jiān)測,如圖2(b)所示。可以看出,當漏極電壓大于10 V時,隨著漏壓增加,漏電流和體區(qū)電流Ibulk也逐漸增加,兩者幾乎相等。此時源級IS和Vb端電流很小,可以忽略。直到漏壓等于36 V左右,器件發(fā)生擊穿,源級電流劇烈增加,和漏極電流幾乎保持相等。結(jié)果可初步判定漏電主要來自bulk端體區(qū)。
圖2 NMOS漏電監(jiān)測曲線圖
本文采用Tsuprem4工藝仿真,為了方便監(jiān)測電流,將源電極和體區(qū)電極分開。耐壓仿真方式為Vb=Vg=Vbulk=Vsub=0 V,掃漏極Vd電壓。經(jīng)過仿真發(fā)現(xiàn),器件表面出現(xiàn)兩個電場尖峰,如圖3所示。A點位于表面x=45.98μm處,B點位于表面x=47.55μm處(為最終擊穿點)。
圖3 NMOS仿真結(jié)構(gòu)
從圖4表面摻雜濃度分布圖可以看出,A點正處于P-well與N-drift的冶金結(jié)處,而B點處于N-drift與N+的交界處。
圖4 NMOS表面摻雜濃度分布
圖5 給出了器件表面電場隨著漏極電壓增加的變化情況。可以看出,兩個尖峰電場值隨著漏壓增加而增加。特別注意尖峰A,在漏壓僅僅5 V時,尖峰電場值就達到了2×105V/cm,在擊穿時最終超過6×105V/cm??梢越忉尀楸砻?6μm附近,雜質(zhì)濃度變化巨大,且N型摻雜雜質(zhì)濃度過大,臨界擊穿電場會相應(yīng)地增加。另外,在高漏壓時可以看出,B點電場超過A點,最終在此處擊穿。
圖5 同漏極電壓下表面電場分布
圖6 (a)顯示了器件表面碰撞電離產(chǎn)生率IIG隨著漏極電壓增加的變化情況。由于IIG與電場強度相關(guān),所以其分布與電場分布趨勢一致,隨著漏壓增加IIG增加。A點處的IIG始終大于B點處。圖6(b)顯示了不同漏極電壓下表面空穴電流密度分布??梢钥闯?,在漂移區(qū)A點附近,空穴電流密度顯著高于其他地方,且隨著漏極電壓的增加而增加??昭娏髦饕獊碜杂谄茀^(qū)里的碰撞電離產(chǎn)生的電子空穴對。
圖6 同漏極電壓下表面IIG分布與空穴電流密度
為了對空穴電流進行監(jiān)測,進行了矢量仿真。圖7(a)為漏極電壓15 V時的空穴電流矢量圖,可以看出,漂移區(qū)中產(chǎn)生的電子空穴對形成空穴電流,經(jīng)過溝道進入體區(qū)P-well,最終流進體電極,形成體電流。圖7(b)為擊穿時空穴電流矢量圖,其空穴電流路徑與15 V漏極電壓時有明顯不同。擊穿時,空穴電流流向了N-drift下方的P-well區(qū)和P-type區(qū),然后流向體區(qū)。
綜上分析,并結(jié)合測試結(jié)果,找到了NMOS漏電的原因,是由于P-well/N-drfit結(jié)處電場過大,引起弱的電子空穴碰撞電離,導(dǎo)致漏極靜態(tài)電流和體區(qū)電流增加。針對此原因,改進工藝將降低N-drift的濃度,改進方案將N-drift工藝中第二步注入劑量(8×1012cm-2)降低,見表1。
圖7 空穴電流矢量圖
表1 不同N-drift摻雜劑量結(jié)果
圖8 改進后NMOS反向耐壓測試曲線
如圖8所示,改進后的NMOS漏電問題得到解決,其在漏壓為25 V時的漏電流為1×10-12A,達到設(shè)計要求。
通過仿真測試,分析出了NMOS管漏電的路徑主要來自體區(qū)BULK端的空穴電流,漏電原因認定為體區(qū)內(nèi)局部電場過高導(dǎo)致電離漏電,通過降低N-drift第二次注入的劑量,NMOS管的漏電問題得到改善。測試結(jié)果表明,改進后的NMOS管在Vd=25 V時反向漏電流IDS量級為0.001 nA,滿足應(yīng)用要求。