郭 浩,許 光,高本國(guó)
(天津鋼管集團(tuán)股份有限公司,天津300301)
泥炮機(jī)是高爐爐前生產(chǎn)的心臟設(shè)備,在高爐生產(chǎn)中占有的重要地位。天津鋼管集團(tuán)制鐵公司泥炮機(jī)在高爐投產(chǎn)后一直沒(méi)進(jìn)行過(guò)大修和更換,泥炮機(jī)已經(jīng)很難滿足正常使用的工作要求。針對(duì)這一情況,根據(jù)天津鋼管集團(tuán)制鐵公司的要求,對(duì)泥炮機(jī)進(jìn)行了更換和改造。新泥炮機(jī)采用了北京科技大學(xué)設(shè)計(jì)的KD240型液壓泥炮,其特點(diǎn)是機(jī)械構(gòu)件重量輕,液壓系統(tǒng)簡(jiǎn)單,易于操作等。經(jīng)過(guò)幾年的生產(chǎn)實(shí)踐,遇到一些問(wèn)題,2009年高爐大修,由廣州白云液壓機(jī)械廠對(duì)該設(shè)備控制系統(tǒng)進(jìn)行改造。
KD240型液壓泥熗結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。該液壓泥炮主要由旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)和打泥機(jī)構(gòu)兩個(gè)部件組成,旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)由液壓缸驅(qū)動(dòng),打泥機(jī)構(gòu)由炮筒內(nèi)活塞驅(qū)動(dòng)。其結(jié)構(gòu)型式為PW型號(hào),設(shè)備安裝時(shí)與水平面成13度傾角的斜底座式配合,安裝的機(jī)構(gòu)運(yùn)行維護(hù)簡(jiǎn)單,全部動(dòng)作由液壓系統(tǒng)帶動(dòng)兩個(gè)油缸來(lái)完成。其中旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的液壓缸驅(qū)動(dòng)四連桿機(jī)構(gòu)來(lái)控制轉(zhuǎn)炮、壓炮等動(dòng)作,油缸來(lái)回轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程時(shí),避免了運(yùn)動(dòng)死角,動(dòng)作平穩(wěn)可靠。
圖1 KD240液壓泥炮結(jié)構(gòu)圖
KD240型液壓泥炮工作方式是打泥機(jī)構(gòu)的液壓缸活塞桿被固定,液壓缸本體來(lái)回動(dòng)作,帶動(dòng)泥缸內(nèi)的泥塞前進(jìn)后退達(dá)到打泥和裝泥的目的,液壓泥炮的旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)在一斜底座上,斜底座方向有13度的堵炮角度,這樣回轉(zhuǎn)退到原工作位置時(shí),不會(huì)干擾爐前鐵口的除塵管道及罩子。打泥機(jī)構(gòu)是懸掛在旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的上面,角度通過(guò)短拉桿調(diào)節(jié)螺紋來(lái)調(diào)整泥炮的堵口角度。
KD240液壓泥炮自重15 800 kg,其各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)及性能參數(shù)簡(jiǎn)介如下。
泥缸容積0.23立方米,泥塞工作推力2 400 kN,炮泥單位工作壓力12.2 MPa,泥缸直徑500 mm,吐泥速度0.25 m/s,油缸直徑350 mm,油缸行程1 380 mm,工作油壓25 MPa,額定流量104 L/min,活塞有效直徑1 170 mm。
壓炮力220 kN,壓炮角度13°,工作轉(zhuǎn)角160°,回轉(zhuǎn)時(shí)間12-15 s,油缸直徑180 mm,活塞行程1 010 mm,工作油壓21 MPa,額定流量127 L/min。
垂直載荷Pz=160 kN,水平力(壓炮時(shí))Px=220 kN,平面轉(zhuǎn)矩Mz=495 kN·m,傾動(dòng)力矩:壓炮時(shí)Mx=202 kN·m,My=360 kN·m,轉(zhuǎn)臂與鐵鉤平行時(shí)Mymax=110 kN·m.
泥炮液壓系統(tǒng)故障排列直方圖如圖2所示。泥炮機(jī)故障產(chǎn)生原因是多方面的,泥炮回轉(zhuǎn)控制拉桿是調(diào)整泥炮南北方向上與高爐鐵口中心線相對(duì)位置的調(diào)整裝置,在泥炮回轉(zhuǎn)過(guò)程中保證泥炮炮頭與鐵口中心線的同軸度,正常狀態(tài)下承擔(dān)泥炮的整體回轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)慣性受力。從拉桿的受力分析入手,拉桿唯一受力是帶有180 Mpa壓力的液壓油對(duì)油缸沖壓推動(dòng)油缸動(dòng)作,油缸推動(dòng)泥炮回轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)動(dòng)慣性力。接近10噸的回轉(zhuǎn)部分在油缸推動(dòng)下,以定速轉(zhuǎn)向鐵口,對(duì)拉桿造成的拉伸。然后撞擊鐵口后反作用在泥炮拉桿上,對(duì)其產(chǎn)生一定的壓縮。近期爐前設(shè)備故障相對(duì)集中爆發(fā),如回轉(zhuǎn)油缸緩沖失效,油缸漏油嚴(yán)重,泥炮拉桿兩次彎曲變形,以及泥炮主油路故障,還有泥炮控制拉桿銷(xiāo)軸開(kāi)焊,問(wèn)題集中體現(xiàn)在泥炮控制拉桿上。因此可以得出,泥炮運(yùn)行的穩(wěn)定性主要取決于油溫、油品質(zhì)量和沖擊力的控制。
爐前液壓站4臺(tái)液壓泵同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),油液的溫度很快會(huì)升到60多度,油溫的升高會(huì)導(dǎo)致閥芯磨損較快,引起不能起到自身保壓功能等諸多嚴(yán)重的問(wèn)題。即使液壓站采取間歇式工作,液壓油的溫度仍然沒(méi)有下降到正常的范圍內(nèi),其原因?yàn)楸旧淼难h(huán)冷卻系統(tǒng)進(jìn)水溫度高達(dá)30多度,起不到一個(gè)良好的冷卻效果,同時(shí)液壓油箱面積過(guò)小,散熱能力達(dá)不到要求。目前采取的措施是在油箱旁安置一臺(tái)8KW的風(fēng)機(jī)對(duì)油箱進(jìn)行風(fēng)冷。下一步的計(jì)劃是對(duì)冷卻系統(tǒng)進(jìn)行改造,參考熱風(fēng)爐液壓站冷卻水系統(tǒng)改造的經(jīng)驗(yàn),增加一臺(tái)制冷機(jī)來(lái)降低循環(huán)冷卻的進(jìn)水溫度。
對(duì)于液壓系統(tǒng)而言,油質(zhì)清潔度至關(guān)重要。原系統(tǒng)所帶的回油過(guò)濾器從過(guò)濾精度和過(guò)濾能力上已經(jīng)不能滿足系統(tǒng)對(duì)油質(zhì)的要求,采用自循環(huán)過(guò)濾系統(tǒng)是提高可靠性的重要手段。措施是在油箱旁增設(shè)一臺(tái)過(guò)濾精度為5 μ的3R過(guò)濾機(jī),每個(gè)月更換過(guò)濾機(jī)的濾芯 提高液壓系統(tǒng)油品品質(zhì),將油品精度提高到NAS8級(jí)。實(shí)際使用系統(tǒng)半年后故障率有了明顯的下降。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)反饋及成本效益分析,爐前的環(huán)境因素對(duì)泥炮設(shè)備的使用壽命影響極大。為保證高爐能夠正常出鐵,決定采用東、西兩個(gè)出鐵口出鐵,兩個(gè)出鐵口各設(shè)置泥炮和開(kāi)口機(jī),兩邊的泥炮、開(kāi)口機(jī)有各自的控制閥臺(tái),共用一個(gè)液壓泵站。設(shè)備改造后運(yùn)行一年多,保證了高爐的開(kāi)口和堵口,使高爐正常的出鐵。圖3給出了改造后的泥炮液壓系統(tǒng)原理簡(jiǎn)圖。由于國(guó)產(chǎn)的手動(dòng)換向閥會(huì)引起系統(tǒng)很大的沖擊并且手動(dòng)換向閥內(nèi)部的定位銷(xiāo)軸在使用時(shí)經(jīng)常斷裂,使換向閥無(wú)法換向,導(dǎo)致泥炮無(wú)法工作,采取的應(yīng)對(duì)措施是增設(shè)一手動(dòng)換向閥操作閥臺(tái)(如圖3)。新增的手動(dòng)操作閥臺(tái)的手動(dòng)換向閥對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性提供了保障,同時(shí)也解決了原有液壓閥臺(tái)滲油的老問(wèn)題。
圖2 泥炮液壓系統(tǒng)故障排列直方圖
圖3 改造后的泥炮液壓系統(tǒng)原理簡(jiǎn)圖
由于泥炮的振動(dòng)沖擊比較大,導(dǎo)致連桿和液壓缸的連接銷(xiāo)軸經(jīng)常斷裂,極大的影響了泥炮的正常工作。將斷裂的銷(xiāo)軸拆下經(jīng)分析后,發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)軸的材質(zhì)和強(qiáng)度達(dá)不到要求。應(yīng)對(duì)措施是將原來(lái)的普通鋼銷(xiāo)軸更換材質(zhì)為40Cr鍛件制作的銷(xiāo)軸,更換后得到了明顯改善效果。
通過(guò)以上四項(xiàng)有效的整改措施,基本解決了泥炮使用過(guò)程中遇到的問(wèn)題,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,改造后的泥炮非計(jì)劃?rùn)z修率為零。
所拆解、制造及裝配驗(yàn)收的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)按北京科技大學(xué)——KD24液壓泥炮圖紙及技術(shù)條件嚴(yán)格執(zhí)行。提供油缸打壓試驗(yàn)報(bào)告一份,交付焊口探傷報(bào)告一份,交付機(jī)械整體試驗(yàn)報(bào)告及合格證。
6.1 檢查及更換回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)部分的所有軸承,銷(xiāo)軸及自潤(rùn)滑軸承,檢查修復(fù)機(jī)架各部分軸和孔的尺寸和形位公差。需要更換均需重新制作。
6.2 拆解回轉(zhuǎn)油缸,檢查活塞桿、活塞、銅套等部件。需要更換的全部更換,所有密封全部更換。如油缸活塞桿、缸筒經(jīng)解體檢查因損傷無(wú)法修復(fù)時(shí),應(yīng)重新制作。
6.3 拆解吊掛機(jī)構(gòu)緩沖器,修復(fù)各部分尺寸及更換全部關(guān)節(jié)軸承、碟簧,制作更換銷(xiāo)軸。鞍座及上蓋按照乙方提供相對(duì)應(yīng)圖紙重新制作。修復(fù)控制連桿,更換碟簧,控制連桿固定用銷(xiāo)軸加長(zhǎng),并固定焊接(長(zhǎng)度要求大于裝配銷(xiāo)孔尺寸)。
6.4 配作管卡及配管和連接頭。整體修復(fù)完成后,在修復(fù)方現(xiàn)場(chǎng)做運(yùn)行試驗(yàn),達(dá)成技術(shù)要求后進(jìn)行刷漆、涂油。止動(dòng)板上部加裝防塵蓋。機(jī)構(gòu)所有焊口要進(jìn)行探傷檢查。肘板樞軸加油孔徑向外轉(zhuǎn)120度至機(jī)構(gòu)外側(cè)(加管路配接頭),裝配圖第KD21-40.22軸在回轉(zhuǎn)結(jié)合部位設(shè)計(jì)加油潤(rùn)滑孔道。
如遇故障東(西)泥炮液壓系統(tǒng)不啟壓,電機(jī)正常運(yùn)行,導(dǎo)致泥炮無(wú)旋轉(zhuǎn)、打泥動(dòng)作,不及時(shí)處理將會(huì)影響堵口。
應(yīng)急措施:東、西泥炮液壓系統(tǒng)為相互備用,具體操作步驟如下:將爐前液壓站1#、2#液壓泵出口之間相連的球閥打開(kāi)(在油箱上表面處);如要運(yùn)行東泥炮,就將西操作間的泥炮閥臺(tái)進(jìn)油球閥(一件)關(guān)閉;如要運(yùn)行西泥炮,就將東操作間的泥炮閥臺(tái)進(jìn)油球閥(一件)關(guān)閉;球閥開(kāi)關(guān)完畢后,試運(yùn)行泥炮,確保正常堵口。
設(shè)備的不斷更新改造和投入使用,可以達(dá)到不斷完善設(shè)備功能及結(jié)構(gòu)的目的。找到問(wèn)題所在,主動(dòng)改造創(chuàng)新,排除不適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)需要的隱患是我們的目標(biāo)。設(shè)備改造是基礎(chǔ),同時(shí)不能忽視設(shè)備的基礎(chǔ)管理。
改造后泥炮的故障率為零,每年節(jié)約外委維修費(fèi)用20余萬(wàn)元。從安全和環(huán)保生產(chǎn)的角度分析,社會(huì)效益會(huì)比經(jīng)濟(jì)效益高很多。本項(xiàng)工作所做的改造完全可以應(yīng)用到全國(guó)其他同類(lèi)型高爐上,可以解決困擾很多企業(yè)的難題。
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