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秦山核電廠旋轉濾網(wǎng)銷軸材料失效分析與改進

2021-02-10 06:50白雙熒
設備管理與維修 2021年24期
關鍵詞:鏈板銷軸耐蝕性

白雙熒,趙 丹

(中核核電運行管理有限公司,浙江嘉興 314300)

0 引言

秦山核電廠地處杭州灣水域,電廠運行所需的循環(huán)冷卻水均取自杭州灣海水,通過循環(huán)水系統(tǒng)的運行,使杭州灣成為電廠的最終熱阱。循環(huán)水系統(tǒng)設備的可用性不僅影響到電廠熱力系統(tǒng)的正常工作和經(jīng)濟運行,而且影響到核電廠的核安全。秦山核電機組的旋轉濾網(wǎng),布置在海水泵和循泵的吸水室之前,用于過濾經(jīng)取水口攔污柵粗濾后的海水,保證電廠最終熱阱的可靠性。

1 旋轉濾網(wǎng)的工作原理

銷軸的定位件包括軸套和一端的定位塊,海水介質條件下,3Cr13 材料的銷軸強度和耐海水腐蝕性較低,銷軸磨損或腐蝕后外徑變小,與軸套和定位塊之間的間隙增加,由于環(huán)境中泥沙介質的存在,會加快銷軸的磨損,此時銷軸失去定位作用發(fā)生轉動,鏈條在重力作用下被拉長,傳動鏈條松動。網(wǎng)板向鏈條松動的一側傾斜并發(fā)生扭轉造成卡澀。銷軸作為濾網(wǎng)傳動鏈條的連接件,其大面積失效后將導致濾網(wǎng)運轉失衡造成卡澀,濾網(wǎng)故障后,將影響二回路循泵和一回路海水泵的可用性,循環(huán)水系統(tǒng)可靠性下降,存在電廠最終熱阱喪失的潛在風險。

2 存在的缺陷與問題

自3 臺旋轉濾網(wǎng)安裝運行以來,頻繁發(fā)生“鏈條松動報警”故障,檢查發(fā)現(xiàn)主要問題為銷軸存在腐蝕、磨損和斷裂,導致定位失效,進而鏈板和銷軸之間發(fā)生轉動,網(wǎng)板平衡度改變造成運轉失衡。3 臺濾網(wǎng)安裝有不同批次的銷軸,在運行約1 年時間后,2#濾網(wǎng)的銷軸存在嚴重腐蝕和開裂現(xiàn)象,另外2 臺所用銷軸腐蝕程度較輕,基本未發(fā)生斷裂。正常情況下,銷軸的設計壽期為2 年以上,認為銷軸質量不符合當前設計和使用要求。

銷軸實物包括:新銷軸1 根(試樣號a);3 根未斷裂銷軸(試樣號b、c、d),其中2 根腐蝕嚴重銷軸(試樣號c、d);4 根斷裂銷軸(試樣號e、f、g、h);1 根安裝于3#濾網(wǎng)未發(fā)生腐蝕的銷軸(試樣號i)。其中,新銷軸a、2#濾網(wǎng)當前使用的銷軸b~h、3#濾網(wǎng)銷軸i 分別屬于3 個不同的制造批次(圖1)。

圖1 銷軸實物

3 銷軸材料失效分析

對比使用狀態(tài)良好的銷軸,通過宏觀檢查、化學成分檢驗、金相結構分析、硬度測試和電化學試驗等,分析銷軸斷裂的原因。選取銷軸試樣進行化學成分檢測、金相分析、硬度測試、斷口檢查、電化學腐蝕試驗,試驗項目和試樣件的選擇見表1。其中,選取未斷裂、腐蝕不嚴重的銷軸b 作為試樣,若試驗結果證明在材料性能方面存在問題,則證明已斷裂或腐蝕的2#濾網(wǎng)銷軸存在同樣問題。

表1 試驗項目

3.1 宏觀形貌

觀察斷裂的銷軸,發(fā)現(xiàn)斷口呈脆斷特征,斷裂處主要位于兩個部位:①腐蝕嚴重的與鏈板接觸部位;②銷軸中間腐蝕輕微的部位。同時,很多斷裂的銷軸存在環(huán)向的短裂紋。

2#、3#濾網(wǎng)銷軸上均可見明顯的點蝕痕跡,這與3Cr13 馬氏體不銹鋼耐海水腐蝕性較差有關。發(fā)生腐蝕的c、d、e、f、g 銷軸兩端與鏈板接觸的部位腐蝕尤為嚴重。與幾乎同期安裝的3#濾網(wǎng)銷軸狀態(tài)對比,說明2#濾網(wǎng)銷軸在海水中的耐蝕性較差,材料方面可能存在問題。

3.2 化學成分

對試樣a、b、i 進行化學成分分析,與3Cr13 不銹鋼相應標準GB/T 1220—2007 比較,結果見表2。結果表明:①新銷軸和3#濾網(wǎng)銷軸成分合格;②2#濾網(wǎng)銷軸碳含量偏高,但仍在標準范圍內(nèi),鉻含量偏低,已經(jīng)超出限值,屬于不合格材料。

表2 銷軸化學元素含量 %

Cr 含量對于3Cr13 馬氏體不銹鋼的耐蝕性至關重要,要求含量至少在12.00%以上,方能保證其耐蝕性。Cr 含量偏低加之碳含量高,導致材料硬度會偏高,容易發(fā)生應力腐蝕。

3.3 拉伸和沖擊

對試樣b、i 進行拉伸和沖擊測試,結果見表3。結果表明:試樣b 抗拉強度、屈服強度、斷面延伸率均不達標。這與硬度檢測的結論是一致的,說明試樣材料具有硬脆傾向,韌性不足,強度較差。

表3 拉伸和沖擊測試結果

4 結論與建議

根據(jù)銷軸材料的失效分析,銷軸斷裂的根本原因歸納為兩種模式:①銷軸中部的斷裂,主要是由于部件表面存在原始裂紋,材料韌性不足是開裂的主要原因,海水腐蝕起促進作用;②銷軸兩端與鏈板接觸部位的斷裂,主要是由于鏈板與銷軸之間存在電偶腐蝕。

導致銷軸硬脆性高、耐腐蝕性差的主要原因是熱處理工藝不當,其次為原材料質量較差。當前已在制造工藝和質量控制方面,從明確熱處理工藝,規(guī)范材料成分、力學性能、原材料和成品的無損檢測要求等方面進行管控,質量改善效果顯著。

長遠來看,為保證銷軸的長效耐腐蝕性,降低脆斷風險,可選擇硬度和強度高、耐蝕性更好的材料,通過至少3 個換料周期的檢查,以驗證其長期運行的安全可靠性。這對于降低旋轉濾網(wǎng)的故障率,提高循環(huán)水系統(tǒng)的穩(wěn)定性,保障電站最終熱阱的安全,具有重要意義。

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