梁祥遠,王興,金龍
(鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧 鞍山 114021)
供氧是氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼整個吹煉過程的中心環(huán)節(jié),影響吹煉熔時和鋼水成分,對去除鋼中有害雜質(zhì)和有害元素非常關鍵。氧槍是煉鋼中關鍵的供氧裝備,氧槍能把氧氣通過強壓噴進熔池中,達到提高鋼水溫度、除碳及去夾雜的目的。噴頭是構(gòu)成氧槍的重要部件,氧槍噴頭不但要求冶金效果好,而且要有較高的高溫耐蝕性和抗變形能力。鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠100 t轉(zhuǎn)爐用氧槍供氧強度較小,吹煉時間長,不利于熔池的攪拌,使吹煉終點氧含量高,增加鋼鐵料的同時增加了脫氧合金的消耗。因此,對該轉(zhuǎn)爐氧槍噴頭參數(shù)進行了優(yōu)化,縮短了供氧時間,降低了鋼鐵料的消耗。
鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠二分廠現(xiàn)有3座100 t頂?shù)讖痛缔D(zhuǎn)爐,轉(zhuǎn)爐主要技術(shù)參數(shù)見表1,氧槍噴頭原設計參數(shù)見表2。
由于鐵水條件、廢鋼及冷料原材料的變化、操作者的更換以及爐齡的增長均導致爐膛內(nèi)襯的形狀發(fā)生變化,而且一個氧氣總管道先后供氧給各轉(zhuǎn)爐,造成各轉(zhuǎn)爐供氧壓力不同。上述原因?qū)е略鯓寚婎^使用過程中出現(xiàn)以下問題。
(1)供氧時間較長,供氧強度較小
表1 轉(zhuǎn)爐主要技術(shù)參數(shù)
表2 氧槍噴頭原設計參數(shù)
供氧量為18 500~19 500 m3/h,供氧強度為3.16 m3/(t·min),平均供氧時間在 16 min 以上,冶煉周期在33 min以上,轉(zhuǎn)爐供氧時間已經(jīng)滿足不了連鑄機恒拉速的要求。
(2)跑渣、噴濺、粘煙罩頻率高
由于氧槍的各參數(shù)與爐膛形狀不匹配,有時前期來渣特別快,壓入的爐料立即以低溫黑熔渣從爐口緩慢涌出,很難將爐渣壓入爐內(nèi)。中期爐內(nèi)溫度提高,爐內(nèi)碳反應劇烈,造成了高溫渣的涌出,增加了鋼鐵料的消耗。吹煉過程中沖擊面積小,過程化渣效果差,易噴濺,吹煉損耗大,而且容易粘煙罩導致生產(chǎn)事故。
(3)氧槍槍齡短
由于原來氧槍參數(shù)不合理,冶煉過程化渣困難,熔渣中期容易出現(xiàn)返干。隨著轉(zhuǎn)爐爐齡的增長,化渣效果變差,經(jīng)常出現(xiàn)前期跑渣后,氧槍粘鐵,中期返干沒有爐渣,氧氣流股直接吹到鋼水面上導致氧槍粘鋼。操作時必須抬高槍位重新化渣,結(jié)果加劇了氧氣射流對爐襯的侵蝕。氧槍粘鋼粘鐵侵蝕噴頭部位,降低槍齡。
(4)濺渣護爐效果不理想
由于氧槍參數(shù)不合理,導致熔渣過稀,濺渣護爐時增加了氮氣的消耗,延長了濺渣時間,結(jié)果影響爐襯,增加了爐襯維護費用。
(1) 供氧量
根據(jù)馬赫數(shù)M=1.99,查等熵流表得出P出/P0=0.129 8,由于噴頭出口壓力P出即爐膛壓力近似于大氣壓力,所以計算得設計壓力(閥后)P0=0.79 MPa,根據(jù)下列公式計算供氧量[1]:
式中,CD為修正系數(shù),取0.96;A0為喉口斷面積,本噴頭為 3 017.54 mm2;P0為設計氧壓,0.79 MPa;T0為氧氣滯止溫度,本噴頭取293 K。
通過計算得原噴頭供氧量Q=14 400 m3/h。
目前實際使用供氧量為20 000 m3/h,超過設計供氧量的28%,嚴重超出設計能力上限,造成了噴濺、脫磷困難、供氧時間長等問題。因此可適當提高設計供氧量,增加供氧強度,達到減少噴濺、提高脫磷率的目的。
(2) 沖擊深度
沖擊深度受氧槍噴頭參數(shù)影響較大,根據(jù)弗林公式計算沖擊深度 h[2]:
式中,P0為氧氣滯止壓力,為 7.9 kg/cm2;D0為氧槍喉口直徑,為31 mm;H為操作槍位,cm。
根據(jù)公式(2),過程操作槍位H為150 cm時,計算沖擊深度h為71.8 cm,當熔池深度為125 cm時,沖擊比(沖擊深度與熔池深度比值)為57.4%;拉碳槍位H為105 cm時,沖擊深度為85.1 cm,沖擊比為68.1%。射流對熔池沖擊深度過大,對爐底沖刷比較嚴重。脫碳速度快,渣中氧化鐵消耗速度快,容易造成爐渣返干,易噴濺。
3.2.1喉口直徑
馬赫數(shù)過大,易出現(xiàn)噴濺,增加熱損失、渣鐵料消耗及鐵損,且易損壞轉(zhuǎn)爐內(nèi)襯和爐底;馬赫數(shù)較低,射流攪拌作用減弱,氧氣利用率降低,渣中含鐵增高,亦引起噴濺[2]。綜合考慮,為縮短供氧時間,提高噴頭使用壽命,減少噴濺,取馬赫數(shù)2.02,因此設計滯止壓力為0.84 MPa。適當提高供氧強度,選用氧氣流量21 000 m3/h,增加喉口直徑,根據(jù)式(1),計算得新噴頭喉口直徑為34.1 mm。
3.2.2出口直徑
根據(jù)馬赫數(shù)為 2.02,查表得 A出/A喉=1.716,因此,可計算新噴頭出口直徑為44.7 mm。
3.2.3中心傾角
射流對熔池有一定的沖擊深度和沖擊面積,在保證沖擊深度的前提下,適當增加噴頭中心傾角,沖擊面積增大,氧氣射流的化渣能力增強,脫磷效果好。因此,新噴頭的中心傾角較原噴頭增加0.5°,即確定為 12.5°。
3.2.4射流沖擊深度及操作槍位
計算可知,當過程沖擊比達到60%時,新噴頭的沖擊深度為75 cm,過程操作槍位為166 cm;當拉碳沖擊比達到69%時,新噴頭的沖擊深度為86.25 cm,過程操作槍位為123 cm。新噴頭的操作槍位較原噴頭提高10%~17%,有利于提高噴頭壽命,沖擊面積增加有利于脫磷。優(yōu)化后氧槍噴頭參數(shù)見表3。
表3 優(yōu)化后氧槍噴頭參數(shù)
相同的工況氧壓條件下,新噴頭的動能較原噴頭的大。因此,新噴頭對熔池的攪拌能力大,沖擊深度深,氧氣的利用率也高。對優(yōu)化后的噴頭進行跟蹤試驗 并對比優(yōu)化前的,結(jié)果發(fā)現(xiàn),優(yōu)化前的耗氧量波動范圍為52~57 m3/t,離散度較大,且平均值較高。優(yōu)化后,耗氧量變化比較平穩(wěn),基本在51~54 m3/t,而且平均耗氧量比較低。耗氧量約降低了1.81 m3/t,平均降低6%。
優(yōu)化后的氧槍噴頭對熔池的沖擊面積增大,加快了轉(zhuǎn)爐的成渣速度,改善了熔渣的流動性,提高了轉(zhuǎn)爐脫磷的動力學條件,加速了石灰的熔化,因此有利于前期脫磷反應的進行,提高了轉(zhuǎn)爐吹煉終點磷的合格率。圖1為氧槍噴頭優(yōu)化前后脫磷效果的對比。由圖1看出,噴頭優(yōu)化前,鋼水中磷含量波動很大,而且終點鋼水磷含量值較高,最高達到0.035%左右;噴頭優(yōu)化后,終點鋼水中磷含量波動范圍較窄,而且終點鋼水磷含量最高達0.025%左右,比改進前降低了0.010%。提高了一拉率,減少了點吹次數(shù),降低鋼鐵料消耗。
圖1 氧槍噴頭優(yōu)化前后脫磷效果對比
優(yōu)化后的噴頭氧氣出口動能較大,且供氧強度增加,對熔池物料與鋼水的攪拌更加均勻,鋼水的氧化性降低,既減少了鐵損,又降低了氧氣消耗。圖2為噴頭優(yōu)化前后供氧時間對比。
圖2 噴頭優(yōu)化前后供氧時間對比
由圖2看出,優(yōu)化前噴頭的平均吹氧時間約15.7 min,優(yōu)化后約為14.0 min,吹氧時間縮短約100 s。使用新噴頭后,氧槍操作槍位提高約200 mm,減少了高溫熔渣和鋼水對噴頭的輻射量,噴頭使用壽命由原來的500爐次提高到570爐次。氧槍噴頭優(yōu)化前后粘鋼對比見圖3。
圖3 噴頭優(yōu)化前后粘鋼對比
爐渣的耐火度由終渣的成分決定,對耐火度有影響的主要組分是MgO、FeO和堿度。氧槍噴頭優(yōu)化后,不定時采集轉(zhuǎn)爐耳軸和渣線部位的終渣分析,結(jié)果為 ω(CaO):38%~45%、ω(SiO2):11%~15%、ω(MgO):8%~12%、ω(FeO):18%~25%,完全滿足濺渣護爐的要求。濺渣護爐效果試驗的數(shù)據(jù)為所選區(qū)域內(nèi)25個測量點的平均厚度值,留渣量、氮氣壓力、流量等其它參數(shù)基本相同。通過數(shù)據(jù)的對比分析,結(jié)果是射流速度相同的情況下,優(yōu)化后噴頭的濺渣護爐效果更佳。由于氧槍流量提高了2 000 m3/h以上,因而濺渣護爐的時間明顯縮短。濺渣時能夠觀察到大塊渣滴飛濺出爐口,說明濺渣效果大大改善。噴頭優(yōu)化后,轉(zhuǎn)爐噸鋼成本有所下降,減少了耐火材料的消耗。
圖4為氧槍噴頭優(yōu)化前后對渣中FeO含量影響對比。從圖4中可以看出,優(yōu)化前渣中FeO含量主要為24%~28%,優(yōu)化后,渣中FeO含量主要為20%~25%,渣中FeO含量有所降低,減少了熔渣對爐襯的侵蝕。氧槍噴頭優(yōu)化后,吹煉槍位和氧槍的供氧壓力都得到改善。優(yōu)化后的新型四孔拉瓦爾氧槍使用以來,因為成渣質(zhì)量提高,終點鋼水中磷、硫含量明顯降低。爐內(nèi)反應平穩(wěn),成渣速度快,“返干”現(xiàn)象減少。
圖4 氧槍噴頭優(yōu)化前后渣中FeO含量影響對比
氧槍噴頭優(yōu)化前,轉(zhuǎn)爐終渣堿度平均為2.5~3.0,優(yōu)化后,轉(zhuǎn)爐終渣堿度平均為3.0~3.5,合適的堿度范圍明顯改善轉(zhuǎn)爐渣的流動性及冶煉效果。優(yōu)化后的氧槍噴頭改善了化渣效果,由于適宜的沖擊深度和較大的沖擊面積,使渣中FeO的含量明顯提高。根據(jù)石灰熔化成渣的原理,F(xiàn)eO能夠有效降低爐渣生成物的熔點,在石灰渣化的過程中,快速地促進石灰熔解,因而增加熔煉前期的去磷、硫效果。在實際操作中,可相應減少石灰加入量,減少渣量,實現(xiàn)少渣冶煉,降低鋼鐵料消耗。
針對鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠二分廠100 t轉(zhuǎn)爐供氧時間長、噸鋼耗氧量大、鋼鐵料消耗高等問題,優(yōu)化了原氧槍噴頭參數(shù),包括喉口直徑、出口直徑、中心傾角及氧槍槍位控制等,優(yōu)化后,供氧時間縮短約100 s,新噴頭使用壽命由500爐次提高到570爐次。改善了前期化渣效果,終點鋼水磷含量降低了0.010%。吹煉終點供氧強度增加,加強了熔池的攪拌,降低了轉(zhuǎn)爐終渣FeO含量,F(xiàn)eO平均含量由24.2%降低到22.8%,而且FeO含量波動小,降低了鋼鐵料消耗。