張立國(guó),劉寶奎,范振夫,田景長(zhǎng),張海明,趙迪平,張恒良
(1.鞍鋼集團(tuán)鋼鐵研究院,遼寧 鞍山 114009;2.鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠,遼寧 鞍山 114021)
如今鋼鐵行業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)日益加劇,企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)已不再局限于產(chǎn)品價(jià)格和品種的比拼,而是逐漸轉(zhuǎn)移到了工序成本上的競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于煉鐵工藝,由于礦石消耗量具有固定性,若要降低制造成本,則需從所用燃料角度出發(fā),即減少燃料消耗數(shù)量,或降低燃料采購(gòu)價(jià)格。高爐噴吹用煤粉作為高爐所用燃料的重要組成部分,降低其成本,意義重大。同時(shí),我國(guó)原煤蘊(yùn)藏豐富,種類眾多,可選擇用于高爐噴吹的煤種很多。如果能將兩者結(jié)合,通過開發(fā)新的煤種供高爐噴吹使用,可以大幅度降低煉鐵工序的成本[1-4]。因此,對(duì)近階段公司采購(gòu)的低價(jià)峰景北瘦煤進(jìn)行相關(guān)研究,成功將此種煤粉用于鞍鋼高爐日常生產(chǎn)中,并取得了良好的生產(chǎn)效果。
瘦煤通常具有揮發(fā)分低、黏結(jié)性弱、結(jié)焦性差、硫含量少、易于破碎等特點(diǎn),常用于煉焦配煤生產(chǎn)中,在一定程度上起到瘦化劑的作用。鞍鋼所購(gòu)峰景北瘦煤作為新煤種,需要對(duì)其進(jìn)行成分分析及性能檢測(cè),判斷其成分組成和各項(xiàng)基礎(chǔ)性能是否滿足高爐日常生產(chǎn),并以此作為鞍鋼高爐噴吹用煤的基礎(chǔ)評(píng)價(jià)依據(jù)。
煤粉的工業(yè)分析和元素組成是最為常用的煤粉評(píng)價(jià)指標(biāo),能夠給出不同煤種最為基本的評(píng)價(jià),了解煤粉的基礎(chǔ)成分組成,初步判斷其工業(yè)用途。峰景北煤瘦煤的工業(yè)分析及元素組成見表1。
表1 峰景北瘦煤工業(yè)分析和元素組成(質(zhì)量分?jǐn)?shù))%
由表1可以看出,峰景北瘦煤的灰分含量較低,僅為9.03%,用于高爐噴吹將有利于減少高爐渣量,降低燃料消耗;其固定碳含量為68.13%,優(yōu)于鞍鋼常用的噴吹煙煤,峰景北瘦煤的噴入,可以改善煤焦置換比,節(jié)省焦炭量;其硫含量較低。這些特點(diǎn)均有利于煤粉利用效能的提升。從元素組成來說,峰景北瘦煤較高的氫含量會(huì)導(dǎo)致煤氣中氫含量增加,降低爐內(nèi)煤氣流上升阻力,改善高爐透氣效果,在實(shí)際生產(chǎn)中,進(jìn)一步加強(qiáng)高爐穩(wěn)定順行的程度。
噴吹用混合煤粉,需要?dú)v經(jīng)原煤粉碎、混合、研磨、流化和載氣輸送等一系列工藝,才能最終應(yīng)用于高爐的噴吹。由于混合煤粉由多種原煤構(gòu)成,其中不同煤種表現(xiàn)出的工藝性能,將決定此種煤粉能否利用現(xiàn)有工藝,完成高爐的噴吹使用[5-7]。因此,需要對(duì)不同原煤的制粉性能、輸送性能、發(fā)熱值、結(jié)焦性能等進(jìn)行分析,判斷其能否滿足高爐噴吹煤粉工序的需要。峰景北瘦煤工藝性能檢測(cè)結(jié)果詳見表2。
表2 峰景北瘦煤工藝性能檢測(cè)結(jié)果
性能檢測(cè)結(jié)果表明:峰景北瘦煤的可磨性指數(shù)為55.31,較鞍鋼要求原煤最低50以上的控制標(biāo)準(zhǔn)高,加入峰景北瘦煤,能夠滿足煤粉研磨需要,且不會(huì)在生產(chǎn)中消耗額外功率和產(chǎn)生“吐煤”等不利于生產(chǎn)的事故發(fā)生;煤粉的輸送效果與鞍鋼目前常用煤粉相當(dāng),配加峰景北瘦煤,不會(huì)對(duì)混合煤粉輸送工藝產(chǎn)生過多影響;峰景北瘦煤的發(fā)熱值水平優(yōu)于鞍鋼高爐目前噴吹所用的不同煙煤,配入后可以增加混合煤粉熱值,達(dá)到促進(jìn)爐內(nèi)煤焦置換改善的效果;峰景北瘦煤灰分的熔融溫度高于鞍鋼目前高爐鼓入熱風(fēng)溫度100℃以上,說明混合煤粉中配加峰景北瘦煤后,不會(huì)產(chǎn)生風(fēng)口結(jié)渣等現(xiàn)象,而對(duì)生產(chǎn)構(gòu)成威脅。
此外,有別于其他高爐噴吹用煤,峰景北瘦煤具有一定的黏結(jié)性和膠質(zhì)層的存在,過多使用峰景北瘦煤會(huì)造成煤槍結(jié)焦,導(dǎo)致煤槍破損現(xiàn)象的發(fā)生,在實(shí)際配煤應(yīng)用中需引起重視,在一定程度上限制峰景北瘦煤的配入量。
實(shí)際生產(chǎn)過程中,由于煤粉噴入到高爐風(fēng)口回旋區(qū)內(nèi),燃燒后參與爐內(nèi)還原反應(yīng),因此還需要從燃燒效果角度出發(fā),最終評(píng)價(jià)此種煤粉在爐內(nèi)利用效果的好壞。為此,利用實(shí)驗(yàn)室專有的煤粉燃燒性能測(cè)定裝置,對(duì)比鞍鋼高爐常用噴吹用煤種,模擬不同富氧條件下,開展不同煤種的多組煤粉燃燒率對(duì)比分析,不同煤種在不同富氧情況下的燃燒率見表3。
表3 不同煤種在不同富氧情況下的燃燒率
由表3可以看出,峰景北瘦煤的燃燒率指標(biāo)介于煙煤和無煙煤之間,且較接近于鞍鋼常用的高揮發(fā)分的煙煤,說明配入一定量的峰景北瘦煤,將有利于混合煤粉燃燒率的改進(jìn),改善煤粉利用效果;隨富氧率增大,不同煤種燃燒狀態(tài)得到改善,但隨著富氧率的進(jìn)一步提高,改善效果不明顯,即對(duì)于高爐生產(chǎn)來講,富氧率應(yīng)有一定限度,過多的富氧,并不利于高爐煤粉燃燒效果的改進(jìn)。
受到現(xiàn)實(shí)原煤倉(cāng)數(shù)量條件的制約,參與混合煤粉配制的煤種不宜過多,鞍鋼目前大多采用3到5種原煤配制,煤種主要由不同種類的無煙煤和煙煤構(gòu)成。而建立數(shù)學(xué)優(yōu)化配煤體系的思想,就是充分考慮煤粉自身性能,并兼顧煤種間的相互影響[8-9],以現(xiàn)有原煤條件為基礎(chǔ),在滿足混合煤粉應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的前提下,實(shí)現(xiàn)煤種配入最為合理的應(yīng)用,建立不同煤種優(yōu)化配煤方案。峰景北瘦煤優(yōu)化配煤試驗(yàn)設(shè)計(jì)見表4。
表4 優(yōu)化配煤試驗(yàn)的因素水平表
需要說明的是,此次所采用的配煤體系,有別于傳統(tǒng)配煤方式,摒棄了過去以混合煤粉灰分、固定碳等單一指標(biāo)作為評(píng)價(jià)配煤方案的標(biāo)準(zhǔn),轉(zhuǎn)而采用具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的數(shù)學(xué)優(yōu)化方法,以多種綜合指標(biāo)(包括理論煤粉燃燒率、不同噴吹煤量下的煤焦理論置換比等)為基礎(chǔ),兼顧不同煤種之間的交互作用,考慮多種因素建立配煤方案,從而實(shí)現(xiàn)混合煤種配比和使用過程的最優(yōu)化,避免傳統(tǒng)配煤方法中所采用的單一指標(biāo)作為評(píng)價(jià)煤粉所造成的不合理之處。峰景北瘦煤數(shù)學(xué)優(yōu)化配煤方案詳見表5。
表5 峰景北瘦煤數(shù)學(xué)優(yōu)化配煤方案
由于混合煤粉最終噴入到高爐風(fēng)口回旋區(qū)內(nèi),燃燒后參與爐內(nèi)還原反應(yīng),其燃燒狀態(tài)的好壞,決定著爐內(nèi)還原反應(yīng)的速度和效果,即與燃料消耗和爐況順行程度有著直接關(guān)聯(lián)。因此,需要分析不同種類和配比下的混合煤粉燃燒效果。針對(duì)表5中所列出的優(yōu)選方案,模擬鞍鋼高爐富氧率3%的條件,開展不同噴吹煤量下的混合煤粉燃燒效果分析試驗(yàn),為最終確立優(yōu)選方案提供技術(shù)依據(jù),不同優(yōu)選方案下的混合煤粉燃燒率見圖1。
由圖1可以看出,在相同外部因素條件下,幾種優(yōu)選方案的煤粉在較低的噴吹煤量下燃燒效果差別不大。較高噴吹煤量條件下,方案3和方案6燃燒效果略好一些。隨著噴吹量增加,爐內(nèi)煤粉燃燒效果呈現(xiàn)加速變差的趨勢(shì),說明高爐在實(shí)際生產(chǎn)過程中,并非噴吹煤量越多越好,而是應(yīng)該有一個(gè)限度,即 “經(jīng)濟(jì)噴煤比”。
圖1 不同優(yōu)選方案下混合煤粉燃燒率
由于煤粉中碳元素可替代風(fēng)口回旋區(qū)內(nèi)焦炭燃燒的碳元素,即可用廉價(jià)的煤粉替代價(jià)格昂貴的焦炭,以降低煉鐵生產(chǎn)成本。根據(jù)爐內(nèi)碳素平衡原理,推算出煤粉與焦炭的置換關(guān)系。高爐生產(chǎn)中的煤焦置換比,不僅與煤粉和焦炭自身的成分和性能有關(guān),也與鼓風(fēng)溫度、富氧情況、噴吹煤量有很大關(guān)聯(lián)。不同優(yōu)選方案下的混合煤粉煤焦置換比見圖2。
圖2 不同配煤方案下混合煤粉煤焦置換比
由圖2可以明顯看出,隨著噴吹煤量的增加,爐內(nèi)煤焦置換比呈現(xiàn)出快速下滑的趨勢(shì)。與煤粉燃燒狀態(tài)相對(duì)應(yīng),說明煤粉燃燒狀態(tài)變壞,煤焦置換比也相應(yīng)變差。同時(shí),也直觀說明了噴吹煤粉量大幅增加,并不能夠大幅度降低焦比,高爐并非噴煤量越高越好,噴吹煤粉也存在負(fù)效益可能。從幾種優(yōu)化配煤方案分析結(jié)果可以看出,較低的噴吹煤比條件下,置換比差異不大,較高的噴吹煤量條件下,方案3煤焦置換比最優(yōu)。
針對(duì)煤種的工業(yè)分析、元素組成以及不同的工藝性能指標(biāo)實(shí)驗(yàn)測(cè)定結(jié)果,鞍鋼所購(gòu)峰景北瘦煤除了具有較弱的黏結(jié)性和含有一定的膠質(zhì)成分,會(huì)對(duì)噴吹造成一定程度的影響,在配入量上需受到相應(yīng)限制外,其它各項(xiàng)指標(biāo)均滿足高爐噴吹用煤標(biāo)準(zhǔn)需要??傮w來看,配入一定量峰景北瘦煤可以滿足高爐混合煤粉的需要,且其價(jià)格低廉,應(yīng)用后可節(jié)省大量原煤采購(gòu)資金,降低煉鐵生產(chǎn)成本。
通過基礎(chǔ)研究,鞍鋼股份有限公司決定依托鲅魚圈分公司煉鐵部制粉、噴吹及其輔助工藝條件,開展峰景北瘦煤用于分公司2座高爐(有效爐容4038 m3)的工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)。此次試驗(yàn)劃分為兩個(gè)階段,基準(zhǔn)期(注:2017年6月和7月,共計(jì)2個(gè)月)內(nèi)仍采用傳統(tǒng)煤粉配比及噴吹應(yīng)用,試驗(yàn)期(注:2017年8月和9月,共計(jì)2個(gè)月)內(nèi),則采用實(shí)驗(yàn)室下優(yōu)選配煤方案3來進(jìn)行高爐噴吹生產(chǎn),同時(shí)在基準(zhǔn)期和試驗(yàn)期,保持原料種類和焦炭質(zhì)量穩(wěn)定,其它諸如制粉、輸送等工藝制度及高爐生產(chǎn)過程中的富氧、風(fēng)溫水平均無變動(dòng),以此分析混合煤粉中配入峰景北瘦煤后,高爐操作指標(biāo)的相應(yīng)變化情況,為在多座高爐大量使用峰景北瘦煤提供技術(shù)依據(jù)。
高爐降低運(yùn)行成本的根本在于減少燃料消耗成本,為了解峰景北瘦煤配加入混合煤粉情況下的鞍鋼高爐生產(chǎn)所能達(dá)到的效果,對(duì)基準(zhǔn)期和試驗(yàn)期的燃料消耗和高爐操作指標(biāo)做出統(tǒng)計(jì),并加以對(duì)比分析,從而對(duì)峰景北瘦煤用于高爐的相應(yīng)生產(chǎn)狀態(tài)做出評(píng)價(jià)。
3.2.1噴吹煤比
對(duì)分公司煉鐵部1號(hào)、2號(hào)高爐噴吹峰景北瘦煤的基準(zhǔn)期和試驗(yàn)期的噴吹煤比情況做出對(duì)比分析,在此期間2座高爐的噴吹煤比情況見圖3。
由圖3可以看出,1號(hào)、2號(hào)高爐噴吹峰景北瘦煤期間,噴吹煤比對(duì)比基準(zhǔn)期均有較大幅度提升,噴吹煤比控制水平也較基準(zhǔn)期有了很大改善,高爐噴吹煤粉工藝呈現(xiàn)出了更好的穩(wěn)定性。
3.2.2入爐焦比
對(duì)分公司煉鐵部1號(hào)、2號(hào)高爐噴吹峰景北瘦煤的基準(zhǔn)期和試驗(yàn)期的入爐焦比情況做出對(duì)比分析,在此期間2座高爐的入爐焦比情況見圖4。
由圖4可以看出,由于試驗(yàn)期內(nèi)配入混合煤粉中的峰景北瘦煤自身含有較高的氫元素和氧元素,有益于煤粉燃燒,使?fàn)t內(nèi)透氣效果變好,改善爐內(nèi)煤焦置換效果,使高爐消耗焦炭數(shù)量大幅度下降,高爐運(yùn)行條件變好,高爐生產(chǎn)更加穩(wěn)定順行,各項(xiàng)操作指標(biāo)均得到改善。
3.2.3燃料比
對(duì)分公司煉鐵部1號(hào)、2號(hào)高爐噴吹峰景北瘦煤的基準(zhǔn)期和試驗(yàn)期的燃料消耗情況做出對(duì)比分析,在此期間2座高爐的燃燒比情況見圖5。
對(duì)于高爐煉鐵工藝,燃料消耗數(shù)量直接決定煉鐵成本。由圖5可以看出,1號(hào)、2號(hào)高爐,燃料消耗數(shù)量均有較為明顯的下降,且試驗(yàn)期間都維持在較為平穩(wěn)的水平,達(dá)到了高爐穩(wěn)定操作的效果,實(shí)現(xiàn)了最初配入峰景北瘦煤減少燃料消耗,進(jìn)而降低生產(chǎn)成本的目的。
圖3 基準(zhǔn)期和試驗(yàn)期高爐噴吹煤比情況
圖4 基準(zhǔn)期和試驗(yàn)期高爐入爐焦比情況
圖5 基準(zhǔn)期和試驗(yàn)期高爐燃料比情況
細(xì)粒級(jí)的煤粉經(jīng)煤槍噴入到風(fēng)口回旋區(qū)后,大部分煤粉會(huì)快速燃燒殆盡,生成CO氣體參與還原反應(yīng),少部分未燃燒的煤粉會(huì)隨著爐內(nèi)煤氣流上升,最終進(jìn)入到外部除塵器中,分析粉塵收集器中的除塵灰,如重力灰中的碳含量變化趨勢(shì),就可以間接說明爐內(nèi)煤粉利用狀態(tài)是否得到改善。
對(duì)分公司煉鐵部1號(hào)、2號(hào)高爐噴吹峰景北瘦煤的基準(zhǔn)期和試驗(yàn)期的重力灰進(jìn)行取樣,并對(duì)重力灰中碳含量做出對(duì)比分析,在此期間2座高爐的重力灰中碳含量情況見圖6。
由圖6可以看出,試驗(yàn)期混合煤粉中配入峰景北瘦煤后,高爐重力灰中的碳含量明顯降低,1號(hào)、2號(hào)高爐分別降低2.48%、2.62%。同時(shí)對(duì)所取重力灰進(jìn)行不同粒級(jí)的篩分,發(fā)現(xiàn)較為明顯的變化,即大顆粒焦炭數(shù)量呈顯著減少趨勢(shì),說明峰景北瘦煤的配入,有益于煤粉燃燒,改善了爐內(nèi)煤焦置換狀態(tài),爐內(nèi)燃料利用效率得到了進(jìn)一步提升。
圖6 基準(zhǔn)期和試驗(yàn)期高爐重力灰中碳含量情況
高爐煤氣利用率是高爐操作的核心指標(biāo)之一,可以直接反映出爐內(nèi)冶煉狀態(tài)是否得到改善。對(duì)分公司煉鐵部1號(hào)、2號(hào)高爐噴吹峰景北瘦煤的基準(zhǔn)期和試驗(yàn)期的煤氣利用率情況做出對(duì)比分析,在此期間2座高爐的煤氣利用率情況見圖7。
圖7 基準(zhǔn)期和試驗(yàn)期高爐煤氣利用率情況
由圖7可以看出,試驗(yàn)期內(nèi)2座高爐的煤氣利用率均得到較大幅度的提升,主要由于配入峰景北瘦煤后,混合煤粉燃燒狀態(tài)得到改善,同時(shí)煤氣中氫氣含量的增加,減輕了煤氣的黏度,降低了煤氣在爐內(nèi)的行程阻力,使煤氣在爐料間穿行效果更好,煤氣利用效果得到提升。
在原燃料條件和工藝制度未變動(dòng)的情況下,鞍鋼鲅魚圈分公司2座高爐噴吹用混合煤粉中配入峰景北瘦煤的試驗(yàn)期內(nèi),高爐生產(chǎn)總體呈現(xiàn)穩(wěn)定順行、指標(biāo)向好的良好運(yùn)行狀態(tài),初步實(shí)現(xiàn)了預(yù)想目的?;鶞?zhǔn)期和試驗(yàn)期燃料指標(biāo)對(duì)比見表6。
表6 高爐基準(zhǔn)期和試驗(yàn)期燃料指標(biāo)
由表6可以看出,采用優(yōu)化配煤方案,相比于基準(zhǔn)期,1號(hào)、2號(hào)高爐試驗(yàn)期的噴吹煤比提高、入爐焦比和燃料比降低、日均產(chǎn)量增大,混合煤粉中配入峰景北瘦煤后的噴吹試驗(yàn)效果良好。
此次高爐噴吹用煤中,摒棄了以往由無煙煤和煙煤所組成的配煤結(jié)構(gòu),混合煤粉中配入了低價(jià)格的峰景北瘦煤,采用具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的數(shù)學(xué)優(yōu)化配煤技術(shù),實(shí)現(xiàn)了瘦煤這類新煤種用于高爐噴吹的突破性使用,并取得較好生產(chǎn)效果。實(shí)現(xiàn)了拓寬煤種采購(gòu)范圍,降低成本的目的,并且對(duì)于公司及行業(yè)內(nèi)廣泛使用瘦煤及其它煤種,用以改善高爐操作,降低煉鐵生產(chǎn)成本,具有重要的參考價(jià)值。
(1)峰景北瘦煤灰分含量低,僅為9.03%,利于減少高爐渣量;可磨性指數(shù)高,為55.31,能夠滿足煤粉研磨需要;含有較高的氫元素和氧元素,有益于煤粉燃燒;但具有一定黏結(jié)性和膠質(zhì)層厚度,需在一定程度上限制配入量。
(2)實(shí)驗(yàn)室中峰景北瘦煤最優(yōu)配煤方案為陽(yáng)泉12%、太西18%、集通37%、峰景北瘦煤25%、CDQ粉8%,按此方案混合煤粉各指標(biāo)(燃燒率、煤焦置換比等)情況較好。
(3)工業(yè)試驗(yàn)表明,采用優(yōu)化配煤方案,試驗(yàn)期1號(hào)、2號(hào)高爐噴吹煤比較基準(zhǔn)期分別提高了4.49 kg/t、4.14 kg/t, 燃料比分別降低了 3.03 kg/t、2.32 kg/t。