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降低鞍鋼西區(qū)燒結工序能耗實踐

2018-06-11 03:56張飛宇李志斌楊紅偉佟敏英李曉春彭斌
鞍鋼技術 2018年3期
關鍵詞:料場燒結機西區(qū)

張飛宇,李志斌,楊紅偉,佟敏英,李曉春,彭斌

(鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠,遼寧 鞍山 114021)

影響燒結工序能耗的因素是多方面的,包括作業(yè)率、原料、操作技術、設備狀態(tài)和漏風率等。排除計劃檢修時間的影響,燒結作業(yè)率提高,燒結機事故停機減少,設備空轉時間也隨之減少,能夠降低燒結礦的動力消耗成本。燒結生產操作中,有針對性地制定有關影響燒結礦工序能耗的操作制度和檢修制度,保證操作者對制度的執(zhí)行,也有利于能耗的降低。

鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠西區(qū)燒結作業(yè)區(qū)(以下簡稱西區(qū)燒結作業(yè)區(qū))擁有2臺328 m2燒結機,設計年產量500萬t,主要供給2座3200 m3高爐。西區(qū)燒結作業(yè)區(qū)經過近幾年不斷的技術創(chuàng)新和設備改造,不僅生產順行,工序能耗也達到了42.37 kg/t的較好水平。文中主要闡述了西區(qū)燒結作業(yè)區(qū)為降低燒結工序能耗采取的一系列相關措施和實踐效果。

1 降低燒結工序能耗的措施

1.1 工藝及設備改造

1.1.1建設混勻料場

西區(qū)燒結作業(yè)區(qū)初始設計中沒有混勻料場,混合料通過配料室進行混合,燒結礦中TFe和SiO2成分不穩(wěn)定,為了保證燒結礦質量的穩(wěn)定性,新增建設了混勻料場。但受西區(qū)燒結作業(yè)區(qū)地理位置所限,只建立了一座小型混勻料場單獨供應西區(qū)燒結使用。

西區(qū)燒結作業(yè)區(qū)混勻料場于2014年建設投產,分為兩跨,料場規(guī)格為長×寬=260 m×49.4 m+180 m×49.4 m。料場設有混勻堆料機2臺,混勻取料機2臺,帶式輸送機9臺,改造膠帶機6臺,混勻料場系統(tǒng)組成2個單項工藝流程。西區(qū)燒結作業(yè)區(qū)現有精礦庫分兩跨布置,每跨貨位4個,總貯量5.0萬t,用量2.5天,具體參數見表1。

表1 西區(qū)燒結新建混勻料場概況

生產中制定混勻料場管理制度,堆料機嚴格執(zhí)行規(guī)定的堆料層數,堆料過程中嚴禁更改鐵料配比或成分,原料保證一跨料堆的供應量。針對端部料成分不穩(wěn)定,影響燒結礦質量的問題,采取如下方法:在A跨取料機到達料堆尾端部之前,B跨取料機取B跨料堆頭端部料進特定礦槽,B跨頭端部料取凈后,停機等待,A跨取料機取尾端部料進特定礦槽,特定礦槽中的端部料低比例配比。這種方法能夠減少端部料對燒結礦質量的影響。

2014年混勻料場投入使用以來,西區(qū)燒結TFe和堿度(R)穩(wěn)定率逐步提高。2013年至2016年西區(qū)燒結作業(yè)區(qū)TFe和堿度穩(wěn)定率如圖1所示,相比2013年平均提高6.68%和8.23%。

圖1 西區(qū)燒結近幾年TFe和堿度穩(wěn)定率

1.1.2燒結機擴容

2012年西區(qū)燒結作業(yè)區(qū)將原有兩個四連桿連體機尾密封蓋板取消,在取消的位置增加一對小風箱,相當于多出2 m風箱,抽風面積增加約8 m2。根據以往建廠投資費用估算,每平方米燒結機基建造價約為110萬元,此項目節(jié)約燒結機改造成本約880萬元,同時燒結機的燒結礦產能有所提高(包含漏風率降低產生的效果)。2012年至2016年西區(qū)燒結臺時產量如圖2所示,2016年燒結臺時產量比2012年提高約15 t/h。

圖2 西區(qū)燒結近幾年臺時產量

1.2 大量使用固體廢料

西區(qū)燒結作業(yè)區(qū)目前使用的燒結廢料包括:轉爐泥、燒結機頭除塵灰、機尾除塵灰、鐵紅、鋼渣、瓦斯灰和瓦斯泥等,其中轉爐泥含鐵在55%,瓦斯灰、瓦斯泥含碳35%左右。提高含碳固體廢料的使用量,可以有效降低燒結固體燃耗。固體廢料的使用對燒結工藝影響較大,若混勻效果不好,易造成化學成分不穩(wěn)定,使燒結產品質量產生波動。為解決大量使用固體廢料可能產生的問題,西區(qū)燒結作業(yè)區(qū)采取了以下措施:

(1)對入廠的固體廢料進行化驗,化驗結果符合使用標準后,方可混勻使用。

(2)原料場設置專門區(qū)域存放各種固體廢料,根據各種固體廢料的化學成分,實驗室計算得出配比方案,按照方案進行預處理。

(3)提高堆料機的走行速度,增加固體廢料的堆料層數,保證混勻效果,減少質量波動。

通過不斷完善管理水平和操作技能,西區(qū)燒結作業(yè)區(qū)固體廢料使用量2014年為87.1 kg/t,2015年為86.4 kg/t,2016年由于全國鋼鐵行業(yè)不景氣,燒結礦限產,導致固體廢料用量降低為68.5 kg/t。2014年和2015年混料平均用量達到86.75 kg/t的水平,同時保證了燒結礦產質量的穩(wěn)定。如表2所示,從2014年至2016年西區(qū)燒結生產指標情況可以看出,生產維持在穩(wěn)定狀態(tài)。

表2 西區(qū)燒結2014~2016年生產指標

1.3 余熱利用

1.3.1提高余熱蒸汽產量

環(huán)冷熱廢氣回收是燒結工藝中能源回收的重要環(huán)節(jié),西區(qū)燒結作業(yè)區(qū)有2臺環(huán)冷余熱鍋爐,雙壓設計,產汽量為57.8 t/h(具體參數見表3)。通過燒結終點控制、環(huán)冷煙道隔板控制、環(huán)冷密封改造、提高換熱片換熱率等措施,余熱鍋爐的蒸汽產量如表4所示,2015年西區(qū)蒸汽產量達到85.33 kg/t的最好水平。

表3 余熱鍋爐設計參數

表4 西區(qū)燒結近幾年燒結礦噸產蒸汽量 kg/t

1.3.2提高混合料溫度

在北方進行厚料層燒結礦生產,預熱燒結混合料是至關重要的一項工藝過程,其中配料室生石灰熱水消化和一、二次混合添加水,均采用熱水添加(水溫>65℃),且所用的熱水都是由環(huán)冷余熱蒸汽通過換熱產生的。由于原有的蒸汽換熱設備換熱效率較低,混合料添加水溫度只能達到30℃左右。2014年對西區(qū)燒結混合料熱水添加系統(tǒng)進行了改造,增加了兩套換熱機組,蒸汽換熱機組技術參數詳見表5。改造后的設備能夠對水溫和流量進行自動控制,換熱效率提高,現場環(huán)境得到改善。

表5 西區(qū)燒結換熱機組技術參數

除了采用熱水添加外,西區(qū)燒結作業(yè)區(qū)還在混合機、制粒機、燒結機混合料礦槽、滾煤機中通入除水后的低壓蒸汽,以提高混合料的溫度。經過改造后,西區(qū)燒結混合料溫度有所提高,達到了全年平均42℃。

1.4 管理操作

1.4.1降低漏風率

燒結機漏風率的治理,除了采用專業(yè)治理方法外,主要是日常的系統(tǒng)管理,西區(qū)燒結作業(yè)區(qū)實行以預防為主的管理模式。

西區(qū)燒結作業(yè)區(qū)把測漏風分為兩段,第一段是燒結臺車篦子以下到大煙道之上,這段漏風占燒結機總漏風的75%左右,第二段是大煙道以下到主抽風機進口,這段漏風占25%左右。由此將第一段漏風作為日常治理的重點,第二段漏風主要在年修中進行治理。

對燒結機第一段容易漏風的部位,西區(qū)燒結作業(yè)區(qū)制定了嚴格的檢修維護制度,并且確保專人跟蹤檢查,對于肉眼易發(fā)現的漏風部位,比如風箱彎管和風箱立管等做詳細記錄,停機檢修時處理并臨時封堵漏風。堵漏風檢修制度如表6所示,日常檢查和停機檢修都由專人負責跟蹤協(xié)調。

表6 堵漏風檢修制度

2011年至2016年,西區(qū)燒結作業(yè)區(qū)1#機和2#機的漏風率如圖3所示,平均漏風率從最初的52.25%降至49.5%,治理效果顯著。結合圖2和圖3可以看出,2013年至2016年燒結礦臺時產量升高,而漏風率降低,在一定程度上減少了工序能耗。

圖3 西區(qū)燒結近幾年漏風率

1.4.2嚴格控制設備開停

主抽風機、環(huán)冷鼓風機、除塵器電機等大型設備是影響燒結電力單耗的主要因素。在冬季生產期間,環(huán)冷鼓風機根據氣溫調整為四轉一備,余熱鍋爐風機啟用后環(huán)冷鼓風機為三轉兩備,環(huán)冷鼓風機每臺功率700 kW,每年可節(jié)約用電3.06×106kW·h。開機時,主抽風機啟停時間由原來的提前3 h啟動改為提前1 h啟動,機尾除塵風機在燒結機機尾卸礦之前10 min啟動,機尾出現紅火后環(huán)冷鼓風機開始逐個啟動,整粒風機啟動時間控制在燒結礦到達環(huán)冷3#風機時啟動。解凍庫空庫3 h,停轉風機降低解凍庫溫度。外部燃料熔劑系統(tǒng)上料時間根據錯峰用電規(guī)定,選擇合理上料時間,確保谷底電價期間啟動設備。通過以上管理方法,西區(qū)燒結電力單耗逐年下降,如表7所示,2015年下降尤為明顯,達到了35.87 kW·h/t,2016年受鋼鐵行業(yè)影響限產,電耗有所增加。

表7 西區(qū)燒結歷年電耗 kW·h/t

2 實踐效果

近四年來,由于西區(qū)燒結作業(yè)區(qū)燒結礦臺時產量提高、漏風率下降、余熱蒸汽產量提高、混合料溫度提高、電耗下降、塵泥混料使用增加等原因,西區(qū)燒結工序能耗如表8所示,2015年達到了最好水平42.37 kg/t,同時燒結礦質量也大幅提高,獲得了較好的經濟效益。2016年由于鋼鐵市場形勢嚴峻,高爐限產,燒結機未能發(fā)揮正常水平,工序能耗略有升高。

表8 西區(qū)燒結近幾年工序能耗 kg/t

3 結語

(1)混勻料場投入使用后,西區(qū)燒結礦TFe和堿度穩(wěn)定率逐步提高,相比2013年平均提高6.68%和8.23%。

(2)通過對燒結機機尾蓋板的改造,增加燒結機面積8 m2,不僅節(jié)約投資,并且擴容之后,西區(qū)燒結作業(yè)區(qū)2016年臺時產量相比于2012年提高約15 t/h。

(3)通過制度合理使用固體廢料,固體廢料用量最高達到87 kg/t的水平,同時還保證了燒結礦產質量的穩(wěn)定。

(4)通過對混合料添加水系統(tǒng)改造,增加兩套蒸汽換熱機組,西區(qū)燒結混合料溫度達到全年平均42℃。

(5)采用分段治理燒結機漏風,著重治理一段漏風位置,對燒結臺車、風箱、降塵立管等部位,制定了嚴格的檢修和維護制度。漏風率從最初的52.25%下降到49.5%。

(6)通過監(jiān)視大功率電機運行,西區(qū)燒結作業(yè)區(qū)近幾年電耗用量持續(xù)降低,2015年達到35.87 kW·h/t的最好水平。

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