羅云海,涂永紅,李 銳
(云南水泥建材集團(tuán)有限公司,云南 昆明 650034)
峨山宏峰建材有限責(zé)任公司是云南水泥建材集團(tuán)旗下的全資子公司,是1條2 500t/d的干法水泥熟料生產(chǎn)線。2012年1月13日,窯系統(tǒng)調(diào)試投運(yùn),2013年1月進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營。運(yùn)行初期,窯產(chǎn)量日均為2 300t/d。為提高窯產(chǎn)量和降低能耗,2013年投資1 200萬元委托浙江中材對窯系統(tǒng)進(jìn)行了改造,新增7臺變頻器,同時(shí)將原設(shè)計(jì)540 000m3/h窯尾排風(fēng)機(jī)更換為580 000~600 000mm3/h,加大了風(fēng)量及壓頭。實(shí)際風(fēng)機(jī)參數(shù)為:壓頭3 600~3 800Pa,電機(jī)YPT630-89 00kW,而對窯尾大布袋收塵器并未進(jìn)行改造,收塵器的差壓較高,達(dá)到3 300~3 600Pa,尾排風(fēng)機(jī)電機(jī)的轉(zhuǎn)速達(dá)到48~50Hz,電耗較高。為滿足窯系統(tǒng)的提產(chǎn)、降耗及穩(wěn)定運(yùn)行,改善運(yùn)營指標(biāo),達(dá)到環(huán)保要求,窯尾大布袋收塵器的阻力較大已成為瓶頸,改造迫在眉睫。
(1)更換尾排風(fēng)機(jī)后,處理風(fēng)量的提高,導(dǎo)致設(shè)備內(nèi)部各處的氣流速度加快,通過濾袋的過濾風(fēng)速也隨之提高。窯尾收塵器的型號為LCMG564-2×8,收塵器過濾面積為8 415m2,以處理風(fēng)量600 000m3/h計(jì)算,過濾風(fēng)速為1.11m/min,清灰時(shí)的過濾風(fēng)速為1.18m/min。窯尾袋收塵器阻力從投產(chǎn)初期的低于1700Pa(窯產(chǎn)量2 300t/d),逐步升高到2015年8月的2 500Pa左右(窯產(chǎn)量2 600t/d),更換濾袋后阻力升到3 500Pa左右,尾排風(fēng)機(jī)電機(jī)變頻器在接近50Hz運(yùn)行,窯產(chǎn)量降到2 500t/d,影響了窯的產(chǎn)量、增加了系統(tǒng)電耗。
(2)更換后的新濾袋為上海博格生產(chǎn)的玻纖復(fù)合氈(氟美斯),主要材質(zhì)為玻纖+黃色纖維,屬于低檔高溫濾料,按照袋收塵器的凈過濾面積8 415m2,該材質(zhì)濾材的過濾風(fēng)速一般在0.80 m/min比較適宜,合理處理風(fēng)量≤403 920m3/h,而窯系統(tǒng)在2800t/d產(chǎn)量工況下的實(shí)際風(fēng)量應(yīng)為510 000m3/h左右,此時(shí)的凈過濾風(fēng)速達(dá)到1.0m/min,已超過正常過濾風(fēng)速。
鑒于目前公司窯尾大布袋收塵器存在問題,公司邀請了相關(guān)專業(yè)單位對大布袋收塵器存在問題進(jìn)行診斷分析,提出改造方案。
根據(jù)邀請的4家專業(yè)單位所提出的改造方案,公司組織集團(tuán)內(nèi)的專業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場論證。
通過4家專業(yè)單位在現(xiàn)場對各自方案的介紹,專家組成員逐一提問,廠家答疑,形成以下意見。
(1)4家方案除中亞環(huán)保方案含濾袋價(jià)格外,其余3家均只含收塵器本體改造價(jià)格,無可比性,建議使用中亞環(huán)保方案中濾袋的標(biāo)準(zhǔn)與價(jià)格統(tǒng)一進(jìn)行對比。
圖1 窯尾收塵器位置
(2)窯尾收塵器的位置擺放在生料系統(tǒng)電器室樓頂見圖1,前3家方案中均需要對收塵器殼體進(jìn)行截?cái)嗉痈?,新增鋼結(jié)構(gòu)重量75~100t,生料系統(tǒng)電器室樓頂能否承受。
(3)前3家技改方案對收塵器本體改動(dòng)較大,費(fèi)用較高,施工周期長。
各家具體改造方案對比見表1。
表1 4家方案對比
經(jīng)過論證評比,專家組成員集中意見,鑒于合肥院中亞環(huán)保技改方案改造簡單,實(shí)施方便、工期短,投資同比最低,建議峨山公司窯尾大布袋收塵器技改采用合肥院中亞環(huán)保技改方案。項(xiàng)目通過集團(tuán)辦公會(huì)后于2017年2月份進(jìn)行實(shí)施,具體的施工方案如下:
(1)更換全部濾袋(濾袋規(guī)格:φ160mm×6 700mm,數(shù)量2 992條,備用8條)。
(2)更換全部袋籠(袋籠規(guī)格:φ154mm×6 680mm,數(shù)量2 992只,備用8只)。
(3)花板上部箱體打磨除銹并進(jìn)行防腐處理。
(4)更換部分頂部檢修門膠條,減少漏風(fēng)。
(5)進(jìn)風(fēng)口內(nèi)增加導(dǎo)流裝置,防止進(jìn)風(fēng)對布袋底部造成損傷。
(6)對收塵器的測溫測壓裝置和位置進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。
圖2 大布袋收塵
(1)2017年3月改造完成投運(yùn)以來,袋收塵的阻力由改造前的-3300Pa下降到-1063Pa,排風(fēng)機(jī)電機(jī)轉(zhuǎn)速由48Hz降低至35Hz,具體見圖3。
表2 技改前后各項(xiàng)指標(biāo)對比
(2)改造前后的指標(biāo)對比。
①產(chǎn)量、氧含量和排放濃度指標(biāo)見表2。
②窯尾收塵器技改前后風(fēng)機(jī)(尾排風(fēng)機(jī)和生料磨循環(huán)風(fēng)機(jī))日用電量下降數(shù)據(jù)見表3。
峨山公司窯尾大布袋技改后運(yùn)行至今,大布袋運(yùn)行參數(shù)穩(wěn)定,窯尾排風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速從技改前的46~49Hz降低至30~40Hz,收塵器的壓差從3 300~3 700Pa降低至1 100~1 500Pa,尾排風(fēng)機(jī)的日均耗電量減少8 866kWh,日均節(jié)省電費(fèi)4 868元,生料磨循環(huán)風(fēng)機(jī)日均耗電量減少1 390kWh,日均節(jié)省電費(fèi)735元。熟料產(chǎn)量逐步提高,8月份以后熟料平均日產(chǎn)達(dá)到了2 870t。同時(shí),消除了窯尾高溫風(fēng)機(jī)出口的正壓現(xiàn)象,滿足窯系統(tǒng)目前及以后提產(chǎn)的用風(fēng)要求,通過組織集團(tuán)內(nèi)部專家現(xiàn)場效果驗(yàn)證、評價(jià),一致認(rèn)為技改效果較好,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
表3 技改前后節(jié)電情況
圖3 改造效果中控圖示
窯尾收塵器是水泥熟料生產(chǎn)線關(guān)鍵的設(shè)備之一,造成收塵器差壓高、阻力大的原因也很多,必須要結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行分析判斷,找準(zhǔn)原因后進(jìn)行改進(jìn),才能達(dá)到預(yù)期的效果。