劉成軍,葉得強(qiáng),沙 劍,荊新升,張積微
(金川集團(tuán)股份有限公司化工廠,甘肅 金昌 737100)
離子膜燒堿裝置在系統(tǒng)開停車、液氯槽車充裝以及其他操作時會產(chǎn)生的部分雜散氯氣,該部分氯氣通過廢氣吸收裝置采用堿液進(jìn)行吸收,最終形成次氯酸鈉,避免氯氣直接進(jìn)入大氣對人員環(huán)境造成傷害。雜散氯氣的吸收會造成系統(tǒng)堿耗上升,運(yùn)行成本增加。金川集團(tuán)股份有限公司化工廠2016年系統(tǒng)次氯酸鈉生成量15 000 t左右,消耗折百堿1 600 t,折合人民幣720萬元,給系統(tǒng)的成本控制和節(jié)能減排工作造成一定難度。如何減少雜散氯氣的產(chǎn)生,對系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性運(yùn)行有著重要意義。
含氯淡鹽水用31%鹽酸調(diào)節(jié)pH值1.3~2.0,進(jìn)入脫氯塔頂部,通過真空脫氯將溶解在鹽水中的游離氯脫出。脫氯后的淡鹽水加入32%堿液調(diào)節(jié)pH值10~11,加入亞硫酸鈉溶液反應(yīng)進(jìn)一步除去游離氯。
含氯淡鹽水經(jīng)加熱、加鹽酸后進(jìn)入氯酸鹽分解槽進(jìn)行氯酸鹽分解。氯酸鹽分解后的鹽水進(jìn)入氯水槽,分解產(chǎn)生的氯氣進(jìn)入氯氣總管。
液氯貯槽內(nèi)的液氯由液氯泵打入液氯槽車,通過液氯質(zhì)量流量計對液氯充裝量進(jìn)行計量。充裝結(jié)束后,連接管道內(nèi)殘存的液氯送往廢氣處理吸收。
裝置開停車和事故狀態(tài)的氯氣,由風(fēng)機(jī)抽吸進(jìn)入吸收塔和尾氣塔,被噴淋而下的稀堿液吸收反應(yīng)生成次氯酸鈉,吸收液循環(huán)吸收,尾氣經(jīng)堿霧捕沫器后排放至大氣。生成的次氯酸鈉輸送到液體罐區(qū)。
氯壓機(jī)采用三腔迷宮式軸端密封,無磨損,不會影響氯氣純度,密封安全可靠,可保證壓縮機(jī)常年不間斷運(yùn)行;氯氮混合氣排至廢氣處理。
通過對工藝進(jìn)行研究分析,認(rèn)為系統(tǒng)雜散氯氣產(chǎn)生過量的原因有以下幾個方面。
正常生產(chǎn)過程中,氯酸鹽分解槽分解后的氣相氯氣從分解槽頂部氣相管進(jìn)入氯氣總管,液相的氯水通過溢流管溢流至氯水槽,氯酸鹽分解槽液位控制在85%左右(液位達(dá)到85%后自動溢流至氯水槽)。氯氣總管壓力(25~45 kPa)高于氯酸鹽分解槽壓力(0~15 kPa),氯水槽為負(fù)壓操作??偣苈葰馔ㄟ^氯酸鹽分解槽至氯水槽的溢流管倒入氯水槽,進(jìn)入廢氣系統(tǒng),導(dǎo)致廢氣處理系統(tǒng)余氯吸收堿耗升高,次鈉生成量大。此外,電解槽出口淡鹽水pH值平均在 3以上(規(guī)定控制在2.5~3.0),導(dǎo)致淡鹽水中氯酸鹽含量過高,分解后產(chǎn)生氯氣量多,導(dǎo)致廢氣處理系統(tǒng)余氯吸收堿耗升高,產(chǎn)生次鈉量多。
每次液氯槽車充裝前如果槽車壓力超過0.3 MPa,則緩慢打開槽車氣相閥門和棧橋上通往廢氣處理的閥門,將氯氣排往廢氣處理進(jìn)行泄壓,同時通知聯(lián)合廠房廢氣處理工序負(fù)責(zé)人;當(dāng)壓力低于0.3 MPa時則停止泄壓。充裝后緩慢開啟棧橋上的抽空閥,將管道中的液氯抽至廢氣處理,至抽盡余氯為止(約需20 min)。這樣將生成很多次氯酸鈉。通過長時間的生產(chǎn)總結(jié),發(fā)現(xiàn)原有的槽車排壓系統(tǒng)在生產(chǎn)過程中既操作繁瑣,又要吸收廢氯浪費(fèi)大量堿液,造成成本增加。
氯壓機(jī)密封氣會造成氯氣浪費(fèi),堿液消耗增加,次鈉生成量增加。
利用車間停產(chǎn)檢修期間,分解槽的溢流高度會直接影響到淡鹽水在槽內(nèi)的停留時間和分解時間,停留時間過短,會降低氯酸鹽在分解槽內(nèi)的分解率,進(jìn)而在溢流至氯水槽后,會發(fā)生較為劇烈的二次分解反應(yīng),使氯水槽內(nèi)的氣相壓力不斷升高[1]。經(jīng)過重新設(shè)計,在氯酸鹽分解槽至氯水槽的溢流管上增加了一根DN80,材質(zhì)為CPVC,高度為4.5 m的管道液封裝置,增加了淡鹽水在氯酸鹽分解槽內(nèi)的停留時間,提升了分解效率,見圖1。
圖1 氯酸鹽分解槽溢流管線改造圖
對氯酸鹽分解裝置進(jìn)行跟蹤,發(fā)現(xiàn)新增液封裝置后,氯氣總管壓力穩(wěn)定,氯酸鹽分解槽內(nèi)氯氣能夠并入氯氣總管,杜絕了總管氯氣借助溢流管倒入廢氣系統(tǒng)的隱患,減少了廢氣處理次鈉的生成量。
利用系統(tǒng)停產(chǎn)檢修,在電解廠房西側(cè)增加了材質(zhì)為CPVC外裹玻璃鋼、容積為10.17 m3的17%鹽酸配制罐和鹽酸濃度自動調(diào)節(jié)裝置。目的是配置濃度為17%的鹽酸,穩(wěn)定進(jìn)電解槽精鹽水的加酸濃度。
采用17%鹽酸加酸裝置后,運(yùn)行一個月后,4#電解槽出口淡鹽水pH值與電槽鹽酸用量統(tǒng)計見表1。
表1 2017年3月4#電槽出口淡鹽水pH值
從表1可以明顯看出,電解槽出口淡鹽水pH值能穩(wěn)定控制在2.5~3.0,降低淡鹽水中氯酸鹽含量,分解后產(chǎn)生氯氣量少,產(chǎn)生次鈉量少。
將泄壓管道與原氯管道連接,中間加裝自動閥,自動控制閥后壓力,保證原氯總管壓力穩(wěn)定,液氯槽車充裝前如果槽車壓力超過0.3 MPa時,則緩慢打開槽車氣相閥門和棧橋上通往原氯的自動閥,將氯氣排往液氯進(jìn)行泄壓并二次液化,同時通知聯(lián)合廠房液氯處理工序負(fù)責(zé)人;當(dāng)壓力低于0.3 MPa時停止泄壓。充裝后緩慢開啟棧橋上的通往原氯的自動閥,將管道中的液氯抽至液氯工序,至抽盡余氯為止(約需20 min)。這樣可以有效減少次氯酸鈉生成,提高廢氯回收利用,降低堿液消耗。按裝一臺槽車排放3 t氯氣計算,每天裝2臺槽車,每天可減少余氯6 t。
正常生產(chǎn)中氯壓機(jī)氯氮混合氣排至廢氣處理產(chǎn)生次鈉較多,利用系統(tǒng)停產(chǎn)檢修,將氯壓機(jī)氯氮混合氣管線增加閥門及配置DN50管道連接于氯壓機(jī)入口主管道,形成二次回收利用,再生產(chǎn)時,關(guān)閉至廢氣處理閥門,切換氯氮混合氣回至氯壓機(jī)入口,這樣即減少了次氯酸鈉的生成,又重復(fù)循環(huán)利用了氯氣。
措施改進(jìn)后,次鈉生成量由1 250 t/月(平均)降低到510 t/月(平均),有效減少了余氯吸收次鈉排放液的生成量,降低了燒堿的消耗和次鈉的拉運(yùn)費(fèi)用,減少了下游單位污染物的處理費(fèi)用。折百堿價格按照4 500元/t,次氯酸鈉濃度按照平均值11%計算,帶來直接經(jīng)濟(jì)效益196 703元/月[0.537×(1 250-510)×0.11×4 500],新增的 17%加酸裝置。保證了電解槽內(nèi)鹽水的pH值,無形中延長了離子膜的使用壽命,節(jié)約了車間備件費(fèi)用,并且減輕了操作人員的勞動強(qiáng)度,減少了環(huán)境污染,降低了物料的消耗。
參考文獻(xiàn):
[1]張凱鵬.氯酸鹽分解技術(shù)改造總結(jié).中國氯堿,2005(12),23.