徐海川
(萬華化學(xué)(煙臺)氯堿熱電有限公司,山東 煙臺 264000)
萬華化學(xué)(煙臺)氯堿熱電有限公司是建設(shè)有一期20萬t/a燒堿裝置的氯堿企業(yè),為滿足客戶需求及豐富產(chǎn)品種類,配套建設(shè)3萬t/a片堿裝置。隨著國內(nèi)片堿工藝技術(shù)的發(fā)展趨向成熟,該公司采用國產(chǎn)以熔鹽為加熱介質(zhì)的降膜濃縮片堿生產(chǎn)裝置。自2015年4月20試運,6月正式生產(chǎn),裝置運行良好,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,現(xiàn)就該裝置的運行狀況及工藝操作經(jīng)驗作出總結(jié)。
該裝置以氯堿自產(chǎn)氫氣為加熱源,以熔鹽為加熱介質(zhì),實現(xiàn)了氫氣的有效利用及片堿的連續(xù)生產(chǎn)。
將堿蒸發(fā)裝置界區(qū)75℃、50%的熱堿液采用單效降膜蒸發(fā)技術(shù)濃縮到62%,再采用單管式降膜管濃縮到97.5%后閃蒸至98.5%以上的產(chǎn)品,工藝過程中采用最終濃縮器的二次蒸汽作為預(yù)濃縮器的加熱熱源,不再使用生蒸汽,工藝流程示意圖見圖1。
(1)熔鹽爐出口溫度:(420±10)℃;
(2)真空泵真空度:≥92 kPa;
(3)再分配器堿液出口溫度:≥380℃;
(4)出料片堿濃度:≥98.5%。
(1)工藝采用降膜法,提高了換熱效率;
(2)以氫氣為加熱源,降低了生產(chǎn)成本;
(3)相較大鍋熬堿,提高了生產(chǎn)效率,減少了頻繁點火的安全隱患。
自2015年4月試運,至2017年5月,因生產(chǎn)調(diào)度、配套設(shè)備及工藝操作等各種原因停車共計六十余次。片堿主要設(shè)備運行使用狀況良好(見表1)。裝置運行負荷在設(shè)計負荷80%~96%內(nèi)生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量≥98.5%(一等品)。
表1 主要設(shè)備使用情況表
3.1.1 熔鹽系統(tǒng)
圖1 片堿工藝流程圖
熔鹽系統(tǒng)作為片堿裝置的加熱介質(zhì)具有高溫易分解、低溫易結(jié)晶的特點,針對熔鹽系統(tǒng),對其溫度的控制尤為重要。熔鹽的熔點為142.2℃,但為防止流動過程中在管道內(nèi)受冷凝固,不但在開車階段前要對熔鹽管線進行蒸汽伴熱,而且要求開車前熔鹽儲槽內(nèi)熔鹽溫度≥180℃。停車過程中為保證熔鹽在溫度降至180℃前全部回流至熔鹽儲槽,不但要開啟熔鹽管線蒸汽伴熱,且停熔鹽泵后要及時打開降膜管上熔鹽出口管道處的熔鹽回氣閥,防止熔鹽系統(tǒng)憋壓,影響熔鹽回流。
3.1.2 堿系統(tǒng)
堿系統(tǒng)作為片堿裝置生產(chǎn)中的主要工藝生產(chǎn)線,需要對其溫度、流量、液位給予重視。
開車初期需做好堿管線的伴熱工作,因熔融堿的熔點高達318.4℃,堿系統(tǒng)伴熱一般應(yīng)用電伴熱或熔鹽伴熱(該廠使用電伴熱系統(tǒng))。
生產(chǎn)過程中要控制堿流量和與濃縮器液位的穩(wěn)定。因為預(yù)濃縮器依靠最終濃縮器的二次蒸汽作為熱源,升降生產(chǎn)負荷要慢,防止因堿流量驟降或突升引起二次蒸汽量的變化影響產(chǎn)品質(zhì)量。
3.1.3 蔗糖系統(tǒng)
蔗糖作為片堿生產(chǎn)過程中氯酸鹽的還原劑,是保護鎳設(shè)備的重要添加劑,加入量有相應(yīng)的要求。添加量過低,不能有效還原堿液中的氯酸鹽,會造成降膜管的腐蝕,影響設(shè)備使用壽命。添加量過高,則會增加堿液粘稠度,一旦蔗糖在降膜管壁碳化粘結(jié),會影響液膜分布,造成干管段干燒,引發(fā)降膜管的穿孔損傷。一般要求蔗糖添加量為理論添加量的2倍,該公司控制加糖量為理論添加量的3~5倍。
理論反應(yīng)方程式:
良好的設(shè)備是生產(chǎn)運行的基礎(chǔ),因而在生產(chǎn)過程中,要在滿足工藝生產(chǎn)要求的同時,盡可能合理保護設(shè)備,延長設(shè)備使用壽命。
3.2.1 降膜管的保護
降膜管的保護在于兩方面,一要防止鎳材腐蝕,二要防止降膜管干燒。
(1)防止鎳材的腐蝕。要定期分析原料堿中的氯酸鹽含量,合理的調(diào)控加糖量;要定期分析產(chǎn)品堿中的鎳含量,驗證氯酸鹽的還原效果。一般產(chǎn)品堿中如果鎳含量〈5×10-6,則說明鎳材基本未腐蝕;有條件應(yīng)盡可能的提高鎳含量分析頻率,該公司鎳含量分析頻率約1次/月,近兩次鎳含量分別為1.53×10-6和 0.81×10-6。
(2)防止降膜管的干燒。a.控制加糖量,防止因蔗糖在降膜管壁碳化粘結(jié),引發(fā)局部干管現(xiàn)象,故蔗糖加入量一般不大于理論加入量的5倍,最大不大于理論加入量的10倍。 該公司控制加入量一般為理論加入量的3~5倍。平時亦可通過片堿顏色進行觀察,若蔗糖加入過量,片堿則會出現(xiàn)偏黃、黑色;b.控制進降膜管堿液最低流量,當(dāng)進堿流量偏低時,降膜管布膜不完全,易在降膜管中下段形成干管,長時間干燒,則易導(dǎo)致降膜管中下段變形、泄露。因而進堿流量一般不低于設(shè)計值的50%;c.開停車初期,熔鹽大循環(huán)升溫過程中,要對降膜管通蒸汽保護,亦可避免降膜管的干燒。
3.2.2 熔鹽爐的保護
熔鹽爐作為整套裝置的加熱設(shè)備及壓力容器,具有較高的危險性,加強熔鹽爐的監(jiān)護控制,不僅可增加設(shè)備使用壽命,更可降低生產(chǎn)中的安全隱患。
該公司利用自產(chǎn)氫氣作為熔鹽爐加熱能源,在開停車過程中的置換、分析必不可少。系統(tǒng)停車時氫氣管線系統(tǒng)用氮氣密封,氮氣置換過程必須檢測氮中含氧,含氧量低于0.1%,方可密封。系統(tǒng)開車前氫氣管線進行氫氣置換,必須檢測氫氣純度≥99%,方可開車點火。
開車初始,必須對熔鹽爐進行小火空管預(yù)熱,防止熔鹽盤管溫度驟然上升,由于突然增加的熱應(yīng)力導(dǎo)致熔鹽盤管的破損;停車過程中,要保證熔鹽盤管溫度的緩慢降低(停止燃燒器后保持鼓風(fēng)機開啟,熔鹽通過大循環(huán)逐步降溫至260℃左右,再停熔鹽泵進行熔鹽的回流操作)。
針對片堿包裝過程中存在堿塵現(xiàn)象,嚴重影響包裝環(huán)境及操作人員的職業(yè)健康,該廠在依靠負壓除塵系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,增加除塵管線沖洗水系統(tǒng)。通過增加小流量噴霧式?jīng)_洗水,增加負壓除塵系統(tǒng)的除塵吸附效果,并定期對除塵管線進行沖洗,有效降低了包裝過程中堿塵的擴散。除塵管線接入洗滌水,對堿塵進行吸收后收集至稀堿液儲槽,一方面避免了堿塵的二次排放,另一方面增加了堿的回收利用率。
(1)國產(chǎn)片堿熔鹽法降膜生產(chǎn)裝置無論在工藝系統(tǒng),還是在設(shè)備應(yīng)用方面都有了長足進步,具備了與國際大型片堿生產(chǎn)裝置供應(yīng)商競爭的實力,降低連續(xù)型片堿生產(chǎn)裝置的建設(shè)成本。
(2)在片堿工藝控制方面,還有很多問題需要不斷摸索,只有不斷完善、優(yōu)化片堿生產(chǎn)過程中的控制,才能增加片堿裝置的使用壽命、降低生產(chǎn)成本。