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三氯乙烯副產(chǎn)HCl氣體凈化項目運行總結

2018-04-24 02:27王立民張玲玲
中國氯堿 2018年3期
關鍵詞:程控真空泵含水

王立民,韓 強,張 超,張玲玲

(濱化集團股份有限公司,山東 濱州 256600)

1 副產(chǎn)HCl凈化系統(tǒng)概述

三氯乙烯副產(chǎn)HCl如制成廢酸銷售,一方面附加值低,浪費資源;另一方面副產(chǎn)鹽酸市場過剩,環(huán)保形勢嚴峻,嚴重制約公司規(guī)劃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。濱化集團股份有限公司采用副產(chǎn)HCl制VCM,一方面解決了副產(chǎn)HCl出路問題,增強了企業(yè)的競爭能力;另一方面也提高了副產(chǎn)HCl的附加值,保證了公司內(nèi)部的氯平衡,使氯乙烯產(chǎn)業(yè)和三氯乙烯產(chǎn)業(yè)配套發(fā)展,符合循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式。

1.1 副產(chǎn)HCl凈化工藝流程

三氯乙烯裝置副產(chǎn)HCl氣體在一定溫度和壓力下進入該裝置界區(qū),首先經(jīng)過HCl管道進入壓縮機升壓,經(jīng)冷卻器冷卻,氣液分離器除掉游離的三氯乙烯之后進入凈化塔。在凈化塔中,三氯乙烯等氯代烴被吸附脫除,未被吸附的HCl、N2等作為凈化氣從凈化塔出口排出,經(jīng)凈化氣罐緩沖后送出界區(qū)回收利用;凈化塔吸附的三氯乙烯等氯代烴組分至一定程度后,停止輸入原料氣,通過逆向降壓和抽空解析方式,將吸附在凈化塔中的氯代烴脫附解析出來,得到解析氣,同時凈化塔得到再生。解析氣也稱為回收氣,主要成分包含C2HCl3、HCl及少量C2Cl4、C2H2Cl2、N2等,通過緩沖罐及調(diào)節(jié)閥穩(wěn)壓后,輸出至生產(chǎn)工序回收利用。冷卻下來的三氯乙烯回收至殘液罐,液位達到一定時利用輸送泵外送三氯乙烯車間。

1.2 副產(chǎn)HCl主要設備及運行情況

(1)HCl壓縮機。HCl壓縮機B,型號為MW-22/11,受環(huán)境溫度及進氣壓力的影響,HCl壓縮機B各級排氣溫度、壓力略有升高,但均在可控范圍內(nèi)波動,各項指標基本正常。

(2)真空泵。運行真空泵3臺,型號為VKT-24LL,抽空模式為輔助抽空+分組抽空,真空度為-88 kPa左右,凈化塔能夠達到抽空解析的效果。

(3)壓縮機、真空泵及裝置區(qū)各換熱設備。循環(huán)水回水均為無壓排放,在線監(jiān)測pH值,各換熱設備運行情況良好,其他靜止設備運行正常。

(4)7臺吸附塔運行。工藝流程為7-2-3&PP/VP工藝,即7個吸附塔任意時刻有2塔進料3次均壓帶順放抽空及沖洗解析工藝,每個吸附塔在一次循環(huán)中需要經(jīng)歷吸附(A)、順向放壓(PP)、壓力均衡 1降(E1D)、壓力均衡 2降(E2D)、壓力均衡 3降(E3D)、逆向放壓(D)、抽空及抽空沖洗(V&VP)、壓力均衡3升(E3R)、壓力均衡2升(E2R)、壓力均衡1升(E1R)及最終升壓(FR)等11個步驟。當某一臺吸附塔上的程控閥因外部元件故障(主要指電磁閥、功率放大器及控制線路故障等)導致程控閥不能正常開關時,可切除故障所在的吸附塔而運行6-2-3&PP/VP工藝,即6個吸附塔,每時刻總有2塔進料3次均壓抽空及沖洗解析工藝。運行6-2-3&PP/VP工藝時各步驟閥門的開關情況與7-2-3&PP/VP工藝相類似。

1.3 副產(chǎn)HCl控制系統(tǒng)

該裝置選用先進的現(xiàn)場儀表配合先進的控制系統(tǒng)完成過程檢測和控制任務。整個系統(tǒng)的實時數(shù)據(jù)庫,可非常方便地通過網(wǎng)絡來監(jiān)視、控制當前的生產(chǎn)過程并采集歷史數(shù)據(jù)。

控制系統(tǒng)完成的主要功能有:工藝過程的回路控制;相關的順序控制;用戶流程圖畫面,可動態(tài)顯示各工藝過程的流程及測量、參數(shù)、報警、閥門的開關狀態(tài);各種報警聯(lián)鎖控制;在減輕操作人員工作的同時,DCS實時數(shù)據(jù)在電腦界面一目了然,異常情況可隨時發(fā)現(xiàn)。

2 運行數(shù)據(jù)分析

因開車初期變壓吸附程控系統(tǒng)調(diào)試,摸索運行周期,凈化氣中三氯乙烯含量波動較大。運行期間變壓吸附裝置初始運行壓力0.2 MPa,之后慢慢提升至0.35 MPa左右,此時凈化氣中含三氯乙烯指標波動較大;待慢慢將吸附壓力調(diào)節(jié)至0.40~0.45 MPa,凈化氣中含TCE含量逐漸波動下降。為進一步增強吸附效果,保證凈化氣輸出合格,慢慢提升凈化塔吸附壓力,最終將吸附壓力調(diào)節(jié)至0.50 MPa,此時凈化氣輸出三氯乙烯含量已基本穩(wěn)定在50×10-6以下,此時通過慢慢調(diào)整吸附周期,變壓吸附調(diào)整基本穩(wěn)定,運行周期緩慢增加,凈化氣中三氯乙烯含量趨于穩(wěn)定,檢測值均為痕量。通過對裝置運行穩(wěn)定后的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析,自系統(tǒng)運行正常開始對原料氣、凈化氣、冷凝前解析氣、冷凝后解析氣數(shù)據(jù)進行分析,各物料組分含量平均值見表1。

表1 各組分含量平均值%

通過表1可以看出,凈化氣輸出指標合格,但純度略有下降,主要考慮為系統(tǒng)轉(zhuǎn)動設備及程控閥填料保護氣微漏造成凈化氣中帶有部分氮氣。對比裝置數(shù)據(jù)基本穩(wěn)定后的解析氣與原料氣中三氯乙烯含量,解析氣中平均三氯乙烯濃縮量僅為原料氣的1.65倍,可以判斷當前裝置的解析氣量偏大,吸附劑對于HCl氣體的吸附能力較強。

(1)含氫檢測分析。凈化裝置在初始接收HCl氣體時,檢測解析氣中含氫偏高,經(jīng)過對各換熱設備檢查確認無泄漏后,并跟蹤化驗檢測裝置各點氫氣含量呈下降趨勢,確定為系統(tǒng)內(nèi)殘存水分所致,運行48 h后裝置各點含氫已基本穩(wěn)定。裝置停運后,對原料氣、凈化氣、解析氣管道等進行了測厚,管道基本無腐蝕,測厚結果合格。

(2)含水檢測分析。本次HCl凈化裝置運行,累計對原料氣含水檢測8次,平均含水值為72.44×10-6;解析氣含水檢測3次,其中冷凝前檢測1次,含水值為207×10-6;冷凝后檢測2次,平均含水值為224.5×10-6。冷凝后解析氣溫度約為-11℃,200×10-6左右的水分在此溫度下不能通過冷凝方法除去。解析氣中含水值較原料氣約濃縮3倍,不符合實際解析氣量約為原料氣的50%左右,可能由于吸附劑對不同組分(HCl、TCE、H2O)吸附能力不同的原因造成,抽空過程中各組分的解析能力亦存在差異。由于HCl中含水形成鹽酸對露點儀損害較大,含水檢測數(shù)據(jù)相對較少。

(3)三氯乙烯檢測分析。冷凝前后三氯乙烯含量差值為0.7%,根據(jù)解析氣量計算,共計冷凝三氯乙烯量為8 908.3 kg;實際根據(jù)殘液罐液位變化計量值約為10 584 kg(液位計量,偏差可能較大)。冷凝下來的三氯乙烯無色透明,符合回收利用價值,三氯乙烯組分見表2。

(4)冷凝的三氯乙烯組分。HCl凈化裝置共計運行289.5 h,通過對轉(zhuǎn)化裝置外賣酸量及氯乙烯裝置單體產(chǎn)出計量計算得,本次HCl凈化裝置試車,共計輸出凈化氣132536.58Nm3,平均流量約為502Nm3/h,累計接受TCE車間HCl氣體約為316 864.72 Nm3(較流量計累計示數(shù)偏?。?,平均流量約為1100Nm3/h,凈化氣輸出量比例約為45.6%,轉(zhuǎn)化裝置配套接收乙炔氣64 565.68 Nm3(計算值),后續(xù)氯乙烯裝置共計產(chǎn)出合格單體178.3 t。

表2 三氯乙烯組分表

3 運行過程存在的問題及處理措施

3.1 程控閥KV102B故障

事件經(jīng)過:在某次吸附周期結束后未能正常關閉,導致凈化塔B在接下來的均壓、逆放過程中,使凈化氣串入解析氣系統(tǒng),造成解析氣系統(tǒng)壓力升高,解析氣罐出口壓力高限聯(lián)鎖閥門打開,解析氣泄壓至壓縮機前,進而造成HCl壓縮機機前壓力升高,來自TCE車間HCl總管壓力波動,凈化氣罐失壓,凈化氣輸出量波動,對后續(xù)生產(chǎn)造成影響。

處理措施:(1)發(fā)現(xiàn)變壓吸附裝置無法正常關閉后,變壓吸附裝置投“暫?!睜顟B(tài),現(xiàn)場手動將程控閥門關閉;(2)此時凈化氣罐壓力偏低,凈化氣輸出量減小,轉(zhuǎn)化裝置停乙炔,后續(xù)裝置微通氮氣保壓;(3)凈化裝置吸附壓力穩(wěn)定后,將B塔切除,變壓吸附改為6塔運行模式;(4)進轉(zhuǎn)化裝置HCl切至跨接管線至水堿洗吸收,對6塔運行周期進行調(diào)整,2 h后檢測凈化氣指標合格,后續(xù)裝置正常運行。

3.2 凈化氣罐壓力超高

事件經(jīng)過:由于試運行期間進出氣量不穩(wěn),造成凈化氣罐壓力偏高,進而導致HCl壓縮機出口憋壓,出口壓力高限程控閥門打開,放空至壓縮機前,造成壓縮機前壓力瞬間升高,DCS內(nèi)操及時開大混合脫水HCl流量調(diào)節(jié)閥,增大凈化氣的輸出,并未造成其他影響。

處理措施:及時調(diào)整凈化氣罐壓力,保持凈化氣罐壓力在可控范圍內(nèi)波動,根據(jù)凈化氣罐的壓力波動趨勢,提前預判,通過混合脫水HCl流量調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)凈化氣的輸出量。

3.3 壓縮機氣缸、氣相冷卻器泄漏

事件經(jīng)過:壓縮機氣缸及冷卻器在使用過程中,多次出現(xiàn)過泄漏,先后導致循環(huán)水隨氣相進入吸附塔、循環(huán)水系統(tǒng)中串入氯化氫。(1)前期壓縮機使用循環(huán)水作為冷卻介質(zhì),工作壓力0.35 MPa,在使用過程中冷卻器發(fā)生泄漏,循環(huán)水進入下一級氣缸隨氣相進入吸附塔,巡檢人員及時發(fā)現(xiàn);(2)壓縮機原氣缸、冷卻器為不銹鋼材質(zhì),在使用過程中多次出現(xiàn)氣缸、冷卻器泄漏。

處理措施:(1)將循環(huán)水改為無壓水,回收后打回循環(huán)水系統(tǒng);(2)將二、三級氣缸改造為鑄鐵氣缸,氣缸部件做相應的QPQ防腐處理;(3)冷卻器全部由不銹鋼材質(zhì)更換為鑄鐵材質(zhì)。

4 運行優(yōu)化建議

4.1 程控閥填料漏氣問題

現(xiàn)狀:當前程控閥調(diào)料為四氟密封環(huán)填料,并且填料支撐環(huán)內(nèi)部為橡膠O型圈密封,程控閥門動作頻繁,長期使用可能造成O型圈及四氟填料的磨損,導致填料漏氣。因裝置部分程控閥內(nèi)介質(zhì)壓力遠高于氮氣保護氣的壓力,故長期使用情況下可能造成HCl氣體泄漏串入程控閥氣缸內(nèi),造成氣缸壁或活塞密封圈損壞,導致程控閥門無法正常開關,可能造成高壓系統(tǒng)與低壓系統(tǒng)之間相互串氣,損壞設備、管線,長周期運行存在安全隱患。

整改建議:(1)將閥門填料密封改為波紋管形式,波紋管密封形式對介質(zhì)的密封性較強,波紋管材質(zhì)選型合適時可實現(xiàn)程控閥長周期運行;(2)程控閥閥桿處填料密封可采用兩段式填料密封,中間增加短隔腔,采用高壓、低壓兩段氮氣進行密封,并將密封填料材質(zhì)改進,如耐磨性較強的填充聚四氟乙烯。

4.2 程控閥內(nèi)部結垢問題

現(xiàn)狀:根據(jù)幾次試車及檢查、檢修情況,當前程控閥存在腐蝕結垢的問題,主要為閥體、閥芯密封面處,需定期進行清理,保證程控閥的密封性,密封性不好的情況下可能導致系統(tǒng)真空度抽不下來,影響解析效果,長期運行影響凈化氣輸出。

整改建議:當前并無太好的解決辦法,通過對后續(xù)裝置的檢查維修看,多數(shù)閥門都存在長期開車關閉不嚴的情況,只有在系統(tǒng)長期運行中,根據(jù)運行含水數(shù)據(jù)進行分析;若含水數(shù)據(jù)相對較穩(wěn)定的情況下,慢慢摸索清理頻次,并對各閥門清理做好臺賬,重點檢查并清理腐蝕性較嚴重、結垢較多的閥門。

4.3 真空泵運行電流偏大

現(xiàn)狀:正常情況下電機保護電流一般為額定電流的1.08~1.10,根據(jù)真空泵廠家要求,當前真空泵設置的保護電流約為額定電流的1.3倍;但在此狀態(tài)下運行容易對電機造成損壞;當前真空泵運行進口閥門已經(jīng)限流,若進口開度較大,抽空初期氣量較大的情況下,容易造成真空泵電機過載跳停;且當前裝置負荷較低,裝置提量滿負荷運行時,解析氣量還會加大,真空泵可能長期電流超負荷無法運行。

整改建議:對于抽前期的氣量較大,負荷較大的真空泵,可考慮將真空泵配套電機由37 kW更換為45 kW。

4.4 真空泵排氣溫度偏高

現(xiàn)狀:裝置試運真空泵出口排氣溫度為130~150℃,偏高時可超過150℃,與真空泵廠家技術協(xié)議中要求的排氣溫度低于100℃;根據(jù)對相關往復式壓縮機制造規(guī)范的排氣溫度查看,一般活塞式壓縮機排氣溫度在130℃以下較為正常。

整改建議:增加一路5℃水系統(tǒng),夏季采用5℃水對真空泵進行氣缸夾套進行冷卻。

4.5 凈化裝置處理能力

現(xiàn)狀:凈化氣輸出量偏小,解析氣量偏大。解析氣不返回壓縮機前,造成凈化氣輸出比例偏??;裝置運行效率較低。若解析氣返回壓縮機前含水值偏高,可能造成壓縮機的腐蝕;若解析氣量波動較大,且壓縮機抽量有限,解析氣量的波動可能造成壓縮機前壓力波動,進口壓力回流調(diào)節(jié)閥頻繁大幅度開關。

整改建議:(1)對裝置運行數(shù)據(jù)慢慢進行優(yōu)化,慢慢增大吸附周期,降低解析氣的輸出量(調(diào)節(jié)空間已經(jīng)不是很大);(2)根據(jù)調(diào)整數(shù)據(jù),增加新HCl壓縮機,保證壓縮機抽量滿足最大原料氣及最大解析氣負荷。

4.6 壓縮機震動大

現(xiàn)狀:此裝置使用的是MW-22/11型壓縮機,在運行過程中由于3氣缸的不平衡性,壓縮機連接管件和基座震動特別大,導致基礎周邊出現(xiàn)大量裂縫。

整改建議:將3氣缸壓縮機更換為二氣缸壓縮機,并在壓縮機進出口增加膨脹節(jié),或更換平穩(wěn)性更好的壓縮機。

5 總結

此工藝與使用合成HCl相比較,HCl純度高,不含游離氯,含水率〈300×10-6,對轉(zhuǎn)化器、觸媒影響小,與乙炔反應效率更高,堿洗后氯乙烯含量〉96%,乙炔〈0.5%,含氫〈0.1%,高低沸物等含量少,對后續(xù)精餾裝置生產(chǎn)負擔小,尾氣排放指標合格,變壓吸附裝置無需運行,且對車間整體冷量需求減少,符合公司發(fā)展新型化工、綠色化工、循環(huán)經(jīng)濟的總體方向。合理利用現(xiàn)有及新建裝置是延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,實現(xiàn)經(jīng)濟結構調(diào)整,資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子,可實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。

副產(chǎn)HCl凈化裝置,對試車過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時改正,不斷積累經(jīng)驗,不斷優(yōu)化生產(chǎn)中的配套工藝、設備及控制系統(tǒng),有針對性的進行了工藝控制改進,為后續(xù)轉(zhuǎn)化生產(chǎn)提供合格、穩(wěn)定的物料。

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