文/吳鵬坤 于國鋒 王琛 梁曉麗 張文玉 鄭宏偉 馬長峰 馮媛,山東中煙工業(yè)有限責任公司青島卷煙廠;鄭州輕工業(yè)學(xué)院食品與生物工程學(xué)院;山東中煙工業(yè)有限責任公司頤中集團實業(yè)有限公司;山東中煙工業(yè)有限責任公司技術(shù)中心;青島市石化高級技工學(xué)校
GDX1包裝機小盒商標紙單耗影響因素分析及改進研究
文/吳鵬坤1于國鋒2王琛3梁曉麗 張文玉 鄭宏偉 馬長峰4馮媛5,1山東中煙工業(yè)有限責任公司青島卷煙廠;2鄭州輕工業(yè)學(xué)院食品與生物工程學(xué)院;3山東中煙工業(yè)有限責任公司頤中集團實業(yè)有限公司;4山東中煙工業(yè)有限責任公司技術(shù)中心;5青島市石化高級技工學(xué)校
2015年青島卷煙廠GDX1包裝機小盒商標紙單耗為502.3張/萬支,造成的年度浪費約為150萬元。為降低材料消耗,節(jié)約成本費用,降低GDX1包裝機小盒商標紙單耗非常必要。通過數(shù)據(jù)分析、流程分析,識別出關(guān)鍵工序,通過回歸分析與響應(yīng)曲面試驗的方法確定關(guān)鍵參數(shù)最優(yōu)值,并對其合理性進行現(xiàn)場試驗驗證,改進效果顯著,改進收益119.3萬元。
GDX1包裝機;小盒商標紙;單耗;改進
GDX1是由意大利GD公司設(shè)計生產(chǎn)的卷煙軟盒包裝設(shè)備,其最大生產(chǎn)速度400包/分鐘,煙支排列為7-6-7。
2015 年GDX1設(shè)備小盒商標紙單耗數(shù)據(jù)為502.3張/萬支,經(jīng)核算,年度浪費為150萬元。根據(jù)造成GDX1設(shè)備小盒商標紙消耗的流程,通過對影響單耗潛在原因FMEA分析,確定造成消耗的關(guān)鍵流程3項。
小盒商標紙吸風嘴孔徑對吸拾壓力有重要影響,從而影響到小盒商標紙輸送。現(xiàn)階段使用的小盒商標紙吸風嘴孔徑為Φ6mm,設(shè)計制作兩個水平吸風嘴孔徑(Φ6mm,Φ7mm),進行試驗,對試驗數(shù)據(jù)進行分析:
分析顯示:小盒商標紙孔徑是顯著原因,孔徑Φ7mm效果好于孔徑Φ6mm。
分別取涂膠器底板寬度目前寬度30mm和試驗水平18mm,涂膠器底板厚度取目前厚度3mm和高水平6mm,記錄小盒商標紙單耗,做雙因子方差分析,分析得知,涂膠器底板寬度、厚度作用顯著,其交互作用顯著。
小盒烙鐵溫度不僅影響透明紙收縮、整形,還影響著小盒商標紙平整和損耗。其中包括四輪煙包側(cè)封烙鐵溫度和輸送通道烙鐵溫度的設(shè)置。
2.3.1 四輪煙包側(cè)封烙鐵溫度設(shè)置不合理試驗驗證
在商標紙防偽標志不損傷的情況下,小組設(shè)置三個水平的弧形加熱烙鐵溫度1,2,3(110℃,115℃,120℃),記錄小盒商標紙單耗,試驗分析顯示:弧形加熱烙鐵溫度是顯著原因,溫度3顯著好于溫度1、溫度2。
2.3.2 輸送通道烙鐵溫度設(shè)置不當試驗驗證
設(shè)置四個水平烙鐵溫度(110℃,115℃,120℃,125℃),進行試驗,記錄小盒商標紙單耗,試驗數(shù)據(jù)分析顯示:輸送通道側(cè)封烙鐵不是顯著因素。
選取6mm、6.5mm、7mm共三個水平進行試驗,數(shù)據(jù)分析顯示,小盒商標紙單耗與吸風嘴孔徑趨勢明顯,存在相關(guān)性。回歸方程為:小盒商標紙單耗 = 587.5 - 26.17 孔徑 + 1.987 孔徑**2。通過求導(dǎo)數(shù)解一元二次方程:得x=6.57mm。按以上最優(yōu)值現(xiàn)場設(shè)置,模型有效。
對涂膠接觸面寬度、厚度及其交互作用進行全因子試驗設(shè)計,數(shù)據(jù)分析顯示響應(yīng)變量有明顯的彎曲趨勢,需要構(gòu)建響應(yīng)曲面設(shè)計。在上面實驗基礎(chǔ)上增加4個“星號點”,做響應(yīng)曲面設(shè)計,整體模型有效,但交互作用不顯著,去掉交互作用后對模型進行改進。
改進后的模型總體有效?;貧w方程:Y=499+0.230556*涂膠底板寬度-0.133333*涂膠底板厚度-0.00393519*涂膠底板寬度*涂膠底板寬度,響應(yīng)變量剔除為望小的,分析發(fā)現(xiàn)存在最小值。求得最優(yōu)解:涂膠器寬度=18.0mm,涂膠器厚度=6.0mm。
選取四輪煙包側(cè)封烙鐵溫度110℃、115℃、120℃共三個水平進行試驗,回歸方程為:小盒商標紙單耗=502.8-0.9375 烙鐵溫度+0.1675 烙鐵溫度**2。最優(yōu)值:x=125℃。改進后,因側(cè)封烙鐵溫度設(shè)置不合理造成的小盒商標紙消耗顯著減少,改進效果顯著。
改進后,小盒商標紙單耗由502.3張/萬支降低到500.02張/萬支。過程中備件改進花費1.2萬元,因消耗減少帶來的經(jīng)濟總收益119.3萬元。
[1]盧建峰.GDX1包裝機商標紙輸送與折疊設(shè)備改進[J].企業(yè)技術(shù)開發(fā),2013,31(1):140-141,143.
[2]鄧永祥等.GDX1軟盒包裝機組商標紙加速輸送裝置的改進[J]煙草科技,2016,49(3):28-30.
[3]鄧梅忠.GDX1軟包包裝機的“硬化”改造設(shè)計[J].海峽科學(xué),2011(8):35-36,44.
[4]鄧梅東.GDX1包裝機商標紙上膠機構(gòu)的改進[J].食品與機械,2014(4):78-81.
[5]向家貴.熱熔膠技術(shù)在GDX1包裝機上的應(yīng)用[J].機械工程與自動化,2010(4):171-172.
[6]呂小波.GDX1包裝機組熱熔膠噴涂系統(tǒng)的開發(fā)應(yīng)用[J].煙草科技,2008, 49(8):110-114.
[7]張正華等.GDX1商標紙外置吸風管路的改造設(shè)計[J].輕工科技,2016,32(9):102-113.
[8]馬林,何楨.六西格瑪管理[M].(第二版).北京:中國人民大學(xué)出版社,2004.