程 強(qiáng),賈景東,李社勇
(1.國網(wǎng)山西省電力公司電力調(diào)度控制中心,山西 太原 030001;2.國網(wǎng)晉城供電公司,山西 晉城 048000;3.國網(wǎng)晉中供電公司,山西 晉中 030600)
一起220 kV變壓器差動保護(hù)誤動事故分析
程 強(qiáng)1,賈景東2,李社勇3
(1.國網(wǎng)山西省電力公司電力調(diào)度控制中心,山西 太原 030001;2.國網(wǎng)晉城供電公司,山西 晉城 048000;3.國網(wǎng)晉中供電公司,山西 晉中 030600)
針對某220 kV變電站的不接地主變在變電站110 kV出線單相接地故障期間一套主變差動保護(hù)誤動作情況進(jìn)行分析,指出主變中壓側(cè)C相電流互感器二次側(cè)串入零序電流是本次誤動的原因,并根據(jù)錄波圖分析結(jié)果排查出故障點(diǎn)消除缺陷。
變壓器;差動保護(hù);誤動作
繼電保護(hù)是電力系統(tǒng)的重要組成部分,其基本任務(wù)是自動迅速、有選擇性地將故障元件從電力系統(tǒng)中切除,使故障元件免于損壞[1],而完善正確的二次回路是保證繼電保護(hù)正確實(shí)現(xiàn)功能的基礎(chǔ)。220 kV變壓器一般配置雙套差動保護(hù)作為主保護(hù),本文針對山西某220 kV變電站發(fā)生的一起110 kV出線單相接地故障期間,不接地主變的1套差動保護(hù)由于二次回路粘連造成多點(diǎn)接地的誤動作情況進(jìn)行分析,給出了故障原因,消除了故障隱患。
某220 kV變電站有1號、2號2臺主變,220 kV和110 kV為雙母線接線,均并列運(yùn)行,35 kV為單母分段接線,分裂運(yùn)行,1號主變高中壓側(cè)接地,2號主變不接地,110 kV某甲線長20.68 km,充電運(yùn)行本側(cè)重合閘退出。2號主變配置主后一體保護(hù)PST-1200和RCS-978E及非電量保護(hù)RCS-974。
2016年6月19日08:48:00,受鳥害影響,該變電站110 kV某甲線17.92 km處發(fā)生B相接地故障,2號主變保護(hù)RCS-978E差動保護(hù)動作,跳開主變?nèi)齻?cè)開關(guān),0.6 s后110 kV某甲線接地距離二段動作切除故障。事故發(fā)生后,檢修人員調(diào)取了故障錄波圖,判斷在區(qū)外故障時(shí),2號主變PST-1200正確不動作,RCS-978E不正確動作。
現(xiàn)場提取RCS-978E保護(hù)裝置錄波如圖1,圖中IACD1、IBCD1、ICCD1分別代表A、B、C三相差流,IA1、IB1、IC1、I01分別代表2號主變高壓側(cè)A、B、C三相電流和零序電流,IA3、IB3、IC3、I03分別代表2號主變中壓側(cè)A、B、C三相電流和零序電流,主變低壓側(cè)電流基本為0,不影響本文分析,不予列出。
2號主變 RCS-978E差動保護(hù)定值為 0.4Ie(0.504 A),差動速斷定值5Ie(6.3 A),比率制動系數(shù)0.5,制動電流第一拐點(diǎn)0.5Ie,第二拐點(diǎn)6Ie,第一折線斜率0,第三折線斜率0.75,可做出穩(wěn)態(tài)比率差動保護(hù)的動作特性,并使用故障錄波分析軟件CAAP2008X對動作過程中ABC相差流進(jìn)入動作區(qū)的過程進(jìn)行分析。
圖1 2號主變RCS-978E裝置錄波圖
2.1 正常運(yùn)行狀態(tài)下的錄波圖分析
圖2 正常運(yùn)行狀態(tài)差流(A)
從錄波圖可以看出,故障前的正常運(yùn)行狀態(tài),RCS-978E的三相差流均接近于0,差流均在穩(wěn)態(tài)差動動作區(qū)外如圖2,RCS-978E向量測試正確,保護(hù)裝置正常運(yùn)行。
2.2 故障至主變?nèi)齻?cè)跳開前的錄波圖分析
正常方式1號主變高、中壓側(cè)接地運(yùn)行,2號主變不接地運(yùn)行。故障時(shí)1號主變可以正確傳變零序電流,意味著1號主變?nèi)齻?cè)開關(guān)及所屬母線的線路間隔所供電流與110 kV某甲線故障電流基本一致。110 kV出線故障至主變?nèi)齻?cè)跳開前,2號主變RCS-978E保護(hù)C相差流進(jìn)入穩(wěn)態(tài)差動動作區(qū)內(nèi)如圖3,區(qū)外故障主變保護(hù)出線差流,需要對2號主變在區(qū)外短路時(shí)的電流進(jìn)行理論分析,由于2號主變不能傳變零序電流,三側(cè)開關(guān)及所屬母線的線路間隔非故障相電流是由正序分量、負(fù)序分量疊加合成得到[2]。根據(jù)單相接地故障時(shí)復(fù)合序網(wǎng)圖如圖4,110 kV某甲線B相接地故障時(shí)的特征量為IB1=IB2=IB0,向量圖見圖4。
圖3 線路B相接地故障期間差流(A)
由向量圖可以看出,2號主變高中壓側(cè)均應(yīng)只有正負(fù)序電流而不應(yīng)有零序電流,且AC相正電流方向相同與B相電流方向相反,AC相電流之和與B相電流大小相等。主變高壓側(cè)的錄波圖顯示符合該向量分析結(jié)果,但是中壓側(cè)的錄波圖顯示雖然AC相正電流方向相同與B相電流方向相反,但AC相電流之和與B相電流大小不相等,且出現(xiàn)了較大的零序電流。不接地變壓器中壓側(cè)出現(xiàn)零序電流,說明主變中壓側(cè)一次或者二次上出現(xiàn)了接地點(diǎn)。
2.3 主變?nèi)齻?cè)跳開后的錄波圖分析
主變?nèi)齻?cè)跳開后的錄波圖顯示,主變高壓側(cè)三相電流已經(jīng)為零,主變中壓側(cè)AB相電流為零,C相電流與零序電流大小相等,相位相同。由于2號主變?nèi)齻?cè)的一次已經(jīng)斷開,而中壓側(cè)仍然存在零序電流,說明該零序電流是從中壓側(cè)C相二次回路串入的。
圖4 B相接地故障時(shí)不接地間隔電流向量圖
為驗(yàn)證是否只是主變中壓側(cè)C相二次回路串入電流造成的RCS-978E差動保護(hù)誤動,使用錄波分析軟件編程濾除中壓側(cè)零序電流后,做出2號主變?nèi)嗖盍魅^程動作軌跡,可見軌跡均在動作區(qū)外,從而進(jìn)一步確認(rèn)之前分析的結(jié)果。
圖5 濾除中壓側(cè)C相二次串入電流后的差流
根據(jù)錄波圖分析結(jié)果,誤動主要原因是二次串入了電流造成的,因此有必要對2號主變RCS-978E保護(hù)中壓側(cè)C相電流二次回路進(jìn)行排查。
檢修人員對保護(hù)裝置電流回路二次接線正確性進(jìn)行檢查,保護(hù)電流二次回路接線正確,主變差動保護(hù)主控室一點(diǎn)接地。對電纜的絕緣電阻進(jìn)行了檢查。甩開102端子箱、RCS-978E保護(hù)屏102電流二次線,用500 V兆歐表測量各芯對地以及各芯線之間的絕緣電阻滿足規(guī)范要求。甩開102端子箱、CT二次接線盒電流二次線,用500 V兆歐表測量各芯對地絕緣電阻滿足規(guī)范要求;測量各芯線之間絕緣電阻時(shí),發(fā)現(xiàn)1號芯(2CS2)與10號芯(3CS1)絕緣電阻為0。其中1號芯連接測量繞組的中間抽頭和端子箱,10號芯連接保護(hù)繞組(3CS1)和端子箱,經(jīng)解剖電纜發(fā)現(xiàn),該相鄰芯絕緣出廠時(shí)已損壞。
測量繞組空抽頭2CS2與保護(hù)繞組3CS1粘連是造成本次事故的主要原因。主變差動保護(hù)CT二次接地點(diǎn)在主控室保護(hù)屏接地,測量繞組空抽頭2CS2與3CS1粘連后通過測量繞組在端子箱接地,造成CT差動電流保護(hù)回路兩點(diǎn)接地。
圖6 本次故障電流二次回路
測量繞組拐點(diǎn)電壓低是造成本次事故又一重要原因。經(jīng)現(xiàn)場做測量繞組的伏安特性試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),拐點(diǎn)電壓為24 V,在發(fā)生一次設(shè)備接地故障時(shí),變電站接地網(wǎng)中流過很大的零序電流,從而引起變電站不同接地點(diǎn)存在電位差,當(dāng)測量繞組接地點(diǎn)與保護(hù)繞組接地點(diǎn)之間的電位差大于24 V時(shí),CT測量繞組迅速飽和,勵(lì)磁阻抗急劇減小,為電流流通提供了通道。本次線路發(fā)生單相接地故障時(shí),2號主變中壓側(cè)C相電流因此串入零序電流,造成主變保護(hù)差流增大,導(dǎo)致差動保護(hù)誤動。具體二次回路見圖6,圖中虛線表示同一根電纜中的兩根芯導(dǎo)通,箭頭線為串入的電流通路。
本文通過分析區(qū)外故障不接地主變差動保護(hù)誤動作錄波圖,揭示了誤動主變中壓側(cè)C相二次回路串入零序電流是差流形成的原因,而零序電流形成的原因是不同接地點(diǎn)之間在故障時(shí)存在電位差,并根據(jù)分析結(jié)果排查出故障電纜,找到故障點(diǎn)消除了缺陷。由分析可知繼電保護(hù)正確發(fā)揮作用的關(guān)鍵除了保護(hù)裝置的軟硬件質(zhì)量過關(guān)外,另一個(gè)決定性因素是具備能夠正確測量、傳遞電力系統(tǒng)一次運(yùn)行狀態(tài)的二次回路,因此運(yùn)維人員應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)電流、電壓、控制等二次回路的驗(yàn)收和維護(hù),才能杜絕此類問題的再次發(fā)生。
[1]張保會,尹項(xiàng)根.電力系統(tǒng)繼電保護(hù):第2版 [M].北京:中國電力出版社,2010:3-4.
[2]何仰贊,溫增銀.電力系統(tǒng)分析(上冊):第3版 [M].武漢:華中科技大學(xué)出版社,2002:202-204.
Analysis of a Malfunction Accident of a 220 kV Transformer Differential Protection
CHENG Qiang1,JIA Jingdong2,LI Sheyong3
(1.State Grid Shanxi Electric Power Dispatching and Control Center of SEPC, Taiyuan,Shanxi030001,China; 2.State Grid Jincheng Power Supply Company of SEPC,Jincheng,Shanxi048000,China; 3.State Grid Jinzhong Power Supply Company of SEPC,Jinzhong,Shanxi030600,China)
When a single-phase earth fault occurred on a 110 kV transmission line in a 220 kV substation,one of the transformer differential protection for the neutral-point unearthing transformer malfunctioned.Analysis showed that some zero sequence current merging into the secondary side of the C phase current transformer of mid-voltage side of the transformer was the main reason.Then accordingtothe analysis ofthe fault current recorded diagram,the fault point was found and eliminated.
transformer;differential protection;mal-function
TM773
B
1671-0320(2017)02-0005-04
2016-12-12,
2017-02-10
程 強(qiáng)(1984),男,湖北廣水人,2010年畢業(yè)于西安交通大學(xué)電力工程系,碩士,工程師,從事山西電網(wǎng)整定計(jì)算工作;
賈景東(1981),男,山東巨野人,2007年畢業(yè)于華北電力大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè),工程師,從事繼電保護(hù)運(yùn)維工作;
李社勇(1962),男,山西晉中人,1985年畢業(yè)于北京電力高等??茖W(xué)校電力系統(tǒng)繼電保護(hù)專業(yè),高級工程師,從事繼電保護(hù)管理工作。