国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

循環(huán)流化床鍋爐管式空預器防低溫腐蝕和冷渣器凝結(jié)水余熱綜合利用

2017-05-16 03:19:37張建忠
山西電力 2017年2期
關鍵詞:預器預熱器凝結(jié)水

張建忠

(山西西山熱電有限責任公司,山西 太原 030022)

循環(huán)流化床鍋爐管式空預器防低溫腐蝕和冷渣器凝結(jié)水余熱綜合利用

張建忠

(山西西山熱電有限責任公司,山西 太原 030022)

某熱電廠為解決循環(huán)流化床鍋爐管式空預器低溫腐蝕和冷渣器出力不足的問題,通過對鍋爐運行工況分析,確定改造方案是將一次風機入口消音器更換為翅片管換熱器,經(jīng)過對換熱器的選型和換熱計算,設計出換熱器的尺寸、結(jié)構(gòu)布置。技改完成后,通過對鍋爐運行參數(shù)分析,得出此換熱裝置有節(jié)能效果,并基本解決了低溫腐蝕和冷渣器的出力問題。

循環(huán)流化床鍋爐;翅片管換熱器;低溫腐蝕;金屬壁溫;換熱系數(shù)

0 引言

由于循環(huán)流化床鍋爐的燃燒特點能摻燒矸石等劣質(zhì)煤,燃燒后使煙氣含硫量高,在尾部煙道低溫區(qū)易產(chǎn)生硫酸結(jié)露而腐蝕管壁,使管子泄漏損壞,造成嚴重漏風,引起燃燒工況惡化。為減輕鍋爐低溫腐蝕,可以提高低溫空預器入口空氣溫度,來提升金屬壁溫或使壁溫避開嚴重腐蝕的區(qū)域,因此通常設計是采用熱風再循環(huán)或加裝暖風器來加熱冷空氣提高空氣溫度[1]。

1 鍋爐運行問題

某熱電廠240 t/h循環(huán)流化床鍋爐,由無錫華光鍋爐廠生產(chǎn)。鍋爐為高溫高壓,單鍋筒橫置式,單爐膛,自然循環(huán),全懸吊結(jié)構(gòu),全鋼架π型布置。爐膛采用膜式水冷壁,上部安裝有4組屏過3組水冷屏,鍋爐中部是并列的2只方形水冷旋風分離器,尾部豎井煙道布置兩級4組對流過熱器,過熱器下方布置2組省煤器及一、二次風各2組空氣預熱器,空氣預熱器為臥式管式空氣預熱器,煙道最末級受熱面為一次風冷段預熱器管箱,共4組。

鍋爐運行中暴露出一些問題,以下進行分析。

1.1 一次風冷風段空氣預熱器管低溫腐蝕

鍋爐運行5 a,低溫段空氣預熱器管子固定端根部腐蝕穿孔較多,漏風量大,入爐一次風量減少,如滿足風量要求需增加風機轉(zhuǎn)速,風機電流增大,耗電量增大,影響鍋爐帶負荷。

分析原因:一次風入口安裝有熱風再循環(huán)系統(tǒng),但在運行中會增大一次風機電流,影響鍋爐帶負荷,所以熱風再循環(huán)不能開最大,只能開30%。按照設計冷空氣入口溫度為20℃,而實際冷空氣入口溫度在冬季為10℃以下,使得靠近預熱器底部冷空氣入口側(cè)的管子壁溫低于煙氣露點溫度而造成預熱管壁露點腐蝕。

解決辦法:為防止空預器冷段管子腐蝕可以提高這一區(qū)域的煙氣溫度,使煙氣出預熱器最低點管壁溫度高于煙氣露點溫度,但對于鍋爐燃燒調(diào)整來說,提高煙氣溫度不可行。最可行的就是提高空氣入空氣預熱器的溫度,因此可考慮在冷風道增加換熱器來加熱冷風[2]。

1.2 滾筒冷渣器冷卻水入水溫度高導致出水溫度超溫運行

鍋爐排渣為連續(xù)排渣,設計有2臺滾筒冷渣器,單臺出力為20 t/h,最大轉(zhuǎn)數(shù)為10 r/min,電機為15 kW變頻,冷卻水為汽機凝結(jié)水,水溫為70℃,出水溫度低于100℃。但是,冷渣器運行中入渣溫度900℃出渣溫度約為200℃,且凝結(jié)水出水超溫,冷渣器不能滿負荷運行,只能降低轉(zhuǎn)速減少進渣量,影響鍋爐帶負荷。

分析原因:鍋爐爐膛出渣口高度2.5 m,出渣口到刮板機距離5 m,受場地限制,冷渣器外形尺寸有限,由于冷渣器進水溫度高,再加上冷渣器設計換熱面積有限,導致冷渣器經(jīng)常超溫運行,造成冷渣器受熱面漏水事故頻發(fā),影響鍋爐安全運行。

解決辦法:將冷渣器進水溫度降低20℃,需增加換熱器,將凝結(jié)水冷卻降溫。

2 改造方案

綜合考慮上述兩個運行問題,提出如下改造方案。

將一次風機入口消音器更換為翅片管式換熱器,管外介質(zhì)為一次冷風,管內(nèi)介質(zhì)為冷渣器凝結(jié)水,經(jīng)過換熱將冷風加熱和凝結(jié)水冷卻,換熱器設計有旁路,有故障可切換。這樣,既提高了一次冷風溫度又使凝結(jié)水降溫,既解決了運行問題又可利用余熱節(jié)能。

2.1 換熱器流體參數(shù)確定

換熱器的流體參數(shù)為:熱流體(凝結(jié)水) 入口溫度ts1,出口溫度ts2;冷流體(空氣) 入口溫度tk1,出口溫度tk2。為達到換熱器技改的目的,需要預估出tk2和ts2的值。

2.1.1 換熱器冷流體(空氣)出口溫度tk2的確定

當受熱面金屬溫度低于煙氣露點時,硫酸蒸汽將在金屬表面凝結(jié)而引起腐蝕,所以tk2的值應能滿足低溫段空預器最低管壁溫度比煙氣酸露點高10~20℃,才能減輕酸腐蝕[3]。因此首先應確定鍋爐尾部煙道酸露點溫度Td的值,按前蘇聯(lián)熱力計算酸露點經(jīng)驗公式進行修正,修正公式如下。

公式 (1) 中,Sar,zs為收到基折算含硫量(%),Aar,zs為收到基的折算含灰量,αfh為飛灰份額;tod為水露點溫度,在煙氣為1個大氣壓時,煙氣水露點溫度和水蒸汽含量的關系密切,取水蒸汽含量15%時,煙氣水露點溫度為54℃。

表1列出了鍋爐燃料成分分析值,將Aar,zs、Sar,zs、afh、tod數(shù)值代入公式(1) 計算后得出酸露點溫度Td約為85℃,因此按照空預器管最低壁溫tb=110℃進行計算tk2的值。

表1 鍋爐燃料成分分析表

可根據(jù)公式(2)、(3)、(4)、(5)計算換熱器空氣出口溫度tk2。

其中,αk為空氣側(cè)換熱系數(shù),αy為煙氣側(cè)換熱系數(shù),空預器管最低壁溫tb=110℃,為排煙溫度tpy=155℃,v為流體速度,v為流體運動粘度。

根據(jù)表2定性溫度下查得的物性參數(shù),計算出空氣側(cè)和煙氣側(cè)換熱系數(shù)見表2。

表2 定性溫度下空氣、煙氣物性參數(shù)表

最后用公式(5)計算出換熱器空氣出口溫度tk2=50℃,與初設定性溫度50℃相符。

2.1.2 換熱器熱流體(凝結(jié)水)出口溫度ts2的確定

根據(jù)鍋爐冷渣器的運行經(jīng)驗,冷渣器入水溫度為50℃左右可滿足運行要求,因此確定ts2=50℃。

2.2 換熱器設計選型

為強化換熱,換熱管采用列管式鋼鋁復合軋制翅片管,翅片為徑向,加在空氣側(cè);為降低空氣側(cè)阻力,換熱管采用順列布置。

根據(jù)原消音器尺寸長2.6 m寬2.6 m選擇翅片管規(guī)格和橫向管布置見表3。

2.2.1 計算換熱器傳熱系數(shù)

以換熱器流體定性溫度查得物性參數(shù)見表4。

表3 換熱器基本規(guī)格、橫向管布置參數(shù)表

表4 定性溫度下?lián)Q熱器流體物性參數(shù)表

下面是換熱計算過程。

以水側(cè)為準計算換熱器換熱量Q(單位W)為

空氣質(zhì)量流速(kg/s)

空氣側(cè)最小截面質(zhì)量流速kg/(m2·s)

空氣側(cè)翅片管外換熱系數(shù)

以基管外表面積為準的換熱系數(shù)

為設計安全考慮,換熱器傳熱系數(shù)取為

2.2.2 計算換熱器翅片管數(shù)量

基管外表面積(m2)

計算單列縱向翅片管數(shù)

N1取12根,縱向翅片管間距為70 mm,翅片管換熱器總管數(shù)444根。

3 效果分析

當鍋爐負荷215 t/h和煤量約為35 t/h時,根據(jù)2015年技改前和2016年技改后鍋爐運行參數(shù)對比如表5。

根據(jù)表5分析得知,在冬季鍋爐負荷較高并且環(huán)境空氣溫度較低時,一次風冷風溫和凝結(jié)水溫度基本能達到設計值,從運行效果看,鍋爐排煙溫度有略微增加,熱效率影響不大;在技改后的鍋爐檢修中檢查空預器因腐蝕造成泄漏的管子較少。冷渣器的運行轉(zhuǎn)速約為50%,出渣量為6 t/h,出渣溫度為150℃,出水溫度85℃,基本上滿足空預器和冷渣器運行要求。并且,對一次風機風量和風壓基本沒有影響,由于用換熱器代替了一次熱風再循環(huán),使得一次風機電流明顯降低,有明顯的節(jié)能效果。需要注意的是冬季換熱器的防凍和換熱器管泄漏問題,如發(fā)生泄漏風機會進水造成設備損壞,需加強監(jiān)視風機振動。

4 結(jié)論

技改后,低溫段空預器管子酸腐蝕減輕,凝結(jié)水降溫后進入冷渣器,解決了冷渣器運行溫度高的問題,大大降低了冷渣器爆管的可能,另一方面,使一次風機電流降低,用電量下降,實現(xiàn)了一定的節(jié)能降耗。

[1]丁立新.電廠鍋爐原理 [M].北京:中國電力出版,2008:231-232.

[2]朱江.加熱爐空氣預熱器預熱管壁溫度的計算及防露點腐蝕的方法 [J].石油化工設備技術(shù),1998(4):29-32.

[3]樊泉桂,魏鐵錚,王軍,等.火電廠鍋爐設備及運行 [M].北京:中國電力出版,2001:203.

Anti-low-temperature Corrosion of CFB Boiler Tubular Air Preheater and Waste Heat Utilization of Slag Cooler Condensate Water

ZHANG Jianzhong
(Shanxi Xishan Thermal Power Co.,Ltd.,Taiyuan,Shanxi030022,China)

In order to solve the problem of low temperature corrosion on CFB boiler tubular air preheater and undercapacity of slag cooler,retrofit scheme is identified to change primary air fan inlet muffler into fin-tube heat exchanger.According to the type selection of heat exchanger and heat exchange calculation,the size and structure layout scheme are designed.After technical modification,through analyzing the operation parameters of the boiler,it is concluded that the heat exchanger is energy-saving and can solve the problem of low temperature corrosion and slagcooler undercapacity.

circulating fluidized bed boiler;fin-tube heat exchanger;low temperature corrosion;metal wall temperature;heat transfer coefficient

TK172

A

1671-0320(2017)02-0066-04

2017-02-10,

2017-02-20

張建忠(1972),男,山西太原人,1996年畢業(yè)于太原電力高等專科學校電廠熱能動力工程專業(yè),工程師,從事電廠鍋爐檢修、技術(shù)管理和燃料運行管理工作。

猜你喜歡
預器預熱器凝結(jié)水
一種回轉(zhuǎn)式空預器進水卡澀跳閘快速恢復方法
江西電力(2022年2期)2022-03-23 07:23:32
鍋爐臥式空氣預熱器磨損原因分析及改進
昆鋼科技(2021年4期)2021-11-06 05:31:06
核燃料后處理廠蒸汽凝結(jié)水節(jié)能利用
中華建設(2019年12期)2019-12-31 06:49:54
空氣預熱器排煙溫度偏差分析
回轉(zhuǎn)式空預器轉(zhuǎn)子停轉(zhuǎn)報警信號改造
節(jié)能型玻璃板式空氣預熱器技術(shù)研究
帶軸向預熱器的高效蒸汽發(fā)生器設計技術(shù)
中國核電(2017年1期)2017-05-17 06:10:06
某火電機組凝結(jié)水系統(tǒng)改造的可行性研究
電站輔機(2016年4期)2016-05-17 03:52:40
管式空氣空預器泄漏分析及改進
高壓鍋爐給水預熱器管箱筒體裂紋修復
蕉岭县| 会东县| 克什克腾旗| 墨玉县| 桓台县| 隆回县| 叙永县| 潍坊市| 抚顺县| 江达县| 理塘县| 出国| 大丰市| 波密县| 来凤县| 克山县| 九江市| 灌阳县| 渭南市| 通州区| 循化| 尼勒克县| 江陵县| 电白县| 汕头市| 垦利县| 都兰县| 自治县| 林州市| 天门市| 井冈山市| 栾川县| 武强县| 马关县| 开原市| 冷水江市| 和静县| 康平县| 沂南县| 腾冲县| 吴堡县|