賈同千,饒 孜,何慶兵,,宋潤(rùn)權(quán),白 鑫
(1.重慶大學(xué) 資源及環(huán)境科學(xué)學(xué)院,煤礦災(zāi)害動(dòng)力學(xué)與控制國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,重慶 400030 ; 2.川煤集團(tuán)芙蓉公司白皎煤礦,四川 珙縣 644501)
我國(guó)大部分高瓦斯突出煤層屬于低透氣性煤層,煤層瓦斯抽采技術(shù)難度大、成本高[1-3]。因此,學(xué)者們提出了水力壓裂、水力割縫、水力沖孔等強(qiáng)化瓦斯抽采技術(shù),進(jìn)一步提高煤層透氣性,使煤層瓦斯進(jìn)一步解析,減少瓦斯賦存,提高瓦斯抽采量,實(shí)現(xiàn)煤礦安全高效生產(chǎn)[4-6]。唐書(shū)恒等[7]運(yùn)用數(shù)值模擬的方法研究了地應(yīng)力對(duì)水力壓裂的影響。鄧廣哲等[8]通過(guò)對(duì)9塊大型煤樣進(jìn)行水力壓裂實(shí)驗(yàn),研究了水壓裂縫發(fā)育過(guò)程中的各項(xiàng)參數(shù),為控制水壓裂縫發(fā)育提高科學(xué)依據(jù)。沈春明等[9]運(yùn)用數(shù)值模擬與相似模型實(shí)驗(yàn)研究了割縫前后煤體的滲透性變化。林柏泉等[10]利用FLAC軟件研究發(fā)現(xiàn)水力割縫可有效消除“瓶塞效應(yīng)”,提高抽采鉆孔的抽采半徑。
白皎煤礦為全國(guó)有名的極難抽采煤層高突出危險(xiǎn)礦井,煤層透氣性極低、瓦斯含量高、瓦斯壓力高、地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,為此,該礦采取多種治理措施取得一定成果,但并未滿(mǎn)足該礦實(shí)際生產(chǎn)需要。特別是在煤巷掘進(jìn)過(guò)程中發(fā)生數(shù)次煤與瓦斯突出與瓦斯超限事故,嚴(yán)重影響了正常生產(chǎn)。
因此,針對(duì)這一情況,綜合使用水力壓裂與水力割縫2種技術(shù),不僅解決了煤巷掘進(jìn)過(guò)程中遇到的瓦斯超限和煤與瓦斯突出問(wèn)題,也為之后的回采工作創(chuàng)造了有力條件。同時(shí)提出了以水力壓裂為主,水力割縫為輔并與瓦斯抽采相結(jié)合的瓦斯治理技術(shù),為治理低滲高地應(yīng)力煤巷條帶瓦斯提供了一種新的途徑。
水力壓裂與水力割縫這2種水力化措施均存在各自的優(yōu)缺點(diǎn):水力壓裂作用范圍大效果好,但由于煤層地質(zhì)條件的影響水力壓裂裂紋方向不易控制,壓裂影響范圍大并不均勻易存在“盲區(qū)”,適用于區(qū)域化瓦斯增滲;而水力割縫定位精準(zhǔn)能夠?qū)γ簩拥木植窟M(jìn)行快速有效的割縫作業(yè),從而實(shí)現(xiàn)煤層瓦斯問(wèn)題的快速治理,可以作為水力壓裂的有力補(bǔ)充,但是水力割縫的影響范圍較小,適用于局部瓦斯增滲。因此可以綜合運(yùn)用這2種水力化技術(shù),取長(zhǎng)補(bǔ)短,以提高煤層瓦斯問(wèn)題的綜合治理效果。復(fù)雜地質(zhì)低滲煤層水力壓裂—割縫綜合瓦斯增透技術(shù)體系如圖1所示。
圖1 復(fù)雜地質(zhì)低滲煤層水力壓裂—割縫綜合瓦斯增透技術(shù)體系流程Fig.1 The complex geology of low permeability coal seam hydraulic fracturing-slotted comprehensive gas permeability increasing technology
根據(jù)水力壓裂與水力割縫的特點(diǎn),針對(duì)復(fù)雜地質(zhì)條件低滲煤層提出復(fù)雜地質(zhì)低滲煤層水力壓裂—割縫綜合瓦斯增透技術(shù)。即結(jié)合煤層地質(zhì)資料以及瓦斯賦存資料,對(duì)該煤層進(jìn)行區(qū)域瓦斯抽采達(dá)標(biāo)檢驗(yàn)或根據(jù)準(zhǔn)備巷道掘進(jìn)、回采過(guò)程中瓦斯是否超限,確定瓦斯含量未達(dá)標(biāo)區(qū)域。并對(duì)該瓦斯含量未達(dá)標(biāo)區(qū)域進(jìn)行穿層水力壓裂作業(yè),從而迅速提高該區(qū)域煤層的滲透性以及瓦斯抽采的效果。
水力壓裂施工完成后,對(duì)抽采孔的抽采效果進(jìn)行考查,確定抽采效果欠佳的區(qū)域作為水力壓裂“盲區(qū)”,掘進(jìn)、回采過(guò)程中瓦斯超限也作為“盲區(qū)”,使用水力割縫局部增透強(qiáng)化抽采,從而使煤層局部瓦斯含量迅速降低,達(dá)到相應(yīng)作業(yè)要求。
通過(guò)使用復(fù)雜地質(zhì)低滲煤層水力壓裂—割縫綜合瓦斯增透技術(shù),不僅能使區(qū)域煤層瓦斯問(wèn)題得到有效治理而且對(duì)于煤層內(nèi)部由于地質(zhì)構(gòu)造造成的局部瓦斯問(wèn)題也有較強(qiáng)的針對(duì)性,從而提高復(fù)雜地質(zhì)條件下低滲煤層瓦斯問(wèn)題的治理水平。
試驗(yàn)地點(diǎn)位于白皎煤礦B4煤層2382工作面,工作面走向長(zhǎng)度約392 m,煤層堅(jiān)固性系數(shù)(f)為2~4,煤層走向275°,煤層傾向185°,傾角13~23°,平均傾角16°。其中B4煤層瓦斯含量平均為12.412 43/t,瓦斯含量系數(shù)為7.69 m3/(t·MPa0.5)。
白皎煤礦井田范圍內(nèi)存在白皎背斜、巡場(chǎng)向斜、青山背斜,發(fā)現(xiàn)地面斷層10條,隱伏斷層11條,煤礦生產(chǎn)揭露落差大于2 m的隱伏斷層千余條。煤系地層中眾多的小斷層造成煤層在短距離內(nèi)局部重復(fù)、缺失或增厚、變薄。同時(shí),煤層埋深大,地應(yīng)力大,煤層內(nèi)部節(jié)理裂隙發(fā)育。復(fù)雜的地質(zhì)條件導(dǎo)致礦井瓦斯超限、煤與瓦斯突出等瓦斯災(zāi)害異常嚴(yán)重,建礦至今已發(fā)生煤與瓦斯突出231次,年均突出達(dá)5.12次。
水力壓裂是通過(guò)將高壓水注入煤層鉆孔中,當(dāng)高壓水的壓力達(dá)到煤層起裂壓力時(shí),在鉆孔周?chē)鷷?huì)產(chǎn)生裂縫。隨著高壓水的不斷注入裂縫不斷發(fā)育擴(kuò)展,最終在煤層中形成完整的裂縫系統(tǒng),從而提高煤層的滲透性。由于其較好的增透效果,水力壓裂在煤礦中的應(yīng)用日益廣泛。
為了考查水力壓裂的區(qū)域性增透效果,在2382工作面的238底板巷布置了3個(gè)壓裂孔,孔間距控制60 m,鉆孔傾角47°,鉆孔穿透兩層煤體,終孔距煤系最上煤層B4頂板0.5 m,壓裂鉆孔施工完成后立即封孔。鉆孔施工布置如圖2所示。
圖2 鉆孔施工布置Fig.2 layout of drill hole construction
地應(yīng)力不僅影響煤層的滲透性而且在水力壓裂過(guò)程中還影響著壓裂裂縫的起裂與發(fā)育。為有效計(jì)算水力壓裂參數(shù),提高水力壓裂效果,在238底板道運(yùn)用套孔應(yīng)力解除法測(cè)定地應(yīng)力[11],確定主應(yīng)力大小和方向(見(jiàn)表1)。
根據(jù)拉應(yīng)力準(zhǔn)則,破裂壓力的確定依據(jù)公式為[7,12-15]:
pf≥3σ3-σ1+T
(1)
式中:σ1,σ3分別為最大、最小水平主應(yīng)力;T為煤體抗拉強(qiáng)度,MPa,取1.6[16]。
表1 地應(yīng)力計(jì)算結(jié)果
注:地應(yīng)力分量以大地坐標(biāo)系為參考,大地坐標(biāo)為Z軸向上,Y軸向北,X軸向東,主應(yīng)力方位由北起順時(shí)針計(jì)算,傾角上傾為正、下傾為負(fù)。
經(jīng)(1)式計(jì)算得此次井下鉆孔水力壓裂破裂壓力為27 MPa??紤]到煤層裂隙發(fā)育以及煤層含水的影響,實(shí)際破裂壓力會(huì)少于此值。
水力壓裂工作分3次實(shí)施,壓裂順序依次為3#壓裂孔、2#壓裂孔、1#壓裂孔。各壓裂孔壓力數(shù)據(jù)及壓裂時(shí)間[16]如表2所示。
表2 各孔壓裂數(shù)據(jù)
3.4.1裂縫延伸方向及影響范圍分析
根據(jù)水力壓裂后巷道周邊的出水情況,可以判斷1#壓裂孔的影響范圍為從1#孔向壓裂區(qū)外延伸了80余米,向區(qū)內(nèi)2#孔方向僅有少量延伸;2#鉆孔向3#鉆孔方向延伸已影響至3#孔,即影響范圍達(dá)60 m,但2#孔未和1#孔聯(lián)通??梢钥闯銎鋲毫寻l(fā)育分布不均勻,裂縫主要沿著煤層走向即垂直于最小水平主應(yīng)力的方向上發(fā)育。
水力壓裂后,在壓裂范圍內(nèi)施工穿層抽采鉆孔時(shí)發(fā)現(xiàn),所有鉆孔均有水流出,結(jié)合理論計(jì)算的壓裂影響范圍綜合分析可知,1#壓裂孔的影響范圍為以向外延伸為主的不規(guī)則的形狀。2#壓裂孔與3#壓裂孔的影響范圍為1#壓裂孔向內(nèi)20 m開(kāi)始到3#壓裂孔向里30 m止的區(qū)域。圖3為水力壓裂影響范圍示意圖。
圖3 水力壓裂影響范圍示意Fig.3 Schematic diagram of water drilling in the coal seam after fracturing
由于3#壓裂鉆孔抽采瓦斯流量遠(yuǎn)小于其他2個(gè)壓裂孔,沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果,決定對(duì)3#壓裂孔進(jìn)行二次壓裂。對(duì)3#壓裂孔進(jìn)行二次壓裂時(shí)出現(xiàn)壓力急劇上升至47.6 MPa而無(wú)法壓入的異常情況,因此立即停止了壓裂作業(yè)。分析由于該區(qū)域煤層底板為黏土巖,遇水會(huì)發(fā)生形變,且壓裂管上的篩眼較小,該鉆孔進(jìn)行第一次壓裂后,回流的煤泥水已將多數(shù)篩眼以及煤體中的裂隙堵塞,從而造成了瓦斯抽采量小且無(wú)法壓入的情況。該孔的壓裂情況證明白皎煤礦238底板道區(qū)域的巖性不適合進(jìn)行反復(fù)壓裂。
3.4.2壓裂鉆孔瓦斯抽采效果分析
表3為壓裂鉆孔與238底板道常規(guī)穿層抽采鉆孔瓦斯抽采參數(shù)。1#壓裂孔抽采瓦斯?jié)舛容^238底板道常規(guī)穿層鉆孔瓦斯抽采濃度提高2倍,抽采純流量提高12倍。2#壓裂孔抽采瓦斯?jié)舛鹊陀?38底板道常規(guī)穿層鉆孔瓦斯抽采濃度,但其日抽采純流量較238底板道常規(guī)穿層鉆孔瓦斯日抽采純流量提高2.6倍。結(jié)合壓裂鉆孔施工情況:2#壓裂孔穿煤深度為1.5 m,而1#壓裂孔穿煤深度為6 m。該區(qū)域存在地質(zhì)構(gòu)造煤層賦存變化較大,使水力壓裂裂縫發(fā)育不充分,造成區(qū)域內(nèi)局部瓦斯含量低。3#壓裂孔由于進(jìn)行二次壓裂,抽采瓦斯?jié)舛扰c238底板道常規(guī)穿層鉆孔瓦斯抽采濃度持平,抽采純流量低于238底板道常規(guī)穿層鉆孔瓦斯日抽采純流量。
表3 瓦斯抽采參數(shù)
壓裂結(jié)束后,將壓裂孔連入抽采系統(tǒng)并對(duì)其抽采情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。圖4分別為1#、2#、3#壓裂鉆孔的瓦斯日抽采濃度變化圖和日抽采純量變化圖。
圖4 1~3#孔瓦斯抽采濃度及純量變化曲線(xiàn)Fig.4 Variation curve of gas drainage concentration and purity in 1-3# hole
由圖4可以看出: 1#壓裂孔瓦斯抽采量呈現(xiàn)出穩(wěn)定上升趨勢(shì),瓦斯抽采濃度及流量均較238底板常規(guī)道穿層抽采鉆孔有較大的提高,且瓦斯?jié)舛燃傲髁克p較小,壓裂后瓦斯抽采鉆孔存活時(shí)間較長(zhǎng)。由于2#壓裂孔所處區(qū)域存在地質(zhì)構(gòu)造并且煤層賦存變化較大,影響了水力壓裂裂縫發(fā)育,使 2#壓裂孔瓦斯抽采濃度及流量均低于1#壓裂孔。但2者具有類(lèi)似的特征,即瓦斯抽采濃度及流量穩(wěn)定時(shí)間長(zhǎng),瓦斯抽采衰減慢,瓦斯抽采鉆孔存活時(shí)間長(zhǎng)。3#壓裂孔由于二次壓裂,使煤層滲透率降低,造成瓦斯抽采純流量偏低。壓裂區(qū)域內(nèi)抽采鉆孔平均抽采濃度58.6% ,鉆孔平均單孔抽采純量約為34.94 L/min。對(duì)比白皎煤礦日均單孔瓦斯抽采濃度計(jì)流量。說(shuō)明水力壓裂區(qū)域化瓦斯增滲技術(shù)適用于區(qū)域增滲,具有較好的效果。
由3個(gè)壓裂孔的瓦斯抽采參數(shù)和圖2 水力壓裂影響范圍示意圖可以看出:水力壓裂區(qū)域化瓦斯增滲技術(shù)在復(fù)雜地質(zhì)條件下存在壓裂效果不均勻,壓裂裂縫發(fā)育不充分等不足,不能很好的適應(yīng)復(fù)雜地質(zhì)條件。該礦水力壓裂實(shí)施后2372機(jī)巷掘進(jìn)過(guò)程中,掘進(jìn)迎頭區(qū)域仍發(fā)生了瓦斯超限事故,這是由于壓裂裂縫發(fā)育不均勻,存在“盲區(qū)”。因此在實(shí)施水力壓裂區(qū)域化瓦斯增滲技術(shù)時(shí)需要增加一種局部化處理措施,即對(duì)水力壓裂存在的盲區(qū)進(jìn)行增滲,強(qiáng)化抽采。而水力割縫能夠?qū)γ簩拥奶囟ㄎ恢眠M(jìn)行割縫,強(qiáng)化抽采,具有定位精準(zhǔn)的特點(diǎn),是水力壓裂區(qū)域化瓦斯增滲技術(shù)的有效補(bǔ)充。
水力割縫是利用高壓水對(duì)鉆孔周?chē)拿后w進(jìn)行切割并將切割的煤屑排出孔外,從而在煤層中形成一個(gè)圓餅形的縫槽,增加煤層的暴露面積,促進(jìn)瓦斯的解析;同時(shí)由于地應(yīng)力的作用,縫槽附近的煤體發(fā)生位移,在煤層中形成新的裂隙,為瓦斯的運(yùn)移提供新的通道。
水力割縫鉆孔共8組,開(kāi)孔位置位于237底板道,間隔5 m,每組4個(gè)鉆孔,終孔位于B4煤層2372機(jī)巷掘進(jìn)東磧頭處。每個(gè)鉆孔割縫完工后立即封孔并及時(shí)投抽。水力割縫鉆孔布置如圖5所示。
圖5 水力割縫鉆孔布置Fig.5 Hydraulic slotting borehole layout
在實(shí)施水力割縫工作前對(duì)割縫孔的瓦斯抽采情況進(jìn)行監(jiān)測(cè),用以確定割縫效果。割縫期間1#、2#孔的抽采濃度及純流量如圖6所示(由于篇幅有限只列舉1#、2#監(jiān)測(cè)孔)。
圖6 1#、2#孔瓦斯抽采濃度及純量變化曲線(xiàn)Fig.6 Variation curve of gas drainage concentration and purity in 1#, 2# hole
水力割縫后,割縫孔瓦斯抽采參數(shù)較割縫前均有一定提高,同時(shí)割縫增透區(qū)內(nèi)抽采鉆孔瓦斯?jié)舛绕骄岣?.9倍,瓦斯純流量平均提高3.3倍;但瓦斯抽采有效期較短約為20 d。
對(duì)比表3中的水力壓裂孔抽采參數(shù)可以看出割縫孔的瓦斯抽采流量及濃度較小,這是由于水力割縫半徑僅為0.4 m,割縫影響范圍有限導(dǎo)致游離瓦斯含量低,僅適用于局部增滲。
1) 3個(gè)壓裂鉆孔平均瓦斯抽采純流量較238底板道常規(guī)抽采鉆孔單孔瓦斯抽采純流量提高了15.8倍,瓦斯抽采濃度提高4%,壓裂區(qū)瓦斯抽采純流量較對(duì)比區(qū)提高2.1倍;水力割縫增透區(qū)內(nèi)抽采鉆孔瓦斯?jié)舛绕骄岣?.9倍,瓦斯純流量平均提高3.3倍。
2)水力壓裂具有影響范圍大瓦斯抽采時(shí)間長(zhǎng)、抽采量大的特點(diǎn),適用于區(qū)域瓦斯治理但對(duì)復(fù)雜地質(zhì)條件的適應(yīng)性較差;而水力割縫的特點(diǎn)是割縫位置精確可控、抽采有效抽采時(shí)間短,對(duì)不同地質(zhì)條件均有較好的適應(yīng)性,適合用于對(duì)局部瓦斯問(wèn)題進(jìn)行快速有效治理。
3)復(fù)雜地質(zhì)低滲煤層水力壓裂-割縫綜合瓦斯增滲技術(shù),不僅可以用于區(qū)域煤層瓦斯治理,而且對(duì)于局部瓦斯問(wèn)題如:煤巷掘進(jìn)遇到的煤與瓦斯突出、瓦斯超限等也有較好的治理效果,全面提高了復(fù)雜地質(zhì)煤層的瓦斯治理水平,同時(shí)也為之后的回采工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
[1]韓穎,宋德尚. 低滲煤層高壓水射流割縫增透技術(shù)試驗(yàn)研究[J]. 中國(guó)安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù),2014(12):35-39.
HAN Ying, SONG Deshang. Experimental study on permeability improvement technology by cutting seam using high pressure water jet in coal seam with low permeability [J]. Journal of Safety Science and Technology,2014(12):35-39.
[2]袁亮. 低透高瓦斯煤層群安全開(kāi)采關(guān)鍵技術(shù)研究[J]. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2008,27(7):1370-1379.
YUAN Liang. Key technique of safe mining low permeability and methane-rich seam group[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2008,27(7):1370-1379.
[3]YUAN B, KANG Y, HU Y, et al. Research on transent switching pressure behaviours and control of hydraulic cutting in coal seams[J]. Disaster Advances, 2013,6(S1): 137-144.
[4]張保法,劉中一. “三軟”高突煤層水力沖孔工藝優(yōu)化[J]. 煤礦安全,2013(7):141-143.
ZHANG Baofa, LIU Zhongyi. Hydraulic punching technology optimization in “Three-soft” severe outburst coal seam[J]. Safety in Coal Mines, 2013(7):141-143.
[5]Warpinski N R, Clark J A, Schmidt J, et al. Laboratory investigation on the effect of in-situ stress on hydraulic fracture containment[R].SPEJ 9834, 1982: 55-66.
[6]Medlin W L, Masse L, Laboratory experiments in fracture propagation[R]. SPEJ 10377, 1984: 161-188.
[7]唐書(shū)恒,朱寶存,顏志豐. 地應(yīng)力對(duì)煤層氣井水力壓裂裂縫發(fā)育的影響[J]. 煤炭學(xué)報(bào),2011,36(1):65-69.
TANG Shuheng, ZHU Baocun, YAN Zhifeng. Effect of crustal stress on hydraulic fracturing in coalbed methane wells [J]. Journal of China Coal Society, 2011,36(1):65-69.
[8]鄧廣哲,王世斌,黃炳香. 煤巖水壓裂縫擴(kuò)展行為特性研究[J]. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2004,23(20):3489-3493.
DENG Guangzhe, WANG Shibin, HUANG Bingxiang. Research on behavior character of crack development induced by hydraulic fracturing in coal-rockmass[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2004,23(20):3489-3493.
[9]沈春明,林柏泉,吳海進(jìn). 高壓水射流割縫及其對(duì)煤體透氣性的影響[J]. 煤炭學(xué)報(bào),2011,36(12):2058-2063.
SHEN Chunming, LIN Baiquan, WU Haijin. High-pressure water jet slotting and influence on permeability of coal seams[J]. Journal of China Coal Society, 2011,36(12):2058-2063.
[10]林柏泉,楊威,吳海進(jìn),等. 影響割縫鉆孔卸壓效果因素的數(shù)值分析[J]. 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2010,39(2):153-157.
LIN Baiquan, YANG Wei, WU Haijin, et al. A Numeric analysis of the effects different factors have on slotted drilling[J].Journal of China University of Mining & Technology,2010,39(2):153-157.
[11]張東明,白鑫,齊消寒,等. 含層理巖石的AE特征分析及基于Kaiser效應(yīng)的地應(yīng)力測(cè)試研究[J]. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2016,35(1):87-97.
ZHANG Dongming, BAI Xin, QI Xiaohan, et al. Acoustic emission characteristics and in-situ stresses of bedding rock based on Kaiser effect [J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2016,35(1):87-97.
[12]覃道雄,朱紅青,張民波,等. 煤層水力壓裂增透技術(shù)研究與應(yīng)用[J]. 煤炭科學(xué)術(shù),2013,41(5):79-81,85.
QIN Daoxiong, ZHU Hongqing, ZHANG Minbo, et al. Application and research on seam hydraulic fracture permeability improvement technology[J]. Coal Science and Technology, 2013,41(5):79-81,85.
[13]趙文.巖石力學(xué)[M].湖南:中南大學(xué)出版社,2010.
[14]程慶迎. 低透煤層水力致裂增透與驅(qū)趕瓦斯效應(yīng)研究[D].徐州:中國(guó)礦業(yè)大學(xué),2012.
[15]閆金鵬,劉澤功,姜秀雷,等. 高瓦斯低透氣性煤層水力壓裂數(shù)值模擬研究[J]. 中國(guó)安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù),2013,9(8):27-32.
YAN Jinpeng, LIU Zenggong, JIANG Xiulei, et al. Numerical simulation on hydraulic fracturing procedure of coal seam with high gas and low air permeability[J]. Journal of Safety Science and Technology,2013,9(8):27-32.
[16]重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,白皎煤礦238底板道水力壓裂實(shí)施情況匯報(bào)[R].2015(9):3-4.