石擁軍
摘要:針對(duì)四沖程船舶主機(jī)由于管理和潤(rùn)滑等原因易出現(xiàn)連桿軸承損壞的現(xiàn)狀,通過對(duì)某輪四沖程船舶主機(jī)連桿大端軸承燒損事故的案例分析并結(jié)合船舶輪機(jī)管理的要點(diǎn),采用案例分析與原因推斷相結(jié)合的方法,推斷出了四沖程船舶主機(jī)連桿軸承損壞的原因并給出了預(yù)防對(duì)策,盡可能的避免了四沖程船舶主機(jī)連桿大端軸承燒損事故的發(fā)生。
關(guān)鍵字:連桿大端軸承 損壞 原因分析
在船用柴油機(jī)中,四沖程中速機(jī)與二沖程低速機(jī)相比,由于轉(zhuǎn)速高、滑油容易污染及工作條件差等原因,曲軸、主軸承和連桿大端軸承更容易出現(xiàn)故障。在四沖程中速柴油機(jī)的曲軸及軸承故障中,其中較為嚴(yán)重的一個(gè)故障是曲軸及軸承燒損事故。主機(jī)曲軸軸承的燒損,會(huì)導(dǎo)致曲軸粘著磨損[1],曲軸硬度增大,甚至出現(xiàn)裂紋。一旦發(fā)生曲軸燒損事故,靠船員自身力量一般難以修復(fù),對(duì)海上航行船舶的安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅,同時(shí)由于船舶停航、需要請(qǐng)專業(yè)公司進(jìn)行磨軸,而給船東造成極大的經(jīng)濟(jì)損失。
1 某輪連桿大端軸承燒損案例
1.1故障經(jīng)過
某輪2010年11月29日航行途中,0741L于日本Akashi Kaikyo Traffic Route水域 ,機(jī)艙出現(xiàn)主機(jī)高溫淡水(HT系統(tǒng))壓力報(bào)警,備用泵啟動(dòng),經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)主機(jī)空冷器高溫淡水橡膠軟接頭一直破裂漏水,輪機(jī)長(zhǎng)立即電告駕駛臺(tái)要求停車更換,經(jīng)船長(zhǎng)同意,0852L主機(jī)完車,船舶拋錨。
0924L主機(jī)起動(dòng),0942L轉(zhuǎn)駕駛臺(tái)控制,0945L船舶起錨續(xù)航。1052L電機(jī)員巡回檢查中發(fā)現(xiàn),主機(jī)油霧濃度儀黃燈在3-4格左右閃爍,輪機(jī)長(zhǎng)得知后立即用電子點(diǎn)溫計(jì)對(duì)各缸曲拐箱道門進(jìn)行探測(cè),發(fā)現(xiàn)主機(jī)4#缸曲拐箱道門溫度比其他缸曲拐箱道門溫度偏高10℃左右,并發(fā)現(xiàn)主機(jī)滑油壓力持續(xù)下降,輪機(jī)長(zhǎng)立即將主機(jī)滑油電動(dòng)泵由備用位置轉(zhuǎn)為手動(dòng)開啟位置;轉(zhuǎn)換使用主機(jī)滑油自沖旁通濾器;轉(zhuǎn)換使用主機(jī)滑油雙聯(lián)細(xì)濾器,以保持主機(jī)滑油壓力。1112L船舶靠泊于大阪C-12E碼頭,駕駛臺(tái)電告機(jī)艙完車。
在完車操作過程中,于1123L主機(jī)轉(zhuǎn)速420RPM時(shí),出現(xiàn)了主機(jī)油霧濃度報(bào)警、主機(jī)應(yīng)急停車報(bào)警并自動(dòng)停車,輪機(jī)長(zhǎng)即要求合上主機(jī)盤車機(jī)、啟動(dòng)氣缸油泵、打開主機(jī)各缸示功閥進(jìn)行盤車。盤車至1230L,打開主機(jī)所有缸的曲拐箱道門檢查,發(fā)現(xiàn)主機(jī)4#缸連桿大端軸瓦變形。撬動(dòng)各缸連桿大端,均能軸向移動(dòng)。輪機(jī)長(zhǎng)立即組織人員打開主機(jī)4#缸連桿大端軸承,1400L軸承拆出,檢查發(fā)現(xiàn)主機(jī)4#缸連桿大端軸承及軸頸過熱損壞,曲軸頸及軸瓦損壞情況見下圖。
1.2 主機(jī)機(jī)型、供電及滑油系統(tǒng)情況
該輪主機(jī)是MAK 8M552C四沖程柴油機(jī),正常運(yùn)行時(shí)主機(jī)定速500r/min。其動(dòng)力輸出分兩路:前端經(jīng)齒輪驅(qū)動(dòng)自帶滑油泵,后端經(jīng)變速齒輪箱驅(qū)動(dòng)調(diào)距槳和軸帶發(fā)電機(jī)。全船的電力供應(yīng):正常航行時(shí)由軸帶發(fā)電機(jī)提供,機(jī)動(dòng)航行期間則由柴油發(fā)電機(jī)提供。主滑油系統(tǒng)有兩臺(tái)油泵:一臺(tái)是由主機(jī)曲軸驅(qū)動(dòng)的自帶式油泵,主機(jī)正常運(yùn)行中的滑油由它供應(yīng);另一臺(tái)是由主電網(wǎng)供電的主滑油泵。兩臺(tái)泵并聯(lián)在系統(tǒng)上。電力驅(qū)動(dòng)的主滑油泵的控制方式有:自動(dòng)/手動(dòng)。自動(dòng)的條件是:主滑油系統(tǒng)壓力低于0.25MPa或主機(jī)轉(zhuǎn)速低于300rpm時(shí),則自動(dòng)啟動(dòng);主機(jī)轉(zhuǎn)速高于300rpm且主滑油系統(tǒng)壓力大于0.25MPa,則自動(dòng)停止。連桿大端的潤(rùn)滑由主滑油系統(tǒng)經(jīng)曲軸鉆孔流到曲柄銷軸承完成。
2. 連桿大端軸承燒損故障原因分析
引起連桿大端軸承燒損的原因很多,如:軸承的材質(zhì),軸瓦的澆注工藝,曲柄銷和軸瓦的配合間隙,軸承安裝工藝,主機(jī)的負(fù)荷,軸瓦、軸頸表面的粗糙度,滑油的品質(zhì)和供應(yīng)量[2]等。
由于故障原因很多,為此機(jī)務(wù)人員做了大量細(xì)致的檢查工作。通過對(duì)燒損的軸承的檢查和測(cè)量,未發(fā)現(xiàn)有白合金的局部脫落及偏磨,但軸承表面有明顯的燒痕和拉毛的現(xiàn)象,另外,在故障發(fā)生前,主滑油系統(tǒng)中的濾器上也未發(fā)現(xiàn)明顯的白合金粉末。由這些可分析得出,軸承、材質(zhì)和澆注工藝滿足運(yùn)行要求。大端軸承的安裝是根據(jù)說明書進(jìn)行操作的,不存在安裝工藝的問題。軸承的配合間隙經(jīng)塞尺法測(cè)量也在要求范圍之內(nèi)。主機(jī)沒有超負(fù)荷運(yùn)行,軸承安裝時(shí)對(duì)表面粗糙度都進(jìn)行仔細(xì)檢查,符合規(guī)范?;偷亩ㄆ诨?yàn)中,其品質(zhì)滿足運(yùn)行要求。綜合上述分析,最大的疑點(diǎn)就是滑油的供應(yīng)量不足。
檢查報(bào)警記錄,發(fā)現(xiàn)在拋錨完車時(shí)主機(jī)曾發(fā)生滑油低壓報(bào)警,經(jīng)詢問相關(guān)船員,得知由于高溫淡水膨脹接頭破裂,高溫淡水壓力波動(dòng)使得高溫淡水備用泵自動(dòng)啟動(dòng),在停備用高溫淡水泵時(shí)誤將備用滑油泵從備用位置轉(zhuǎn)換至停止位置,因此在停車時(shí)備用電動(dòng)滑油泵未能及時(shí)啟動(dòng),造成滑油壓力低壓報(bào)警。由此可見此次連桿大端軸承故障的直接原因是停車時(shí)滑油的供應(yīng)量不足造成?;偷墓?yīng)量不足導(dǎo)致連桿大端軸承在一定時(shí)間內(nèi)潤(rùn)滑、冷卻不良,局部很可能產(chǎn)生干磨、過熱。干磨處軸承白合金被拉毛和燒傷,增加了軸承表面的粗糙度。冷卻不足引的過熱,可能會(huì)使軸承在某些部位因熱脹而咬合,稍一運(yùn)動(dòng),咬合處的金屬被撕裂,這也會(huì)增加軸承表面粗糙度。粗糙度的增加使運(yùn)動(dòng)副之問無法形成良好的潤(rùn)滑油膜,整個(gè)軸承表面就產(chǎn)生燒損現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)軸瓦與曲柄銷就咬合在一起。
另外,由于該輪主機(jī)曲拐箱油霧濃度報(bào)警裝置靈敏度較高,多次發(fā)生誤報(bào)警,導(dǎo)致主機(jī)在正常運(yùn)行中多次自動(dòng)停車。一旦主機(jī)發(fā)生自動(dòng)停車,軸帶發(fā)電機(jī)就跳電,引起主電網(wǎng)失電,機(jī)艙內(nèi)所有的運(yùn)行設(shè)備被迫停止。而柴油發(fā)電機(jī)的自動(dòng)啟動(dòng)并車性能又差,不能及時(shí)恢復(fù)電力供應(yīng)。在這期間,一方面,由于滑油自帶泵的低轉(zhuǎn)速乃至停轉(zhuǎn),其所產(chǎn)生的油壓和油量不足以提供良好的潤(rùn)滑和冷卻;另一方面,主電網(wǎng)的失電,又使該自動(dòng)啟動(dòng)的主滑油泵不能發(fā)揮作用。這一系列的連鎖反應(yīng)也會(huì)導(dǎo)致連桿大端軸承在一定時(shí)間內(nèi)潤(rùn)滑、冷卻不良,局部很可能產(chǎn)生干磨、過熱,引起軸承受損。
由此看出,此次連桿大端軸承受損的直接原因是停車時(shí)主機(jī)電動(dòng)滑油泵未能及時(shí)啟動(dòng);間接原因是主機(jī)正常運(yùn)行中的故障自動(dòng)停車和由此引起的電網(wǎng)失電,使連桿大端軸承處的滑油供應(yīng)出現(xiàn)了中斷。而該軸承由于其本身的位置特點(diǎn),供油正常時(shí)潤(rùn)滑情況不理想,在缺油的情況下,潤(rùn)滑更加惡劣,以致發(fā)生燒損事故。綜合上述分析,減少人為失誤和解決主機(jī)的故障自動(dòng)停車是避免連桿大端軸承燒損的一項(xiàng)主要工作。
3 預(yù)防對(duì)策
(1)曲拐箱油霧報(bào)警器應(yīng)定期進(jìn)行校驗(yàn)、維修,確保其工作正常。因軸承過熱使滑油氣化等原因會(huì)使油霧警報(bào)器報(bào)警,萬一其失靈而檢測(cè)不到這些事故征兆,極易造成事故擴(kuò)大,發(fā)生惡性事故。在主機(jī)運(yùn)行中如發(fā)生警報(bào)器報(bào)警,要及時(shí)停車,分析查找原因,采取必要的措施,確保機(jī)器安全運(yùn)轉(zhuǎn)[3]。
(2)主機(jī)完車后,盤車潤(rùn)滑、冷卻不少于1小時(shí),除非檢修需要,最好保持滑油泵連續(xù)運(yùn)行。這一點(diǎn)在實(shí)際中往往被忽視。對(duì)定速柴油機(jī)來說,剛完車時(shí),軸承的熱負(fù)荷還很大,如缺乏有效的冷卻,可能會(huì)使軸承因熱脹而咬合,下次啟動(dòng)時(shí)咬合處就被撕裂。
(3)保證柴油機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)良好工況。良好的燃燒,各運(yùn)行參數(shù)的調(diào)整,活塞環(huán)的密封性,缸套磨損后的橢圓度對(duì)減少滑油污染非常重要[4]。吊缸時(shí),一定要準(zhǔn)確測(cè)量缸套內(nèi)徑,缸套磨損到一定程度時(shí)要換新,不要等到磨損極限再換新。這是由于缸套磨損到一定值后,雖然按照說明書的要求,可以理論上繼續(xù)使用,但活塞缸套間隙變大,導(dǎo)致燃燒產(chǎn)物漏入曲拐箱增加,滑油消耗增加,污染加重。嚴(yán)重時(shí),會(huì)引起軸瓦異常磨損、燒瓦。
需勤檢查曲拐箱,密切注意自清濾器沖洗頻率及雙聯(lián)濾器臟堵頻率,從而決定缸內(nèi)工況及活塞環(huán)是否斷裂,缸套、活塞是否損壞。按說明書要求12000h必須吊缸檢查,不得拖延時(shí)間。定期進(jìn)行油頭泵壓,進(jìn)、排氣閥研磨,噴油定時(shí)校正;定期爆壓檢測(cè),避免爆燃和各缸負(fù)荷不均勻造成的部件應(yīng)力過大。
(4)定期測(cè)量拐擋差、各軸承間隙、K值并存檔。中速機(jī)的曲軸剛性較低速機(jī)強(qiáng),拐擋差值不能明顯地反映出主軸承細(xì)微的變化,有時(shí)甚至個(gè)別主軸承懸空仍未發(fā)現(xiàn),故應(yīng)仔細(xì)研究分析開檔的微小變化,并認(rèn)真做好記錄。對(duì)有懷疑的主軸承要認(rèn)真檢查。平時(shí)在維修保養(yǎng)時(shí),應(yīng)有計(jì)劃地對(duì)主軸承及連桿軸承逐個(gè)進(jìn)行檢查,做好記錄。防止軸承座變形及軸瓦彈性不足,加強(qiáng)檢查軸承螺栓扭力、軸瓦配合間隙、軸承座孔過熱一般會(huì)產(chǎn)生向內(nèi)收縮變形,軸頸過熱后其表面硬度增大,變藍(lán)變黑,產(chǎn)生不同程度的裂紋、軸線彎曲。另外,爆壓不均、爆燃也會(huì)產(chǎn)生軸承座孔的變形趨勢(shì);連桿軸瓦K值小于極限0.7mm,必須更換軸瓦或軸承座。配置軸承溫度檢測(cè)裝置,加強(qiáng)滑油溫度監(jiān)控,值班時(shí)注意煙霧濃度報(bào)警。
(5)加強(qiáng)滑油系統(tǒng)管理?;臀廴臼且疠S及軸瓦損壞的主要原因,四沖程主機(jī)滑油易受污染,對(duì)滑油的管理,保證滑油的清凈性,減少滑油的消耗是日常管理的一大重點(diǎn)。為此,需要注意如下幾點(diǎn):
① 正確使用分油機(jī)。由于是四沖程柴油機(jī)又燃燒重油,為此保證凈油機(jī)不間斷工作和分離效果是相當(dāng)重要的。注意保持分離溫度在90℃~95℃之間,不能過低,合理選擇比重環(huán),分離流量控制在分油機(jī)額定流量的25%一30%左右。
② 各濾器要定期清洗,并檢查濾芯有無濾網(wǎng)破損,滑油有無旁通現(xiàn)象;自清濾器工作是否正常,注意其沖洗空氣和滑油壓力,流量是否正常、沖洗次數(shù)是否正常,如沖洗次數(shù)增多,說明滑油質(zhì)量惡化,要查找原因,并予排除;滑油濾器中的濾網(wǎng)要使用合格產(chǎn)品,保證目數(shù),流通面積,破損強(qiáng)度;定期清洗雙聯(lián)濾器濾筒。
③ 滑油壓力變化。此滑油系統(tǒng)最后一道主軸承滑油壓力保證在0.4MPa~0.5MPa范圍內(nèi)。壓力下降必須查找原因,檢查壓力表、滑油泵工作是否正常,滑油是否泄漏,軸承間隙是否磨損變大,滑油濾器是否堵塞,調(diào)壓閥是否正常,通過曲拐箱檢查各缸缸套,活塞及活塞環(huán)是否損壞導(dǎo)致滑油臟堵,檢查各潤(rùn)滑點(diǎn)的油流情況。
④ 適當(dāng)縮短滑油取樣化驗(yàn)時(shí)間,認(rèn)真分析化驗(yàn)結(jié)果并存檔以便連續(xù)監(jiān)控.
(6)檢查減振器與彈性聯(lián)軸器。這一點(diǎn)往往被輪機(jī)管理人員疏忽,平時(shí)應(yīng)加強(qiáng)檢查這些部件螺栓、橡膠環(huán)有無撕裂、是否缺少硅油而影響軸系對(duì)中偏差帶來的軸系振動(dòng)增加所產(chǎn)生的不良后果,加強(qiáng)傳動(dòng)齒輪檢查,防止斷油或缺油造成潤(rùn)滑不良后果。
4 結(jié)束語
四沖程船舶主機(jī)的連桿大端軸承燒損直接影響到船舶的航行安全,尤其在大風(fēng)浪天氣,所以加強(qiáng)日常的維護(hù)保養(yǎng)和管理及按照輪機(jī)操作的要求進(jìn)行操作直接關(guān)系到船舶的安全。在平時(shí)工作中應(yīng)加強(qiáng)管理,多觀察,多分析,多總結(jié)經(jīng)驗(yàn),防止類似事故發(fā)生。
參考文獻(xiàn):
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