王暉
摘 要:隨著社會(huì)節(jié)能環(huán)保意識(shí)的逐漸增強(qiáng)以及國(guó)家對(duì)未來(lái)能源發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整,使得活性炭生產(chǎn)過(guò)程中更多的注重節(jié)能環(huán)保意識(shí),進(jìn)而從整體上達(dá)到降低成本的經(jīng)濟(jì)效益。為了降低額外的能源消耗,達(dá)到降低成本、節(jié)能降耗的目的,本文將活化爐尾氣中的可燃?xì)怏w通過(guò)焚燒爐進(jìn)行焚燒,再將燃燒產(chǎn)生的熱量引入到回轉(zhuǎn)式烘干爐用以烘干各種物料,不僅能夠達(dá)到節(jié)能環(huán)保的效果,還能夠大大降低企業(yè)的成本,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
關(guān)鍵詞:活性炭;斯列普活化爐;尾氣;烘干爐
中圖分類號(hào): TQ424 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 文章編號(hào): 1673-1069(2016)35-176-2
0 引言
活性炭是一種用途較為廣泛的多孔吸附材料,其孔隙結(jié)構(gòu)十分發(fā)達(dá),且比表面積較大,廣泛利用催化劑、吸附劑等載體在農(nóng)業(yè)、工業(yè)以及醫(yī)療等行業(yè)中使用。我國(guó)大多采用斯列普活化爐生產(chǎn)活性炭,制造顆?;钚蕴俊T谏a(chǎn)工藝流程上活化爐經(jīng)過(guò)改進(jìn),控制性良好,且生產(chǎn)效率顯著提高,生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量更加的高。尾氣的再回收和利用是斯普列活化爐節(jié)能降耗的主要措施?;罨癄t尾氣的主要成份是活化反應(yīng)過(guò)剩的水蒸汽和二氧化碳、一氧化碳以及氮?dú)獾?,這些尾氣中只有30%左右可以利用活化爐本身的結(jié)構(gòu)重新返回活化爐內(nèi)循環(huán)參與活化反應(yīng),其余大部分直接排入大氣而白白浪費(fèi)能源。因此如何將活化爐內(nèi)的尾氣進(jìn)行有效的回收和利用,在減低企業(yè)燃煤量的同時(shí)也能夠保障廢氣的排放量符合國(guó)家的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)是當(dāng)前重點(diǎn)研究的問(wèn)題之一。
1 斯列普活化爐尾氣工作原理
斯列普活化爐是從蘇聯(lián)引進(jìn)的一種活化設(shè)備,經(jīng)過(guò)我國(guó)研究人員的不斷改進(jìn)和完善,具有非常成熟的工藝技術(shù)?;罨癄t由左右半爐和對(duì)應(yīng)的左右蓄熱室組成,每個(gè)半爐和對(duì)應(yīng)的蓄熱室之間相互連通,左右半爐之間連接著燃燒室。蓄熱室底部主要是普異磚堆砌成的結(jié)構(gòu)。如果左半爐為冷卻爐,右半爐為加熱爐,蒸汽從左蓄熱室底部通過(guò),在蓄熱室內(nèi)上升,實(shí)現(xiàn)熱交換,此時(shí)水蒸氣的溫度從130℃升高到1000℃。此時(shí)水蒸氣成為過(guò)熱水蒸氣,由左蓄熱室進(jìn)入到左半爐內(nèi),再經(jīng)過(guò)上中下的遠(yuǎn)煙道進(jìn)行曲折運(yùn)動(dòng)。水蒸氣經(jīng)過(guò)活化段與炭化料直接接觸,產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)后生成水煤氣。由于此反應(yīng)為吸熱反應(yīng),因此爐內(nèi)的溫度大大下降。左半爐中剩余的水蒸氣和反應(yīng)生成的水煤氣進(jìn)入到右半爐,使得混合氣體中的可燃成分燃燒釋放出大量的熱量。
2 斯列普活化爐尾氣回收
2.1 斯列普活化爐尾氣的成分
寧夏華輝活性炭股份有限公司的斯列普活化爐的活化介質(zhì)為水蒸氣實(shí)現(xiàn)了與煙道氣體之間的交換,制造出顆?;钚蕴?。其工作的原理是冷卻爐進(jìn)入高溫的水蒸氣內(nèi),與炭發(fā)生了高溫的反應(yīng),產(chǎn)生了大量的氣體,這些氣體具有較高的可燃性。然后經(jīng)過(guò)熱半爐與空氣中的氣體混合燃燒,通過(guò)蓄熱室傳遞給格子磚,氣溫下降到280℃~350℃左右,最后排入到大氣中。經(jīng)過(guò)對(duì)活化爐內(nèi)尾氣的分析,尾氣溫度350-450℃,流量6000立方米/小時(shí),主要由水蒸氣、二氧化碳等氣體組成,如表1所示。
[表1 活化爐尾氣組成表][項(xiàng)目\&水蒸氣\&CO2\&CO\&N2\&O2\&SO2\&比例/%\&50~55\&10~20\&<5\&25\&<0.5\&0.05~1\&]
從表中可以看出,在尾氣中水蒸氣和二氧化碳的占有量最大,并且溫度達(dá)到了450℃左右,如果將其直接排放在大氣中,浪費(fèi)了氣體中活化介質(zhì)的浪費(fèi),而其中的二氧化硫和氮?dú)獾葧?huì)造成會(huì)產(chǎn)生溫室效應(yīng),造成大氣環(huán)境的污染,與國(guó)家的節(jié)能環(huán)保戰(zhàn)略相違背。因此該技術(shù)的研發(fā)和使用對(duì)于提高活化尾氣的利用效率,降低企業(yè)的成本具有重要的意義和價(jià)值。
2.2 回收利用的原理和可行性
對(duì)活化爐內(nèi)尾氣的回收和利用需要采用循環(huán)的方式對(duì)活化介質(zhì)再次加以利用,并且利用循環(huán)的方式對(duì)其中的有害氣體進(jìn)行濃縮,經(jīng)過(guò)分離處理后加以回收,將其回收到焚燒爐中與空氣進(jìn)行充分的混合燃燒,燃燒后放出大量的熱量,利用其熱量投入到生產(chǎn)活動(dòng)中。經(jīng)過(guò)焚燒爐內(nèi)的高溫焚燒,將其中多余的一氧化碳、二氧化碳、水蒸汽在焚燒爐內(nèi)加熱到700-900℃,使其充分反應(yīng)并燃燒,然后循環(huán)利用其熱量運(yùn)用到生產(chǎn)過(guò)程中,預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)產(chǎn)品的性能產(chǎn)生負(fù)面的影響,因此該技術(shù)具有良好的可行性,其循環(huán)利用不僅能夠降低企業(yè)的能耗,提高產(chǎn)品的質(zhì)量,還能夠有利于環(huán)境的保護(hù),將會(huì)帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
2.3 回收方法
基于以上分析,本研究對(duì)活化爐尾氣余熱利用在工藝路線、關(guān)鍵技術(shù)、節(jié)能裝置和設(shè)備材料等方面進(jìn)行了改造,其主要原理是將活化爐尾氣通過(guò)煙道引入焚燒爐,將其中多余的一氧化碳、二氧化碳、水蒸汽在焚燒爐內(nèi)加熱到700-900℃,使其充分反應(yīng)并燃燒,然后將燃燒后的高溫氣體引入烘干爐對(duì)物料進(jìn)行烘干。用這種方法向烘干爐提供熱源具有連續(xù)、穩(wěn)定的特點(diǎn),特別適合活性炭等產(chǎn)品的烘干工序。余熱利用烘干爐工藝流程示意圖如圖1所示。
從圖中可以看出,該工藝中將溫度高達(dá)350℃的尾氣進(jìn)入到焚燒爐中與空氣中的氣體充分的混合,將尾氣的溫度加熱到900℃ 后,直接連入烘干爐。利用烘干爐的工作原理將濕度較高的活性炭物料產(chǎn)品進(jìn)行烘干,同時(shí)由于采用內(nèi)熱式烘干方式,且熱源溫度較高,因此具有很高的烘干效率。然后將剩余的廢氣通過(guò)煙囪排放到空氣中,可回收活化爐大部分的尾氣能量,最終排入大氣的產(chǎn)物主要為少量的二氧化碳和烘干產(chǎn)生的水蒸汽,大大降低了排放量,且對(duì)大氣環(huán)境的影響較小。
3 回收效果
3.1 產(chǎn)量和質(zhì)量得到提升
實(shí)際生產(chǎn)證明,活化爐尾氣的回收利用,改善了活化的氛圍,降低了尾氣中可用氣體的損失,提高了活性炭等物料產(chǎn)品的質(zhì)量,從表2中回收利用前后出料的情況可以看出。
從表2中可以看出產(chǎn)品質(zhì)量相同的情況下,回收利用前每臺(tái)活化爐的產(chǎn)量最高為3.15t,回收利用后日產(chǎn)量最高為4.52t,相比之前增加了30%左右,生產(chǎn)效益也十分的樂(lè)觀。
3.2 降低了氣體排放量
由于活化爐內(nèi)尾氣的回收利用,經(jīng)過(guò)焚燒爐內(nèi)的高溫加熱,然后利用到烘干爐中進(jìn)行入料的烘干,提供的熱量比較持續(xù)穩(wěn)定,且采用內(nèi)烘干的方式熱源的溫度較高,最終進(jìn)入到大氣中的氣體只有少量的二氧化碳和烘干之后的水蒸氣?;厥绽们拔矚庵泻羞^(guò)剩的水蒸汽和二氧化碳、一氧化碳以及氮?dú)獾?,其中水蒸汽約50%~55%、二氧化碳約10%~20%、一氧化碳<5%氮?dú)?5%?;厥绽煤?,排放到空氣中的氣體只有二氧化碳和水蒸氣。該方法具有節(jié)約能源、成本低、安全、穩(wěn)定、可靠、便于操作、適應(yīng)性強(qiáng)的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)。
3.3 提高了活性炭產(chǎn)品的性能
由于活化爐內(nèi)的尾氣經(jīng)過(guò)焚燒爐的焚燒,產(chǎn)生了持續(xù)穩(wěn)定的熱量,將高溫的其他加入到烘干爐內(nèi),采用內(nèi)烘干的方式,熱量不易損失,且熱源溫度較高,因此具有很高的烘干效率,從實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中得知,采用該技術(shù)的烘干設(shè)備,每小時(shí)可烘干1~2噸活性炭產(chǎn)品,水份可以從投料前的30%烘干到3%以下,烘干效果十分明顯。
3.4 降低了企業(yè)成本
目前該工藝已在公司推廣使用,運(yùn)行穩(wěn)定、安全可靠。通過(guò)實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況得知,采用該技術(shù)每套每年可為公司減少烘干爐額外燃煤使用900噸,具有非常顯著的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)該項(xiàng)目非常符合當(dāng)前國(guó)家的節(jié)能和環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策,具有較好的推廣前景。
4 結(jié)語(yǔ)
由以上結(jié)果可以看出,活化爐尾氣的回收利用節(jié)約了燃煤量,提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益;改善了爐內(nèi)的活化氛圍,提高了生產(chǎn)效率;通過(guò)尾氣的焚燒加熱為活性炭產(chǎn)品的烘干提供了持續(xù)穩(wěn)定的高熱量來(lái)源,提高了活性炭產(chǎn)品的質(zhì)量;減少了爐內(nèi)氣體的成分,達(dá)到了節(jié)能環(huán)保的效果,因此在具體的生產(chǎn)中可以大力的推廣和使用。
參 考 文 獻(xiàn)
[1] 戴俊華.斯列普活化爐尾氣回收利用及脫硫凈化排放[J].煤炭加工與綜合利用,2016,28(6):31-32.