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超低排放火電機組空氣預熱器壓差控制措施

2017-01-19 10:26:48王濱
綜合智慧能源 2017年12期
關鍵詞:暖風預器吹灰

王濱

(華電濰坊發(fā)電有限公司,山東 濰坊 261204)

超低排放火電機組空氣預熱器壓差控制措施

王濱

(華電濰坊發(fā)電有限公司,山東 濰坊 261204)

火電機組實施超低排放改造后,空氣預熱器堵塞問題日益突出。分析了某公司機組進行超低排放改造后對空氣預熱器壓差的影響,通過脫硝系統(tǒng)性能優(yōu)化試驗和空氣預熱器性能試驗,進行了噴氨量調(diào)整、吹灰等優(yōu)化,提出了控制空氣預熱器綜合冷端溫度不超限、合理投用空氣預熱器吹灰等措施。在機組超低排放指標全面達標的情況下,空氣預熱器運行壓差保持穩(wěn)定,未出現(xiàn)空氣預熱器異常堵塞現(xiàn)象,引、送風機電耗大大降低。

火電機組;超低排放;空氣預熱器;壓差;堵塞;風機電耗

0 引言

某公司#4鍋爐為上海鍋爐廠有限公司設計制造的超臨界參數(shù)變壓運行直流鍋爐,設計燃煤為山西晉中貧煤,燃煤硫分為1.4%。點火、助燃用油為#0柴油。鍋爐采用四角切圓燃燒方式,燃燒器采用垂直方向濃淡分級燃燒。完成超低排放改造后,空氣預熱器(以下簡稱空預器)壓差增長速度過快,嚴重影響機組運行的安全性和經(jīng)濟性。

1 超低排放改造后對空預器壓差的影響

1.1 安裝選擇性催化還原(SCR)脫硝系統(tǒng)后對空預器的影響

(1)在催化劑作用下,煙氣中SO2向SO3的轉(zhuǎn)化率增加,即煙氣中的SO3含量增加,同時煙氣的酸露點也將升高,加劇了空預器的酸腐蝕和堵灰。

(2)SCR 脫硝系統(tǒng)中的逸出氨(NH3)與煙氣中的SO3和水蒸氣生成硫酸氫銨(ABS),ABS在不同的溫度下分別呈現(xiàn)氣態(tài)、液態(tài)或顆粒狀。燃煤機組煙氣中飛灰含量較高,ABS在146~207 ℃范圍內(nèi)為液態(tài);燃油、燃氣機組煙氣中飛灰含量較低,ABS在146~232 ℃范圍內(nèi)為液態(tài)。該溫度區(qū)域?qū)目疹A器位置區(qū)域稱為ABS區(qū)域。對于燃煤機組,ABS區(qū)域為距預熱器傳熱元件底部381~813 mm之間。液態(tài)ABS捕捉飛灰能力極強,其與煙氣中的飛灰粒子相結合,附著于預熱器傳熱元件上形成融鹽狀的積灰,造成預熱器腐蝕、堵灰等,從而削弱預熱器換熱效果并危及機組安全運行,大大增加了引、送風機的電耗。

1.2 空預器堵塞對節(jié)能的影響

鍋爐低負荷運行時,為達到一定的脫硝效率,噴氨量增大,氨逃逸質(zhì)量濃度上升,生成的ABS沉積物較多,導致空預器堵灰和局部堵塞,引起爐膛負壓波動增大,煙氣側(cè)、一/二次風側(cè)的進出口壓差增加。堵塞嚴重時,空預器漏風量增大,兩側(cè)排煙溫度均有不同程度的增加,鍋爐排煙損失增加;同時,送、引風機,一次風機電流均有所增加,風機電耗明顯增加,甚至會導致引風機失速、搶風,造成鍋爐燃燒不穩(wěn)。以600 MW機組為例,空預器煙氣側(cè)阻力增加1.5 kPa,引、送風機電耗可增加0.2%,在550 MW平均負荷下,煙氣量為1.8×106m3/h,按電費0.4元/(kW·h)、年運行7 000 h計,僅風機電耗年增加費用就達312萬元,空預器堵塞造成的能耗浪費非常驚人。

2 采取的措施

2.1 進行脫硝系統(tǒng)性能優(yōu)化試驗和空預器性能試驗

進行脫硝系統(tǒng)流場均布優(yōu)化調(diào)整試驗,降低脫硝系統(tǒng)出口NOx質(zhì)量濃度分布偏差及氨逃逸質(zhì)量濃度;進行空預器性能試驗,檢測換熱效率、風煙比、漏風率性能參數(shù)變化。結合試驗、運行數(shù)據(jù),持續(xù)跟蹤分析脫硝系統(tǒng)性能參數(shù)變化,研究噴氨量調(diào)整、吹灰等優(yōu)化措施。

通過優(yōu)化調(diào)整,SCR反應器出口NOx質(zhì)量濃度分布均勻性指標得到較大改善:A側(cè)出口NOx質(zhì)量濃度分布相對標準偏差由49.80%降至12.33%;B側(cè)出口NOx質(zhì)量濃度分布相對標準偏差由41.20%降至7.10%。

2.2 優(yōu)化暖風器疏水系統(tǒng),控制空預器綜合冷端溫度不超限

(1)為提高暖風器投入率,減少暖風器運行中振動、泄漏的幾率,對原暖風器疏水系統(tǒng)進行了改造,將A/B兩側(cè)暖風器合并疏水改為分別疏水,減少了兩側(cè)的相互影響;同時,將原來的疏水泵改為變頻控制,提高了暖風器的負荷適應范圍。

(2)做好現(xiàn)場檢查,及時發(fā)現(xiàn)并消除暖風器振動、泄漏等異常情況。

(3)空預器入口風溫低時,保持暖風器持續(xù)運行,做好暖風器運行參數(shù)的監(jiān)視、調(diào)整。空預器綜合冷端溫度控制標準為:一期不低于170 ℃,二期不低于190 ℃[1]。

(4)非冬季氣溫突降、機組啟停時,及時投用暖風器。

(5)做好空預器漏風率的指標監(jiān)督、密封間隙調(diào)整,防止漏風過大而導致排煙溫度降低。

(6)減少爐膛、煙道、脫硝系統(tǒng)各部漏風,減少制粉系統(tǒng)摻冷風。

2.3 合理投用空預器吹灰

(1)吹灰蒸汽參數(shù)嚴格控制在設計范圍內(nèi),避免吹損設備。蒸汽吹灰閥后壓力不能高于設計值,蒸汽保持100 ℃以上的過熱度,杜絕蒸汽吹灰壓力超設計值運行;保持聲波吹灰器的正常投入。

(2)確保疏水充分,防止蒸汽帶水吹損換熱元件??疹A器蒸汽吹灰前必須確認疏水溫度達到設定值。

(3)定期現(xiàn)場檢查空預器蒸汽吹灰器工作情況,重點檢查提升閥故障、行程不到位、蒸汽帶水、蒸汽溫度不足等問題。

(4)空預器壓差大或持續(xù)升高時,適當提高蒸汽吹灰頻次??蓪⒚堪啻胃哓摵纱祷?次增加到2次或3次。

(5)做好蒸汽吹灰前后空預器壓差數(shù)據(jù)記錄和對比,吹灰無明顯效果時,及時檢查分析問題原因。

2.4 避免集中燃用高硫煤

燃煤的含硫量決定煙氣中SO3的含量,從而對ABS的生成有顯著影響,硫分≤1.0%的低硫煤控制氨逃逸質(zhì)量濃度<2.20 mg/m3,硫分≤1.5%的煤控制氨逃逸質(zhì)量濃度<1.50 mg/m3,硫分達到3.0%的高硫煤控制氨逃逸質(zhì)量濃度<0.75 mg/m3。

加強入爐煤摻配管理,避免入爐煤硫分大幅高于設計值,同時保持硫分和煤質(zhì)相對穩(wěn)定,避免大幅波動。

2.5 做好空預器壓差及變化率的監(jiān)督

(1)將空預器壓差作為一項重點監(jiān)督參數(shù),做好記錄和分析。空預器壓差大于設計值上限(1.3 kPa)時,加強空預器吹灰,分析堵灰的原因并采取相應的降硫分、提單側(cè)煙溫、降壓差等控制措施;空預器壓差正常增加速度一般小于0.1 kPa/月,在發(fā)現(xiàn)日變化、周變化速度明顯升高時,應從氨逃逸、煙氣溫度、SO3質(zhì)量濃度3方面及時分析原因,采取控制措施。

(2)堅持“逢停必沖,沖必徹底”的原則,徹底清理空預器換熱面。每次有停機機會,都對空預器進行內(nèi)部檢查,時間允許則進行全面沖洗,以有效降低空預器原始壓差,延緩空預器積灰發(fā)展程度。

2.6 管理措施

將空預器綜合冷端溫度控制寫入《設備經(jīng)濟運行管理措施》,并在月度對標考核中進行獎懲,保證空預器出口綜合冷端溫度在規(guī)定范圍內(nèi)。

3 效益分析

(1)優(yōu)化了空預器壓差的監(jiān)督管理過程。通過對壓差、氨逃逸質(zhì)量濃度、綜合冷端溫度進行監(jiān)督,有效提高了空預器的運行健康水平,減少了不必要的停機消缺,為機組安全經(jīng)濟運行創(chuàng)造了條件。

(2)減少了因空預器堵塞造成的機組啟停。以600 MW機組冷態(tài)啟動1次為例,各種燃油、燃煤、水、汽的消耗費用在50萬元左右,通過空預器壓差的全面管理,減少了不必要的啟停機費用。

(3)保證了環(huán)保指標。空預器壓差的穩(wěn)定,保證了脫硝等系統(tǒng)的良好投入,減少了SO2,NOx等環(huán)保指標排放異常的時間段,確保了公司的環(huán)保安全。

(4)優(yōu)化了機組運行指標。由于空預器壓差運行穩(wěn)定,機組引、送風機電耗率指標可以運行在較經(jīng)濟的范圍內(nèi),避免了風機搶風、失速等異常情況的發(fā)生和耗電量的異常增加。以華電濰坊發(fā)電有限公司600 MW機組為例,2016年引、送風機耗電率同比下降0.1百分點,年節(jié)電1.5 GW·h,年節(jié)約電費60萬元。

[1]回轉(zhuǎn)式空氣預熱器運行維護規(guī)程:DL/T 750—2001[S].

TM 621.2

B

1674-1951(2017)12-0065-02

2017-05-23;

2017-11-17

(本文責編:劉芳)

王濱(1978—),男,山東濰坊人,高級工程師,工學碩士,火電廠節(jié)能管理方面的工作(E-mail:wfwb-110@163.com)。

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