靳軍,種西虎,李廣偉
(中電華創(chuàng)電力技術(shù)研究有限公司,江蘇 蘇州 215123)
某發(fā)電廠#2機(jī)組鍋爐型號為B&W B-2090/25.4-M,為超臨界參數(shù)變壓直流爐、一次再熱、平衡通風(fēng)、緊身封閉布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、前后墻對沖燃燒方式、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐。配有帶循環(huán)泵的內(nèi)置式啟動系統(tǒng)。設(shè)計煤種為中國中煤能源集團(tuán)有限公司的平朔東露天礦洗中煤。采用中速磨煤機(jī)直吹式制粉系統(tǒng),前后墻對沖燃燒方式,配置英國B&W公司雙調(diào)風(fēng)旋流燃燒器及NOx燃盡風(fēng)(OFA)噴口。尾部設(shè)置分煙道,采用煙氣調(diào)溫?fù)醢逭{(diào)節(jié)再熱器出口汽溫。豎井下設(shè)置2臺三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器(以下簡稱空預(yù)器)。
#2鍋爐運行過程中,#1空預(yù)器排煙溫度(以下簡稱煙溫)較#2的偏高,最高偏差達(dá)20 ℃左右。
通過調(diào)取該機(jī)組不同時間段的分散控制系統(tǒng)(DCS)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)在空預(yù)器入口煙溫相差不大的情況下,2臺空預(yù)器出口煙溫存在較大偏差,空預(yù)器煙溫偏差見表1。
為分析#2機(jī)組2臺空預(yù)器煙溫偏差較大的原因,在450 MW工況下對#2機(jī)組2臺空預(yù)器進(jìn)出口溫度場進(jìn)行標(biāo)定,分析兩側(cè)煙溫偏差較大的原因。
通過網(wǎng)格多點取樣法測得2臺空預(yù)器進(jìn)出口煙溫的平均值,并與DCS在線數(shù)據(jù)顯示值(以下簡稱DCS顯示值)進(jìn)行對比,結(jié)果見表2。
由表2可知,2臺空預(yù)器入口煙溫實測值與DCS顯示值基本相同。在線測點能夠準(zhǔn)確反應(yīng)入口溫度值。兩側(cè)出口DCS顯示值與實測值存在一定偏差,但能定性地表明兩側(cè)出口煙溫存在較大偏差。
GB/T 10184—2015《電站鍋爐性能試驗規(guī)程》空預(yù)器漏風(fēng)率簡化計算方法[1],依據(jù)空取器進(jìn)出口的漏風(fēng)系數(shù)對#2機(jī)組空預(yù)器漏風(fēng)率進(jìn)行估算,計算結(jié)果見表3。
由表3可以看出,#1,#2空預(yù)器漏風(fēng)率均偏大。#1,#2空預(yù)器煙氣側(cè)壓降分別為2 040 Pa和2 100 Pa,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于設(shè)計值。
#1,#2 2臺空預(yù)器前的各處煙溫及鍋爐主、再熱汽溫?zé)o偏差,且空預(yù)器入口煙溫基本相同,兩側(cè)引風(fēng)機(jī)出力基本無偏差,可消除煙氣側(cè)對空預(yù)器出口煙溫偏差的影響。
表1 #1和 #2空預(yù)器煙溫DCS在線數(shù)據(jù)顯示值對比Tab.1 Comparison of online flue gas temperature of No.1 and No.2 air preheaters indicated on DCS ℃
表2 #1和 #2空預(yù)器進(jìn)出口煙溫實測值與DCS顯示值對比Tab.2 Comparison of flue gas temperature at outlets of No.1 and No.2 air preheater indicated on DCS ℃
表3 空預(yù)器漏風(fēng)率Tab.3 Air leakage rate of air preheater
空氣側(cè)產(chǎn)生的空預(yù)器換熱煙溫偏差,主要是由一次風(fēng)側(cè)和二次風(fēng)側(cè)引起。鍋爐在450 MW負(fù)荷時一次風(fēng)側(cè)和二次風(fēng)側(cè)參數(shù)表見表4。
由表4可以看出,#1,#2空預(yù)器兩側(cè)一次風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓、風(fēng)機(jī)電流基本一致,證明兩側(cè)一次風(fēng)不存在流量偏差,不存在一次風(fēng)量不均導(dǎo)致空氣側(cè)換熱煙溫偏差。空預(yù)器兩側(cè)一次風(fēng)阻力基本相等,也不存在空預(yù)器通透能力偏差問題,同時空預(yù)器出口一次風(fēng)壓基本相等,更證明了這點。但一次風(fēng)溫有13 ℃以上的偏差,顯然是空預(yù)器換熱效果有問題所致,應(yīng)是受到空預(yù)器本身蓄熱能力及二次風(fēng)側(cè)換熱影響。
由表4可以看出,#1,#2空預(yù)器兩側(cè)一次風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓、風(fēng)機(jī)電流基本一致,證明兩側(cè)一次風(fēng)不存在流量偏差,不存在一次風(fēng)量不均導(dǎo)致空氣側(cè)換熱煙溫偏差??疹A(yù)器一次風(fēng)阻力兩側(cè)基本相等,也不存在空預(yù)器通透能力偏差問題,同時空預(yù)器出口一次風(fēng)壓基本相等,更證明了這點。但一次風(fēng)溫有13 ℃以上的偏差,顯然是空預(yù)器換熱效果有問題所致,應(yīng)是受到了空預(yù)器本身蓄熱能力及二次風(fēng)側(cè)換熱影響。
表4 450 MW工況空預(yù)器一、二次風(fēng)側(cè)參數(shù)Tab.4 Parameters on the primary and secondary air side of air preheater under 450 MW working condition
送風(fēng)機(jī)側(cè)空預(yù)器入口風(fēng)溫偏差較大,這是因為#2空預(yù)器送風(fēng)機(jī)暖風(fēng)器存在設(shè)備缺陷,無法投運。#2空預(yù)器送風(fēng)側(cè)差壓為1.4 kPa,#1空預(yù)器送風(fēng)側(cè)差壓為0.9 kPa。2臺空預(yù)器一次風(fēng)差壓及煙氣側(cè)差壓基本相同,空預(yù)器兩側(cè)阻力相同,對送風(fēng)側(cè)同樣可認(rèn)為空預(yù)器清潔度及通透能力兩側(cè)一致,但#2空預(yù)器送風(fēng)側(cè)差壓較#1側(cè)偏大0.5 kPa。根據(jù)流體力學(xué)原理,可得#2空預(yù)器送風(fēng)機(jī)流量大于#1空預(yù)器送風(fēng)機(jī)流量。而且#2空預(yù)器送風(fēng)機(jī)電流較#1空預(yù)器大3.4 A,也證明了該結(jié)論。
由表4可以看出,2臺空預(yù)器入口一次風(fēng)溫偏差不大,空預(yù)器入口送風(fēng)溫度偏差達(dá)到31 ℃,空預(yù)器旋轉(zhuǎn)方向為煙氣→二次風(fēng)→一次風(fēng),2臺空預(yù)器出口送風(fēng)溫度基本相同,而空預(yù)器出口一次風(fēng)溫度相差13 ℃。#2空預(yù)器入口送風(fēng)溫度偏低,帶走了煙氣中偏多的熱量,一次風(fēng)吸收的熱量相對偏少,空預(yù)器出口一次風(fēng)溫相對偏低。
通過以上分析可知,暖風(fēng)器無法正常投運導(dǎo)致空預(yù)器入口風(fēng)溫偏低和送風(fēng)風(fēng)量偏差均對空預(yù)器出口煙溫偏差存在影響。下面對暖風(fēng)器運行狀態(tài)對空預(yù)器出口煙溫偏差的影響進(jìn)行分析。600 MW負(fù)荷工況下空預(yù)器,送風(fēng)機(jī)暖風(fēng)器不同運行狀態(tài)下空預(yù)器出口煙溫對比見表5。
表5 暖風(fēng)器不同運行狀態(tài)下空預(yù)器出口煙溫對比Tab.5 Gas temperature at the outlet of air preheater under different operating conditions
由表5可知,2臺空預(yù)器入口送風(fēng)風(fēng)溫基本相同,一次風(fēng)溫基本相同的情況下,#2空預(yù)器送風(fēng)機(jī)電流較#1空預(yù)器送風(fēng)機(jī)電流偏大11 A,#2空預(yù)器出口送風(fēng)側(cè)風(fēng)溫較#1空預(yù)器出口風(fēng)溫偏高6.1 ℃,而#2空預(yù)器出口一次風(fēng)溫較#1空預(yù)器出口一次風(fēng)溫偏低8.5 ℃。空預(yù)器出口煙溫偏差14.5 ℃。#2空預(yù)器送風(fēng)機(jī)風(fēng)量偏大,吸收煙氣中較多的熱量,一次風(fēng)側(cè)換熱量偏小,空預(yù)器出口一次風(fēng)溫偏低。因此,兩側(cè)送風(fēng)風(fēng)量的偏差引起空預(yù)器煙溫偏差。
而在#2空預(yù)器送風(fēng)機(jī)暖風(fēng)器出現(xiàn)故障時,空預(yù)器入口送風(fēng)風(fēng)溫只有28.3 ℃,較#1空預(yù)器入口送風(fēng)風(fēng)溫偏低16.1 ℃,#2空預(yù)器送風(fēng)機(jī)電流較#1空預(yù)器送風(fēng)機(jī)電流高11.2 A,2臺空預(yù)器出口煙溫偏差達(dá)到24.4 ℃。暖風(fēng)器故障進(jìn)一步加大了兩側(cè)空預(yù)器的出口煙溫偏差。
表3中,在450 MW負(fù)荷下,2臺空預(yù)器漏風(fēng)率分別為10.31%和9.07%,漏風(fēng)率均偏大。
由于漏風(fēng)會改變空預(yù)器換熱的條件,所以可能會影響到煙溫或熱風(fēng)溫度,但不同位置的漏風(fēng)其影響方式存在區(qū)別[2]。
第1種情況為空預(yù)器冷端漏風(fēng)??疹A(yù)器冷端漏風(fēng),此時未加熱的冷風(fēng)直接混入空預(yù)器出口的煙氣,空預(yù)器煙溫降低。隨著漏風(fēng)量的增加,風(fēng)機(jī)必須增大出力才能滿足鍋爐正常燃燒的需求。當(dāng)空預(yù)器冷端泄露風(fēng)量較小時,冷端漏風(fēng)對空預(yù)器內(nèi)部的換熱過程不會發(fā)生影響。當(dāng)漏風(fēng)量過大造成熱風(fēng)量不足時,會導(dǎo)致空氣帶走的熱量偏少,空預(yù)器換熱量減小,煙溫增加,但與冷風(fēng)摻入引起的煙溫降低值相比,煙溫的增加值較小,整體來看,空預(yù)器出口的煙溫還是降低的。
第2種情況為空預(yù)器熱端漏風(fēng)??疹A(yù)器熱端發(fā)生漏風(fēng),此時熱空氣混入熱煙氣,煙氣量隨之增加,流速增大,為了維持鍋爐正常燃燒,進(jìn)入空預(yù)器的風(fēng)量亦增加,風(fēng)速增大,此時換熱量增加。但一部分換熱量來自漏入煙氣中的熱空氣加熱冷空氣。空預(yù)器最大換熱能力是固定的,隨著熱空氣加熱冷空氣換熱量的增加,煙氣加熱空氣的換熱量隨之減少,空預(yù)器煙溫隨之增加。此外,在空預(yù)器的熱端,熱風(fēng)溫度低于熱煙氣溫度,熱風(fēng)混入后,熱煙氣溫度降低,影響傳熱系數(shù)及傳熱溫差,減小傳熱量,也會引起煙溫的增加。
還有一種情況為空預(yù)器中間漏風(fēng),此時對空預(yù)器排煙溫度的影響與空預(yù)器冷端漏風(fēng)類似。
#1,#2 2臺空預(yù)器漏風(fēng)率均偏大,但空預(yù)器出口煙溫存在較大偏差,可能與空預(yù)器漏風(fēng)位置有關(guān),待停機(jī)檢修時對空預(yù)器內(nèi)部進(jìn)行檢查確認(rèn)。
綜上所述,引起空預(yù)器兩側(cè)出口煙溫偏差的主要原因有以下幾點。
(1)#2空預(yù)器送風(fēng)機(jī)出力較#1送風(fēng)機(jī)出力大。
(2)#2空預(yù)器送風(fēng)機(jī)側(cè)暖風(fēng)器故障,引起空預(yù)器兩側(cè)煙溫偏差進(jìn)一步加大。
(3)空預(yù)器漏風(fēng)率偏大,漏風(fēng)位置的不同也會引起出口煙溫存在偏差。
針對目前空預(yù)器的運行狀況,建議電廠制定相關(guān)的運行及檢修措施,具體如下。
(1)盡快對故障暖風(fēng)器進(jìn)行檢修,及時投運,當(dāng)前環(huán)境溫度最低可達(dá)-20 ℃,空預(yù)器出口溫度已遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離最低空預(yù)器冷端綜合溫度,極易加劇空預(yù)器冷端腐蝕,對空預(yù)器造成更大的影響。
(2)后期停機(jī)檢修時,可將暖風(fēng)器更改為旋轉(zhuǎn)式暖風(fēng)器,提高設(shè)備可靠性。
(3)暖風(fēng)器無法正常投運時,在保障機(jī)組安全運行的前提下,應(yīng)盡量降低該側(cè)送風(fēng)機(jī)出力,減少低溫風(fēng)量,增大另一側(cè)送風(fēng)機(jī)出力,進(jìn)而提高該側(cè)空預(yù)器出口煙溫。
(4)增加在線煙溫測點,均勻布置,每側(cè)不少于3個測點,提高DCS顯示值的真實性。
(5)停機(jī)檢修時,應(yīng)針對當(dāng)前空預(yù)器漏風(fēng)率偏大的問題進(jìn)行檢修,提高設(shè)備可靠性。