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1 000 MW機組脫硝系統(tǒng)空預器堵灰防治

2018-01-06 06:50:28李紹剛韓麗娜
綜合智慧能源 2017年12期
關(guān)鍵詞:萊州冷端預器

李紹剛,韓麗娜

(中國華電集團山東分公司華電萊州發(fā)電有限公司,山東 萊州 261400)

1 000 MW機組脫硝系統(tǒng)空預器堵灰防治

李紹剛,韓麗娜

(中國華電集團山東分公司華電萊州發(fā)電有限公司,山東 萊州 261400)

華電萊州發(fā)電有限公司一期選擇性催化還原法(SCR)脫硝裝置投運后空預器堵灰不斷加劇,造成風機電耗、空預器煙氣側(cè)、一/二次風側(cè)差壓等增大,使機組的經(jīng)濟性不斷下降,同時降低了機組出力。通過分析空預器堵灰原因,并提出一些預防措施,進而提高機組經(jīng)濟性。

脫硝;空預器;預防;差壓;氨逃逸

0 前言

華電萊州發(fā)電有限公司一期#1,#12機1 000 MW燃煤發(fā)電機組為了節(jié)能減排、改善當?shù)卮髿猸h(huán)境質(zhì)量,已經(jīng)完成脫硝改造工程。脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原法(SCR)脫硝技術(shù),主要原理為還原劑在催化劑的作用下,將火電廠煙氣中產(chǎn)生的氮氧化合物還原成無污染的氮氣和水,其中煙氣中的氮氧化合物主要以NO和NO2為主。煙氣脫硝裝置安裝于鍋爐省煤器出口至空預器入口之間。在鍋爐最大連續(xù)出力工況(B-MCR)下,脫硝效率大于75 %,即鍋爐出口的NOx排放量小于75 mg/m3(標態(tài)O2=6 %)[1]。

1 脫銷系統(tǒng)簡介

華電萊州發(fā)電有限公司#1,#2機組脫硝系統(tǒng)是由華電工程設計制造,采取SCR來達到去除煙氣中NOx的目的。SCR反應器采用高灰型工藝布置(即反應器布置在鍋爐省煤器與空預器之間),催化劑購自重慶遠達催化劑股份有限公司。

化學反應式如下:

4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O,

6NO2+8NH3→7N2+12H2O,

6NO+4NH3→6H2O+5N2。

脫硝系統(tǒng)主要由兩部分組成:氨儲存和制備系統(tǒng)(氨站)、還原劑供應系統(tǒng)(SCR區(qū))。

#1,#2機組共用1套液氨儲存與供應系統(tǒng),外購液氨通過液氨槽車運至液氨儲存區(qū),通過往復式卸氨壓縮機將液氨儲罐(2個)中的氣氨壓縮后送入液氨槽車,利用壓差將液氨槽車中的液氨輸送到液氨儲罐中。液氨經(jīng)蒸發(fā)器(3個)蒸發(fā)成氣氨后進入氣氨緩沖罐(2個),氣氨通過稀釋風機(每臺鍋爐2臺)稀釋后,分別經(jīng)過2臺機組的噴氨格柵送入SCR反應器(每臺鍋爐2套)。按(NOx/NH3)1∶1的比例噴入鍋爐煙氣中的NH3在SCR反應器中催化劑的作用下與煙氣中NOx按上述化學反應式進行反應,從而達到降低排煙中NOx含量的目的。

2 空預器堵灰的原因

2.1 加裝脫銷裝置后對空預器的影響

火電機組進行SCR脫硝改造后,空預器堵灰的嚴重程度隨時間逐漸加劇,空預器嚴重堵灰的風險大大增加,同時促使冷端腐蝕情況加劇??疹A器堵灰不僅造成空預器煙氣側(cè)、一/二次風側(cè)差壓增大、排煙溫度升高、風機電耗增加,鍋爐效率顯著下降,堵灰嚴重時還將造成風量不足、負荷受限、爐膛負壓波動大、燃燒不穩(wěn)、軸流風機失速搶風甚至被迫停運等,直接影響鍋爐運行的安全性和經(jīng)濟性。

2.2 空預器堵灰的類型

2015—2016年SCR 脫硝系統(tǒng)一直處于投運狀態(tài),現(xiàn)舉例說明華電萊州發(fā)電有限公司SCR 脫硝系統(tǒng)投運后空預器各運行參數(shù)的變化,分析空預器堵灰情況的變化趨勢和影響因素,見表1、表2。

從表1統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出,5月中旬投入高硫煤后,A/B空預器進出口煙氣差壓、進出口二次風差壓都隨之升高,A/B引風機排煙溫度也升高了,主要原因還是燃煤硫分波動大,脫硝運行噴氨流場不均造成氨逃逸偏高,空預器堵灰嚴重。

從表2統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出,2015年12月#1鍋爐空預器進出口煙氣差壓、進出口二次風差壓均比11月份上升,此外隨著環(huán)境溫度降低,會加劇空預器堵灰現(xiàn)象,#1鍋爐空預器漏風率高,冷端腐蝕積灰因素影響也會越來越大,需及早投入二次風暖風器運行。

表1 #1機組2016年5月空預器運行參數(shù)匯總對比

表2 #1機組2015年11月和12月空預器運行參數(shù)匯總對比

空預器堵灰的類型主要有3類:硫酸氫胺型、結(jié)露型、積灰未能有效清除。在SCR脫硝改造后,硫酸氫胺型堵灰已成為主要類型。硫酸氫銨型堵灰的直接原因是黏性的液態(tài)硫酸氫銨黏附在空預器換熱元件上并黏附飛灰。硫酸氫銨型堵灰的發(fā)生有3個必要條件即氨逃逸、SO3濃度、煙氣溫度,且低溫對硫酸氫銨生成影響較大。

(1)安裝SCR脫硝裝置后,逃逸氨與硫酸反應生成硫酸氫銨和硫酸銨,硫酸氫銨在高溫時處于氣態(tài),在低溫時變?yōu)楣虘B(tài),但在中間溫度時(150~220 ℃)處于液態(tài)。液態(tài)的硫酸氫銨有黏性,很容易黏附在空預器的換熱元件上,造成空預器換熱元件堵塞。氨逃逸指標偏高會使空預器堵灰速度明顯加快。

(2)在脫硝催化劑的作用下,煙氣中SO2向SO3的轉(zhuǎn)化率增加,即煙氣中SO3含量增加,煙氣酸露點溫度隨之升高,空預器的酸腐蝕和堵灰狀況因此加劇。以下情況尤其要注意SO3濃度對堵灰的影響:燃用貧煤或無煙煤,燃煤硫分波動大,催化劑SO3轉(zhuǎn)化率化驗值偏高[2]。

(3)加裝SCR 裝置后,煙氣通過該裝置阻力增加,造成空預器熱端壓差增加約25 %,空預器漏風率隨之增加,漏風增加降低了空預器排煙溫度,加劇了低溫腐蝕。

3 預防空預器堵灰措施

3.1 控制氨逃逸方面[3]

氨逃逸的大小對空預器阻力變化的影響:在逃逸率為0.91 mg/m3時,堵塞程度較輕,空預器阻力增加速度比較平緩;在逃逸率為2.28 mg/m3時,堵塞發(fā)展速度較快;當逃逸率為1.52~3.04 mg/m3時,11個月后可達到設計壓損的1.5倍。當逃逸率為3.04~6.07 mg/m3時,3個月后即可達到設計壓損的1.5倍。根據(jù)國內(nèi)外SCR脫硝運行經(jīng)驗,飛灰中氨含量控制在50 mg/kg以下時,說明氨逃逸率控制在安全運行范圍內(nèi)。空預器飛灰氨含量超過50 mg/kg,特別是空預器垢樣檢測結(jié)果的氨含量相當高,可以判斷機組SCR脫硝運行中噴氨量過大,導致空預器冷端硫酸氫銨沉積??刂瓢碧右菘梢詮囊韵聨c著手。

(1)盡量控制氨逃逸在較低值運行,嚴格避免大于2.28 mg/m3的情況。在保證脫硫系統(tǒng)出口NOx排放濃度滿足環(huán)保要求的前提下,盡量降低噴氨濃度。

(2)通過燃燒調(diào)整,嚴格控制SCR進口NOx,以降低噴氨量。

(3)在低負荷、負荷變動大、磨煤機啟停和倒磨等異常工況時,加強運行調(diào)整,控制爐膛出口NOx和脫硝噴氨量不超上限值。改善低負荷時低氮燃燒的二次配風方式,加強對SCR進口NOx指標的監(jiān)督和控制,避免在低負荷時噴氨過量。

(4)避免 SCR 入口煙溫過低。低負荷及時做好煙氣擋板調(diào)整、省煤器煙氣旁路調(diào)整等,提高SCR入口煙氣溫度和脫硝效率,減輕空預器堵灰。根據(jù)試驗曲線,煙氣溫度在370~400 ℃時噴氨量比300 ℃時降低約40 %,脫硝效率提高約10 %。

(5)加強入爐煤混配摻燒管理。盡量控制入爐煤硫分在設計值范圍內(nèi),燃煤硫分較高時,應嚴格控制氨逃逸量,適當提高排煙溫度,同時保持硫分和煤質(zhì)相對穩(wěn)定、避免大幅波動。

3.2 空預器運行參數(shù)監(jiān)視和調(diào)整

運行中應重點監(jiān)視空預器差壓、空預器冷端綜合排煙溫度、風機振動等,及時分析并進行調(diào)整。空預器壓差大于設計值上限(一般為 1.1~1.2 kPa)時,適當加強空預器吹灰次數(shù),分析堵灰的原因并采取相應措施;空預器壓差超過設計值上限的 1.5 倍以后,堵灰速度明顯增快,壓差太高會造成風機喘振,超過1.7 kPa以上就很難沖洗,應及早采取控制措施;機組檢修開機后,空預器壓差超設計值 0.2 kPa 以上,一般為停機清理不徹底造成,在運行中更需重視空預器壓差的監(jiān)督和控制,有停機機會時徹底檢查,并徹底清理換熱元件內(nèi)部積灰。

保證空預器冷端綜合溫度。嚴格執(zhí)行暖風器投運管理規(guī)定,一般空氣預熱器綜合冷端溫度(排煙溫度與空預器入口風溫之和)低于136 ℃(具體數(shù)值按入爐煤硫分計算為準),應及時投入暖風器運行。冬季環(huán)境溫度低,空預器冷端腐蝕和堵灰現(xiàn)象發(fā)展迅速,合理控制空預器冷段溫度可以緩解低溫腐蝕的發(fā)生。通過運行調(diào)整適當提高排煙溫度,對控制空預器堵灰有一定效果。

加強特殊工況的監(jiān)督和管理。機組啟停期間、噴氨量或氨逃逸指標異常、冬季低溫(以及換季時空氣濕度大且環(huán)境溫度低)、低負荷運行、燃煤硫份異常波動、吹灰裝置故障,是導致空預器堵灰的高發(fā)期,應加強運行管理,及時采取措施。

空預器壓差大或持續(xù)升高時,應適當增加冷端蒸汽吹灰頻次,但應注意防止換熱元件吹損。此外,應重視空預器蒸汽吹灰的現(xiàn)場檢查。蒸汽吹灰設備異常在遠程操作中不易發(fā)現(xiàn),在堵灰原因分析時,往往被其他原因掩蓋。應定期現(xiàn)場檢查蒸汽吹灰器工作情況,重點檢查提升閥故障、行程不到位、蒸汽泄漏、蒸汽帶水、蒸汽溫度不足等問題。如存在吹灰器行程不到位、近端疏水管結(jié)構(gòu)導致疏水不暢等,應進行治理改造。

通過加強入爐煤混配摻燒管理和增加空預器吹灰頻次等方法,對比表3和表1中5月中旬空預器運行參數(shù),A/B空預器進出口煙氣差壓、進出口二次風差壓比表1有明顯下降趨勢。

表3 #1機組2016年5月25日和5月26日空預器運行參數(shù)

3.3 投用高壓水沖洗清理堵灰[4]

對燃煤硫分高,噴氨量大,空預器易堵塞的機組,根據(jù)原有吹灰器配備情況,加裝雙介質(zhì)吹灰器及有成熟業(yè)績的在線高壓水沖洗裝置,必要時投入在線沖洗,避免嚴重堵灰造成降負荷、停爐消缺等,避免高頻次吹灰造成換熱元件吹損。

在線高壓水沖洗裝置一般控制沖洗水壓力2 832 MPa、水流量145 210 kg/min,水源應滿足水量和水質(zhì)要求,可選用連排水、定排水、工業(yè)水、生活水等,不能用循環(huán)水,保證沖洗水泵入口壓力不低于設計值。在線高壓水沖洗應選擇在75%~90%負荷段之間進行。應提高排煙溫度,減少噴氨量、氨逃逸率,以提高沖洗效果。沖洗過程中,通過觀察沖洗水泵的回水量判斷噴嘴工作情況,注意防止噴嘴堵塞、脫落及槍管泄漏等情況。

空預器堵塞嚴重且在線沖洗效果不明顯時,可半邊隔離后進行高壓水連續(xù)沖洗,防止新增積灰,提高清灰效果。堵塞嚴重的空預器,如果連續(xù)幾天高壓在線沖洗后沒有明顯效果,應停機檢修時進行高壓離線水沖洗或?qū)嵤┗瘜W清洗。水沖洗后,空氣預熱器應徹底干燥,以防空氣預熱器再次投運后發(fā)生腐蝕堵灰。

機組停機時,也可利用高壓水沖洗裝置清洗空預器,節(jié)約費用,提高效率。

3.4 脫硝系統(tǒng)噴氨優(yōu)化和改造

3.4.1 脫硝噴氨格柵的優(yōu)化改造

根據(jù) SCR反應器內(nèi)氨氮摩爾比分布測試情況,對噴氨格柵進行必要的改進,在各負荷段更好的保持氨氮摩爾比的均勻性。噴氨格柵噴嘴易發(fā)生部分堵塞的情況,應分析堵塞原因采取改進措施,必要時加裝吹掃裝置。

3.4.2 脫硝吹灰裝置優(yōu)化

脫硝催化劑頻繁發(fā)生積灰、堵灰的情況,需加強對 SCR吹灰器的檢查維護,保證吹灰效果。在聲波吹灰不能有效覆蓋催化劑通道時,在相應位置安裝聲波吹灰器,或調(diào)試投用脫硝蒸汽吹灰,并注意杜絕蒸汽帶水的發(fā)生。

分別對2臺機組進行煙氣超低排放改造,脫硝改造增加原備用層催化劑,催化劑形式仍采用蜂窩式催化劑,增加量為460 m3,對相關(guān)熱控和電氣設備進行改造,對原有設備進行恢復性檢修,改造后煙囪入口NOx排放濃度由小于75 mg/m3(標態(tài),O2=6%)降低為小于50 mg/m3(標態(tài),O2=6%)。

4 結(jié)束語

空預器堵灰嚴重影響鍋爐運行的安全性和經(jīng)濟性,本文通過分析SCR脫硝裝置投運后對空預器造成腐蝕和堵灰的原因,并提出一些預防措施,通過數(shù)據(jù)對比,效果顯著,保證了機組安全經(jīng)濟穩(wěn)定運行。

[1]華電萊州發(fā)電有限公司.1 000 MW機組集控運行規(guī)程[Z].萊州:華電萊州發(fā)電有限公司,2015.

[2]馮志華,常麗萍,任軍,等.煤熱解過程中氮的分配及存在形態(tài)的研究進展[J].煤炭轉(zhuǎn)化,2000,23(3):6-12.

[3]趙惠富.污染氣體NOx的形成和控制[M].科學出版社,1993.

[4]鄭博文.脫硝系統(tǒng)運行與防止空預器堵塞[J].科技與創(chuàng)新,2014(14):22-23.

X 773

B

1674-1951(2017)12-0056-03

2017-08-02;

2017-11-20

(本文責編:齊琳)

李紹剛(1982—),男,山東曲阜人,工程師,工學碩士,從事電廠運行方面的工作(E-mail:15153577692@139.com)。韓麗娜(1985—),女,山東濟南人,工程師,工學碩士,從事電廠運行方面的工作(E-mail:lina0904@163.com)。

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