国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

糖蜜在線稀釋系統(tǒng)的開發(fā)及應用

2016-11-16 09:27:10韋舉兵陳延林李進勇
廣西糖業(yè) 2016年4期
關(guān)鍵詞:糖蜜糖廠入料

韋舉兵,陳延林,李進勇,劉 耿

(欽州市創(chuàng)華工控設(shè)備有限公司,廣西 欽州 450000)

糖蜜在線稀釋系統(tǒng)的開發(fā)及應用

韋舉兵,陳延林,李進勇,劉 耿

(欽州市創(chuàng)華工控設(shè)備有限公司,廣西 欽州 450000)

煮糖過程的糖蜜稀釋對制糖生產(chǎn)的煮煉收回、汽耗、糖品質(zhì)量均具有重要影響。文章介紹了新開發(fā)的糖蜜在線稀釋系統(tǒng)技術(shù)的工作原理和流程,以及在糖廠的使用情況。工業(yè)應用結(jié)果說明,該技術(shù)的使用可縮短煮糖時間,減少糖粉量,糖膏結(jié)晶率提高0.42%。該技術(shù)在糖廠的應用經(jīng)濟效益顯著,具有廣闊應用前景。

煮糖;糖蜜;稀釋;自控

糖廠的成糖工段一般是多段煮糖過程[1],即糖漿進入結(jié)晶罐結(jié)晶后,放入助晶箱,冷卻后通過流槽分配到離心機,進行分蜜,所得白糖晶體干燥后包裝出廠,糖蜜則再進行第二、第三次結(jié)晶。分離出來的糖蜜,比較粘稠,并含有一些結(jié)晶過程中產(chǎn)生的小晶體。在進行下一輪結(jié)晶前,要將糖蜜稀釋,將小晶體徹底溶解,并把糖蜜溫度提高到比結(jié)晶過程罐內(nèi)溫度高3℃~5℃,這樣才能給下一輪的結(jié)晶創(chuàng)造好的條件。這些小顆粒溶解不完全,在下輪結(jié)晶中會以小砂的形式存在于糖膏中,如在甲糖就會形成了大量的糖粉;這些小砂的存在,造成糖膏與糖蜜之間的純度差變小,這是成糖工段回收率低的關(guān)鍵所在。如果糖蜜加熱溫度不能達到比結(jié)晶過程罐內(nèi)溫度高3℃~5℃,就會造成結(jié)晶過程中預升溫段長,不利于糖膏對流,影響傳熱,造成耗汽量大,這是成糖工段汽耗高的關(guān)鍵原因之一。

目前制糖生產(chǎn)存在的結(jié)晶工段汽耗高,結(jié)晶率低,成品糖粉多與所采用的糖蜜稀釋方式有相當大的關(guān)系。目前所采用的稀釋方式是:在稀釋箱中的糖蜜中加入一定量的水,然后利用布置其中的汽管噴蒸汽加熱糖蜜。因為升溫過程需要時間,所以結(jié)晶過程只能間歇入料,結(jié)晶控制波動大。結(jié)晶罐所需要的入料溫度約為73℃,在這個溫度條件下,糖蜜在稀釋箱中還沒達到沸點,糖蜜無法做到強烈對流。這意味著接近加熱管這部分的物料溫度相對高,而遠離加熱管的糖蜜溫度還是低的,在入料時一并吸入,物料實際溫度并沒有達到所要求的溫度。經(jīng)生產(chǎn)線上的實測表明,就目前的稀釋方式,部份工廠的入料溫度只有65℃左右。由于糖蜜都比較濃稠,加熱溫度不夠,所加入的稀釋水與糖蜜混合不均勻,哪怕是有低速攪拌,大都還是水料分層,糖蜜中的小顆粒溶解不完全。如果不做結(jié)構(gòu)性的改變,稀釋效果不理想,問題就得不到根本性的解決。

欽州市創(chuàng)華工控設(shè)備有限公司是一家長期從事制糖過程自動控制技術(shù)開發(fā)及應用的高新技術(shù)企業(yè),在糖廠過程自控方面積累了豐富的經(jīng)驗。針對糖蜜稀釋過程中所存在的上述問題,該公司發(fā)明了糖蜜在線稀釋系統(tǒng)[2,3],該技術(shù)經(jīng)過多年研發(fā)已成功應用于多家糖廠,取得了良好的成效,本文介紹該技術(shù)的工作原理及在一家糖廠的應用情況,探討其在甘蔗糖廠的推廣應用的可行性。

1 糖蜜在線稀釋系統(tǒng)的技術(shù)原理

糖蜜在線稀釋系統(tǒng)控制流程如1圖所示。

圖1 糖蜜在線稀釋系統(tǒng)工藝控制流程示意圖

系統(tǒng)由本體和控制兩部份組成。物料在利用結(jié)晶罐真空吸入時與加熱蒸汽及水混合,在通過混合器上部的縮喉時流速加快,物料與加熱蒸汽強烈湍流,當流到混合器下部折流板時流速降低,三者的混合更充分,使物料內(nèi)的微小晶體徹底溶解,同時也降低了物料的粘度??刂撇糠葜饕獙崿F(xiàn)溫度和錘度的控制,通過對出料口溫度的探測,控制器根據(jù)預設(shè)的物料加熱溫度,控制加入廢汽調(diào)節(jié)閥的開度,實現(xiàn)了出口物料溫度的可調(diào)。錘度的控制是根據(jù)物料流量、預設(shè)的出口錘度與控制器內(nèi)的數(shù)學模型來控制稀釋水閥的開度,實現(xiàn)出口物料錘度的按需調(diào)節(jié)。為避免加熱汽高流量時對混合器沖擊過大,系統(tǒng)采用二次升溫的方式,實現(xiàn)預設(shè)的物料加熱溫度。結(jié)合物料箱的料位自動控制,系統(tǒng)能實現(xiàn)無人化值守,一旦結(jié)晶罐有入料,系統(tǒng)接收到流量信號后自動啟動并穩(wěn)定運行,在結(jié)晶罐沒有入料的情況下,系統(tǒng)自動切換到待機狀態(tài)。本系統(tǒng)的應用,既便于糖廠減少人員崗位的設(shè)置,又使得整個結(jié)晶過程可以連續(xù)穩(wěn)定地入料,為優(yōu)化結(jié)晶過程提供了良好的外部條件。

2 在甘蔗糖廠的應用

2012/2013年榨季,英糖博華公司在生產(chǎn)線上采用了此項技術(shù),用于乙原的稀釋。經(jīng)過了一個榨季的觀察,取得了良好的效果。

在使用本技術(shù)之前,在煮丙膏時,結(jié)晶罐視鏡會蒙上一層泡沫狀的物料,入滿料后,糖層表面就基本是靜止的了。糖膏中的母液比較厚重,粘手,觸摸不到顆粒的存在。而使用糖蜜在線稀釋系統(tǒng)后,因為入料溫度達到要求,罐內(nèi)糖膏對流更好,煮糖時糖膏能垂直拋起,掛壁現(xiàn)象比較明顯,入滿料后仍感覺到糖膏在流動。糖膏顯得底液清亮,母液稀薄,摸上去顆粒突出比較明顯(就是煮糖工俗稱的“爽手”)。在操作上,由于有了物料流量計,可以避免入料速度過快的現(xiàn)象。這一點對實現(xiàn)“合理的入料速度”這一結(jié)晶的重要因素提供了很好的操作依據(jù)。操作工有很深的體會:在使用入料系統(tǒng)初期,入料速度為10立方/小時,本來很爽手的糖膏,在這種入料速度下20分鐘左右就因入料速度大于糖份的吸收速度變成了母液多的糖膏——母液充滿晶體之間,糖膏松散,用手觸摸,也摸不到顆粒的存在。后來把入料速度降到8立方/小時,又再降到5立方/小時,就不再出現(xiàn)入料速度大于吸收速度而形成糖膏母液多的現(xiàn)象了。在四號罐一個編號丙膏(30m3)的煮制過程,一般耗時是6小時30分鐘。除了前后煮水30分鐘外,整個過程都連續(xù)平穩(wěn)地入料。開煮初期對流好,蒸發(fā)強度大,入料速度相對可以快一些,到了中后期,受靜壓損失的影響,對流變慢,入料速度也隨之調(diào)小。經(jīng)過這樣的調(diào)整,基本杜絕了以往煮制過程中先把糖膏煮成母液多后再煮水補救的現(xiàn)象,實現(xiàn)了入料速度與糖份吸收速度的平衡。

因為煮糖罐時比較緊張(7000噸/天的廠丙膏只有一個30m3和一個50m3結(jié)晶罐),煮糖時間不能做比較,但操作工明顯感覺收濃的時候會濃得比較快。其它方面的優(yōu)勢對比如下:以一月份四號罐所煮的其中52個編號丙膏(每種稀釋方式煮五罐丙膏后輪換)的數(shù)據(jù)作為分析對象,分為兩個組,一組是用原系統(tǒng)的共有26個編號丙膏,一組是用糖蜜在線稀釋系統(tǒng)的共有26個編號丙膏。為減少人工誤差對數(shù)據(jù)分析的影響,每組數(shù)據(jù)去掉純度差值中三個最高值和三個最低值,得到附件中表1、表2的數(shù)據(jù)。因廠方使用的是連續(xù)助晶箱,無法進行每編號丙膏的廢蜜重力純度對比,所以在放丙膏時采樣,對丙膏進行抽蜜重力純度分析,而丙膏樣沒有進行重力純度分析,為方便計算結(jié)晶率,把丙膏抽蜜的重力純度GP換算成簡純度AP。英糖博華公司本榨季的廢蜜視純度(AP)對廢蜜重力純度(GP)的比值的平均值為0.76,固按此比例進行換算。對比兩組數(shù)據(jù),平均結(jié)晶率差值為(35.73%-35.31%)=0.42%,說明使用本系統(tǒng)后丙膏結(jié)晶率提高0.42%。

表1 原系統(tǒng)丙膏和糖蜜數(shù)據(jù)記錄表

續(xù)表1

表2 使用在線物料稀釋系統(tǒng)丙膏和糖蜜數(shù)據(jù)記錄表

經(jīng)過數(shù)個榨季的使用,證明該系統(tǒng)對制糖生產(chǎn)具有明顯的幫助作用,新舊系統(tǒng)使用效果對比如表3所示。

表3 兩種稀釋方式的對比結(jié)果表

3 系統(tǒng)應用效益分析

3.1 經(jīng)濟效益

糖蜜在線稀釋系統(tǒng)的使用有利于煮糖過程的管理、強化結(jié)晶過程的吸收、減少糖分回煮、減少煮制時間等,對煮煉回收、糖品質(zhì)量、減少蒸汽消耗均具有重要意義。

為評估系統(tǒng)對提糖率的貢獻,假設(shè)丙膏純度為57AP,則結(jié)晶率每上升1%,糖蜜純度會降1.04AP。假設(shè)甘蔗糖分14.5%,混合汁純度為85.5AP,廢蜜純度每降1AP產(chǎn)糖率提高約0.05%。綜合以上數(shù)據(jù),使用煮糖物料在線稀釋系統(tǒng)后,糖蜜純度下降:1.04×0.42=0.4368AP,則產(chǎn)糖率會提高0.05×0.4368= 0.02184%。假設(shè)產(chǎn)糖率為12.5%,則100萬噸甘蔗可多產(chǎn)糖218.4噸。白砂糖按5400元/噸計,則可產(chǎn)生效益1179360元。

按丙膏對蔗比6%計,則100萬噸甘蔗要煮丙膏38710 m3,可節(jié)約用水(38710/30)×0.233=300噸。若丙膏全抽二效汁汽,可節(jié)約蒸汽150噸,按一噸甘蔗渣產(chǎn)汽2噸來計算,可節(jié)約甘蔗渣75噸,甘蔗渣按150元/噸計,可產(chǎn)生效益11250元。

以上計算只針對乙原用于丙膏的稀釋,如果工廠中的甲原、甲洗及乙原全部裝上在線稀釋系統(tǒng),則產(chǎn)生的效益是只裝乙原的兩倍以上(甲原、甲洗量遠比乙原量大),在此按兩倍計算,則糖蜜在線稀釋系統(tǒng)的使用可產(chǎn)生經(jīng)濟效益:(1179360+11250)×2=2381220元。

除了以上的直接經(jīng)濟效益,在線稀釋系統(tǒng)還可以產(chǎn)生以下效益。

第一,不需要原料箱及稀釋箱崗位工,減少人員的相關(guān)開支。

第二,溶解了小顆粒后,大大減少了甲糖中的糖粉(某糖廠的經(jīng)驗數(shù)據(jù)是2~4噸糖粉/50m3甲膏),提高砂糖品質(zhì)。

第三,回收了原來外排的氨氣中的熱量。

3.2 社會效益

該技術(shù)的應用推動了甘蔗制糖的技術(shù)進步,提高制糖企業(yè)的經(jīng)濟效益,為提高我國制糖行業(yè)競爭力做出一定的貢獻;產(chǎn)生的節(jié)能效果對社會的節(jié)能減排和環(huán)境保護也有一定成效。

[1] 陳維鈞,許斯欣.甘蔗制糖原理與技術(shù)(第四分冊):蔗糖結(jié)晶與成糖[M].輕工業(yè)出版社,2001.

[2] 陳延林,韋舉兵等.煮糖物料在線稀釋系統(tǒng)及其稀釋方法[P].中國專利:ZL2012 1 0294520.9,2012.

[3] 陳延林,韋舉兵等.煮糖物料在線稀釋系統(tǒng)[P].中國專利:ZL2012 2 0410384.0,2012.

TS244.4

B

2095-820X(2016)04-05

2016-06-20

韋舉兵(1973-),男,廣西東蘭人,工程師,主要從事制糖工程研究。

簡介:陳延林(1981-),男,廣西合浦人,工程師,研究方向:工業(yè)自動化。

猜你喜歡
糖蜜糖廠入料
日糧中添加不同水平的糖蜜對犢牛生長性能及增重成本的影響
中國奶牛(2022年6期)2022-07-01 09:25:18
淺析入料口結(jié)構(gòu)對旋流器流場的影響
甜菜和甘蔗糖蜜的理化特征及其在生豬養(yǎng)殖中的應用
糖廠檢驗室的改進與提高
選煤廠壓濾機入料工藝仿真模擬研究
入料流量和入料濃度對脫泥特性的影響研究
山西化工(2019年1期)2019-03-28 11:33:00
廣西淘汰落后制糖產(chǎn)能
糖蜜的飼用價值及應用研究
兩級UASB處理糖蜜酒精廢水的效果研究
順德糖廠改造策略研究
澄迈县| 龙胜| 文登市| 平乐县| 黎川县| 二连浩特市| 包头市| 江陵县| 甘肃省| 余姚市| 酒泉市| 星子县| 慈利县| 资源县| 江川县| 沁水县| 大庆市| 浦城县| 洪泽县| 绥棱县| 宁都县| 虞城县| 德清县| 香河县| 朝阳区| 舟曲县| 德钦县| 尖扎县| 红原县| 齐齐哈尔市| 石嘴山市| 博湖县| 怀宁县| 洛川县| 长子县| 巨野县| 禄丰县| 镇宁| 山西省| 深州市| 新河县|