姜 云
(巴陵石化 合成橡膠事業(yè)部, 湖南 岳陽 414014)
淺析順丁橡膠揮發(fā)份影響因素及對策
姜 云
(巴陵石化 合成橡膠事業(yè)部, 湖南 岳陽 414014)
分析了影響順丁橡膠生產(chǎn)過程揮發(fā)份控制的主要因素, 采取了工藝優(yōu)化、后處理設(shè)備改造等措施加強(qiáng)揮發(fā)份控制, 取得了明顯的效果, 產(chǎn)品揮發(fā)份優(yōu)級品率最高單月達(dá)100%.
順丁橡膠; 揮發(fā)份; 影響因素
順丁橡膠是順式1,4-聚丁二烯橡膠的簡稱. 以1,3-丁二烯為單體, 在環(huán)烷酸鎳、三異丁基鋁和三氟化硼乙硼乙醚絡(luò)合物等催化劑的作用下, 于溶劑油中反應(yīng)生成順式1,4-聚丁二烯橡膠, 即順丁橡膠. 順丁橡膠因具有較高的回彈性、優(yōu)異的耐低溫性、良好的耐磨性和共混加工性能, 被廣泛用于制造輪胎胎面、各種膠管、膠帶、密封圈、鞋底及其它橡膠制品. 巴陵石化順丁橡膠生產(chǎn)裝置于1979年月12月建成投產(chǎn), 2010年實(shí)際產(chǎn)能達(dá)4萬噸/年. 2010年開始, 裝置進(jìn)行了擴(kuò)能改造, 2012年改造完成后生產(chǎn)能力達(dá)6萬噸/年. 但新裝置投用后, 揮發(fā)份控制情況不佳, 影響了產(chǎn)品質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)效益.
揮發(fā)份是順丁橡膠的主要質(zhì)量指標(biāo)之一, 是指順丁橡膠生膠中水分和其他揮發(fā)性物質(zhì)的質(zhì)量百分含量. 國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T8659—2001中, 順丁橡膠優(yōu)級品揮發(fā)份指標(biāo)為≤0.50% . 巴陵石化6萬噸/年順丁橡膠裝置自投產(chǎn)來, 揮發(fā)份合格率持續(xù)偏低, 很大程度上影響了成品膠的優(yōu)級品率, 成為了制約產(chǎn)品質(zhì)量的瓶頸. 揮發(fā)分控制情況見表1.
表1 順丁橡膠新裝置揮發(fā)份
順丁橡膠生產(chǎn)過程: 采用鎳、鋁、硼三元催化體系, 將回收精制好的丁二烯和溶劑油預(yù)先混合, 形成一定濃度的丁二烯溶劑油溶液, 然后經(jīng)多釜配位陰離子溶液連續(xù)聚合形成膠液, 送膠液罐暫時(shí)存放. 必要的情況下, 將一段時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)的膠液進(jìn)行混配攪拌, 待混合為合格的膠液后, 送凝聚釜, 利用水析法凝聚成膠粒, 通過泵與水一起送后處理, 經(jīng)洗膠、擠壓脫水、膨脹干燥和壓塊成型包裝出廠. 主要生產(chǎn)單元有:配制計(jì)量單元、聚合單元、溶劑回收單元、凝聚單元、后處理單元. 在實(shí)際生產(chǎn)中, 每個(gè)生產(chǎn)工序都可能影響順丁橡膠揮發(fā)份, 但凝聚單元溶劑脫除及后處理生產(chǎn)部分的影響最為直接[1]. 下面就凝聚、后處理工序?qū)ο鹉z揮發(fā)份的影響進(jìn)行探討.
2.1凝聚單元對橡膠揮發(fā)份的影響
凝聚工藝流程: 來自膠液罐的膠液通過靜態(tài)混合器用熱水充分混合后進(jìn)入凝聚釜, 在熱水、水蒸汽和機(jī)械攪拌的共同作用下, 使膠液在水中破碎成為一個(gè)個(gè)膠粒. 膠液中的溶劑和未反應(yīng)的丁二烯在蒸汽汽提作用下從釜頂經(jīng)冷凝器冷凝后分離出來, 凝聚好的膠粒經(jīng)后處理干燥成型.
凝聚效果的好壞和膠粒的粒徑直接影響到后處理橡膠的揮發(fā)份[2]. 膠粒粒徑太大, 溶劑被包裹在膠粒中不易被分離出來, 凝聚效果變差. 在后處理干燥時(shí), 膠粒中揮發(fā)性物質(zhì)含量大, 揮發(fā)份就較高. 若膠料粒徑太小, 則易造成擠壓機(jī)、膨脹干燥機(jī)(以下簡稱兩機(jī))底篩堵塞. 底篩是兩機(jī)脫水的第一道關(guān)鍵環(huán)節(jié),底篩堵塞會(huì)直接造成兩機(jī)脫水效果變差. 因而膠粒過小也不利揮發(fā)份的脫除.
凝聚效果好、溶劑脫除充分及大小合適的膠粒粒徑, 是保證后處理單元干燥效果良好、揮發(fā)份低的前提.
2.2后處理單元對揮發(fā)份的影響
后處理單元的任務(wù)就是洗去從凝聚單元送來的膠粒表面雜質(zhì), 脫除膠中揮發(fā)份(水和微量溶劑油)后,送往壓塊包裝崗位. 因而后處理對揮發(fā)份的影響是最直接的.
后處理單元包括洗膠、擠壓脫水、膨脹干燥、壓塊成型和包裝, 中心環(huán)節(jié)是擠壓脫水和膨脹干燥.
新裝置后處理單元開車后, 檢測擠壓機(jī)出口膠粒含水量為15%~18%, 明顯高于老裝置擠壓機(jī)出口膠粒含水量8%~12%. 擠壓機(jī)出口膠粒含水量高還造成膨脹干燥機(jī)負(fù)荷加大, 吃料困難, 生產(chǎn)過程中后處理膨脹干燥機(jī)頻繁出現(xiàn)下料斗堵料、返料現(xiàn)象, 造成長時(shí)間非計(jì)劃停車. 膨脹干燥機(jī)干燥效果不佳, 出口膠粒揮發(fā)份偏高, 基本在3%以上, 高于老裝置膨脹干燥機(jī)出口膠粒2%的含水量.
3.1優(yōu)化凝聚崗位分散劑添加
凝聚崗位分散劑的加入一方面能使凝聚崗位膠粒分散均勻, 控制膠粒粒徑在合適大小, 使得膠粒凝聚效果變好; 同時(shí)能顯著增強(qiáng)膠料在膨脹干燥機(jī)中的擠壓摩擦強(qiáng)度, 增強(qiáng)閃蒸效果, 對揮發(fā)份控制非常有效. 但用量過多會(huì)導(dǎo)致干燥機(jī)電流超標(biāo). 生產(chǎn)過程中, 電流超40A時(shí)極易造成塑化起火現(xiàn)象.
我們通過分散劑添加試驗(yàn)來探索分散劑的合適的加入量. 原來的生產(chǎn)過程中, 分散劑為直接加入, 濃度過高, 加入量不易控制, 極易因加入過量發(fā)生塑化. 現(xiàn)對分散劑進(jìn)行配置, 降低濃度至10%, 方便精確控制. 分散劑添加試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見表2, 與膠粒粒徑、電流、揮發(fā)份的關(guān)系如圖1所示.
表2 分散劑添加試驗(yàn)數(shù)據(jù)
圖1 分散劑添加與膠粒粒徑、電流、揮發(fā)份的關(guān)系圖
試驗(yàn)發(fā)現(xiàn), 計(jì)量泵沖程越大即分散劑加入量越大, 電流越高, 膠粒粒徑越小, 膨脹干燥機(jī)出口膠料揮發(fā)份則越低. 分散劑加入量控制在計(jì)量泵沖程40%左右, 后處理干燥機(jī)電流達(dá)到28~30A, 膨脹干燥機(jī)出口揮發(fā)份降至1.5%. 當(dāng)分散劑加入量在為計(jì)量泵沖程60%時(shí), 膨脹干燥機(jī)電流達(dá)38A, 發(fā)生塑化. 為了兼顧安全生產(chǎn), 應(yīng)將分散劑加入量控制在計(jì)量泵沖程40%左右.
3.2增強(qiáng)后處理兩機(jī)脫水效果
3.2.1優(yōu)化擠壓機(jī)??捉M合
從凝聚過來的膠粒經(jīng)洗膠罐、振動(dòng)篩脫水后進(jìn)入擠壓脫水機(jī), 通過擠壓脫水后, 出來的膠粒水份工藝指標(biāo)要求達(dá)8~12%. 降低模孔孔徑可提高擠壓機(jī)壓力, 進(jìn)而增強(qiáng)擠壓脫水效果. 對擠壓機(jī)模板上不同孔徑的模孔對擠壓機(jī)壓力及膠粒含水量的影響進(jìn)行試驗(yàn), 數(shù)據(jù)見表3, 數(shù)據(jù)關(guān)系如圖2所示.
表3 擠壓機(jī)??自囼?yàn)數(shù)據(jù)
圖2 擠壓機(jī)??自囼?yàn)數(shù)據(jù)圖
由圖2可以看出, 模板??卓讖皆叫。?擠壓機(jī)壓力與電流越高, 出口膠料含水量越低. 當(dāng)孔徑為Φ12時(shí), 擠壓機(jī)出口膠料含水量已降至12%左右, 達(dá)到工藝要求. 繼續(xù)縮小??祝?則擠壓機(jī)負(fù)荷加大, 電流偏向工藝指標(biāo)上限. 同時(shí), 擠壓機(jī)出口膠料揮發(fā)份過低, 容易造成膠料在膨脹干燥機(jī)內(nèi)發(fā)生塑化.
因此, 我們將擠壓機(jī)模板??子搔?6改為Φ12, 開孔率由4.56%減為2.56%, 模孔數(shù)量20個(gè). 再次開車后, 擠壓機(jī)壓力由0~0.01MPa增強(qiáng)至0.06~0.08 MPa. 擠壓機(jī)脫水效果增強(qiáng), 出膠含水量由15%~18%下降到10%~12%. 達(dá)到了工藝指標(biāo)目標(biāo).
3.2.2膨脹干燥機(jī)改造
膨脹干燥機(jī)工作原理: 經(jīng)擠壓脫水的膠粒進(jìn)入膨脹干燥機(jī), 受螺套和剪切螺釘擠壓、摩擦生熱, 通過夾套低壓蒸汽加熱, 獲得高溫、高壓, 當(dāng)過熱狀態(tài)的水和處于高溫、高壓狀態(tài)的物料被擠出摸頭噴入干燥箱時(shí), 壓力突然降至常壓, 膠料中過熱狀態(tài)的水立即汽化, 從膠料中逸出, 達(dá)到干燥的目的. 機(jī)頭壓力不夠、擠壓摩擦不足(電流低)會(huì)導(dǎo)致干燥效果差.
為加強(qiáng)干燥效果, 我們對膨脹干燥機(jī)進(jìn)行了改造, 主要采取了以下措施:
(1) 膨脹干燥機(jī)結(jié)構(gòu)改造
在進(jìn)入壓縮段前端制作剪切螺釘孔, 安裝剪切螺栓; 對膨脹干燥機(jī)螺套重新加工, 改變鏍套角度; 將第2、4、6、8、10、12節(jié)螺套的螺槽反向開槽.
(2) 改變模板??捉M合
將模板模頭由2×Φ5的??赘脑鞛?×Φ2.5, 模孔54個(gè), 模板開孔率由5.10%降至1.88%.
圖3 膨脹干燥機(jī)模板??赘脑烨昂髮Ρ?/p>
對改造后揮發(fā)份優(yōu)級品率進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì), 統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表4.
表4 順丁橡膠揮發(fā)分優(yōu)級品率
由表4可以看出, 采取工藝優(yōu)化及設(shè)備改造措施后, 揮發(fā)份優(yōu)級品率開始有明顯提高, 最高達(dá)100%.
通過對順丁橡膠揮發(fā)份的影響因素分析, 發(fā)現(xiàn)聚合、凝聚、后處理工序都會(huì)影響揮發(fā)份的控制. 聚合工序膠液門尼合格率越高, 揮發(fā)分控制越好; 凝聚崗位適當(dāng)?shù)姆稚┨砑恿繉]發(fā)份控制有良好效果; 通過設(shè)備改造提高了后處理兩機(jī)(擠壓機(jī)、膨脹干燥機(jī))脫水效果, 揮發(fā)份優(yōu)級品率得到有效提升, 最高揮發(fā)份優(yōu)級品率達(dá)100%.
[1] 劉連海, 葉茂新. 關(guān)于順丁橡膠揮發(fā)份問題的探討[J]. 高橋石化, 2002, (3): 11
[2] 岳 宇. 后處理生產(chǎn)對順丁橡膠質(zhì)量影響的分析[J]. 廣州化工, 2011, 39(16): 164~165
Analysis of Polybutadiene Rubber Volatile Influence Factors and Countermeasures
JIANG Yun
(Baling Petrochemical Synthetic Rubber Division, Yueyang 414014, China)
We analyze the influence of butadiene rubber production process of volatiles control factors, take the process optimization, equipment reconstruction and other measures to strengthen the control of volatile, achieved significant results and volatile top-grade product rate of the highest single Yueda is 100%.
butadiene rubber; volatiles; influencing factors
TQ333.2
A
1672-5298(2016)03-0048-04
2016-07-12
姜 云(1980- ), 女, 江蘇泰州人, 巴陵石化合成橡膠事業(yè)部工程師. 主要研究方向: 順丁橡膠生產(chǎn)管理