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內(nèi)蒙古某鉛鋅金礦選礦流程的改造

2016-09-05 08:55
材料研究與應(yīng)用 2016年2期
關(guān)鍵詞:生產(chǎn)指標(biāo)鉛鋅金銀

潘 小 彬

陜西五洲礦業(yè)股份有限公司,陜西 商洛726403

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內(nèi)蒙古某鉛鋅金礦選礦流程的改造

潘小彬

陜西五洲礦業(yè)股份有限公司,陜西 商洛726403

內(nèi)蒙古某鉛鋅金礦屬于非常復(fù)雜難選的鉛鋅金多金屬礦床,原來的選礦流程的生產(chǎn)指標(biāo)不能達(dá)標(biāo),通過采取去掉舊流程中螺旋溜槽的粗、精、掃選,將舊流程“先浮硫化礦再浮氧化礦”的原則流程改為“鉛鋅硫化礦和氧化礦同步浮選”等措施,簡化了鉛鋅浮選流程,縮短了選別時(shí)間.對金銀的回收,采取對槽體鋪設(shè)毛氈等措施,大幅度提高了金銀的選別指標(biāo).鋅精礦品位從原來不達(dá)標(biāo)的35.00%提高至51.25%;鋅精礦鋅回收率從原來51.18%提高到75.17%;鉛精礦品位從41.10%提高到53.37%,鉛回收率提高了4.33%.同時(shí),金銀得到有效回收,回收率達(dá)到80.00%.本次對舊流程的改造很成功,為企業(yè)創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益.

流程;難選礦石;技術(shù)改造;經(jīng)濟(jì)效益

隨著礦山的日益開采,高品位和易選礦石不斷減少,低品位難選礦石的選礦是各礦山企業(yè)面臨的一大難題.有效回收低品位難選礦石中的有價(jià)金屬并保證資源的綜合回收利用,對礦山企業(yè)有著非常重要的意義.

內(nèi)蒙古某鉛鋅選礦廠的生產(chǎn)指標(biāo)不穩(wěn)定、金屬回收率低,精礦品位達(dá)不到工業(yè)要求,提高金屬回收率及精礦品位的問題亟待解決.同時(shí),礦石中的部分金銀進(jìn)入鉛鋅精礦,由于受目前冶煉技術(shù)的限制,進(jìn)入鋅精礦中的金不予計(jì)價(jià),這對于企業(yè)來講是一種經(jīng)濟(jì)損失,所以回收鋅精礦中的金對企業(yè)來講具有極高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值.

本文通過對原工藝流程存在的問題進(jìn)行分析,提出了解決問題的途徑,開發(fā)出了新的工藝流程,并探究了礦石中金的回收途徑.

1 礦石性質(zhì)

內(nèi)蒙古某鉛鋅礦屬于構(gòu)造破碎巖型鉛鋅多金屬礦,礦石中主要金屬礦物有方鉛礦、閃鋅礦、白鉛礦、鉛黃、鉛丹和菱鋅礦等,其他金屬礦物有黃鐵礦、黃銅礦、斑銅礦、自然金、自然銀、密陀僧和褐鐵礦等;脈石礦物主要有石英、白云石、絹云母和綠泥石.由于該礦在成礦過程中受到強(qiáng)烈的構(gòu)造破碎,形成許多空隙,致使硫化礦很易被氧化而形成鉛鋅的氧化礦物,造成氧化率偏高,鉛氧化率達(dá)25%左右,鋅氧化率高達(dá)41%以上.加之該礦構(gòu)造的多樣化,使不同礦物相互包裹,破碎石以角礫和膠結(jié)構(gòu)形式存在,或被其氧化物交代,呈細(xì)粒狀殘存在氧化物中,鉛鋅礦物的嵌布粒度以小于0.03 mm為主,相互包裹或連晶.有用礦物的嵌布粒度微細(xì),共生關(guān)系復(fù)雜,使礦物在碎磨過程中難以單體解理,直接影響礦物的分離和富集,屬于非常難選的多金屬混合礦體.礦石中主要有價(jià)金屬元素的品位列于表1.

表1礦石主要有價(jià)金屬元素品位

Table 1The grade of main elements in the ore

元 素PbZnAu1)Ag1)品位/%6.254.650.8595

注:1)單位g/t.

2 鉛鋅選礦的舊流程

2.1舊選礦流程

該廠的舊選礦流程遵循先浮硫化礦再浮氧化礦的原則,流程圖如圖1所示.該流程在浮選前先用溜槽分級脫泥,整個(gè)浮選流程有四個(gè)精礦產(chǎn)品,即硫化鉛精礦、硫化鋅精礦、氧化鉛精礦和氧化鋅精礦.該礦的金、銀以鉛鋅礦等為載體礦物,進(jìn)入鉛鋅精礦得到回收,由于鉛鋅分離難度非常大,舊的選礦流程中沒有對金銀的回收進(jìn)行專門研究.

圖1 鉛鋅浮選的舊工藝流程圖Fig.1 Traditional flotation flowsheet of the lead-zinc ore

2.2舊流程存在的問題

按舊流程的月平均生產(chǎn)指標(biāo)列于表2.從表2數(shù)據(jù)可知,鉛精礦品位勉強(qiáng)達(dá)到工業(yè)要求(實(shí)際生產(chǎn)中有的班次達(dá)不到要求),鉛精礦含鋅很高,尾礦鉛品位偏高,鉛回收率偏低;鋅精礦品位達(dá)不到工業(yè)要求,回收率低,只有51.18%,且生產(chǎn)指標(biāo)波動大.鉛精礦含金2.68 g/t,金的回收率只有35.37%,而富集在鋅精礦中的金工業(yè)上不計(jì)價(jià),降低了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益.

表2 舊流程月平均生產(chǎn)指標(biāo)

注:1)單位g/t.

3 新的選礦工藝流程

為了提高鉛鋅的選礦回收率,使鋅精礦品位達(dá)到工業(yè)要求,同時(shí)回收金銀,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐和流程考查數(shù)據(jù),決定對舊的生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行技術(shù)改造.

3.1鉛鋅流程的改造

針對舊流程存在的問題,提出如下改造措施:

(1)舊流程中螺旋溜槽的粗、精、掃選在實(shí)際生產(chǎn)中的作用不明顯,還造成氧化鋅生產(chǎn)不穩(wěn)定,浮選可控性變差.本次技術(shù)改造將螺旋溜槽的選別作業(yè)去掉.

(2)舊流程中部分氧化鉛鋅和藥劑反應(yīng)速度慢,所以在新流程鉛粗選的作業(yè)前再增加一個(gè)攪拌槽以增加藥劑和礦漿的反應(yīng)時(shí)間,以此來提高鉛精礦品位和降低鋅的上浮.

(3)將舊流程的“先浮硫化礦再浮氧化礦”的原則流程改為“鉛鋅硫化礦和氧化礦同步浮選”.在改造中,考慮到鉛的氧化率較低、鋅的氧化率高的這一特點(diǎn),鉛浮選增加一次掃選,鋅浮選增加五次掃選,并將鋅掃選五和掃選三的泡沫產(chǎn)品一起返回到鋅掃選二,而鉛精選一尾礦和鉛掃選一泡沫產(chǎn)品合并進(jìn)入攪拌槽2,鋅精選一尾礦進(jìn)入攪拌槽4進(jìn)行再活化.流程改造后只有兩個(gè)主金屬精礦,即鉛精礦和鋅精礦.改造后新的鉛鋅選礦流程如圖2所示.

改造后的新工藝流程,簡化了鉛鋅浮選流程,縮短了選別時(shí)間,獲得了較好的生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo),詳見表3.

表3 技術(shù)改造后生產(chǎn)指標(biāo)

圖2 鉛鋅浮選新工藝流程圖Fig.2 The new flotation flowsheet of the lead-zinc ore

由表2和表3可知,采用新的工藝流程回收鉛鋅,大幅度提高了各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo),尤其是鋅的選礦指標(biāo).鋅精礦品位從原來不達(dá)標(biāo)的35.00%提高至51.25%,提高了16.25%;鋅精礦鋅回收率從原來51.18%提高到75.17%,提高了23.99%;鉛精礦品位從41.10%提高到53.37%,提高了12.27%,鉛回收率提高了4.33%.采用新的工藝流程后,鉛、鋅的精礦品位和回收率都得到了明顯提高,為企業(yè)帶來了更好的經(jīng)濟(jì)效益.

3.2技術(shù)改造中金的回收工藝

舊的生產(chǎn)工藝中金銀是以鉛為載體回收,金的回收率只有35.00%左右,大量的金進(jìn)入鋅精礦不能計(jì)價(jià),還有一部分金隨尾礦損失.本次改造中在提高鉛鋅選礦指標(biāo)的同時(shí)對金銀也進(jìn)行了回收研究.

首先將磨礦的排礦槽加長加寬,傾斜角度不大于10°,并在槽內(nèi)鋪設(shè)毛氈回收原礦中的金銀;鋅精礦的通道制成槽體并鋪設(shè)毛氈以回收金銀;尾礦也是通過對槽體鋪設(shè)毛氈來回收金銀,毛氈每兩小時(shí)清洗一次,沉淀物通過搖床富集,搖床的粗金精礦通過小磨機(jī)微細(xì)磨后進(jìn)行最后一次富集提純.金的回收工藝流程如圖3所示.

圖3 金的回收工藝Fig.3 Gold recovery in lead-zinc production process

采用圖3所示的工藝回收金,金的生產(chǎn)指標(biāo)大幅度提高,最終尾礦的金品位為0.17 g/t,金綜合回收率達(dá)到80.00%,比原生產(chǎn)工藝流程提高約45%.

按每天處理300 t原礦計(jì)算,該礦每年處理量8萬t,則生產(chǎn)鉛總金屬量4400 t,鋅金屬量3040 t,金金屬量68 kg.通過此次技術(shù)改造綜合回收了礦石中的有價(jià)金屬,為企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益.

4 結(jié) 論

通過采取去掉舊流程中螺旋溜槽的粗、精、掃選,將舊流程的“先浮硫化礦再浮氧化礦”的原則流程改為“鉛鋅硫化礦和氧化礦同步浮選”等措施,簡化了鉛鋅浮選流程,縮短了選別時(shí)間.對金銀的回收,通過對槽體鋪設(shè)毛氈等措施,大幅度提高了金銀的選別指標(biāo).鋅精礦品位從原來不達(dá)標(biāo)的35.00%提高至51.25%,提高了16.25%;鋅精礦鋅回收率從原來51.18%提高到75.17%,提高了23.99%;鉛精礦品位從41.10%提高到53.37%,提高了12.27%,鉛回收率提高了4.33%.同時(shí),金銀得到有效回收,回收率達(dá)到80.00%.實(shí)現(xiàn)了鉛鋅金銀的綜合回收,使該種難選礦石的有用礦物得到了最大限度的回收和利用.本次舊流程的改造很成功,為企業(yè)創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益.

Transformation on the mineral processing flowsheet of lead-zinc-gold mine in Inner Mongolia

PAN Xiaobin

ShanxiWuzhouMiningCo.Ltd,Shangluo726403,China

Oneofthelead-zincmineinInnerMongoliaisalead-zinc-goldpolymetallicdeposit.Theoriginalproductionprocessindexescannotmeettheproductionrequirements.Thetransformationprocessputofftheroughing,clearingandscavengingprocessandchangedtheprocessof“sulfideoreflotationbeforeoxideoreflotation”into“synchronizationflotationofsulfideandoxideore”.Thetransformationprocessnotonlycansimplifytheflotationprocess,butalsoshortenthedressingtime.Intermsoftherecoveryofgoldandsilver,thenewprocessimprovestheindexesofgoldandsilverobviously.Thegradeofzincconcentrationimprovesfrom35.00%to51.25%,therecoveryofzincimprovesfrom51.18%to75.17%.Thegradeofleadconcentrationimprovesfrom41.10%to53.37%.Therecoveryofleadimproved4.33percentage.Atthesametime,thegoldandsilverrecoveredefficientlyandtherecoveryreached80.00%.Thepracticaltransformationonthecurrentprocesssuccessfullycreatedahugeeconomicbenefitsfortheenterprise.

flowsheet;refractoryore;technicaltransformation;economicbenefits

2016-03-01

潘小彬(1973-),男,陜西鎮(zhèn)安人,工程師,從事選礦技術(shù)與生產(chǎn)管理工作.

1673-9981(2016)02-0149-06

TD952;TD953

A

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