李 瑩, 岳 崢
(1.蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院, 甘肅蘭州 730030; 2. 蘭州鐵路局, 甘肅蘭州 730030)
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蘭新高鐵抖車病害分析與鋼軌打磨運用
李瑩1, 岳崢2
(1.蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院, 甘肅蘭州 730030; 2. 蘭州鐵路局, 甘肅蘭州 730030)
【摘要】蘭新高鐵是一條橫貫中國西北甘肅、青海、新疆三省區(qū)的鐵路大動脈,開通后不久就出現(xiàn)了抖車現(xiàn)象,為消除該病害,文章從病害的產(chǎn)生、日常的檢測入手,通過鋼軌打磨手段最后消除該病害進行簡單闡述。
【關鍵詞】高速鐵路;鋼軌;抖車;處冶
蘭新客專于2014年12月26日開通運營,是我國首條高海拔、高嚴寒、強風沙環(huán)境下橫貫東西的現(xiàn)代“鋼鐵絲綢之路”。在高速鐵路日常維護中,鋼軌修理工作一直是工務部門的工作重點,研究和摸索如何延長鋼軌使用壽命,經(jīng)過近兩年的摸索和實踐,積累了大量的打磨經(jīng)驗,逐漸優(yōu)化和完善了鐵路鋼軌預打磨、預防性打磨、修復性打磨技術,同時對消除鋼軌病害也總結(jié)了一些經(jīng)驗。現(xiàn)將高鐵中遇到的抖車現(xiàn)象通過鋼軌打磨是如何消除的進行介紹。
1高速鐵路鋼軌病害
1.1動檢車檢測及人工添乘情況
蘭新客專于2014年12月26日開通運營, 2015年3月上旬開始,蘭州局管內(nèi)部分地段出現(xiàn)動車抖車現(xiàn)象。蘭新客專抖車地段TQI值在1.92~2.96mm,4月份TQI均值最大2.21mm,抖車地段出現(xiàn)抖車前后動檢TQI值無明顯變化,0級小車檢查線路幾何尺寸良好,反映出抖車不是幾何尺寸不良造成。抖車地段便攜添乘儀偏差個數(shù)4月份與1月份對比,日均偏差數(shù)明顯增加,主要為水加偏差;非抖車地段偏差無明顯增減。鋼軌打磨后的抖車地段暫時未出現(xiàn)偏差(表1)。
表1 動檢車檢測及人工添乘情況
注:表中TQI均值4月份較1月份低,是由于3月25日動檢車由CRH2A-2010換為CRH5J-0501,測量方式由弦測改為光電測量,車型及測量方式差異造成TQI略有降低。
1.2鋼軌光帶
1.2.1光帶檢查情況
抖車段鋼軌光帶檢查118km,測量4 104個點,鋼軌光帶偏寬,最大寬度51mm,寬度大于30mm以上的測點占總測量數(shù)的64 %,光帶不居中,79 %的測點光帶偏向工作邊,194個測點鋼軌出現(xiàn)雙光帶;未抖車地段鋼軌光帶檢查40km,測量1 342個點,光帶寬度基本正常,57 %的測點光帶寬度符合規(guī)定,寬度大于30mm以上的測點占總測量數(shù)的26 %,光帶基本居中,鋼軌無雙光帶現(xiàn)象。
1.2.2光帶變化情況
光帶測量數(shù)據(jù)顯示,非抖車段鋼軌光帶雖然也有變化,但寬度的變化和偏向工作邊距離有限,不像抖車段光帶寬度幅值變化那么大。抖車地段光帶距工作邊最小距離為1mm,非抖車地段為6mm;光帶最大寬度抖車地段51mm,非抖車地段為44mm。抖車段光帶見圖1~圖3。
圖1 抖車段光帶偏向工作邊
圖2 抖車段光帶過寬、雙光帶
圖3 抖車段光帶寬窄變化
1.3鋼軌廓形
抖車、未抖車段(嘉峪關南~石板墩南區(qū)段3月20日后普速車改既有蘭新線運行)各測量鋼軌廓形50處,對比鋼軌廓形,抖車段鋼軌工作邊不同程度的存在未打磨到位的情況,未抖車段鋼軌工作邊基本都已打磨到位。
抖車地段鋼軌廓形工作邊15°~50°未打磨到位,剩余量在0.2~0.6mm(驗收標準<0.2mm);非工作邊6°~10°未打磨到位,剩余量在0.2~0.4mm(圖4)。
(a) 下行k2091+100左股直線
(b) 上行k2116+000右股直線圖4 抖車地段鋼軌打磨前后廓形對比
2鋼軌打磨研究與運用
進行鋼軌打磨廓形設計時,應充分考慮輪軌間的接觸關系。不同的曲線半徑,輪軌之間的接觸關系也有所不同。輪軌之間的接觸區(qū)域主要包括軌頂和車輪踏面中心區(qū)域接觸,鋼軌軌角和車輪輪緣根部區(qū)域及鋼軌和車輪外側(cè)接觸。在設計過程中,需要考慮設計廓形與現(xiàn)場實際廓形之間的差值最小,即要求打磨量盡量最小。因此在本次打磨廓形設計使用60N廓形與現(xiàn)有的磨耗鋼軌廓形之間的打磨量最小。
2.1打磨方案設計
鋼軌廓形打磨工藝設計是完成廓形打磨的重要手段。合理的打磨工藝參數(shù)通過合理的打磨電機排列角度、打磨功率以及打磨速度可以實現(xiàn)較少的打磨次數(shù),實現(xiàn)打磨廓形與設計廓形的較好吻合,同時保證較好的鋼軌表面粗糙度、較為光滑的打磨廓形、無軌面發(fā)藍現(xiàn)象、規(guī)則的鋼軌打磨痕跡等優(yōu)點。在鋼軌打磨工藝設計中,最為主要的是鋼軌打磨電機排列角度的設計和打磨電機功率的設計。其中打磨電機角度和功率的設計與打磨金屬去除率直接相關。金屬去除率受到鋼軌打磨列車使用磨石、打磨電機排列角度、每個打磨電機功率和鋼軌打磨行進速度等因素的影響。這些組成部分均安裝在打磨列車上,受打磨列車能力的影響。
2.1.1打磨速度和打磨功率設計
打磨作業(yè)速度宜在12~18km范圍內(nèi),打磨功率55 %~85 %。根據(jù)我們設定的打磨模式,打磨速度確定在15km,打磨功率確定在70 %~80 %。
2.1.2切削量
通過鋼軌廓形測量儀測量,根據(jù)60N廓形與現(xiàn)場實測鋼軌型面進行對比得到現(xiàn)場不同線路類型下的鋼軌各部分的打磨量。根據(jù)打磨量以及打磨列車特性,同時綜合考慮打磨后的驗收標準,設計不同線路類型的打磨方案。以蘭新客專上行蘭州西-陳家灣區(qū)間為例,根據(jù)總打磨量,96磨頭打磨車打磨一遍即可到位,因直線地段和小半徑曲線地段的軌角切削面積不同,所以必須設計不同的打磨模式;大半徑曲線和直線地段切削面積相差不大,所以選擇相同打磨模式;曲線低軌和高軌地段切削面積較大必須設計不同的打磨模式(表2)。
表2 鋼軌設計廓形與實測廓形的各部分打磨量及核對曲線半徑
2.1.3打磨模式
根據(jù)鋼軌廓形情況,96磨頭打磨車打磨一遍即可打磨到位(表3)。
2.2現(xiàn)場驗收標準
在進行鋼軌打磨工藝模板設計的過程中,同時需要綜合考慮鋼軌打磨驗收標準?!陡咚勹F路無砟軌道線路維修規(guī)則(試行)》和《高速鐵路鋼軌打磨管理》中規(guī)定了鋼軌打磨維修的鋼軌打磨面的最大寬度:R13區(qū)域5mm;R80區(qū)域7mm;R300區(qū)域10mm,表面粗糙度小于10μm,鋼軌打磨面應無連續(xù)發(fā)藍帶。該規(guī)定直接限定了鋼軌表面不同區(qū)域打磨電機角度的排列,同時給出了鋼軌打磨的作業(yè)標準(表4)。
表3 鋼軌廓形情況
表4 鋼軌打磨作業(yè)驗收標準
根據(jù)打磨要求,打磨后廓形應符合設計要求,并采用鋼軌輪廓(磨耗)測量儀進行打磨廓形檢查和驗收。鋼軌打磨軌面驗收標準在滿足規(guī)定的情況下,要求進一步滿足表5的要求。
表5 鋼軌打磨軌頭廓形驗收標準
注:表中“+、-”表示所測廓形高于和低于設計廓形。
3打磨后效果跟蹤
為分析打磨效果,對抖車地段鋼軌打磨前后的動檢車車輛橫加對比分析,通過對鋼軌打磨前、后動檢車軸箱、構(gòu)架和車體橫向加速度及車輛橫加分析結(jié)果可看出,鋼軌廓形打磨后車輛穩(wěn)定性明顯提高,構(gòu)架橫加標準差降低了80 %以上,軸箱橫加降低了10 %,車體橫加降低不明顯,但從便攜式添乘儀偏差來看,車體的低頻橫加大幅減少,打磨后無添乘儀Ⅱ級及以上偏差。
4結(jié)束語
鋼軌保持良好的廓形,不僅可以使車輛具有較好的動力學性能,更可以顯著降低輪軌接觸應力,減緩輪軌接觸疲勞,減少軌距角剝離掉塊、飛邊等病害的產(chǎn)生。動車組出現(xiàn)抖車時,鐵路工務和車輛部門應共同研究,對比分析動車車輪磨耗程度與該動車軸箱、構(gòu)架橫向加速度的關系,針對產(chǎn)生的原因,提出處置意見。同時,還應進一步開展動車組輪軌匹配關系研究,確定最優(yōu)的輪軌匹配關系,指導現(xiàn)場解決實際問題。
[基金項目]甘肅省高等學??茖W研究項目課題《線路鋼軌打磨輪廓設計研究》(項目編號: 2015B-169)
[作者簡介]李瑩(1982~),女,碩士,講師,從事建筑與土木工程教學與研究;岳崢(1981~),男,本科,工程師,從事鐵路工務管理。
【中圖分類號】U213.4
【文獻標志碼】B
[定稿日期]2016-05-18