高 曉 雷
(中鐵十七局集團第二工程有限公司,陜西 西安 710043)
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秦嶺7號洞主洞巖爆區(qū)施工技術(shù)
高 曉 雷
(中鐵十七局集團第二工程有限公司,陜西 西安 710043)
摘要:結(jié)合引漢濟渭工程秦嶺輸水隧洞7號洞主洞開挖過程中發(fā)生的巖爆現(xiàn)象,從開挖方法、初期支護、轉(zhuǎn)移圍巖應(yīng)力釋放等方面著手,闡述該隧洞巖爆防治的具體施工措施及取得的效果。
關(guān)鍵詞:隧洞;巖爆;防治;施工措施
0引言
巖爆是深埋地下工程在施工過程中常見的動力破壞現(xiàn)象,當巖體中聚積的高彈性應(yīng)變能大于巖石破壞所消耗的能量時,破壞了巖體結(jié)構(gòu)的平衡,多余的能量導(dǎo)致巖石爆裂,使巖石碎片從巖體中剝離、崩出。發(fā)生巖爆的原因是巖體中有較高的地應(yīng)力,并且超過了巖石本身的強度,同時巖石具有較高的脆性度和彈性。這時一旦地下工程破壞了巖體的平衡,強大的能量把巖石破壞,并將破碎巖石拋出[1]。
巖爆往往造成開挖工作面的嚴重破壞、設(shè)備損壞和人員傷亡,成為巖石地下工程和巖石力學(xué)領(lǐng)域的世界性難題之一[2]。本文結(jié)合引漢濟渭工程秦嶺輸水隧洞(越嶺段)7號洞主洞K69+536—K69+400段巖爆的具體特征,分析了巖爆產(chǎn)生的原因,并根據(jù)現(xiàn)場實際針對性地提出并成功應(yīng)用了相關(guān)的巖爆防治措施。
1工程概述
引漢濟渭工程秦嶺輸水隧洞(越嶺段)7號洞主洞全長8 122m,比降1/2 530,其中,向上游延伸3 569m,向下游延伸4 553m;7號斜井總長1 877m,比降5.73%。主洞斷面尺寸6.76m×6.76m,曲墻平底斷面。主洞工區(qū)位于秦嶺嶺北中低山區(qū),多為V字型峽谷,山高坡陡,高程范圍750—1 750m,洞室最大埋深約1 230m。工區(qū)范圍內(nèi)主要涉及地層為三疊系及石炭系變砂巖、下古生界變砂巖、千枚巖及角閃石英片巖,中下元古界云母片巖、綠泥片巖、炭質(zhì)片巖及片麻巖,燕山期花崗閃長巖,加里東晚期花崗巖、花崗閃長巖、花崗斑巖,及斷層帶物質(zhì)。
上游K69+536—K69+180段,埋深約975—1 035m,開挖巖性為加里東期花崗巖。本段受地質(zhì)構(gòu)造影響輕微,節(jié)理裂隙不發(fā)育,巖體較完整,地下水不發(fā)育。開挖完成8—10h后,邊墻及拱部零星發(fā)生巖爆,導(dǎo)致邊墻及拱部圍巖開裂、剝落,并間斷伴隨清脆聲,應(yīng)力釋放后,邊墻發(fā)育長大節(jié)理閉合狀態(tài)由密閉逐漸發(fā)育至張開,隨后有大塊巖石剝落,可見厚約1m長約5m的巨石。K69+536—K69+470段巖爆主要集中在邊墻,K69+470—K69+400段逐漸發(fā)展至拱部,K69+400往小里程方向巖石剝落、掉塊現(xiàn)象增強。
2秦嶺7號洞主洞巖爆的特點
根據(jù)現(xiàn)場觀察及施工記錄,從巖爆發(fā)生前、發(fā)生過程中以及巖爆后的情況分析,秦嶺7號洞主洞K69+536—K69+180段的巖爆具有以下主要特點:
(1)巖石以花崗巖為主,干燥無水,巖層相對較完整、堅硬。在未發(fā)生前,無明顯的征兆,爆破后雖然經(jīng)過仔細找頂,并無空響聲,一般認為不會掉落石塊的地方,會突然發(fā)生巖石爆裂聲響,石塊一般應(yīng)聲而下。
(2)巖爆發(fā)生地點多在新開挖的掌子面及其附近,有的距掌子面較遠,初期支護之后仍然發(fā)生,以拱部或邊墻部位居多。巖爆在開挖后陸續(xù)出現(xiàn),多在爆破后的5—10h,24h內(nèi)最為明顯。
(3)巖爆時圍巖破壞的規(guī)模,有體積較大的塊體,也有體積較小的薄片。薄片的形狀呈中間厚、四周薄的貝殼狀,周邊厚度方向參差不齊,厚度一般為5—10cm。塊體的厚度一般在50cm范圍內(nèi),最厚可達1—2m。
(4)巖爆圍巖的破壞過程,一般新鮮堅硬巖體均先產(chǎn)生聲響,伴隨片狀剝落的裂隙出現(xiàn),裂隙一旦貫通就產(chǎn)生剝落。
(5)巖爆發(fā)生時的爆裂聲音有強有弱,聲響沉悶的巖爆一般規(guī)模較大,而聲響清脆的規(guī)模較小。絕大多數(shù)巖爆破壞與聲響同步,即使在施工機械設(shè)備聲音的干擾下,也能聽到圍巖內(nèi)部的爆裂聲。
(6)巖爆會重復(fù)發(fā)生,在第一次發(fā)生巖爆后,還能發(fā)生第二次甚至多次巖爆。
3防治巖爆的主要施工措施
在巖爆洞段掘進施工,采取主動防治與被動防治相結(jié)合的方式,即遵循“先預(yù)防、早支護、強支護”的總體施工原則,以最大程度規(guī)避巖爆發(fā)生或降低巖爆發(fā)生等級[3]。采用的主要技術(shù)措施為:
(1)在開挖過程中采用“短進尺、多循環(huán)”,開挖進尺控制在2.5m以內(nèi)。開挖采用光面爆破技術(shù),提高光爆效果,改善洞壁應(yīng)力條件,控制線裝藥密度及單耗,降低爆破動應(yīng)力場的疊加,盡量減少對圍巖的擾動,改善圍巖的應(yīng)力狀態(tài)。
(2)開挖前,在掌子面施工一定數(shù)量的應(yīng)力釋放孔,孔徑50mmm,間距2—3m左右,孔深5m,提前對圍巖應(yīng)力進行調(diào)整,釋放圍巖積蓄的能量。鉆孔以10—15°的角度向外扇形分布,孔底接近但不超過開挖邊界,以避免爆破后對開挖邊界造成破壞,如圖1所示。開挖后,在環(huán)向布置一定數(shù)量的應(yīng)力釋放孔。
(3)爆破后立即向開挖面噴射高壓水,以達到軟化圍巖、增加巖體塑性、降低巖體脆性的目的,并向爆破孔、錨桿孔、應(yīng)力釋放孔等進行高壓注水,以獲得更好的效果。
(4)灑水后及時噴混凝土進行封閉,成拱支持,盡可能減少圍巖暴露時間,并起到了初期支護的作用。
(5)在噴射混凝土封閉完成后,及時進行初期支護,以確保圍巖穩(wěn)定,局部地段增加錨桿支護及鋼支撐支護,達到既改善了掌子面及附近圍巖的應(yīng)力狀態(tài),又改善了應(yīng)力的分布的目的。
4巖爆實例分析及具體措施應(yīng)用
4.1K69+470—K69+400段巖爆
K69+470—K69+400段,巖性為加里東期花崗巖,埋深約1 035—999m。本段節(jié)理裂隙不發(fā)育—發(fā)育,主要測得三組節(jié)理,J1產(chǎn)狀:N70°E/60°S,間距0.2—0.5m,延伸大于6m;J2產(chǎn)狀:N50°W/40°S,間距0.3—0.6m,延伸大于6m;J3產(chǎn)狀:N20°E/45°N,間距0.3—0.5m,延伸2—4m,巖體較完整,地下水不發(fā)育。開挖完成8—10h后,邊墻及拱部零星發(fā)生圍巖開裂,呈片狀脫落,脫落面多與巖壁平行,往掘進方向巖爆及巖石剝落、掉塊現(xiàn)象增強。
本段巖爆發(fā)生后,根據(jù)現(xiàn)場勘查,分析后認為其原因如下:
(1)洞內(nèi)開挖一定時間后,由于卸荷圍巖產(chǎn)生松弛變形。
(2)該段內(nèi)發(fā)育有三組傾角節(jié)理,應(yīng)力釋放導(dǎo)致節(jié)理進一步發(fā)育,結(jié)構(gòu)面張開,產(chǎn)生了傾倒或剪切滑移失穩(wěn),使邊墻失穩(wěn)。
(3)開挖爆破也是誘發(fā)巖爆塌方的原因之一,爆破振動產(chǎn)生的沖擊波,導(dǎo)致本段應(yīng)力重新調(diào)整分布,進一步加大了巖爆發(fā)生的可能性。
巖爆塌方發(fā)生后采取的措施如下:
(1)盡快對塌方部位復(fù)噴C20素混凝土進行封閉,以盡可能減少新鮮圍巖的暴露時間。
(2)巖爆部位拱部120°范圍增加?22砂漿錨桿,長2.5m,間距1m×1m。
(3)增加?8@20cm×20cm鋼筋網(wǎng),并通過?22網(wǎng)格型鋼筋與系統(tǒng)錨桿焊接進行加固,復(fù)噴8—10cm厚C20混凝土。
(4)開挖進尺控制在2.5m,減少一次用藥量。拉大不同部分炮眼的雷管段位間隔,從而延長爆破時間,減少對圍巖的爆破擾動,減少爆破動應(yīng)力的疊加,控制爆發(fā)裂隙的生成,避免由于爆破誘發(fā)巖爆,從而降低巖爆頻率和強度。
(5)在掌子面布置應(yīng)力釋放孔,爆破后立即向開挖面噴射高壓水。
4.2K69+400—K69+386段巖爆
K69+400—K69+386段,巖性為加里東期花崗巖,埋深約999—975m。本段受地質(zhì)構(gòu)造影響輕微,節(jié)理裂隙不發(fā)育,巖體較完整,圍巖干燥無水。開挖完成5—8h后,邊墻及拱部圍巖開裂、剝落,并間斷伴隨清脆聲,應(yīng)力釋放后,發(fā)育的長大節(jié)理閉合狀態(tài)由密閉逐漸發(fā)育至張開,隨后有大塊巖石剝落,可見厚約1m、長約5m的巨石。
本段巖爆發(fā)生后,根據(jù)現(xiàn)場勘查,分析后認為其原因如下:
(1)本段屬高應(yīng)力區(qū),洞室開挖應(yīng)力經(jīng)過多次調(diào)整,圍巖卸荷回彈,形成應(yīng)力松弛圈,導(dǎo)致圍巖結(jié)構(gòu)面張開。
(2)雖然開挖后采取了噴射混凝土制止巖爆的措施,但由于趕工期的原因,未及時進行系統(tǒng)錨桿和鋼筋網(wǎng)片的施工,即進一步支護的力度不夠,是導(dǎo)致此次巖爆發(fā)生的另一個原因。
本段巖爆塌方發(fā)生后采取的措施如下:
(1)對此段進行擴挖,循環(huán)進尺1.2m,擴挖寬度26cm,支護結(jié)束后進行下一循環(huán)擴挖。
(2)擴挖后,在確保安全的前提下及時對巖爆塌方部位噴射5cm厚的C20混凝土進行封閉,以盡可能減少圍巖暴露時間。
(3)擴挖復(fù)噴后增加I16型鋼鋼架,間距1.2m;在鋼架的保護下打設(shè)3m長?22砂漿錨桿,間距1.2m×1m;掛設(shè)?8@20cm×20cm鋼筋網(wǎng),復(fù)噴21cm厚C20混凝土。
(4)嚴格控制擴挖爆破參數(shù),減少裝藥量。
(5)在施工期加強圍巖觀測和變形觀測,以便及時采取相應(yīng)措施。
4.3K69+245—K69+180段巖爆
K69+245—K69+180段,巖性為加里東期花崗巖,埋深約845—907m。本段節(jié)理裂隙不發(fā)育—較發(fā)育,主要測得三組節(jié)理,J1產(chǎn)狀:N25°W/40°N,間距0.3—0.5m,延伸1—6m;J2產(chǎn)狀:N65°W/25°S,間距0.2—0.4m,延伸大于6m;J3產(chǎn)狀:N30°E/75°N,間距0.1—0.2m,延伸大于5m,巖體較完整,地下水不發(fā)育。該段開挖完成6—8h后,隨圍巖開裂、剝落間斷伴隨清脆聲,應(yīng)力釋放后,發(fā)育的長大節(jié)理閉合狀態(tài)由密閉逐漸發(fā)育至張開,隨后有大塊巖石剝落,K69+210—K69+180段較K69+245—K69+210段巖爆現(xiàn)象嚴重。
本段巖爆發(fā)生后,根據(jù)現(xiàn)場勘查,分析其原因為:該段發(fā)育有J1、J2及J3三組裂隙,應(yīng)力釋放導(dǎo)致裂隙進一步發(fā)育,結(jié)構(gòu)面張開,產(chǎn)生了傾倒或剪切滑移失穩(wěn),使邊墻失穩(wěn)。
巖爆塌方發(fā)生后,對K69+210—k69+180段采取的措施如下:
(1)盡快對塌方部位復(fù)噴C20素混凝土進行封閉,以盡可能減少新鮮圍巖的暴露時間。
(2)巖爆部位拱部150°范圍增加?22砂漿錨桿,長2.5m,間距1m×1m。
(3)增加?8@20cm×20cm鋼筋網(wǎng),鋼筋網(wǎng)通過?22網(wǎng)格型鋼筋與系統(tǒng)錨桿焊接進行加固,復(fù)噴15cm厚C20混凝土。
(4)開挖進尺控制在2.5m,嚴格控制擴挖爆破參數(shù),減少裝藥量;開挖后及時封閉圍巖暴露面。
5結(jié)語
對于巖爆這種高危地質(zhì)災(zāi)害,要了解其地質(zhì)特征,針對可能出現(xiàn)巖爆的地段采取積極主動的預(yù)防措施和強有力的支護方案,確保巖爆地段的施工安全,將巖爆發(fā)生的可能性及危害程度降到最低。通過秦嶺7號洞主洞的施工,并經(jīng)過不斷總結(jié)分析,對巖爆有了初步的認識,總結(jié)出了巖爆地段施工中的一些施工經(jīng)驗,為類似工程的施工提供了參考和借鑒。
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責(zé)任編輯:尚爾輝
中圖分類號:TU745.9
文獻標志碼:A
文章編號:1674-6341(2016)01-0028-03
作者簡介:高曉雷(1983—),男,遼寧朝陽人,工程師。研究方向:隧道施工。
收稿日期:2015-12-15
doi:10.3969/j.issn.1674-6341.2016.01.011