脫硫溶液技術(shù)管理控制分析
楊丑偉
(山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司 , 山西 高平048400)
摘要:脫硫溶液的主要組分以純堿為多,脫硫液由純堿、氨水及催化劑栲膠、偏釩酸鈉(NaVO3)、888等人工配制而成,溶液中的副產(chǎn)物主要有NaHCO3、Na2S2O3、Na2SO4及NaCNS,副產(chǎn)物含量多少受制于生產(chǎn)裝置和生產(chǎn)運(yùn)行條件。溶液的各組分含量決定脫硫效率高低,同時反映出脫硫裝置在生產(chǎn)運(yùn)行中存在的問題,本文從脫硫溶液的技術(shù)管理角度分析了脫硫液成分、理化性質(zhì)對脫硫效果的影響。
關(guān)鍵詞:脫硫劑 ; 脫硫效率 ; 技術(shù)管理
中圖分類號:TQ113.264.1文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B
收稿日期:2014-11-06
作者簡介:楊丑偉(1985-),男,碩士研究生,從事煤化工節(jié)能技術(shù)改造工作,電話:15135617409。
中、小氮肥廠在用的濕法脫硫有幾十種,目前以栲膠和“888”法脫硫?yàn)槎?,?88”法為一元式氰鈷式濕式氧化法,栲膠為二元催化法,以栲膠為例簡述生產(chǎn)反應(yīng)原理[1-3]。
堿性溶液吸收H2S生成HS-:
(1)
NaHS和偏釩酸鈉(V5+)反應(yīng)生成焦釩酸鈉(V4+),并析出S↓:
Na2V4O9+NaOH+S↓
(2)
焦釩酸鈉被栲膠氧化(Q代表栲膠):
NaVO3+Q(還原態(tài))
(3)
還原栲膠被空氣氧化再生為氧化態(tài)栲膠。
(4)
溶液中碳酸氫鈉與氫氧化鈉反應(yīng)生成碳酸鈉:
(5)
主要副反應(yīng):
(6)
(7)
(8)
脫硫塔是脫硫生產(chǎn)的主要設(shè)備,脫硫塔的職責(zé)是溶液吸收氣相中H2S的容器。生成物HS-在脫硫塔中多數(shù)與偏釩酸鈉(V5+)生成單質(zhì)硫,V5+轉(zhuǎn)成V4+,再與氧化態(tài)栲膠反應(yīng)還原為V5+。即反應(yīng)式(1)(2)(3)在脫硫塔中是相互依存、不斷遞進(jìn)、循環(huán)深化的反應(yīng)過程。(1)式是一個飛速反應(yīng),而(2)(3)式反應(yīng)速度相對較小,提高脫硫效率,深度凈化,要求氣液有充分接觸面積和反應(yīng)時間,以完成上述 (1)(2)(3)式的反應(yīng)。基于以上的理論與實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),脫硫液影響脫硫效果的主要影響因素體現(xiàn)在如下幾個方面:
1總堿度(Na2CO3)的控制
堿性濕式氧化法脫硫?yàn)樗釅A中和反應(yīng),反應(yīng)以(1)式為主,脫硫效率隨Na2CO3含量的增加而升高,生產(chǎn)上,溶液總堿度的控制以入口氣體中H2S含量及溶液容硫量的要求而確定[4-5]。每脫除1.0 g H2S理論上需要Na2CO33.12 g,以溶液的容硫量0.2 g/L計(jì),則Na2CO3的濃度應(yīng)為0.624 g/L。為提高脫硫效率,并考慮吸收CO2所耗Na2CO3含量遠(yuǎn)高于理論值,總堿度以18.6~53.0 g/L(0.35~1.0 mol/L,以Na2CO3為基本單元)為一般控制指標(biāo)。由于各廠半水煤氣中H2S含量差異較大,實(shí)際上總堿度控制各廠亦是差異較大的。
總堿度組分的控制是在合理的溶液循環(huán)量、確保脫硫凈化度完成的前提下,以低值控制為好,盡量做到稀液脫硫??倝A度高會導(dǎo)致CO2吸收耗堿量增加,副產(chǎn)物含量高,甚至引發(fā)鹽堵。入塔氣體H2S≤2.0 g/m3時,總堿度以 18.6~23.9 g/L(0.35~
0.45 mol/L,以Na2CO3為基本單元)為宜,隨著H2S含量的提高相應(yīng)增加總堿度。
2催化劑栲膠、偏釩酸鈉含量的控制
堿性脫硫液吸收H2S生成HS-被偏釩酸鈉氧化為單質(zhì)硫,氧化態(tài)的栲膠恢復(fù)偏釩酸鈉的活性。反應(yīng)式(1)(2)(3)是相互依賴、交叉進(jìn)行的。其中偏釩酸鈉為反應(yīng)物HS-的兩倍。偏釩酸鈉濃度的提高使HS-氧化為單質(zhì)硫的速度加快。偏釩酸鈉含量分應(yīng)隨氣體中H2S不同而控制,入塔氣體H2S≤2.0 g/m3時,實(shí)際含量≥1.0 g/L為好。
脫硫過程中栲膠與偏釩酸鈉的化學(xué)反應(yīng)的數(shù)量關(guān)系比應(yīng)為1.7倍,脫硫過程釩酸鹽的還原及氧化是反復(fù)進(jìn)行的,只要氧化態(tài)的栲膠足量,釩的利用率可達(dá)到110%~140%。栲膠、偏釩酸鈉含量之比以1.7~2.0為好??倝A度、栲膠及偏釩酸鈉(NaVO3)組分隨加入量而提高,以入口氣體H2S含量而定,當(dāng)入口氣體H2S含量為1.0~2.0 g/m3時,栲膠的含量≥2.0 g/L為好。溶液應(yīng)本著總堿度低而催化劑含量相對高的原則來控制。
3NaHCO3、Na2CO3含量控制
總堿度由NaHCO3和Na2CO3組成,脫硫過程中真正參加反應(yīng)的是Na2CO3,Na2CO3含量的高低決定著pH值大小[6]。脫硫液應(yīng)盡量提高 Na2CO3的含量,降低NaHCO3、Na2CO3比值。經(jīng)過變換工段后,變換氣中CO2含量較高,脫硫液受其干擾大,NaHCO3、Na2CO3比值難以降低;半脫液NaHCO3、Na2CO3比值≤5比較容易做到,而變脫液氣比≤12難以維持。變脫裝置中溶液NaHCO3、Na2CO3比值控制過大,會使總堿度高,pH值亦難以提高,脫硫效率低,堿耗徒然增加,變脫裝置要特別著重降低NaHCO3含量。
NaHCO3增加的主要原因是(6)式反應(yīng)所致,降低 NaHCO3含量則要抑制吸收CO2的反應(yīng)。具體做法:方法一是提高再生槽自吸噴射器的抽氣能力,促使空氣將溶液中CO2氣體汽提出來。生產(chǎn)中噴射器逐漸會被堵塞,影響抽氣能力,NaHCO3含量逐漸上升。一般而論,變脫中NaHCO3含量≥40 g/L時,脫硫效率會受到明顯影響。方法二是提高溶液溫度,促使溶液中CO2釋放出來, NaHCO3分解為Na2CO3。當(dāng)溶液中NaHCO3含量過高時,將部分貧液分流出來,單獨(dú)進(jìn)行蒸汽加熱和空氣汽提,以降低NaHCO3含量。這種方法暫時有效,但代價(jià)太高,容易反復(fù),不是根本方法。所以要從根本上控制好NaHCO3、Na2CO3比值,使再生槽自吸噴射器達(dá)到應(yīng)有的吸氣強(qiáng)度,控制較高的脫硫再生溫度。
有的脫硫裝置長期NaHCO3、Na2CO3比值失控,要檢查再生槽及噴射器的設(shè)計(jì)和制作是否規(guī)范。噴射器自制達(dá)不到要求的精度,制作粗糙,效果不好,應(yīng)購買專業(yè)廠家產(chǎn)品使用[7]。專業(yè)產(chǎn)品所標(biāo)定的技術(shù)性能、液氣比、吸氣強(qiáng)度等指標(biāo)難以核實(shí),但使用效果可以驗(yàn)證。筆者曾自制和購買噴射器用于脫硫裝置,均可將NaHCO3、Na2CO3比值控制在12以內(nèi)。
4pH值的控制
pH值是脫硫液的基本指標(biāo),隨總堿度的增加而上升,嚴(yán)格地講主要是受NaHCO3、Na2CO3比值的影響,pH值與比值呈反比關(guān)系。pH值高利于吸收H2S的反應(yīng),氣體凈化度提高。pH值升高卻不利于HS-轉(zhuǎn)化為單質(zhì)硫,生產(chǎn)上對pH值的控制一般僅考慮氣體凈化的要求,pH值難以達(dá)到影響HS-析硫的高限值。
提高pH值不宜單純增加總堿度,而應(yīng)以降低NaHCO3、Na2CO3比值為主要手段。提高總堿度, pH值升高效果不明顯,反而出現(xiàn)耗堿高、副產(chǎn)物含量增加的副作用。變換氣脫硫由于氣體中 CO2影響,pH值難以提高,提高總堿度反而造成NaHCO3含量升高,故應(yīng)采取低pH值、低 NaHCO3含量進(jìn)行脫硫反應(yīng),適當(dāng)增加噴淋密度來提高氣體凈化度。半水煤氣脫硫液pH值以8.2~8.6為宜,脫高硫時pH值要相應(yīng)提高。變換氣脫硫pH值以8.0~8.4為宜。
5Na2S2O3、Na2SO4及NaCNS含量的控制
Na2S2O3、Na2SO4及NaCNS是副反應(yīng)產(chǎn)物,其中NaCNS為氣體中原有HCNS的副產(chǎn)物,其余含量的高低與生產(chǎn)操作有關(guān)。以 Na2S2O3為例,Na2S2O3主要來源于反應(yīng)(7),是富液槽剩余HS-進(jìn)入噴射器與空氣中氧的反應(yīng)物。Na2S2O3含量高,危害十分嚴(yán)重:①增加堿耗,Na2S2O3與 NaHCO3同是脫硫耗堿的主要副產(chǎn)物。②增加溶液的密度和黏度,使噴射器抽氣能力下降, NaHCO3升高,再生和脫硫效率下降。③相應(yīng)降低了單質(zhì)硫的生成,硫回收率下降,濃度的遞增是引發(fā)堵塔的重要因素。④Na2S2O3的增加伴隨 Na2SO4含量的升高,Na2SO4含量往往是 Na2S2O3的數(shù)倍,是設(shè)備強(qiáng)烈腐蝕的主要因素。一般而論,凡是脫硫運(yùn)行不正常時,Na2S2O3和Na2SO4含量均偏高。
溶液溫度≤45 ℃,Na2S2O3生成率沒有明顯變化,溫度超高,生成速率增加較大。
催化劑的氧化再生效率低,使反應(yīng)槽中 HS-轉(zhuǎn)化為單質(zhì)硫速度變小,更多的HS-進(jìn)入再生槽氧化為Na2S2O3,Na2S2O3增多的主要原因是富液槽容積偏小所致。
熔硫釜?dú)堃航?jīng)高溫過程,副產(chǎn)物增加,回收殘液量偏大時,亦對增加Na2S2O3含量產(chǎn)生影響。栲膠及“888”催化劑脫硫生成硫顆粒較大,再生槽浮選的硫泡沫厚度可達(dá)200~300 mm,只要控制好再生槽液位,溢流硫沫不應(yīng)夾帶較多的溶液。
Na2SO4的來源由SCN-和HS-氧化而來,但主要影響是Na2S2O3繼續(xù)氧化所致,隨Na2S2O3的增加而升高。脫硫液中Na2SO4含量遠(yuǎn)大于Na2S2O3,而溶解度卻小得多,在溫度變化時極易結(jié)晶沉淀造成鹽堵。
6溫度的控制
溫度對再生效率及副產(chǎn)物生成影響較大,溫度高,析硫速度和再生效率升高。但溫度超出45 ℃時,由于氧的溶解度降低,再生和脫硫過程速度減小,再生槽硫泡沫層變薄,副產(chǎn)物增加。溫度的控制主要是以再生的需要而定,以40~45 ℃為宜。
變換氣脫硫NaHCO3溫度易于升高,為了降低 NaHCO3溫度,應(yīng)接近高限;半水煤氣脫硫, NaHCO3不易升高,溫度可靠近低限。無論半脫或變脫,當(dāng)Na2S2O3含量高時,溫度應(yīng)下調(diào)。溫度的調(diào)節(jié)用蒸汽加熱或冷卻水降溫效果不明顯,生產(chǎn)中往往以調(diào)節(jié)入口氣體溫度為手段。
7堵塔問題
濕式氧化法脫硫最大的威脅是堵塔。濕式氧化法脫硫出現(xiàn)堵塔原因是多方面的,即使催化劑具有清洗的作用,堵塔現(xiàn)象也不能完全杜絕,防止堵塔應(yīng)做好以下工作:
①做好氣體入塔前的凈化工作,入塔前氣體要洗滌除塵、靜電除焦。清除掉可能帶入脫硫裝置中的雜物、煤屑,提高氣水分離效果,防止洗滌水帶入脫硫系統(tǒng),補(bǔ)水及溶液制備使用脫鹽水。②嚴(yán)格控制溶液的懸浮硫指標(biāo)(≤0.5 g/ L),使再生槽硫泡沫的浮選溢流良好。常用的有栲膠法及“888”法脫硫,只要再生槽正常運(yùn)行,不必增設(shè)溶液過濾等附加措施,懸浮硫較好控制。再生槽液位及噴射器入口液壓要穩(wěn)定,防止大波動,將沉淀泛起帶入塔中。③脫硫液中Na2S2O3、Na2SO4等副產(chǎn)物遞增,不但造成堿耗升高,影響氣體凈化度,減少硫黃回收量。而且Na2SO4副產(chǎn)物易產(chǎn)生鹽結(jié)晶,造成堵塔。Na2SO4還是設(shè)備腐蝕的主要根源,腐蝕物最終亦沉積在塔中。④脫硫塔部件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及制作不標(biāo)準(zhǔn),安裝出現(xiàn)偏差,造成氣液偏流,柵板過密亦易引發(fā)填料底部積硫。填料規(guī)格過小,質(zhì)量差,表面粗糙,段落裝填高度大,易發(fā)生堵塔。填料規(guī)格要求:半脫一般要求直徑≥76 mm,變脫一般要求直徑≥50 mm。填料質(zhì)量差,粗糙的產(chǎn)品經(jīng)堵塔后清洗再用,極易再產(chǎn)生硫堵。⑤保持足量的溶液循環(huán)量和噴淋密度,使附著在填料表面的硫泡沫及時得到?jīng)_刷,減量生產(chǎn),不宜暫時調(diào)小循環(huán)量,以降低總堿度為宜。⑥重視硫回收加工,采用新一代連續(xù)熔硫技術(shù),用泡沫泵直接打入熔硫釜。打入時增大壓力,可提高釜內(nèi)溫度,使排出的殘液雜質(zhì)減少。殘液要經(jīng)沉淀過濾將雜質(zhì)、異物清除再回收到系統(tǒng)中。
總之,堵塔原因較多,出現(xiàn)塔內(nèi)阻力上升,應(yīng)及時查找原因,調(diào)整操作條件,對癥下藥,方是根本。
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