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入廠煤機(jī)械化采樣裝置的改造優(yōu)化*

2015-12-05 07:26:14徐建華許國(guó)平
關(guān)鍵詞:煤管入廠給料機(jī)

徐建華,許國(guó)平,王 磊

(浙江浙能長(zhǎng)興發(fā)電有限公司,浙江 長(zhǎng)興313000)

浙江浙能長(zhǎng)興發(fā)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)長(zhǎng)電公司)是一家擁有4*300MW 裝機(jī)容量的內(nèi)陸燃煤電廠(即將通過(guò)改造變成4*330 MW 裝機(jī)容量),其一年消耗的煤炭總量在250萬(wàn)噸以上,燃煤成本占燃煤電廠發(fā)電總成本的70%.

隨著長(zhǎng)電公司燃煤精細(xì)化管理的推進(jìn),保證燃煤驗(yàn)收環(huán)節(jié)100%檢斤檢質(zhì)是其中重要的目標(biāo).集團(tuán)公司關(guān)于節(jié)能指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行《火電廠技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算方法》(DL/T 904-2004)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定長(zhǎng)電公司到廠煤結(jié)算約定全水分參與計(jì)量,到廠煤結(jié)算=計(jì)量煤量*(100-實(shí)際水分)/(100-合同規(guī)定水分)[1].燃煤實(shí)際水分對(duì)到廠煤結(jié)算造成的影響非常大,燃煤供應(yīng)方強(qiáng)烈要求用于入廠煤水分化驗(yàn)的煤樣必須采用機(jī)械化自動(dòng)采樣.基于這些要求,提高入廠煤機(jī)械化采樣裝置投用率,確保采樣具有代表性和裝置運(yùn)行可靠性更是燃煤精細(xì)化管理中的重要任務(wù).

1 長(zhǎng)電公司入廠煤機(jī)械化采樣裝置概況

長(zhǎng)電公司安裝的2套入廠煤機(jī)械化采樣裝置均為皮帶中部取樣,分別安裝于#1A、#1B 皮帶機(jī)上中部(對(duì)稱(chēng)布置).根據(jù)設(shè)定的時(shí)間間隔(定時(shí)采樣)實(shí)行全自動(dòng)機(jī)械采制樣,采集的子樣經(jīng)一次破碎,一級(jí)定比縮分后進(jìn)行自動(dòng)罐裝,收集水分和成分分析的通用大樣.余煤分別返回#1A、#1B 皮帶機(jī)上.可根據(jù)鐵路來(lái)煤或水路來(lái)煤重量確定,每批量約在180~3 200t之間,可根據(jù)有關(guān)規(guī)定確定最小子樣數(shù)目及采樣的時(shí)間間隔;采樣的預(yù)定時(shí)間間隔可根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整.采樣系統(tǒng)在煤流變化情況下,能精確均勻地采取煤樣.整個(gè)取樣系統(tǒng)包括采樣裝置、破碎機(jī)、給料機(jī)、縮分器、樣品收集器、余煤返回裝置、電控系統(tǒng)及系統(tǒng)內(nèi)的全部取樣裝置,該系統(tǒng)能在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)整,系統(tǒng)與供料皮帶機(jī)聯(lián)鎖工作,并具備了“遠(yuǎn)方控制”和“就地控制”兩種控制模式.

長(zhǎng)電公司1A、1B入廠煤采樣裝置2007年底投入運(yùn)行,兩套采樣裝置的合格證書(shū)于2012年1月份到期.

2 入廠煤機(jī)械化采樣裝置投用率存在的問(wèn)題及原因分析

2.1 存在的問(wèn)題

經(jīng)統(tǒng)計(jì),2011年入廠煤采制樣系統(tǒng)電控缺陷有69條,采制樣系統(tǒng)機(jī)務(wù)缺陷統(tǒng)計(jì)有77條,占當(dāng)年燃料系統(tǒng)缺陷近10%,嚴(yán)重影響了入廠煤機(jī)械化采制樣裝置系統(tǒng)的投用率.另外,根據(jù)燃煤管理連續(xù)一個(gè)月的跟蹤對(duì)比采樣分析,機(jī)械采樣水分均比人工采樣水分低0.4%,呈單向偏差,嚴(yán)重?fù)p害了公司利益.

1A、1B入廠煤采樣裝置存在的問(wèn)題主要表現(xiàn)為:①一次給料機(jī)出口和落煤管堵煤現(xiàn)象頻繁,破碎機(jī)堵塞嚴(yán)重;②采樣頭偏寬,引起取樣量大,容易造成落煤管和破碎機(jī)堵塞;③集樣桶數(shù)量多,面積大,水分增發(fā)相對(duì)大,導(dǎo)致煤樣的代表性差,對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)帶來(lái)不必要的損失;④破碎機(jī)縮分器最為突出的問(wèn)題是易堵煤、難清理.

2.2 原因分析

采樣裝置最為突出的問(wèn)題主要有:機(jī)械裝置不能長(zhǎng)期可靠運(yùn)行、采樣代表性差.在投運(yùn)過(guò)程中主要表現(xiàn)為煤樣難以達(dá)到采樣標(biāo)準(zhǔn)要求、設(shè)備易堵煤、機(jī)械和電氣故障多等現(xiàn)象.經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察和查看分析,采樣裝置主要由于裝置結(jié)構(gòu)原因造成以上問(wèn)題.

(1)采樣頭部位造成的原因.電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T567.2-95規(guī)定:刮板式的皮帶機(jī)械采樣頭,其活動(dòng)臂的長(zhǎng)度要與輸煤皮帶相吻合,在動(dòng)作時(shí)既不能損傷皮帶,又能刮出全部子樣.長(zhǎng)電公司機(jī)械采樣裝置的刮板在動(dòng)作后難以達(dá)到不留“底煤”這一標(biāo)準(zhǔn),采集的煤樣往往只是皮帶表層煤.另外,采樣頭端口煤樣料斗開(kāi)口不夠?qū)?,在運(yùn)行中經(jīng)常有樣煤濺落在地,導(dǎo)致采樣難以符合標(biāo)準(zhǔn),煤樣缺乏代表性.長(zhǎng)電公司實(shí)際使用的刮板式采樣頭設(shè)計(jì)偏寬(350mm),且兩側(cè)無(wú)擋板,導(dǎo)致取樣量大,容易造成落煤管和破碎機(jī)堵塞.

(2)落煤管部位造成的原因.當(dāng)煤總水分較大時(shí),其粘滯性相應(yīng)增加.實(shí)際運(yùn)行情況表明:當(dāng)入爐煤水分大于10%時(shí),入廠煤機(jī)械采樣裝置的落煤管會(huì)經(jīng)常發(fā)生堵煤現(xiàn)象,輕者導(dǎo)致設(shè)備缺乏取樣代表性,重者設(shè)備不能正常運(yùn)行.目前使用的一次給料機(jī)太短僅為1m,工作距離只有400mm,落煤管位置布置靠前.煤樣集中在給料機(jī)前側(cè),無(wú)法均勻輸送至破碎機(jī),引起落煤管與一次給料機(jī)前端堵塞,如圖1所示.

(8)小蛇苔 Conocephalum japonicum (Thunb.)Grolle. 項(xiàng) 俊 等 (2006,2007,2008); 熊 源 新 等(2006);楊志平(2006);趙文浪等(2002);李粉霞等(2011);余夏君等(2018)

圖1 改造前采樣落煤管狀況Fig.1 Status of the coal drop pipe before improvement

(3)采樣頭下部皮帶托輥安裝不合理,托輥少兩組且不對(duì)稱(chēng),引起采樣斷面不清晰,輸送帶表面煤樣刮不干凈.

(4)破碎機(jī)部位.入廠煤采樣裝置破碎機(jī)因采樣時(shí)刮斗每次切斷煤流的時(shí)間很短,物料短時(shí)間內(nèi)全部進(jìn)入破碎機(jī),使超過(guò)破碎機(jī)的不易破碎成分常在破碎機(jī)內(nèi)跳動(dòng),破碎時(shí)間較長(zhǎng),破碎機(jī)篩條間隙偏小,目前僅為10mm,破碎顆?!転?mm,小于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn).這些問(wèn)題的存在一方面影響了煤樣的破碎粒度,另一方面增加了采樣設(shè)備的維護(hù)工作量,設(shè)備難以做到長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行.

(5)樣桶.原樣桶共有6只不銹鋼制作的樣桶,采用對(duì)口接樣.由于6只金屬桶其表面積大,水分容易蒸發(fā),特別是夏天受現(xiàn)場(chǎng)高溫環(huán)境的影響,水分蒸發(fā)尤為嚴(yán)重.再由于樣桶接口采用的是非接觸式對(duì)口,也是水分蒸發(fā)的原因之一.

(6)縮分器部位.破碎機(jī)縮分器最為突出的問(wèn)題是易堵煤、難清理.按設(shè)計(jì)要求采用A3鋼材質(zhì),經(jīng)長(zhǎng)期使用后,受煤濕度的影響,其內(nèi)表面銹蝕粗糙,當(dāng)煤水分高及樣桶滿煤時(shí)易發(fā)生堵煤故障.由于縮分器上端開(kāi)口較窄,一旦發(fā)生堵煤故障,難以用工具清理,為了方便疏通,運(yùn)行人員常常敲擊縮分器,從而導(dǎo)致鋼板變形,縮分器通道進(jìn)一步縮小,堵煤現(xiàn)象步入惡性循環(huán).

3 改造優(yōu)化

3.1 改造優(yōu)化目的

(1)在實(shí)施改造優(yōu)化項(xiàng)目后,能通過(guò)2年一次的采樣裝置性能測(cè)驗(yàn),取得電力工業(yè)華東發(fā)電用煤質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心所發(fā)的合格證,將入廠煤采樣裝置作為到廠煤貿(mào)易決算的依據(jù),有效維護(hù)公司利益,同時(shí)為切實(shí)保障機(jī)組燃煤的經(jīng)濟(jì)供給提供準(zhǔn)確、標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù).

(2)通過(guò)對(duì)破碎機(jī)的篩板更換和調(diào)整,將煤樣的破碎粒度控制在6~13mm 之間,避免破碎顆粒偏小而引起水分損失.

(3)通過(guò)對(duì)采樣器、落煤管、一次給料機(jī)、破碎機(jī)、縮分器等改造,降低入廠煤采樣裝置的堵塞率,增加設(shè)備的投用率.

3.2 改造內(nèi)容及實(shí)施

為了規(guī)范入廠煤機(jī)械化采樣工作,使所取煤樣更具代表性、公正性,并減少取樣工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,有效維護(hù)企業(yè)利益,提高公司燃煤精細(xì)化管理水平,制定詳細(xì)的具有針對(duì)性的改造方案加以實(shí)施.

3.2.1 改造優(yōu)化的內(nèi)容

(1)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn),改造優(yōu)化采樣器尺寸.按規(guī)定無(wú)論何種采樣器,其開(kāi)口尺寸應(yīng)不小于火電廠發(fā)電用煤最大粒度的3倍.在分析了國(guó)外機(jī)械采制煤樣裝置后,決定按煤最大粒度為80 mm,將該采樣頭調(diào)整至250mm,采樣頭的結(jié)構(gòu)形式采用在刮板兩側(cè)加上側(cè)板成箕斗形,并在刮板上加裝一塊硬橡皮,使其與膠帶面接觸,以獲得完整的煤流斷面,不存在分流和溢出現(xiàn)象,以保證不留底煤,達(dá)到最好的采樣代表性.

(2)在采樣頭下部皮帶安裝三組托輥,使其對(duì)稱(chēng),解決采樣斷面不清晰、輸送帶表面煤樣刮不干凈的問(wèn)題.

(3)縮分皮帶機(jī)原拉姆齊采用的是底部敞開(kāi)式皮帶縮分器,樣品容易混樣且水分損失大,粉塵也相當(dāng)多,由密閉式皮帶縮分器來(lái)取代.將縮分器換成不銹鋼材質(zhì),減少磨擦系數(shù).同時(shí)在其側(cè)面開(kāi)一小口,裝上帶有插銷(xiāo)的小門(mén),一旦發(fā)生賭煤,便于運(yùn)行人員清理.

(4)將一次給料機(jī)皮帶延長(zhǎng)(采用密閉式皮帶機(jī)),落煤管反向朝后,使落煤點(diǎn)在皮帶的后部(如圖2所示),可起緩沖作用,把煤均勻地傳送給破碎機(jī),并可克服組分分離現(xiàn)象,提高縮分精密度.

圖2 落煤管改造后示意圖Fig.2 Diagrammatic sketch of the drop pipe after improvement

(5)一次給料機(jī)皮帶與落煤管的接口采用無(wú)縫連接,同時(shí)對(duì)一、二次給料機(jī)的周?chē)蛡?cè)密封進(jìn)行改進(jìn),將所有可能與外界接觸的部位進(jìn)行隔離,避免子樣與外界接觸減少水分損失,如圖3所示.

圖3 落煤管改造后示意料機(jī)周?chē)蛡?cè)面密23造示意Fig.3 Diagrammatic sketch of the seal renovation surrounding thesampling primary and secondary feeder

(6)破碎機(jī)部位.調(diào)整改造破碎機(jī)篩條間隙,將間隙擴(kuò)大至20~25mm.一方面解決了煤樣的破碎粒度(控制在6~13mm)[1],將破碎粒度穩(wěn)定至標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),可以將水分的揮發(fā)控制在最??;另一方面減少采樣設(shè)備的維護(hù)工作量,使設(shè)備做到長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行.破碎機(jī)被動(dòng)輪改大,將轉(zhuǎn)動(dòng)速度調(diào)整在800轉(zhuǎn)/min,減低鼓風(fēng)量.為減少破碎過(guò)程的水分損失,在破碎機(jī)的進(jìn)料口和出料漏斗間加裝1根空氣壓力平衡管,即環(huán)流風(fēng)管,讓帶水分的空氣在破碎機(jī)內(nèi)部循環(huán),使水分損失控制在允許的范圍之內(nèi).

(7)集樣器.因受機(jī)械采樣裝置安裝環(huán)境溫度高、樣桶不能完全密封等因素的影響,經(jīng)過(guò)對(duì)比試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),該設(shè)備很難用水分修正來(lái)確定樣品的代表性.將集樣瓶改為單個(gè),由于火車(chē)來(lái)煤最大為3 200T,經(jīng)兩級(jí)縮分,單個(gè)集樣瓶可裝40kg煤樣,將樣桶接口改為快速密封接頭(實(shí)現(xiàn)無(wú)縫連接).集樣瓶采用工程塑料制造,易清洗,不變形,不粘煤,集樣瓶下部安放在不銹鋼制作的手推平板車(chē)上.

3.2.2 改造優(yōu)化的實(shí)施

在確定改造優(yōu)化內(nèi)容后,于2011年底和2012年初花近20天時(shí)間對(duì)1A、1B 入廠煤機(jī)械化采樣裝置進(jìn)行了改造實(shí)施,并于2012年2月進(jìn)行了機(jī)械化自動(dòng)采制樣裝置性能檢測(cè)試驗(yàn),包括最大水分適應(yīng)性及整機(jī)水分損失率檢驗(yàn)、破碎機(jī)出料粒度檢驗(yàn)、整機(jī)采樣精密度檢驗(yàn)、縮分機(jī)縮分比及調(diào)節(jié)范圍檢驗(yàn)、縮分機(jī)縮分偏倚檢驗(yàn)、采樣機(jī)采樣偏倚檢驗(yàn)(與人工采樣對(duì)比檢驗(yàn)),通過(guò)檢測(cè)取得了檢測(cè)合格證書(shū),入廠煤機(jī)械化采樣裝置取得燃料供應(yīng)方、第三方煤樣化驗(yàn)單位、燃煤管理、設(shè)備管理等各方的認(rèn)可,并投入使用.

3.3 改造優(yōu)化效果

通過(guò)對(duì)入廠煤機(jī)械化采樣裝置的采樣器、一次給料機(jī)、破碎機(jī)、設(shè)備的密封、縮分器、集樣器、樣桶等七方面的改造,并通過(guò)性能試驗(yàn)并取得合格證書(shū)投入使用后,取得了較好的效果.根據(jù)統(tǒng)計(jì),2012年入廠煤采樣裝置系統(tǒng)缺陷、入廠煤采樣裝置缺陷出現(xiàn)較少,機(jī)務(wù)及電控方面缺陷只發(fā)生36條,占2011年整個(gè)入廠煤采樣裝置146條缺陷的25%,入廠煤采樣設(shè)備投用率到目前平均為97%以上,有效的保證了公司燃煤精細(xì)化管理驗(yàn)收環(huán)節(jié)的檢質(zhì)設(shè)備可靠性.

4 結(jié)語(yǔ)

為了更好的鞏固和提高入廠煤采樣裝置投用率,需要對(duì)入廠煤采樣裝置的檢修和維護(hù)管理制度化,進(jìn)行有計(jì)劃的合理檢修和及時(shí)消除缺陷,以提高到廠煤結(jié)算中驗(yàn)收環(huán)節(jié)檢質(zhì)設(shè)備的可靠性,維護(hù)長(zhǎng)電公司到廠煤結(jié)算的經(jīng)濟(jì)利益,促進(jìn)長(zhǎng)電公司燃煤精細(xì)化管理.

[1]DL/T 904-2004,火力發(fā)電廠技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算方法[S].

[2]劉煒,樊麗華.淺談燃料采制化對(duì)電廠熱值差的影響[J].內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟(jì),2012(4):95.

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