陳廣
概述:上海矸廠熱電廠鍋爐燃料以選煤廠洗選后的次煤為主,主要成分是煤矸石和煤泥,其含水量高,粘度大。給煤采用爐前墻給煤方式,正常運(yùn)行時,燃料經(jīng)兩根落煤管以55°傾角自流到爐膛內(nèi)進(jìn)行燃燒。自建廠投入運(yùn)行以來,鍋爐運(yùn)行中一直存在落煤管堵塞問題,且每次都需要人工敲打處理,嚴(yán)重時會導(dǎo)致爐火上竄,甚至被迫壓火來疏通落煤管。致使鍋爐降負(fù)荷運(yùn)行,既影響生產(chǎn),又對設(shè)備及人員安全造成很大的威脅。電力技術(shù)中心檢修部于2016年8月至11月,先后對矸石熱電廠#9鍋爐、#8鍋爐、#0鍋爐進(jìn)行大幅度改造,解決了鍋爐落煤管經(jīng)常堵塞,煙氣反竄,吸風(fēng)機(jī)出力超負(fù)荷,脫硫脫硝不達(dá)標(biāo)等問題。
存在問題:落煤管容易堵塞,需要運(yùn)行人員人工清堵,存在被燒傷的可能; 當(dāng)控制負(fù)壓較低時,會造成煙氣反竄,燒損給煤機(jī)皮帶,為了防止人員受到傷害和皮帶損壞,負(fù)壓必須提高較多,一般在1200KPa左右,這就造成大量煙氣進(jìn)入脫硫系統(tǒng),不但增加了尾部煙道受熱面的磨損,還造成因煙氣量過大,脫硫系統(tǒng)不能正常投用,氧量過大(一般在13%左右)造成NOx折算值不合格,嚴(yán)重制約了機(jī)組的帶負(fù)荷能力。
解決方案:
一、原因分析
通過對給煤系統(tǒng)各管路的查看發(fā)現(xiàn)了以下問題:
1)鍋爐落煤管下段坡度較小,燃料無法很好地在此管段內(nèi)流動,容易造成搭橋、堵煤的現(xiàn)象。如圖1所示。
2)落煤管沒有相應(yīng)的防堵和清管設(shè)施,燃料含水量大,顆粒較大的燃料可以直接落入爐膛燃燒,顆粒較小的燃料就會吸附在落煤管上,積少成多,最后發(fā)生堵塞。落煤管沒有清理堵管的設(shè)備,全部是通過人工敲打,不僅效率低,而且存在安全隱患。
3)立管采用的普通鋼管,摩擦系數(shù)較大,易粘煤堵管;且上口與給煤機(jī)接口處的變徑過大,由大口徑直接變成小口徑,導(dǎo)致積煤嚴(yán)重。
4)#8、#9爐給煤機(jī)有做密封的基礎(chǔ),但為開放式的,#0爐給煤機(jī)下還有一段輸煤皮帶,將給煤機(jī)來煤通過皮帶送入爐膛,既不利于文明生產(chǎn),也增加了故障點(diǎn),開放式的結(jié)構(gòu),造成煙氣量過大。
二、制定方案
通過上述的調(diào)查分析,針對造成堵煤的三大原因制定相應(yīng)的改造方案,并針對煙氣反竄采取了相應(yīng)密封措施。
1)將鍋爐落煤管下段坡度增大,由原來的55°改為68°。同時在下段管內(nèi)設(shè)置振動溜槽,增加一臺氣動振動器進(jìn)行振動落料。從而降低了燃料的下滑阻力,減少燃料沉積搭橋現(xiàn)象。
2)在斜管內(nèi)增加振動溜槽,通過氣動振動器振動。不但可以防止堵塞,同時還可以用來處理堵塞問題。同時落煤管下段的上端、中部也增加送煤風(fēng)口,從而減少上部小顆粒燃料的吸附沉積。
3)給煤機(jī)出口落煤管改用方錐形,落煤管底板加設(shè)微晶板,其超低摩擦系數(shù)和較好的耐磨性,可以更好防止細(xì)小顆粒燃料粘附。
4)#8、#9爐原給煤機(jī)各人孔門全部為開口式的,現(xiàn)擬全部重新密封,并在給煤機(jī)機(jī)尾加裝一次風(fēng),作密封風(fēng),解決煙氣反竄,粉塵外冒的問題,其中#0爐還擬拆除給煤機(jī)下一段輸煤皮帶及其驅(qū)動,將來煤直接卸煤入爐膛。
三、項目實(shí)施
1)詳細(xì)設(shè)計
將整個#0爐、#8爐、#9爐的(每爐共2個落煤管)落煤管由上到下分成四段,即落煤管I、落煤管II、落煤管III、落煤管IV。落煤管I為最上段,直接與給煤機(jī)出口相連。落煤管II在落煤管I下方,通過法蘭與其相連。落煤管III在落煤管II下方,通過金屬膨脹節(jié)相連,金屬膨脹節(jié)可以消除鍋爐熱位移對落煤管的影響。落煤管I、II、III基本成一條直線,其傾角為75°,底板全部襯微晶板。落煤管IV在落煤管III下方,焊接連接,管內(nèi)采用縫隙過風(fēng),增加送煤風(fēng)的吹掃力度,同時內(nèi)部裝有振動溜槽,振動流槽上端安裝氣動振動器,落煤管IV的傾角為68°。如圖2所示。
我們?nèi)∠?0爐給煤機(jī)下輸送皮帶及其驅(qū)動,將兩臺給煤機(jī)加長2400mm,并重新調(diào)整角度,采取了給煤機(jī)給煤直達(dá)爐膛落煤口的設(shè)計;
對抽壞長期不能運(yùn)行的#0爐乙側(cè)冷渣器(內(nèi)部石灰石已板結(jié)報廢),我們采用了青島青天滾筒式冷渣器改造。
2)制造安裝
落煤管采取金工車間預(yù)制,現(xiàn)場連接的方式,先安裝落煤管I、II,再組焊落煤管III、IV,然后焊接金屬膨脹節(jié),最后安裝其他部件。安裝過程中按圖紙及設(shè)計要求進(jìn)行施工,考慮到膨脹節(jié)落煤管爐墻承接部位較薄,難以承受下部落煤管重量,現(xiàn)用彈性支吊架補(bǔ)償,要求充分考慮鍋爐運(yùn)行時,其膨脹伸展問題,防止鋼性拉裂鍋爐水冷壁。
我們?nèi)∠?0爐給煤機(jī)下輸送皮帶及其驅(qū)動,將兩臺給煤機(jī)加長2400mm,并重新調(diào)整角度,采取了給煤機(jī)給煤直達(dá)爐膛落煤口的設(shè)計,給煤機(jī)內(nèi)部皮帶及其機(jī)架一并沿長,為了防止皮帶散煤,同時配裝刮板鏈條清除落煤。
使用效果:項目完工后即進(jìn)行了現(xiàn)場試驗(yàn),主要是對氣動振動器進(jìn)行啟動運(yùn)行試驗(yàn),檢查啟動性能、運(yùn)行穩(wěn)定性及振動效果。經(jīng)過試驗(yàn),各項試驗(yàn)數(shù)據(jù)均滿足設(shè)計及使用要求?,F(xiàn)場試驗(yàn)完成后,項目順利通過竣工驗(yàn)收,并交付使用。鍋爐投入生產(chǎn)后,連續(xù)運(yùn)行一個月未出現(xiàn)堵煤問題,運(yùn)行平穩(wěn),落煤管溫度低于規(guī)定值。使用效果良好,得到了使用部門的認(rèn)可;特別是在正常下煤的情況下,由于給煤機(jī)系統(tǒng)得到了密封,負(fù)壓提到了改善,降到-300KPa左右,煙氣量降低了25%左右,吸風(fēng)機(jī)電流從過去的38A降到現(xiàn)在的30A左右,節(jié)約了大量的廠用電,最主要的是脫硫系統(tǒng)可以正常運(yùn)行了,氧量也降低較多(8.0%)左右,保證了環(huán)保數(shù)據(jù)的達(dá)標(biāo),發(fā)電負(fù)荷能力提高了10%。
(以在運(yùn)的#9鍋爐為例),也就說改造后矸石電廠社會效益有了較大的提升,以降低矸石熱電廠年廠用電率1.5%計算(以在運(yùn)的#9鍋爐為例,單機(jī)廠用電率下降2%折算),每年發(fā)電2.6億計算,節(jié)省廠用電390萬度,還可以減少一次風(fēng)機(jī)、吸風(fēng)機(jī)出力,減少修理費(fèi)用和修理時間,提高供暖的可靠性,解決脫硫脫硝長期不達(dá)標(biāo),帶負(fù)荷偏低等問題,綜合經(jīng)濟(jì)效益數(shù)百萬以上。