高保華,李志
(安徽華電蕪湖發(fā)電有限公司,安徽 蕪湖 241000)
流化灰料位探測儀在電除塵氣力輸灰系統(tǒng)中的應(yīng)用
高保華,李志
(安徽華電蕪湖發(fā)電有限公司,安徽 蕪湖 241000)
通過介紹流化灰料位探測儀在電除塵正壓濃相輸灰系統(tǒng)的應(yīng)用,闡述了電除塵器的工作過程以及與灰斗料位變化的對應(yīng)關(guān)系,論述了探測灰斗料位和粉煤灰流化狀態(tài)的重要性。提出了使用流化灰料位探測儀監(jiān)視電除塵器灰斗料位和流化狀態(tài),不僅實(shí)現(xiàn)了對灰斗料位的自動控制,提高了電除塵器運(yùn)行的可靠性和輸灰效率,還為鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)、制粉系統(tǒng)運(yùn)行分析、環(huán)保排放提供了理論依據(jù)。
電除塵器灰斗料位;濃相正壓氣力輸灰;流化灰料位探測儀;最佳火花率;灰斗料位擾動
電除塵系統(tǒng)設(shè)備是火電企業(yè)的重要生產(chǎn)設(shè)備,是必需的環(huán)保裝置。它的功能是將鍋爐煙氣中的煙塵顆粒加以清除,減少引風(fēng)機(jī)磨損,降低排入大氣中的煙塵,凈化空氣,改善環(huán)境,在電力生產(chǎn)過程中起著重要作用。它的工作原理是鍋爐尾部煙氣通過電除塵器高壓直流電場時(shí),煙塵顆粒被帶電離子捕獲,在電場力的作用下聚向集塵極,通過振打裝置機(jī)械作用,粉塵跌落至電除塵器灰斗,由氣力輸送系統(tǒng)輸送至灰?guī)祉敳浚蟛糠址蹓m因重力作用自然墜落沉積至灰?guī)斓撞?,少量粉塵隨空氣進(jìn)入布袋除塵器過濾,經(jīng)脈沖反吹裝置剝離后墜落灰?guī)斓撞?,從而完成正壓氣力輸送工作過程。
電除塵器灰斗是電除塵器和氣力輸灰系統(tǒng)的結(jié)合部,灰斗內(nèi)灰料的安全存放關(guān)系到整個(gè)系統(tǒng)的安全運(yùn)行,料位過高易發(fā)生二次揚(yáng)塵和電極短路,除塵效率下降;灰料失去流化狀態(tài)將造成輸送困難或堵塞故障,影響機(jī)組安全生產(chǎn)。統(tǒng)計(jì)表明,發(fā)生輸灰系統(tǒng)堵塞、電除塵器效率下降,乃至電除塵系統(tǒng)垮塌事故,都是因?yàn)殡姵龎m灰斗料位和流化狀態(tài)控制不好,灰斗超載所致。隨著國家環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排的戰(zhàn)略實(shí)施,燃煤機(jī)組相繼增設(shè)了脫硫、脫硝裝置,火電企業(yè)發(fā)電機(jī)組設(shè)備系統(tǒng)可靠性必須進(jìn)一步提高,電除塵系統(tǒng)的安全、高效運(yùn)行尤為重要,必須引進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新,使電除塵應(yīng)用技術(shù)與國家戰(zhàn)略相適應(yīng)。
由電除塵器的結(jié)構(gòu)可知,電除塵器灰斗是一個(gè)與外界相對封閉的設(shè)備,上部和鍋爐煙氣流相通,處于高溫低壓狀態(tài),下部出口連接氣力輸送系統(tǒng),由輸灰倉泵進(jìn)料閥隔離,它在整個(gè)設(shè)備系統(tǒng)中承上啟下,有著特殊地位?;叶妨衔贿^高時(shí)影響電除塵器效率和安全,過低時(shí)下料不足,輸灰效率低、損耗大,所以及時(shí)、準(zhǔn)確地測量電除塵灰斗料位和流化狀態(tài)非常重要。近幾十年來,對電除塵器灰斗料位和流化狀態(tài)的探測一直困擾著業(yè)界。20世紀(jì)80年代,隨著大型火電機(jī)組和電除塵器輸灰系統(tǒng)的成套引進(jìn),輸灰系統(tǒng)經(jīng)歷了水力輸灰、負(fù)壓輸送、正壓稀相輸送、正壓濃相輸送的變革過程;灰斗料位計(jì)由電容式料位開關(guān)、阻旋式料位開關(guān)、射頻導(dǎo)納料位開關(guān)、有放射源的核子料位開關(guān),發(fā)展到近年來使用的無放射源的核子料位計(jì),技術(shù)不斷更迭,是工程設(shè)計(jì)所必需的探測儀表。它的作用是通過探測灰斗料位,保證灰斗安全運(yùn)行,高料位時(shí)連鎖電除塵器跳閘保護(hù),防止電極短路,提高除塵效率和實(shí)現(xiàn)輸灰系統(tǒng)自動化,使灰斗料位在安全狀態(tài)下運(yùn)行。但這些年來,由于電除塵灰斗料位測量的特殊性,研發(fā)技術(shù)和產(chǎn)品一直不能滿足生產(chǎn)要求,主要原因是測量不準(zhǔn)確,可靠性差,誤動率高,無法實(shí)現(xiàn)工作過程自動化,只能用作報(bào)警參考。無放射源的核子料位計(jì)是近幾年開發(fā)的新產(chǎn)品,能連續(xù)測量模擬量輸出,結(jié)束了灰斗料位不能連續(xù)測量的歷史,具有突破意義。但應(yīng)用表明,無放射源的核子料位計(jì)同樣存在測量不準(zhǔn)、抗干擾能力差、經(jīng)常誤動等缺陷,無法滿足使用要求。
流化灰料位探測儀是根據(jù)流體力學(xué)和空氣動力學(xué)原理研發(fā)的,用于電除塵器灰斗料位和流化狀態(tài)探測,實(shí)現(xiàn)了電除塵氣力輸灰系統(tǒng)灰斗料位自動控制和聯(lián)鎖電除塵器保護(hù),系統(tǒng)可靠性大大提高,解決了灰斗料位計(jì)不能滿足工業(yè)自動化要求的關(guān)鍵問題,填補(bǔ)了測控儀表不能同時(shí)探測擬流體狀態(tài)和料位的技術(shù)空白。流化灰料位探測儀是國家專利產(chǎn)品(專利號ZL2012203583408)。
圖1是流化灰料位探測儀在安徽華電蕪湖發(fā)電有限公司(以下簡稱蕪湖發(fā)電公司)的使用歷史曲線比較截圖。曲線記錄了電除塵器在正常工況下,輸灰系統(tǒng)設(shè)備檢修時(shí)灰斗料位的增長情況。其中#2鍋爐一電場#1灰斗和#2灰斗料位使用流化灰料位探測儀,#3灰斗和#4灰斗料位使用核子連續(xù)料位計(jì)。4條曲線記錄了灰斗運(yùn)行狀態(tài),鏡像了電除塵器的工作情況和鍋爐燃煤灰分、風(fēng)煙系統(tǒng)分配等重要信息??梢钥闯?,使用流化灰料位探測儀能即時(shí)探測電除塵灰斗料位變化,不僅能確保電除塵系統(tǒng)安全、高效運(yùn)行,還可為風(fēng)煙系統(tǒng)、制粉系統(tǒng)運(yùn)行分析及環(huán)保排放提供可靠依據(jù)。
在電除塵器正常工況下,粉塵受振打墜落至灰斗,雪崩效應(yīng)引起灰斗內(nèi)粉塵流化狀態(tài)和料位擾動,直到振打結(jié)束,電除塵的煙氣流和灰斗粉塵狀態(tài)趨于穩(wěn)定。這種擾動直接反映電除塵器工作情況,若電除塵效率降低或振打裝置故障,灰斗落灰料位擾動小或沒有擾動;若擾動太大,電除塵器可能發(fā)生部件脫落或灰斗下料閥漏氣等異常現(xiàn)象。電除塵器的工作效率可通過前、后級電場除塵量遞減規(guī)律判定,每級電場、每個(gè)灰斗料位的變化與其相對應(yīng),同比電場灰斗料位變化差異較大時(shí),應(yīng)綜合判斷是電除塵效率問題、引風(fēng)機(jī)出力不均、煙氣流分配不均還是煙道漏風(fēng)等問題。特別是末級電場除灰量超過設(shè)計(jì)值,說明前級電場除塵效果不好,很容易造成排放污染,損壞引風(fēng)機(jī)等設(shè)備。這種情況以前不易被發(fā)現(xiàn)和重視,而使用流化灰料位探測儀監(jiān)測每個(gè)灰斗,可隨時(shí)發(fā)現(xiàn)和跟隨電除塵設(shè)備、風(fēng)煙系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行狀況,保證機(jī)組安全運(yùn)行。
(1)所謂電除塵器電源引入灰斗料位擾動控制機(jī)制,就是用灰斗料位擾動信號觸發(fā)可控硅升壓,因?yàn)榛叶妨衔粩_動滯后于振打,說明電極上粉塵已清除,電源需升壓維持電場高效除塵狀態(tài),這與目前電除塵器領(lǐng)域正在研究的“二折線火花跟隨”機(jī)制相吻合,而且更容易實(shí)現(xiàn)。
電除塵器灰斗高料位聯(lián)鎖保護(hù),可通過流化灰料位探測儀模擬量輸出設(shè)定,也可以通過本地開關(guān)量輸出實(shí)現(xiàn)。
(2)電除塵器效率的基本概念。
圖1 流化灰料位探測儀使用情況歷史曲線比較截圖
無論電除塵器結(jié)構(gòu)有何不同,除塵效率都由多依奇公式計(jì)算式中:A為集塵器面積;qV為煙氣體積流量;υ為粉塵有效驅(qū)進(jìn)速度,與電暈功率成正比,通常在接近火花放電狀態(tài)時(shí),電暈功率隨電壓升高而顯著增加,在A和qV不變時(shí),提高峰值電壓就可提高除塵效率。當(dāng)電壓高至電極間產(chǎn)生火花放電時(shí),應(yīng)封鎖可控硅進(jìn)行降壓保護(hù),避免過早引發(fā)第2次火花,此后的電壓恢復(fù)過程,應(yīng)力求趨近于粉塵介質(zhì)恢復(fù)曲線。粉塵介質(zhì)恢復(fù)曲線的實(shí)質(zhì)是粉塵聚集脫落過程所表現(xiàn)的阻抗特性,是特定工況作為分析或計(jì)算的基本理論。圖2所描述的曲線是通過技術(shù)手段,采用二折線的電壓控制規(guī)律來逼近電壓控制曲線和趨近粉塵介質(zhì)恢復(fù)曲線,使電除塵器在理想狀態(tài)下工作。
圖2 二折線火花跟隨曲線
在實(shí)際工程中通常都是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)獲得最佳火花率,控制電除塵器工作特性,火花率設(shè)定完后,通常很少調(diào)整。當(dāng)煙氣條件發(fā)生變化時(shí),此前設(shè)定的火花率值將不再適合新的工況,因此有可能降低除塵效率。實(shí)際每個(gè)電除塵器單元最佳火花率各不相同,如果能實(shí)現(xiàn)最佳火花率控制,則電除塵器可取得最佳除塵效果。有資料表明,引入燃煤灰分等因素參與控制器運(yùn)算以控制最佳火花率,雖取得了一定成果,但距應(yīng)用尚有較大距離。所以引入灰斗料位擾動機(jī)制更容易實(shí)現(xiàn)電除塵器電源控制,使其在最佳狀態(tài)下工作。
3.1 系統(tǒng)構(gòu)成
電除塵灰斗及以下工段是輸送階段,由電除塵器灰斗、輸灰倉泵、輸灰管道及閥門、灰?guī)?、布袋除塵器、氣化風(fēng)系統(tǒng)、卸灰裝置、壓縮空氣系統(tǒng)等構(gòu)成。
3.2 正壓氣力濃相輸灰系統(tǒng)工作原理
倉泵正壓氣力除灰系統(tǒng)是流態(tài)化和氣固兩相流技術(shù)的應(yīng)用,是一種利用壓縮空氣的動壓能與靜壓能聯(lián)合輸送的高濃度、高效率氣力輸送系統(tǒng)。其輸送技術(shù)的關(guān)鍵是必須使物料在倉泵內(nèi)得到充分的流化,而且是邊流化、邊輸送。工作循環(huán)分為4個(gè)階段。
3.2.1 進(jìn)料階段
進(jìn)料閥呈開啟狀態(tài),進(jìn)氣閥和出料閥關(guān)閉,倉泵內(nèi)部與灰斗連通,倉泵內(nèi)無壓力(與除塵器內(nèi)部等壓),飛灰從除塵器灰斗進(jìn)入倉泵。當(dāng)倉泵內(nèi)飛灰灰位高至與料位計(jì)探頭接觸,則料位計(jì)產(chǎn)生一料滿信號,并通過現(xiàn)場控制單元進(jìn)入程序控制器,在程序控制器的控制下,系統(tǒng)自動關(guān)閉進(jìn)料閥,進(jìn)料狀態(tài)結(jié)束。
3.2.2 加壓流化階段
進(jìn)料閥關(guān)閉,進(jìn)氣閥開啟,壓縮空氣通過流化盤均勻進(jìn)入倉泵,倉泵內(nèi)飛灰充分流態(tài)化,壓力升高,當(dāng)壓力高至雙壓力開關(guān)上限壓力時(shí),則雙壓力開關(guān)輸出上限壓力信號至控制系統(tǒng),系統(tǒng)自動打開出料閥,加壓流化階段結(jié)束,進(jìn)入輸送階段。
3.2.3 輸送階段
出料閥打開,此時(shí)倉泵一邊繼續(xù)進(jìn)氣,飛灰被流態(tài)化,灰氣均勻混合,一邊氣灰混合物通過出料閥進(jìn)入輸灰管道,并輸送至灰?guī)?。此時(shí)倉泵內(nèi)壓力保持穩(wěn)定,當(dāng)倉泵內(nèi)飛灰輸送完后,管路阻力下降,倉泵內(nèi)壓力降低,當(dāng)降至雙壓力開關(guān)設(shè)定的下限壓力值時(shí),輸送階段結(jié)束,進(jìn)入吹掃階段,但此時(shí)進(jìn)氣閥和出料閥仍然保持開啟狀態(tài)。
3.2.4 吹掃階段
進(jìn)氣和出料閥仍開啟,壓縮空氣吹掃倉泵和輸灰管道,此時(shí)倉泵內(nèi)無飛灰,管道內(nèi)飛灰逐步減少,最后幾乎呈空氣流動狀態(tài),系統(tǒng)阻力下降,倉泵內(nèi)壓力也下降至穩(wěn)定值。經(jīng)過一段時(shí)間后,吹掃結(jié)束,關(guān)閉進(jìn)氣閥、出料閥,打開進(jìn)料閥,倉泵恢復(fù)進(jìn)料狀態(tài)。至此,包括4個(gè)階段的1個(gè)輸送循環(huán)結(jié)束,重新開始下一個(gè)輸送循環(huán)。
上述4個(gè)階段是根據(jù)基本工作原理劃分,對于多級泵串聯(lián)輸灰系統(tǒng),多采用可編程邏輯控制器(PLC)時(shí)序+結(jié)束壓力控制,策略各有不同。以蕪湖發(fā)電公司660MW機(jī)組電除塵輸灰系統(tǒng)為例(單爐配2套電除塵,每套雙室4灰斗、5電場,共40個(gè)灰斗。其一電場、二電場分A,B 2列,每列4灰斗),輸灰運(yùn)行設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。
3.3 運(yùn)行參數(shù)分析
#2鍋爐處于正常工作狀態(tài)時(shí),進(jìn)料時(shí)間與設(shè)計(jì)有較大差異,是因?yàn)橐浑妶龌伊看?,進(jìn)料時(shí)間減小,可縮短輸灰循環(huán)周期;五電場灰量小,進(jìn)料時(shí)間增加,可延長輸灰循環(huán)周期,運(yùn)行人員可以根據(jù)不同工況進(jìn)行調(diào)整,目的是確保一電場輸灰安全和減少五
表1 輸灰運(yùn)行設(shè)計(jì)參數(shù)
電場閥門動作頻次,提高設(shè)備利用率。然而,當(dāng)鍋爐煙氣中灰分少于設(shè)計(jì)值時(shí),倉泵裝灰不足,就會出現(xiàn)“吃不飽”的情況,達(dá)不到濃相輸灰要求,輸灰效率降低,圓頂閥動作頻繁,設(shè)備故障率增加;灰量大時(shí),又容易發(fā)生堵管。五電場進(jìn)料閥長時(shí)間處于開啟狀態(tài),若進(jìn)氣閥漏氣,高壓氣體直吹電除塵器造成二次揚(yáng)塵,且不易被發(fā)現(xiàn),所以在運(yùn)行人員無法掌控粉塵介質(zhì)變化情況、無法確認(rèn)灰斗料位是否安全的情況下,采取綜合判斷經(jīng)驗(yàn)設(shè)置參數(shù),以確保灰斗和輸送系統(tǒng)運(yùn)行安全。
圖3是蕪湖發(fā)電公司#2鍋爐一電場B列的輸灰歷史曲線,灰斗采用核子料位計(jì)監(jiān)視料位。因?yàn)楹俗恿衔挥?jì)測量不準(zhǔn)確,無法參與PLC連鎖程控,只用作料位顯示參考,所以輸送循環(huán)過程由PLC時(shí)序+結(jié)束壓力控制(由運(yùn)行人員設(shè)置)。由圖3可以看:出循環(huán)周期較短,閥門動作頻繁,輸灰壓力偏低,達(dá)不到濃相輸灰要求,因此輸送效率低,用氣量大。另外,采用這種PLC時(shí)序+結(jié)束壓力控制方式,若任一倉泵進(jìn)料閥關(guān)閉不嚴(yán),進(jìn)入倉泵升壓步驟時(shí),高壓氣體反吹灰斗,造成二次揚(yáng)塵,電除塵效率下降,由于灰斗料位計(jì)無法識別,所以很難發(fā)現(xiàn)故障點(diǎn)。
圖4是蕪湖發(fā)電公司#2鍋爐一電場A列的輸灰歷史曲線。圖4中#1,#2灰斗用流化灰料位探測儀測得,#3,#4灰斗用核子料位計(jì)測得。因#1,#2灰斗料位測量準(zhǔn)確、可靠、反應(yīng)迅速,所以將其引入控制策略,把灰斗料位控制在安全范圍內(nèi)。圖4中#2鍋爐一電場A列灰斗料位控制在0.5~2.0m,即當(dāng)灰斗料位大于2m時(shí)倉泵開始裝灰,然后進(jìn)入輸灰循環(huán);小于0.5m時(shí)停止輸灰,等待灰斗裝灰料位再次大于2.0m時(shí)進(jìn)行下一輪輸灰循環(huán)。由于A列應(yīng)用了流化灰料位探測儀,料位變化數(shù)據(jù)引入控制策略,實(shí)現(xiàn)了料位控制自動化,與B列輸灰工況有很大不同,從而保證了濃相輸灰,提高了輸送效率,閥門動作頻率明顯減少,壓縮空氣用量大大降低,節(jié)約了生產(chǎn)和設(shè)備維護(hù)成本。
圖3#2鍋爐一電場B列輸灰歷史曲線
圖4#2鍋爐一電場A列輸灰歷史曲線
流化灰料位探測儀用于電除塵器灰斗料位和流化狀態(tài)探測,對實(shí)現(xiàn)工業(yè)過程自動化控制具有深刻意義,對于火電企業(yè)電除塵設(shè)備、風(fēng)煙系統(tǒng)設(shè)備安全運(yùn)行和污染排放又有監(jiān)督功能。文中關(guān)于灰斗料位擾動引入到電除塵器電源控制的機(jī)制,因首次提出只作闡述,目前處于可行性研究階段。
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(本文責(zé)編:弋洋)
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:1674-1951(2015)04-0067-05
高保華(1962—),男,山東兗州人,技師,從事電廠熱控檢修工作(E-mail:gbhyl@sohu.com)。
2014-06-26;
2014-11-03
李志(1972—),男,山東濟(jì)南人,工程師,從事電廠熱控檢修工作。