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2#高爐釩鈦開爐達產達效優(yōu)化操作降消耗

2014-12-02 04:23:40李昌國屈治明
四川冶金 2014年4期
關鍵詞:煉鐵廠工長鐵口

謝 勇,李昌國,唐 春,屈治明

(四川省達州鋼鐵集團有限責任公司,四川 達州635002)

1 引言

達鋼煉鐵廠2#高爐大修前因爐缸侵蝕嚴重,風口大中套間時常噴渣,生產存在較大安全隱患。在煉鐵廠精心組織和全體員工的共同努力下,于2012年1月19日安全實現空料線到風口停爐進行大修,歷時88天后于2012年4月16日21∶35點火開爐,爐況穩(wěn)定順行。并于4月26日達產達效。5月后高爐開始進入穩(wěn)定順行強化冶煉階段,除6月下旬爐況略有波動外,高爐一直保持長周期高強度穩(wěn)定順行。同時煉鐵廠通過多項措施,狠抓基礎工作,將2#高爐內部挖潛降耗作為工作重點,取得了較好的成績。高爐產量逐步提高,成本、燃料比大幅度下降,2012年全年焦比465kg/t,較2011年降低20kg/t;煤比111kg/t,較2011年減少6kg/t;2012年全年燃料比較2011年降低26kg/t,為完成集團公司目標做出了突出貢獻。

2 高爐開爐主要措施

2.1 狠抓大修質量關,為生產夯實基礎

2#高爐因高爐爐缸侵蝕嚴重,風口時常噴渣,危及高爐的安全生產。在集團公司整體安排下于1月19日實現空料線到風口區(qū)的安全停爐工作,大修主要項目是對高爐本體和熱風系統設備和耐火內襯進行大規(guī)模更換,爐前大溝改成儲鐵式大溝。為保證大修質量,煉鐵廠相關人員積極參與大修工作,重點對高爐、熱風爐耐材砌筑質量的監(jiān)督和設備的安裝和檢修工作均安排有專人負責,確保大修進度和質量達標,為開爐后的高爐生產創(chuàng)造好指標奠定堅實的基礎。

2.2 精心組織開爐工作

2.2.1 煉鐵廠高度重視開爐工作,成立以王廠長牽頭,涂廠助具體執(zhí)行的開爐領導小組,成員包括煉鐵廠和2#高爐相關專業(yè)技術人員,開爐工作以2#高爐爐長為操作中心,值班工長按規(guī)定執(zhí)行操作。

2.2.2 制定詳實的烘爐、開爐方案

(1)根據耐火材料的晶向轉變原理嚴格制定烘爐曲線,嚴控耐材轉變溫度,要求嚴格按曲線進行烘爐操作。

(2)達鋼燒結原料配料中含有一定的釩鈦礦比例,不能按普礦冶煉的原則來進行配料計算。其中最為關鍵的是既要考慮開爐的熱量補充,又要考慮開爐爐溫高、渣鐵流動性差的特點,所以在制定開爐方案時,將開爐的全爐渣堿考慮得比普礦開爐低得多,同時在開爐料中配加一定數量的螢石和錳礦來調整爐渣性能,改善爐渣流動性。

2.3 切實做好開爐前的準備確認工作

(1)供料系統物流暢通,各種原燃料按要求到位。

(2)上配料設備經模擬帶負荷聯運試機合格,程序運行可靠,滿足工藝要求。

(3)高爐、熱風爐爐體試漏試壓合格。

(4)各系統設備經過調試,運行平穩(wěn),滿足工藝要求。

(5)安全、后勤等工作落實到位

2.4 精心確定開爐配料

根據高爐大修后的實際容積,確定開爐裝料原則:死鐵層全裝填充質量較好的自產搗固焦。爐缸開始裝頂裝焦,凈焦(第一段)加至爐腹中上部,空焦加至爐身下部1/7處,空焦配用石灰石調堿度和加螢石改善爐渣流動性,帶負荷料焦比為1 000kg/t,用燒結礦和塊礦調R2。

爐料結構:燒結礦68%、球團礦15%、國內塊礦17%。開爐料組成:燒結礦101.79t、球團礦22.33t、塊礦25.52t、石灰石9.02t、焦炭(干)249t。裝料情況見表1:

表1 開爐裝料結構

理論出鐵量86.98t,總焦比2.86t/tFe,爐渣CaO/SiO2∶1.0,渣鐵比:650kg/tFe。

2.5 開爐前的裝料操作

(1)工長和上料工必須清楚各料倉所裝入的原料名稱與實物是否相符,防止錯上料。

(2)各電子秤在裝料前必須用砝碼校好,稱量誤差達到規(guī)定范圍內。

(3)稱量時檢查各料實物的重量是否與設定重量相符。

(4)爐料是以干料計算,裝料稱量相應加水份量3%(焦炭)。

(5)裝料過程必須指定專人負責,自始至終,檢查是否按裝料順序、批重上料,防止上錯料。

(6)裝料時探尺零位對準,無料鐘設備必須正常運轉。

(7)裝料過程中進行無料鐘爐頂布料的測試。

(8)執(zhí)行帶風裝料。

2.6 嚴格開爐過程控制

細化開爐方案,量化操作參數,并嚴格遵照執(zhí)行。每天交接班開爐領導小組必須開碰頭會,對上一班操作進行分析總結,并對下班的工作進行安排。確保開爐迅速達產達效。

2.6.1 細化點火前的準備工作

2.6.2 點火開爐操作

(1)采用堵部分風口、高風溫全焦開爐點火,送風量為全風量的60%~70%,風壓0.08~0.1MPa,堵風口4個,待需要時逐個將堵泥捅掉,點火溫度850℃,風溫在點火著火后視爐況可以進行調節(jié)。

(2)點火時機:無料鐘布料測完,封完人孔,各系統具備送風條件時,即送風點火開爐。

(3)點火后,鐵口、渣口保持空吹暢通,有焦炭堵塞要及時捅開,煤氣要及時點燃,防止煤氣中毒。

(4)渣口見渣后堵上,渣口的使用在開爐正常后再考慮(或一直堵上)。

(5)鐵口盡量保持大噴吹,直至渣鐵堵塞無法捅開或氧氣燒開來渣為止,才堵上鐵口,堵泥量不宜過多。

(6)料線下降后按料線正常下料,不允許低料線。

(7)第一爐鐵的時間定在點火后12h左右,第一爐鐵水根據具體情況,決定放干渣場或放罐。

(8)頭幾爐鐵不準使用開口機開鐵口,鐵口角度8°~10°,每次鐵出完后大噴吹鐵口,直至不用燒氧氣開口為止。

(9)出鐵后,隨著鐵口工作轉正常和其它設備無故障出現,爐況順行,爐渣熱量充沛,生鐵合格,逐步加焦炭負荷,降低生鐵含硅量,2天內生鐵〔Si〕+〔Ti〕:1.0%~1.2%,第三天生鐵〔Si〕+〔Ti〕:0.8%~1.0%。后視情況 將 生 鐵 〔Si〕+ 〔Ti〕下 調 至 0.5% ~0.8%,但須注意不能出現低爐溫,以利于磚襯形成石墨炭沉積層,延長一代爐齡。

(10)根據爐頂溫度和煤氣成分情況,達到煤氣成分值即可引煤氣,引煤氣應選擇在白天進行,引煤氣前再檢查煤氣系統各人孔、閥門等情況,以確保煤氣安全,引煤氣必須在安全部門監(jiān)護下進行。

(11)點火后,及時和經常檢查各冷卻設備的冷卻情況,冷卻強度適中,不能過大,爐腹以上(不含氣密箱)各層冷卻設備水溫差<5℃。一周后按照規(guī)程要求控制。

(12)開爐期間加強對設備檢查,避免設備故障發(fā)生,減少故障造成低料線或慢風作業(yè),更不要隨意休風。

3 主要技術措施

3.1 加強原燃料管理

重視入爐原料的檢測和篩分工作,根據達鋼目前原燃料質量不穩(wěn)定以及原料品種復雜的不利條件,通過加強原料的檢測和篩分力度,扭轉生產波動局面。

(1)加強槽下人員對原燃料的監(jiān)督力度,要求每小時對原燃料粒級和顏色等物理特性進行辨識,為值班室做好早調劑的第一手資料。

(2)嚴格按照檢測標準做好原料水分和粒級的檢測工作,要求每兩小時檢測焦炭水分,每班檢測兩次原料粒級,真正做到用數據來調控下料速度。把<5mm入爐粒級控制在2.0%以下,全年取樣抽查燒結礦入爐粒級在1.4%以下,為高爐穩(wěn)定創(chuàng)造了條件。

(3)槽下員工嚴格按照值班工長要求督促民工附加輔料情況,達到輔料必須“凈、準、及”三原則。轉變了槽下員工視而不見的工作態(tài)度,更加明確了自己的工作職責。今年槽下員工在料中發(fā)現鐵塊、膠皮、鋼條多次,工段也給予一定獎勵。

3.2 加強工長精細化操作,確保爐況穩(wěn)定

(1)加強值班工長對原燃料數據的收集和反饋,提前預定好自己操作方案,嚴格按照工段擬定的當日操作方針,不折不扣地完成當日任務。

(2)加強班組之間的協調統一,做到“勤觀察、勤調劑,早預防”的思想,減少爐況的波動,要求值班工長在下班前做好工作寫實,總結生產的不足,同時也能相互技術交流。

(3)加強值班室橫班管理力度,注重崗位之間的過程,保持穩(wěn)定生產,積極參與爐前工作,要融知、融匯,保持崗位之間協作。

(3)要求值班工長必須抓好渣鐵排放工作,減少爐內憋壓影響。

(4)裝料制度以發(fā)展中心氣流為主,兼顧邊緣氣流,爐內保持兩道合理的煤氣流,并根據順行煤氣利用情況,適當進行調節(jié)。

(5)加強低料線的操作管理,首先對上料系統攻關,實行多環(huán)布料,加快趕料的時間,其次對于趕料時間較長的低料線作業(yè),適當補加一定數量的焦炭,保證熱量的補償。通過以上的措施,全年生產平穩(wěn),爐缸熱儲量充沛,爐溫波動小,全年爐溫失控率控制在10%以內,確保全年順行生產。

3.3 優(yōu)化參數,指標攻關

3.3.1 提高風溫

2#高爐把提高風溫作為降低焦比的突破口,2012年平均風溫1 137℃,較上年提高60℃。

(1)增強值班工長的風溫意識,徹底消除以撤風溫來保料速的操作誤區(qū),這樣不僅造成爐溫的波動,而且阻止提高風溫工作的開展。經過爐長在操作技術上的交流與實際操作相結合,值班工長在使用高風溫技術水平上有所提高。2012年風溫最高達到1 162℃。

(2)設備穩(wěn)定是提高熱風爐風溫的基本保障。2#高爐大修時對熱風爐耐火球進行了更換,有利于提高蓄熱效果,另重新砌筑的熱風爐系統也有利于提高燒爐的質量,有助于拱頂溫度的提高,延長了送風周期。2012年每座熱風爐平均送風時間較上年延長了15min。

(3)加強熱風爐操作技術培訓,優(yōu)化燒爐參數,提高燒爐效果,加強熱風爐操作工的責任心,用激勵機制進行攻關,挖掘熱風爐高風溫的潛力,滿足生產工藝上的需要。

3.3.2 提高頂壓

提高爐頂壓力不僅可降低焦比0.5%,而且有利于低Si冶煉,提高TRT余壓發(fā)電能力,降低爐塵量;更有利于煤氣熱值充分傳遞給爐料,促進高爐順行和節(jié)能。目前頂壓提高到118kpa左右,全年為TRT余壓多發(fā)電創(chuàng)造了條件。

3.3.3 上負荷、提高噴煤比

自2#高爐大修開爐以來,2#高爐將噴煤比作為攻關項目,不斷取得突破,全年平均噴煤比為111kg,在達鋼原燃料條件下達到了高強度冶煉要求。2012年雖然在入爐品位不斷降低和原料礦種變化頻繁的情況下,各月的毛焦比指標仍穩(wěn)定在計劃控制之內。

3.3.4 提高釩鈦礦比例降低鐵水成本

按照集團公司的要求,認真執(zhí)行煉鐵廠制定分階段穩(wěn)步提高釩鈦礦比例入爐使用工作,強化值班室的操作標準,穩(wěn)定爐渣堿度,消除遇到爐況小滑料就退釩鈦比例的保守思想,并通過加強對爐前等相關環(huán)節(jié)的疏導和管理,釩鈦礦比例達到40%以上,達到了煉鐵廠的預期目標。

3.4 強化爐前渣鐵排放管理

高比例釩鈦礦入爐條件下,加強爐前渣鐵排放管理,保持爐況穩(wěn)定。

(1)加強鐵口管理,加強對打泥量控制,加強鐵口泥套維護,減少鐵口跑泥,穩(wěn)定鐵口深度。

(2)嚴格爐前放鐵時間考核,樹立“鐵是搶出來”的理念,堵口后及時清理爐前場地,要求半小時內具備出鐵的條件。

(3)采取了激勵政策,積極組織好放上渣工作。要求每班必須放好上渣,減少爐內憋壓現象。

3.5 加強爐體維護

加強對爐體各測溫點的數據監(jiān)控分析,并加強冷卻設備的檢查維護工作,確保爐體安全運行

3.6 強化設備維護力度

設備運行穩(wěn)定是高爐穩(wěn)產高產的基礎保證,實行操作人員與維修人員進行三級點檢制度,及時發(fā)現并快速處理問題,有效減少設備故障導致的高爐休慢風操作影響,有效地提高了高爐作業(yè)率,減少爐況波動。

3.7 全員獻計獻策,減少輔料消耗

2012年不僅提高了高爐冶煉技術水平,達到燃料消耗降低的效果,并堅持以高爐穩(wěn)定順行為中心,減少輔料使用的頻率和數量,減少爐況稍有波動即加入洗爐料的常規(guī)操作,減少成本上的無謂浪費。各種輔料的消耗都在受控范圍內,比煉鐵廠下達的計劃噸鐵消耗降低了0.82元。爐前旱溝大修時改為儲鐵式大溝,減少爐前工勞動強度,延長使用周期。

4 結語

達鋼煉鐵廠2#高爐通過加強一系列管理措施,按照“嚴實細精”的管理作風,立足現有的條件,兩眼向內,深挖內部潛力,2012年大修開爐后迅速達產達效,并通過一系列技術措施,在挖潛降耗方面成績顯著。2012年焦 比 465kg/t,比 2011 年 485kg/t 降 低20kg/t,煤比2012年全年煤比111kg/t,比2011年117kg/t降低6kg/t,為集團公司實現效益最大化做出突出的貢獻。

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