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鉻渣無害化燒結生產處理實踐

2014-12-02 04:23:42伍雁梅
四川冶金 2014年4期
關鍵詞:焦粉價鉻白云石

伍雁梅

(四川達州鋼鐵集團有限責任公司,中國 達州635002)

1 引言

鉻鹽是國民經濟不可缺少的重要原料,應用范圍覆蓋全國10%的商品生產,鉻渣是生產鉻鹽過程中產生含有少量六價鉻的廢渣,具有強氧化性,屬危險廢物。防止鉻渣危害的辦法是將六價鉻還原為毒性較小的三價鉻,消除其毒性。目前處理方法大多數(shù)存在處理不徹底、處理成本高、造成二次污染等諸多問題,因此導致鉻渣堆積成災。

2 達鋼燒結實現(xiàn)無害化處理鉻渣

鉻渣采用燒結煉鐵進行無害化處理的方式,濟鋼燒結廠曾于2007年采用。

2012年達鋼燒結廠根據(jù)國內外鉻渣無害化處理和綜合利用的工藝,利用鉻渣中所含鈣、鎂代替白云石粉,實現(xiàn)了燒結過程無害化處理流程,解決了運輸過程、生產過程的二次污染。

3 燒結生產處理鉻渣的可行性分析

3.1 鉻渣理化指標

3.1.1 鉻渣化學成分見表1。

3.1.2 鉻渣粒度組成見表2。

表1 鉻渣化學成份(%)

表2 鉻渣粒度組成(%)

從鉻渣化學成分可見,鉻渣含大量CaO和MgO,與燒結用熔劑白云石粉的化學成分接近,而且還有部份金屬鐵。其粒度組成適宜燒結生產制粒和造球。

4 燒結無害化處理鉻渣的原理分析

在不改變燒結工藝的前提下,在燒結過程中鐵礦粉、石灰、焦粉與鉻渣混合并覆裹成球,在燒結溫度下(1 200℃~1 300℃),焦粉中固定C周圍形成局部還原氣氛,并產生大量液相,形成新的礦物。六價鉻被還原后進入新礦物或被玻璃相裹復。

除溫度和還原條件外,酸性環(huán)境有助于六價鉻的還原,研究發(fā)現(xiàn),燒結礦堿度大于2.0倍,六價鉻難于還原,堿度小于2.0倍時,有利于六價鉻的還原。因此,燒結生產中燒結礦堿度應保持在1.80倍左右。

5 鉻渣無害化燒結生產流程

5.1 無害化運輸流程

鉻渣汽車運輸進廠→格倉儲存(加蓬蓋)→行車抓進配料倉(密閉)→電子皮帶秤自動稱量配料→混勻礦粉

5.2 無害化燒結流程

混勻礦粉(含鉻渣)→配入焦粉約5%→一次圓筒混合機(實現(xiàn)與燒結料的混和、預覆裹)→二次圓筒混合機(實現(xiàn)二次成球)→燒結機布料、點火(點火溫度1 050℃,燒結溫度1 200℃~1 300℃)→產品燒結礦→高爐

5.3 產品及副產品無害化預防流程

為了預防可能產生的危害,所有產品及副產品均不落地,采用皮帶運輸進高爐,確需落地時,不允許露天堆放。

(1)燒結礦:①皮帶運輸→高爐;②中間礦倉儲存(密封)→皮帶運輸→高爐;③落地時→8#格倉(加蓬蓋)→高爐

(2)燒結返礦:①皮帶運輸→燒結配料倉(密封);②落地時→8#格倉(加蓬蓋)→皮帶運輸→燒結配料倉(密封)

(3)除塵灰:氣力輸灰裝置(封閉)→密封倉儲存→污泥干粉包裹→礦石棧橋格倉(加蓬蓋)→行車抓進配料倉(密閉)

6 鉻渣無害化處理采取的技術措施

為了摸索鉻渣在燒結生產過程中替代白云石粉的可行性,共計進行了3次14個燒結杯實驗方案。實驗方案采用2%~3%鉻渣代替燒結生產中白云石粉。實驗結果表明,使用鉻渣后混合料大于3mm粒級從58.2%提高到79.1%,親水性和活性都較好,燒結礦具有較好的技術經濟指標和冶金性能,能夠在燒結過程中代替白云石粉。

對配料下料口進行改造,將下料口由原來的400mm改為目前的250mm,寬度減小后提高了電子皮帶秤的輸出控制,保證了稱量的準確性、下料的均勻性。

控制燒結礦堿度,為了保證鉻渣中劇毒的六價鉻較為充分地還原為沒有毒性的三價鉻,燒結礦堿度必須控制在1.8倍。而事實上2012年全年燒結礦堿度為2#機1.85倍、3#機1.83倍。

防止鉻渣板結:鉻渣在堆放過程中極易產生板結,而燒結廠在鉻渣進入配料前增加了對鉻渣的破碎工藝,防止了鉻渣板結后影響下料的穩(wěn)定性。

7 鉻渣無害化燒結生產操作參數(shù)控制

達鋼燒結廠于2012年3月至12月使用鉻渣,點火溫度控制在1 050℃左右,焦粉配比5%左右,燒結礦FeO含量控制在8.5%左右,燒結礦堿度小于2.0倍,保證了燒結溫度1 200℃~1 300℃,達到產生足夠的液相和新的礦相,在局部還原氣氛下,有助于六價鉻還原為三價鉻,并被燒結礦粘結相所裹覆,實現(xiàn)鉻渣的徹底除毒。2012年燒結生產操作參數(shù)見表3。

表3 2012年燒結生產操作參數(shù)

8 燒結生產主要技術經濟指標

2012年3月至11月,燒結廠2#、3#燒結系統(tǒng)使用鉻渣比例0.13%~3.1%,部分代替白云石粉,共使用鉻渣6.7萬余噸。主要技術經濟指標見表4。

從生產效果顯示,配入鉻渣后,燒結料的成球性能有所好轉,彌補了鐵精粉比例上升對成球性和透氣性的不良影響。

使用鉻渣后,燒結礦產量、質量(強度和粒度)均保持較好指標,并且鉻渣有害元素均較低,對燒結礦S、P含量沒有影響。

使用鉻渣后,白云石粉消耗顯著下降,燒結礦成本下降。

9 鉻渣無害化燒結生產的效果

達鋼燒結生產實踐表明,做好運輸過程、燒結過程、轉運過程的全封閉,預防二次污染,采取合適的操作參數(shù),鉻渣在燒結過程無害化處理是徹底、可靠、安全的,也是最經濟、可行的。不僅為達鋼節(jié)約成本創(chuàng)造了直接經濟效益,而且實現(xiàn)了鉻渣的徹底解毒處理,解決了鉻渣對環(huán)境的污染問題,對鉻渣資源進行了綜合利用,不再大量堆存,節(jié)約大量土地資源并徹底杜絕了鉻渣對土地的污染。

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