李元廷,王皎月,伍雁梅,鄧孝天,梁遠軍,張 毅
(四川省達州鋼鐵集團有限責任公司,四川 達州635002)
達鋼80m2和320m2燒結機煙氣脫硫裝置于2010年投用,當時燒結煙氣脫硫技術尚處于發(fā)展階段,沒有完全成熟可靠的工藝可借鑒,目前仍無成熟可靠的主流工藝。而濕法脫硫則以寶鋼為代表應用更廣泛,占現(xiàn)已建成投產的煙氣脫硫裝置的84%。幾年前相關部門和工程技術人員經反復論證研究,結合達鋼實際,采用了石灰-石膏濕法脫硫。濕法脫硫后的煙氣含濕量較高(13%~15%),煙溫較低(50℃~55℃),脫硫后的煙氣進入環(huán)境空氣中時,煙溫下降,煙氣中水蒸氣處于過飽和狀態(tài),部分水蒸氣冷凝結霧,從而出現(xiàn)“白煙”現(xiàn)象。
有的發(fā)達國家要求煙囪排煙溫度高于80℃,所以就看不到“白煙”。我國對煙囪排煙溫度沒有作要求,因此我國濕煙氣出現(xiàn)“白煙”的現(xiàn)象很普遍。但由于達鋼特殊的地理位置,廠區(qū)上空形成煙霧繚繞的景象,給達鋼的企業(yè)形象帶來了嚴重的負面影響,廠區(qū)周邊的居民和市委市府的相關職能部門反映強烈,給達鋼施加了強大的壓力。多年來,達鋼一直致力于徹底治理和解決這一現(xiàn)象,但苦于國內外至今沒有成熟的技術和成功的工程項目先例可資借鑒,因此,煙囪“白煙”現(xiàn)象沒有得到有效的治理。
我國濕煙氣出現(xiàn)“白煙”的現(xiàn)象很普遍,消除“白煙”的技術研究進展也十分緩慢。達鋼技術中心通過與科研院所、同行企業(yè)等咨詢、了解,概括起來目前消除“白煙”的技術方法主要有加熱和冷凝兩種方式,但均投資大、能耗高,而且目前在全國乃至全世界至今尚無一成功實例。目前消除“白煙”的方法及優(yōu)缺點見表1:
達鋼技術中心幾年來通過咨詢、交流,反復比較論證,尋求適合達鋼的“白煙”治理方案。提出了利用燒結礦帶冷余熱的“低能耗混合干燥法”的工藝方法。
表1 目前消除“白煙”的工藝方法及優(yōu)缺點
“白煙”的煙氣速度從15m/s降至5.5m/s時,理論上大于極限霧滴39μm 的液滴與煙氣100%分離,因此脫水后煙氣的飽和度為100%。而達鋼地區(qū)常年空氣濕度的飽和度低于90%,由于帶冷機廢氣與大氣的飽和度相同是90%。脫水后的煙氣與帶冷廢氣混合后的氣體飽和度如下:
以上理論計算得出,混合后的絕對含濕量低于大氣對飽和溫度的絕對飽和含濕量的93.3%,所以脫硫煙氣與帶冷廢氣混合后不會產生白煙。
采用擋板+旋風+絲網三級復合脫水器及彎管脫水對煙氣進行減速、降溫、冷凝,脫水后的煙氣經引風機送至混合塔,與帶冷機熱煙氣充分混合后,經混合塔煙囪排放。工藝流程如圖1。
(1)利用三級復合脫水器對煙氣進行脫水;
(2)采用熱交流的原理,降低煙氣中溫度,達到脫水的目的;
(3)利用燒結機廢氣余熱加熱混合煙氣,蒸發(fā)飽和水氣量;
(4)利用干燥的帶冷熱風與脫硫煙氣混合達到降低混合氣飽和水氣量。
(5)利用玻璃粼片對塔體內壁、管道內壁等進行噴涂防腐處理。
通過以上這些措施,使混合煙氣飽和水含量低于大氣中飽和水含量,從而消除了冒“白煙”的現(xiàn)象。
圖1 工藝流程
“低能耗混合干燥法”利用外部廢熱源加溫,不影響系統(tǒng)的運行,并且運行成本低。系統(tǒng)內部設備簡單,易于維護。從技術上和經濟上較其它方案簡單易行,可操作性強。
達鋼80m2燒結脫硫煙氣“白煙”治理項目,采用達鋼技術中心自主創(chuàng)新的“低能耗混合干燥法”,試驗裝置投資約400萬元,建成后于2014年2月25日試運行,運行效果良好,實施后幾乎看不到煙囪“白煙”現(xiàn)象,達到了預期的效果,并準備推廣應用于320m2燒結脫硫煙氣“白煙”的治理。
燒結煙氣“白煙”治理的工藝方法目前國內外尚無一成功案例,該工藝的實施,填補了燒結煙氣“白煙”治理的空白。而且由于其投資省、維護簡便、運行成本低,與現(xiàn)有加熱或冷凝工藝動輒上千萬的投資和運行成本相比,更加適合在達鋼及鋼鐵企業(yè)得到廣泛的推廣和應用。