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LF—120型鋼包精煉爐存在的問題及解決方法

2014-09-21 06:03李懷野
企業(yè)文化·中旬刊 2014年9期
關(guān)鍵詞:耐材精煉爐

李懷野

摘 要:介紹了LF-120型鋼包精煉爐的作用,以及使用過(guò)程中出現(xiàn)的主要問題,針對(duì)問題提出好的改進(jìn)措施,以及在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中取得的良好效果。

關(guān)鍵詞:精煉爐;水平爐蓋;廢氣連接器;耐材

1.引言

通鋼煉軋廠LF-120型鋼包精煉爐是一種特殊的精煉設(shè)備,多采用埋弧精煉操作。其特點(diǎn)主要有:將初煉爐內(nèi)熔煉的鋼水送入鋼包,再將電極插入鋼包鋼水上部爐渣內(nèi)并產(chǎn)生電弧,加入合成渣,形成高堿度白渣,用氬氣攪拌,使鋼包內(nèi)保持強(qiáng)還原性氣氛,進(jìn)行所謂埋弧精煉。由于氬氣攪拌加速了渣-鋼之間的化學(xué)反應(yīng),用電弧加熱進(jìn)行溫度補(bǔ)償,可以保證較長(zhǎng)的精煉時(shí)間,從而使鋼中的氧、硫含量降低(硫大約最低可到10ppm,總氧可到25ppm以下)。該LF-120鋼包精煉爐設(shè)備投資少,可顯著提高鋼產(chǎn)量,與轉(zhuǎn)爐配合生產(chǎn),可以在澆注(鑄)前有效地均勻和調(diào)節(jié)鋼水溫度、成份,從而使得轉(zhuǎn)爐煉鋼廠可以較低的成本生產(chǎn)質(zhì)量極高的鋼材產(chǎn)品。目前該廠通過(guò)LF精煉爐進(jìn)行精煉的鋼種有:低碳鋼(SPHC/D)、中碳鋼(SS400、Q235B、S275JR)、耐侯鋼(SPA-H)等。

2.設(shè)備使用過(guò)程中存在的問題

LF-120型鋼包精煉爐自投入運(yùn)行以來(lái),已有近10年時(shí)間,期間該爐出現(xiàn)過(guò)大大小小的故障問題,近幾年來(lái),頻繁出現(xiàn)最大的故障問題就是本體設(shè)備上的水平爐蓋和廢氣連接器水管出現(xiàn)漏水情況,嚴(yán)重制約生產(chǎn)順行。

水平爐蓋和廢氣連接器是LF鋼包精煉爐設(shè)計(jì)的關(guān)鍵部分,因?yàn)楹芏嗲闆r下鋼包精煉爐的冶金效果在很大程度上取決于爐子內(nèi)的氣氛控制。為了避免空氣從爐蓋和鋼包之間的間隙及爐蓋開孔處進(jìn)入爐內(nèi),采取了一些必要的保護(hù)措施,包括使用過(guò)程中必須采取的包口清理和維護(hù)工作。120t鋼包精煉爐的爐蓋為全水冷管式爐蓋,整個(gè)爐蓋用20g無(wú)縫鋼管和特制彎頭組焊而成,形成均流無(wú)死點(diǎn)的高效水冷強(qiáng)制循環(huán),瞬間帶走鋼包中產(chǎn)生的熱量,保護(hù)爐蓋的完好無(wú)損。

目前,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致爐蓋全冷卻水管出現(xiàn)漏水原因主要有三點(diǎn):1、生產(chǎn)中,鋼水產(chǎn)生噴濺,鋼渣濺到水平爐蓋和廢氣連接器水管上面,燒毀水管。2、精煉鋼水時(shí),產(chǎn)生大量粉塵,也就是有無(wú)數(shù)個(gè)金屬成分的粒子飄蕩在空中,由于這些金屬粒子不斷的運(yùn)動(dòng),不停的“沖洗”水平爐蓋和廢氣連接器的冷卻水管,久而久之,在這個(gè)金屬粒子的“沖刷”下,水管壁變的越來(lái)越薄,直至將整個(gè)水管最薄弱處爆裂。3、鋼渣噴濺在水平爐蓋和廢氣連接器上,當(dāng)電極通電插入鋼水中,此時(shí)電極與爐蓋相隔距離很近,空氣中漂浮大量含有金屬微粒的塵埃,會(huì)將通電的電極與爐蓋接通,產(chǎn)生短路,瞬間將爐蓋上厚度8mm,通徑89mm的冷卻水管擊穿,發(fā)生漏水。

以上三個(gè)原因構(gòu)成了爐蓋冷卻水管漏水的主要原因,其中第三個(gè)原因發(fā)生頻率高,影響最大。爐蓋及廢氣連接器上水管出現(xiàn)漏水后,LF爐生產(chǎn)被迫中斷,補(bǔ)焊一次水管路每次需要4~5小時(shí),嚴(yán)重影響正常的生產(chǎn)節(jié)奏。

3.針對(duì)存在問題的解決方法

生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)問題,總要想方設(shè)法解決問題,才能維持生產(chǎn)的正常進(jìn)行。設(shè)備維護(hù)人員面對(duì)LF精煉爐水平爐蓋及廢氣連接器出現(xiàn)的問題,先后考慮用三種途徑解決存在的問題。1、首先想到的是增加20g鋼管壁的厚度來(lái)防止水管被燒穿或擊穿,將原來(lái)的89mm外徑,厚壁為8mm的鋼管改成108mm外徑,厚壁12mm的20g鋼管,通過(guò)冷彎、焊接等技術(shù)加裝到爐蓋上,全部置換上厚壁的冷卻管投入使用后,問題依舊,管子還是容易被燒毀或擊穿,仍然無(wú)法滿足生產(chǎn)的需要。2、考慮修改三相電極中心距,就是使電極與爐蓋水管距離較遠(yuǎn),避免通電短路,然而電極設(shè)計(jì)原因,無(wú)法旋轉(zhuǎn),只能前后調(diào)整,故障問題仍然無(wú)法排除。3、去除原來(lái)高效水冷強(qiáng)制循環(huán)全水冷管冷卻方式,根據(jù)水平爐蓋和廢氣連接器形狀,制作一個(gè)相同形狀的耐材,厚度為100mm,耐材為絕緣體,不導(dǎo)電,生產(chǎn)時(shí)電極產(chǎn)生電火花及噴濺的鋼渣不會(huì)破壞耐材,不會(huì)影響到設(shè)備的使用。第三種方法也是目前正在采用的方法,此項(xiàng)技術(shù)的實(shí)施,可同時(shí)避免受鋼水噴濺、粉塵“沖刷”、通電短路打火三種因素的影響,破解了水管漏水的難題,有效的保護(hù)了水平爐蓋和廢氣連接器不受高溫高熱的影響,設(shè)備維護(hù)人員只需定期更換耐材,就可以保證水平爐蓋和廢氣連接器的完好無(wú)損,更換過(guò)程時(shí)間短,操作也十分簡(jiǎn)便。

4.結(jié)論

的確,全水冷管式冷卻方式具有其他冷卻防熱方式不具備的優(yōu)點(diǎn),然而,通鋼煉軋廠鋼包精煉爐爐蓋由水冷卻改造成耐材方式說(shuō)明:任何一項(xiàng)技術(shù)都有優(yōu)缺點(diǎn),放在不同的環(huán)境條件下應(yīng)用就會(huì)出現(xiàn)不同的效果,最能發(fā)揮長(zhǎng)處,解決實(shí)際問題的技術(shù)就是最好的技術(shù)應(yīng)用。該廠LF-120型鋼包精煉爐爐蓋采用的耐材形式解決了爐蓋水管漏水困擾生產(chǎn)的難題,至今仍在使用此項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用于兩臺(tái)鋼包精煉爐中,收到了較好的使用效果,不僅順行了生產(chǎn),保障了設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài),還降低了設(shè)備維護(hù)成本,降低了設(shè)備維護(hù)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了生產(chǎn)效率。

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