黑龍江 劉莉嬌
油田投入開發(fā)以后,隨著開采時(shí)間的增長(zhǎng),就要不斷地消耗油層本身能量,油層壓力就會(huì)不斷下降,造成地下虧空,為了保持或提高油層壓力,必須及時(shí)用注水泵對(duì)油田實(shí)行配產(chǎn)配注,注水泵平穩(wěn)運(yùn)行直接影響到是否能保證定時(shí)定量的向地下注水,是否能保證油田穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn),因此必須保證注水泵安全平穩(wěn)的運(yùn)行。機(jī)泵日常保養(yǎng)維修是保證油田生產(chǎn)正常運(yùn)行的重要因素。在機(jī)泵保養(yǎng)維修過(guò)程中,有四部分是最為重要的環(huán)節(jié):檢測(cè)、清理、維修、裝配。其中,檢測(cè)過(guò)程是指測(cè)量泵內(nèi)各部件磨損程度,是否能夠繼續(xù)使用或需要更換;清理過(guò)程是指清理附著在泵內(nèi)各部件上的油污、雜質(zhì);維修過(guò)程是指對(duì)泵內(nèi)需要更換的零件進(jìn)行拆除安裝并檢測(cè)是否合格;裝配過(guò)程是指將拆散的泵件進(jìn)行整體組裝,符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿足使用要求。
在大慶油田注水作業(yè)中,最常用的是DF300注水泵。這是一種分段式多級(jí)離心泵,泵體的兩側(cè)有吸入蓋(前段)和排出蓋(后段),中間泵體為中段,用雙頭螺栓穿過(guò)吸入蓋和排出蓋的突出部分,將泵體連成—體,此種泵可以承受較高的壓力,泵體由圓形中段組成,容易制造,具有互換性,可以按壓力需要增減中段級(jí)數(shù);但是拆卸和裝配比較困難。裝配時(shí)泵體內(nèi)進(jìn)入雜質(zhì)以及轉(zhuǎn)子小裝精度超差、安裝時(shí)未能找正均可導(dǎo)致組裝完成的泵出現(xiàn)振動(dòng)過(guò)大。振動(dòng)過(guò)大使軸產(chǎn)生撓度、油膜振蕩和內(nèi)部磨擦,磨擦?xí)饎×业乃D(zhuǎn)而形成磨擦渦動(dòng)從而導(dǎo)致轉(zhuǎn)子變形彎曲,葉輪與口環(huán)、導(dǎo)葉密封環(huán)、平衡套與襯套都發(fā)生嚴(yán)重磨損,以致發(fā)生重大設(shè)備事故,使整個(gè)設(shè)備停止運(yùn)行,縮短注水泵的使用壽命,在經(jīng)濟(jì)上受到巨大損失,在生產(chǎn)上嚴(yán)重影響了注水。裝配時(shí)泵體內(nèi)進(jìn)入雜質(zhì)、安裝時(shí)未能找正都容易解決,轉(zhuǎn)子小裝質(zhì)量控制是最為關(guān)鍵的過(guò)程。
泵轉(zhuǎn)子小裝質(zhì)量控制措施:
注水離心泵在組裝前,需要對(duì)泵軸和轉(zhuǎn)子進(jìn)行徑向跳動(dòng)量檢測(cè),泵軸跳動(dòng)量為0.05mm,轉(zhuǎn)子小裝跳動(dòng)量為0.08mm,達(dá)到技術(shù)要求后,才能組裝整臺(tái)注水離心泵。原來(lái)檢測(cè)泵軸和轉(zhuǎn)子時(shí),把泵軸放在V型鐵上檢測(cè),如圖1所示,由于V型接觸面摩擦系數(shù)較大,用手轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)十分費(fèi)力,造成檢測(cè)誤差大,不利于測(cè)量,使得測(cè)量精度無(wú)法保證,造成泵轉(zhuǎn)子小裝精度超差。
圖1 V型鐵支撐座
目前,我們利用軸承制作支撐座,泵軸放在支撐座上。由于使用滾動(dòng)軸承,減少泵軸的磨損檢測(cè)時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)十分方便,節(jié)省人力;在支撐座一側(cè)安裝頂針,泵軸兩端用頂針固定,避免泵軸跳動(dòng),進(jìn)一步減小泵軸磨損和滑動(dòng)。
圖2 軸承型支撐座
圖3 泵軸轉(zhuǎn)子小裝檢測(cè)支撐座與V型鐵的對(duì)比圖
注水泵轉(zhuǎn)子小裝前,需要進(jìn)行葉輪的靜平衡實(shí)驗(yàn),如圖4、圖5所示:
圖4 葉輪靜平衡測(cè)試示意圖
靜平衡測(cè)試裝置在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,將不平衡的葉輪滾動(dòng)軸支撐在兩個(gè)水平放置的刃口支架上,試驗(yàn)時(shí),由于平臺(tái)支架長(zhǎng)度不夠,用力不均時(shí),葉輪滾動(dòng)未等到葉輪靜止下來(lái)時(shí)就滾出短軸之外,不易控制,當(dāng)用力出現(xiàn)偏向時(shí),測(cè)試誤差加大,故測(cè)試調(diào)整比較困難,需要反復(fù)操作。
這種方法測(cè)試,葉輪靜平衡精度偏低。
目前,我們使用的是新型平衡測(cè)試裝置。它采用一對(duì)滾動(dòng)軸承,將葉輪固定在靜平衡測(cè)試裝置上,替代原平衡裝置刃口支架,能夠保證葉輪平穩(wěn)轉(zhuǎn)動(dòng),解決了舊裝置平衡臺(tái)短、不易控制的難題,使得操作變得方便簡(jiǎn)單,安全可靠,同時(shí),提高了靜平衡精度。
圖5 葉輪靜平衡測(cè)試示意圖
圖6 葉輪靜平衡測(cè)試對(duì)比圖
2013年,我們對(duì)進(jìn)行的21臺(tái)機(jī)泵的三保檢修,實(shí)施了以上兩條控制措施,收到明顯效果。
由于使用了軸承支座代替V型鐵,減少了摩擦,提高了檢測(cè)精度和工作效率,使用軸承支座使每臺(tái)泵的小裝時(shí)間減少了1小時(shí),節(jié)省了人工,提高了效率。
改進(jìn)后的葉輪靜平衡測(cè)試裝置解決了測(cè)試葉輪在轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中由于操作出現(xiàn)的用力不均及偏向造成誤差偏大的問(wèn)題,裝置平衡實(shí)驗(yàn)精度由0.045g/mm提高到0.030g/mm,解決了葉輪與密封環(huán)偏磨情況,提高了注水泵轉(zhuǎn)子小裝質(zhì)量。
2013年,21臺(tái)機(jī)泵三保檢修的轉(zhuǎn)子小裝合格率由之前的45%提高到目前的90%,為減輕泵震動(dòng),提高泵運(yùn)行能效,延長(zhǎng)泵使用壽命提供了保證。