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壓彎?rùn)C(jī)自動(dòng)定位控制系統(tǒng)改進(jìn)探討

2014-07-21 17:15于麗君周維智
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年22期
關(guān)鍵詞:提高效率

于麗君+周維智

摘 要:目前所生產(chǎn)的壓彎?rùn)C(jī)的尺寸調(diào)整機(jī)構(gòu)是用人工移動(dòng)擋料板,用直尺等工具配合,實(shí)際測(cè)量擋料板的移動(dòng)距離。這種調(diào)整機(jī)構(gòu)與定位方式,不僅費(fèi)時(shí)費(fèi)工,而且也難保證一定的彎曲尺寸精度。針對(duì)以上問(wèn)題,我們提出改進(jìn),在壓彎?rùn)C(jī)上采用單片微機(jī)自動(dòng)定位裝置,既定位實(shí)現(xiàn)了快速、準(zhǔn)確、自動(dòng)化,提高了折彎?rùn)C(jī)的生產(chǎn)效率又提高了加工精度和操作性能。本系統(tǒng)主要由機(jī)械和電器兩部分組成。機(jī)械部分主要由固定支架、絲杠、異形導(dǎo)軌等組成。電氣部分主要由步進(jìn)電機(jī)、PLC、觸摸屏等主要部分組成。它的原理是通過(guò)觸摸屏驅(qū)使PLC的程序控制步進(jìn)電機(jī)的精確轉(zhuǎn)動(dòng),再通過(guò)絲杠及異形導(dǎo)軌等組件,實(shí)現(xiàn)對(duì)要壓彎的鋼板精確定位。

關(guān)鍵詞:壓彎?rùn)C(jī);定位裝置;提高效率

1 研制背景及意義

是對(duì)舊式壓彎?rùn)C(jī)的改造。舊式壓彎?rùn)C(jī)的人工定位,存在定位效率低,定位精度差。熟練的工人和不熟練的工人生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有很大差異。直接影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量[1]。使用“自動(dòng)定位系統(tǒng)”對(duì)人的素質(zhì)要求不高,切定位速度快,并且對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量成倍提高?,F(xiàn)在市場(chǎng)上有老式的壓彎?rùn)C(jī)很多,所以有很好的推廣使用前景[2-3]。見(jiàn)圖1壓彎?rùn)C(jī)的定位現(xiàn)狀圖

圖1 壓彎?rùn)C(jī)的定位現(xiàn)狀圖

2 設(shè)計(jì)方案

結(jié)構(gòu)的組成:

2.1 機(jī)械部分

2.1.1 主要由支架部分

功能:支架主要用來(lái)支撐這個(gè)設(shè)備的。

要求:要給這個(gè)設(shè)備足夠的穩(wěn)定性,只有保證設(shè)備的使用精度。

2.1.2 機(jī)械動(dòng)作由絲杠和絲杠支架及異形導(dǎo)軌等組成

功能:絲杠是用來(lái)移動(dòng)定位擋塊的。異形導(dǎo)軌是用來(lái)保證擋塊在移動(dòng)中保持穩(wěn)定的滑動(dòng)。

要求:絲杠轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),應(yīng)使滑塊在異形導(dǎo)軌的移動(dòng)阻力調(diào)到最小。

2.1.3 定位塊及支架

功能:定位塊是用來(lái)定位工件位置的。

要求:定位塊是可調(diào)的,可方便工件的尺寸設(shè)置。

2.2 電器部分

2.2.1 電機(jī)

功能:電機(jī)通過(guò)plc的控制可精確轉(zhuǎn)動(dòng),帶動(dòng)絲杠,完成定位塊的移動(dòng)。

要求:用私服電機(jī)或步進(jìn)電機(jī)。

2.2.2 光電傳感器

功能:通過(guò)光電傳感器設(shè)置定位塊的零點(diǎn)位置,極限位置及壓彎?rùn)C(jī)的反饋信號(hào)(反饋信號(hào)可通過(guò)程序?qū)崿F(xiàn)對(duì)壓彎尺寸的自動(dòng))。

2.2.3 觸摸屏

功能:通過(guò)觸摸屏可設(shè)置尺寸及對(duì)壓彎?rùn)C(jī)的控制。

要求:觸摸屏要用7寸以上的。這樣有利于界面的設(shè)計(jì)及操控方便。

2.2.4 可編程控制器PLC

功能:plc是整個(gè)設(shè)備的大腦。通過(guò)plc的程序來(lái)控制電機(jī)的精確尺寸。

要求:plc要用20點(diǎn)以上的才能保證控制所需。

2.3 采用的材料

a.機(jī)械部分:機(jī)體采用鋁型材,定位塊及絲杠和異形導(dǎo)軌采用合金鋼。

b.電器部分:主要電器件光電開(kāi)關(guān)及plc和觸摸屏才用歐姆龍的。電機(jī)采用步進(jìn)電機(jī)。圖2為壓彎?rùn)C(jī)自動(dòng)定位裝置圖。

3 理論設(shè)計(jì)計(jì)算

滾珠絲杠負(fù)載的計(jì)算:

滾珠絲杠挫屈負(fù)荷:

因?yàn)楣ぷ髋_(tái)及工件等的自重,對(duì)螺桿產(chǎn)生的壓縮負(fù)荷,所以必須驗(yàn)算其對(duì)螺桿軸挫屈的安全性。計(jì)算方法如下:

P=m*dr4*103/L2(kgf)

m:根據(jù)滾珠螺桿的安裝方法而定的系數(shù)(螺桿兩端為固定連接),廠商提供的參數(shù)為20.3

dr:螺桿軸牙底的直徑14mm

L:安裝間距(螺桿兩端安裝的相對(duì)距離)600mm

P=20.3*142*103/6002≈10kgf>設(shè)計(jì)的10kgf

*(以上為廠家提供的設(shè)計(jì)計(jì)算方法)

4 工作原理及性能分析

工作原理:通過(guò)絲杠帶動(dòng)定位塊作直線運(yùn)動(dòng)。即用plc精確控制步進(jìn)電機(jī)使定位塊的移動(dòng)尺寸精確到0.01MM。

性能分析:由于本套裝置采用了plc及步進(jìn)電機(jī)和滾珠絲杠的設(shè)計(jì),所以為實(shí)現(xiàn)定位的精度提供了保證。原理圖見(jiàn)圖3所示。

各部件的動(dòng)作說(shuō)明:當(dāng)控制系統(tǒng)開(kāi)機(jī)后,控制系統(tǒng)進(jìn)入初始化,4(定位機(jī)構(gòu))自動(dòng)尋找零點(diǎn)位置,系統(tǒng)通過(guò)觸摸屏的設(shè)置完成對(duì)系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置。選擇觸摸屏上的執(zhí)行按鍵,4(定位機(jī)構(gòu))將按照系統(tǒng)設(shè)置進(jìn)入第一個(gè)尺寸定位,當(dāng)踩下2(是腳踏開(kāi)關(guān))后,完成第一尺寸壓彎。當(dāng)?shù)谝怀叽鐗簭澖Y(jié)束后,7(是測(cè)壓彎?rùn)C(jī)的壓彎刀上下行程的電磁開(kāi)關(guān))觸發(fā)。4(定位機(jī)構(gòu))自動(dòng)移動(dòng)下一個(gè)定位位置。再一次踩2(是腳踏開(kāi)關(guān))后完成第二個(gè)壓彎尺寸。以此類推,完成所有的設(shè)置尺寸。

5 創(chuàng)新點(diǎn)及應(yīng)用

創(chuàng)新點(diǎn):

(1)本套設(shè)備能提供精確的定位尺寸,所以解決了工人在壓彎時(shí),人工測(cè)量定位尺寸及尺寸定位不準(zhǔn)的問(wèn)題。

(2)通過(guò)本套設(shè)備可以把多個(gè)工件的壓彎尺寸儲(chǔ)存起來(lái),避免了重復(fù)定位,大大的提高生產(chǎn)的效率和產(chǎn)品的質(zhì)量。

(3)操作和控制簡(jiǎn)便,安全系數(shù)提高了。

應(yīng)用:

現(xiàn)在有大量的舊壓彎?rùn)C(jī)在使用。如果裝上此套設(shè)備,就可使該設(shè)備變成現(xiàn)代的數(shù)控壓彎設(shè)備。故對(duì)壓彎?rùn)C(jī)的升級(jí)改造具有現(xiàn)實(shí)意義。

參考文獻(xiàn)

[1]王曉明.電動(dòng)機(jī)的單片機(jī)控制[M].北京航空航天大學(xué)出版出版社,2002.

[2]王紅異.基于單片機(jī)的自動(dòng)剪板機(jī)控制系統(tǒng)[J].數(shù)控技術(shù)與裝備,2004第3期94-96.

[3]童純古.單片微機(jī)控制剪板機(jī)自動(dòng)定位裝置[J].微電腦應(yīng)用,2011.0

3.87-91.

作者簡(jiǎn)介:于麗君(1962-),女,遼寧沈陽(yáng)人,教授。

摘 要:目前所生產(chǎn)的壓彎?rùn)C(jī)的尺寸調(diào)整機(jī)構(gòu)是用人工移動(dòng)擋料板,用直尺等工具配合,實(shí)際測(cè)量擋料板的移動(dòng)距離。這種調(diào)整機(jī)構(gòu)與定位方式,不僅費(fèi)時(shí)費(fèi)工,而且也難保證一定的彎曲尺寸精度。針對(duì)以上問(wèn)題,我們提出改進(jìn),在壓彎?rùn)C(jī)上采用單片微機(jī)自動(dòng)定位裝置,既定位實(shí)現(xiàn)了快速、準(zhǔn)確、自動(dòng)化,提高了折彎?rùn)C(jī)的生產(chǎn)效率又提高了加工精度和操作性能。本系統(tǒng)主要由機(jī)械和電器兩部分組成。機(jī)械部分主要由固定支架、絲杠、異形導(dǎo)軌等組成。電氣部分主要由步進(jìn)電機(jī)、PLC、觸摸屏等主要部分組成。它的原理是通過(guò)觸摸屏驅(qū)使PLC的程序控制步進(jìn)電機(jī)的精確轉(zhuǎn)動(dòng),再通過(guò)絲杠及異形導(dǎo)軌等組件,實(shí)現(xiàn)對(duì)要壓彎的鋼板精確定位。

關(guān)鍵詞:壓彎?rùn)C(jī);定位裝置;提高效率

1 研制背景及意義

是對(duì)舊式壓彎?rùn)C(jī)的改造。舊式壓彎?rùn)C(jī)的人工定位,存在定位效率低,定位精度差。熟練的工人和不熟練的工人生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有很大差異。直接影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量[1]。使用“自動(dòng)定位系統(tǒng)”對(duì)人的素質(zhì)要求不高,切定位速度快,并且對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量成倍提高。現(xiàn)在市場(chǎng)上有老式的壓彎?rùn)C(jī)很多,所以有很好的推廣使用前景[2-3]。見(jiàn)圖1壓彎?rùn)C(jī)的定位現(xiàn)狀圖

圖1 壓彎?rùn)C(jī)的定位現(xiàn)狀圖

2 設(shè)計(jì)方案

結(jié)構(gòu)的組成:

2.1 機(jī)械部分

2.1.1 主要由支架部分

功能:支架主要用來(lái)支撐這個(gè)設(shè)備的。

要求:要給這個(gè)設(shè)備足夠的穩(wěn)定性,只有保證設(shè)備的使用精度。

2.1.2 機(jī)械動(dòng)作由絲杠和絲杠支架及異形導(dǎo)軌等組成

功能:絲杠是用來(lái)移動(dòng)定位擋塊的。異形導(dǎo)軌是用來(lái)保證擋塊在移動(dòng)中保持穩(wěn)定的滑動(dòng)。

要求:絲杠轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),應(yīng)使滑塊在異形導(dǎo)軌的移動(dòng)阻力調(diào)到最小。

2.1.3 定位塊及支架

功能:定位塊是用來(lái)定位工件位置的。

要求:定位塊是可調(diào)的,可方便工件的尺寸設(shè)置。

2.2 電器部分

2.2.1 電機(jī)

功能:電機(jī)通過(guò)plc的控制可精確轉(zhuǎn)動(dòng),帶動(dòng)絲杠,完成定位塊的移動(dòng)。

要求:用私服電機(jī)或步進(jìn)電機(jī)。

2.2.2 光電傳感器

功能:通過(guò)光電傳感器設(shè)置定位塊的零點(diǎn)位置,極限位置及壓彎?rùn)C(jī)的反饋信號(hào)(反饋信號(hào)可通過(guò)程序?qū)崿F(xiàn)對(duì)壓彎尺寸的自動(dòng))。

2.2.3 觸摸屏

功能:通過(guò)觸摸屏可設(shè)置尺寸及對(duì)壓彎?rùn)C(jī)的控制。

要求:觸摸屏要用7寸以上的。這樣有利于界面的設(shè)計(jì)及操控方便。

2.2.4 可編程控制器PLC

功能:plc是整個(gè)設(shè)備的大腦。通過(guò)plc的程序來(lái)控制電機(jī)的精確尺寸。

要求:plc要用20點(diǎn)以上的才能保證控制所需。

2.3 采用的材料

a.機(jī)械部分:機(jī)體采用鋁型材,定位塊及絲杠和異形導(dǎo)軌采用合金鋼。

b.電器部分:主要電器件光電開(kāi)關(guān)及plc和觸摸屏才用歐姆龍的。電機(jī)采用步進(jìn)電機(jī)。圖2為壓彎?rùn)C(jī)自動(dòng)定位裝置圖。

3 理論設(shè)計(jì)計(jì)算

滾珠絲杠負(fù)載的計(jì)算:

滾珠絲杠挫屈負(fù)荷:

因?yàn)楣ぷ髋_(tái)及工件等的自重,對(duì)螺桿產(chǎn)生的壓縮負(fù)荷,所以必須驗(yàn)算其對(duì)螺桿軸挫屈的安全性。計(jì)算方法如下:

P=m*dr4*103/L2(kgf)

m:根據(jù)滾珠螺桿的安裝方法而定的系數(shù)(螺桿兩端為固定連接),廠商提供的參數(shù)為20.3

dr:螺桿軸牙底的直徑14mm

L:安裝間距(螺桿兩端安裝的相對(duì)距離)600mm

P=20.3*142*103/6002≈10kgf>設(shè)計(jì)的10kgf

*(以上為廠家提供的設(shè)計(jì)計(jì)算方法)

4 工作原理及性能分析

工作原理:通過(guò)絲杠帶動(dòng)定位塊作直線運(yùn)動(dòng)。即用plc精確控制步進(jìn)電機(jī)使定位塊的移動(dòng)尺寸精確到0.01MM。

性能分析:由于本套裝置采用了plc及步進(jìn)電機(jī)和滾珠絲杠的設(shè)計(jì),所以為實(shí)現(xiàn)定位的精度提供了保證。原理圖見(jiàn)圖3所示。

各部件的動(dòng)作說(shuō)明:當(dāng)控制系統(tǒng)開(kāi)機(jī)后,控制系統(tǒng)進(jìn)入初始化,4(定位機(jī)構(gòu))自動(dòng)尋找零點(diǎn)位置,系統(tǒng)通過(guò)觸摸屏的設(shè)置完成對(duì)系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置。選擇觸摸屏上的執(zhí)行按鍵,4(定位機(jī)構(gòu))將按照系統(tǒng)設(shè)置進(jìn)入第一個(gè)尺寸定位,當(dāng)踩下2(是腳踏開(kāi)關(guān))后,完成第一尺寸壓彎。當(dāng)?shù)谝怀叽鐗簭澖Y(jié)束后,7(是測(cè)壓彎?rùn)C(jī)的壓彎刀上下行程的電磁開(kāi)關(guān))觸發(fā)。4(定位機(jī)構(gòu))自動(dòng)移動(dòng)下一個(gè)定位位置。再一次踩2(是腳踏開(kāi)關(guān))后完成第二個(gè)壓彎尺寸。以此類推,完成所有的設(shè)置尺寸。

5 創(chuàng)新點(diǎn)及應(yīng)用

創(chuàng)新點(diǎn):

(1)本套設(shè)備能提供精確的定位尺寸,所以解決了工人在壓彎時(shí),人工測(cè)量定位尺寸及尺寸定位不準(zhǔn)的問(wèn)題。

(2)通過(guò)本套設(shè)備可以把多個(gè)工件的壓彎尺寸儲(chǔ)存起來(lái),避免了重復(fù)定位,大大的提高生產(chǎn)的效率和產(chǎn)品的質(zhì)量。

(3)操作和控制簡(jiǎn)便,安全系數(shù)提高了。

應(yīng)用:

現(xiàn)在有大量的舊壓彎?rùn)C(jī)在使用。如果裝上此套設(shè)備,就可使該設(shè)備變成現(xiàn)代的數(shù)控壓彎設(shè)備。故對(duì)壓彎?rùn)C(jī)的升級(jí)改造具有現(xiàn)實(shí)意義。

參考文獻(xiàn)

[1]王曉明.電動(dòng)機(jī)的單片機(jī)控制[M].北京航空航天大學(xué)出版出版社,2002.

[2]王紅異.基于單片機(jī)的自動(dòng)剪板機(jī)控制系統(tǒng)[J].數(shù)控技術(shù)與裝備,2004第3期94-96.

[3]童純古.單片微機(jī)控制剪板機(jī)自動(dòng)定位裝置[J].微電腦應(yīng)用,2011.0

3.87-91.

作者簡(jiǎn)介:于麗君(1962-),女,遼寧沈陽(yáng)人,教授。

摘 要:目前所生產(chǎn)的壓彎?rùn)C(jī)的尺寸調(diào)整機(jī)構(gòu)是用人工移動(dòng)擋料板,用直尺等工具配合,實(shí)際測(cè)量擋料板的移動(dòng)距離。這種調(diào)整機(jī)構(gòu)與定位方式,不僅費(fèi)時(shí)費(fèi)工,而且也難保證一定的彎曲尺寸精度。針對(duì)以上問(wèn)題,我們提出改進(jìn),在壓彎?rùn)C(jī)上采用單片微機(jī)自動(dòng)定位裝置,既定位實(shí)現(xiàn)了快速、準(zhǔn)確、自動(dòng)化,提高了折彎?rùn)C(jī)的生產(chǎn)效率又提高了加工精度和操作性能。本系統(tǒng)主要由機(jī)械和電器兩部分組成。機(jī)械部分主要由固定支架、絲杠、異形導(dǎo)軌等組成。電氣部分主要由步進(jìn)電機(jī)、PLC、觸摸屏等主要部分組成。它的原理是通過(guò)觸摸屏驅(qū)使PLC的程序控制步進(jìn)電機(jī)的精確轉(zhuǎn)動(dòng),再通過(guò)絲杠及異形導(dǎo)軌等組件,實(shí)現(xiàn)對(duì)要壓彎的鋼板精確定位。

關(guān)鍵詞:壓彎?rùn)C(jī);定位裝置;提高效率

1 研制背景及意義

是對(duì)舊式壓彎?rùn)C(jī)的改造。舊式壓彎?rùn)C(jī)的人工定位,存在定位效率低,定位精度差。熟練的工人和不熟練的工人生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有很大差異。直接影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量[1]。使用“自動(dòng)定位系統(tǒng)”對(duì)人的素質(zhì)要求不高,切定位速度快,并且對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量成倍提高。現(xiàn)在市場(chǎng)上有老式的壓彎?rùn)C(jī)很多,所以有很好的推廣使用前景[2-3]。見(jiàn)圖1壓彎?rùn)C(jī)的定位現(xiàn)狀圖

圖1 壓彎?rùn)C(jī)的定位現(xiàn)狀圖

2 設(shè)計(jì)方案

結(jié)構(gòu)的組成:

2.1 機(jī)械部分

2.1.1 主要由支架部分

功能:支架主要用來(lái)支撐這個(gè)設(shè)備的。

要求:要給這個(gè)設(shè)備足夠的穩(wěn)定性,只有保證設(shè)備的使用精度。

2.1.2 機(jī)械動(dòng)作由絲杠和絲杠支架及異形導(dǎo)軌等組成

功能:絲杠是用來(lái)移動(dòng)定位擋塊的。異形導(dǎo)軌是用來(lái)保證擋塊在移動(dòng)中保持穩(wěn)定的滑動(dòng)。

要求:絲杠轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),應(yīng)使滑塊在異形導(dǎo)軌的移動(dòng)阻力調(diào)到最小。

2.1.3 定位塊及支架

功能:定位塊是用來(lái)定位工件位置的。

要求:定位塊是可調(diào)的,可方便工件的尺寸設(shè)置。

2.2 電器部分

2.2.1 電機(jī)

功能:電機(jī)通過(guò)plc的控制可精確轉(zhuǎn)動(dòng),帶動(dòng)絲杠,完成定位塊的移動(dòng)。

要求:用私服電機(jī)或步進(jìn)電機(jī)。

2.2.2 光電傳感器

功能:通過(guò)光電傳感器設(shè)置定位塊的零點(diǎn)位置,極限位置及壓彎?rùn)C(jī)的反饋信號(hào)(反饋信號(hào)可通過(guò)程序?qū)崿F(xiàn)對(duì)壓彎尺寸的自動(dòng))。

2.2.3 觸摸屏

功能:通過(guò)觸摸屏可設(shè)置尺寸及對(duì)壓彎?rùn)C(jī)的控制。

要求:觸摸屏要用7寸以上的。這樣有利于界面的設(shè)計(jì)及操控方便。

2.2.4 可編程控制器PLC

功能:plc是整個(gè)設(shè)備的大腦。通過(guò)plc的程序來(lái)控制電機(jī)的精確尺寸。

要求:plc要用20點(diǎn)以上的才能保證控制所需。

2.3 采用的材料

a.機(jī)械部分:機(jī)體采用鋁型材,定位塊及絲杠和異形導(dǎo)軌采用合金鋼。

b.電器部分:主要電器件光電開(kāi)關(guān)及plc和觸摸屏才用歐姆龍的。電機(jī)采用步進(jìn)電機(jī)。圖2為壓彎?rùn)C(jī)自動(dòng)定位裝置圖。

3 理論設(shè)計(jì)計(jì)算

滾珠絲杠負(fù)載的計(jì)算:

滾珠絲杠挫屈負(fù)荷:

因?yàn)楣ぷ髋_(tái)及工件等的自重,對(duì)螺桿產(chǎn)生的壓縮負(fù)荷,所以必須驗(yàn)算其對(duì)螺桿軸挫屈的安全性。計(jì)算方法如下:

P=m*dr4*103/L2(kgf)

m:根據(jù)滾珠螺桿的安裝方法而定的系數(shù)(螺桿兩端為固定連接),廠商提供的參數(shù)為20.3

dr:螺桿軸牙底的直徑14mm

L:安裝間距(螺桿兩端安裝的相對(duì)距離)600mm

P=20.3*142*103/6002≈10kgf>設(shè)計(jì)的10kgf

*(以上為廠家提供的設(shè)計(jì)計(jì)算方法)

4 工作原理及性能分析

工作原理:通過(guò)絲杠帶動(dòng)定位塊作直線運(yùn)動(dòng)。即用plc精確控制步進(jìn)電機(jī)使定位塊的移動(dòng)尺寸精確到0.01MM。

性能分析:由于本套裝置采用了plc及步進(jìn)電機(jī)和滾珠絲杠的設(shè)計(jì),所以為實(shí)現(xiàn)定位的精度提供了保證。原理圖見(jiàn)圖3所示。

各部件的動(dòng)作說(shuō)明:當(dāng)控制系統(tǒng)開(kāi)機(jī)后,控制系統(tǒng)進(jìn)入初始化,4(定位機(jī)構(gòu))自動(dòng)尋找零點(diǎn)位置,系統(tǒng)通過(guò)觸摸屏的設(shè)置完成對(duì)系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置。選擇觸摸屏上的執(zhí)行按鍵,4(定位機(jī)構(gòu))將按照系統(tǒng)設(shè)置進(jìn)入第一個(gè)尺寸定位,當(dāng)踩下2(是腳踏開(kāi)關(guān))后,完成第一尺寸壓彎。當(dāng)?shù)谝怀叽鐗簭澖Y(jié)束后,7(是測(cè)壓彎?rùn)C(jī)的壓彎刀上下行程的電磁開(kāi)關(guān))觸發(fā)。4(定位機(jī)構(gòu))自動(dòng)移動(dòng)下一個(gè)定位位置。再一次踩2(是腳踏開(kāi)關(guān))后完成第二個(gè)壓彎尺寸。以此類推,完成所有的設(shè)置尺寸。

5 創(chuàng)新點(diǎn)及應(yīng)用

創(chuàng)新點(diǎn):

(1)本套設(shè)備能提供精確的定位尺寸,所以解決了工人在壓彎時(shí),人工測(cè)量定位尺寸及尺寸定位不準(zhǔn)的問(wèn)題。

(2)通過(guò)本套設(shè)備可以把多個(gè)工件的壓彎尺寸儲(chǔ)存起來(lái),避免了重復(fù)定位,大大的提高生產(chǎn)的效率和產(chǎn)品的質(zhì)量。

(3)操作和控制簡(jiǎn)便,安全系數(shù)提高了。

應(yīng)用:

現(xiàn)在有大量的舊壓彎?rùn)C(jī)在使用。如果裝上此套設(shè)備,就可使該設(shè)備變成現(xiàn)代的數(shù)控壓彎設(shè)備。故對(duì)壓彎?rùn)C(jī)的升級(jí)改造具有現(xiàn)實(shí)意義。

參考文獻(xiàn)

[1]王曉明.電動(dòng)機(jī)的單片機(jī)控制[M].北京航空航天大學(xué)出版出版社,2002.

[2]王紅異.基于單片機(jī)的自動(dòng)剪板機(jī)控制系統(tǒng)[J].數(shù)控技術(shù)與裝備,2004第3期94-96.

[3]童純古.單片微機(jī)控制剪板機(jī)自動(dòng)定位裝置[J].微電腦應(yīng)用,2011.0

3.87-91.

作者簡(jiǎn)介:于麗君(1962-),女,遼寧沈陽(yáng)人,教授。

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