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PROFIBUS總線在磨床上的應用

2014-07-02 03:08夏超國
關鍵詞:現(xiàn)場總線

夏超國

摘 要: 本文通過對PROFIBUS總線在磨床M540改造中的應用,講述了PROFIBUS-DP現(xiàn)場總線在舊設備改造中,數(shù)控系統(tǒng)中硬件配置網(wǎng)絡參數(shù)配置以及調(diào)試安裝中應注意的事項。

關鍵詞: PROFIBUS-DP;現(xiàn)場總線;硬件配置;網(wǎng)絡參數(shù)配置

中圖分類號: TP273+.5 [HT5H]文獻標識碼: A 文章編號: 10084738(2014)01010003

1 引言

PROFlBUS現(xiàn)場總線技術是近年較為成熟的工業(yè)現(xiàn)場總線,數(shù)據(jù)傳輸快,其最高傳輸速率可達12MB,PROFIBUS現(xiàn)場總線由現(xiàn)場總線信息規(guī)范(PROFIBUS-FMS)、過程自動化(PROFIBUS-PA)和分布式I/0(PROFIBUS-DP)三個兼容部分組成[1]。其中應用最廣泛的是PROFIBUS-DP總線,主要用于中央控制單元與分散的I/0之間的信,不僅可以取代24 VDC或4~20 mA信號的傳送,而且可以滿足現(xiàn)場控制快速響應的時間要求。隨著設備的不斷更新改造, PROFIBUS-DP總線在企業(yè)的應用越來越廣泛[2]。M540磨床是上世紀90年代早期從德國引進的機床,使用至今控制系統(tǒng)各部件已逐漸老化,故障率高,性能下降,為了更好地滿足加工要求,應用了PROFIBUS-DP總線對其進行全面改造,以減少現(xiàn)場硬件連線。

2 PROFIBUS-DP在M540改造中的應用

西德磨床M540在改造過程中,采用PROFIBUS-DP現(xiàn)場總線技術代替?zhèn)鹘y(tǒng)的硬接線控制方法,減少了電箱同外圍I/O設備之間的連線,降低了成本,同時也減少了設備故障點。下面以基于PROFIBUS-DP總線的磨床數(shù)控系統(tǒng)的硬件配置以及PROFIBUS-DP網(wǎng)絡的組建方法進行介紹。

2.1 磨床系統(tǒng)結構及硬件配置

M540數(shù)控系統(tǒng)采用現(xiàn)場總線技術,用一根通信電纜代替了大量的I/O電纜,用數(shù)字化的通信代替了4-20 mA/24 VDC信號的傳送,實現(xiàn)對現(xiàn)場設備的控制和監(jiān)測。

整個PROFIBUS-DP網(wǎng)絡由11個站組成,DP主站采用西門子840D數(shù)控系統(tǒng)內(nèi)置的S7-300 PLC的,S7-300的CPU315-2DP配備由PROFIBUS-DP通信端口,可組建多達127個站點的PROFIBUS-DP現(xiàn)場總線網(wǎng)絡。其余10個DP從站分別由MARPOSS P7與ET-200L分布式I/O模塊組成,其中ET-200L分布式I/O模塊安裝在電箱及機床床身部位等與數(shù)字量、模擬量信號接近的地方,以減少機床的連線。

2.2 S7軟件組建ET-200L分布式I/O

在S7-300中,不需要為現(xiàn)場總線編寫通信程序,只需通過S7的STEP7軟件對DP主站和所有DP從站進行硬件組態(tài),并統(tǒng)一分配地址即可。對ET-200L的設置步驟如下:

(1)對DP主站進行硬件組態(tài)

打開STEP7軟件SIMATIC manger ,雙擊“Hardware”選項,進入硬件界面,從硬件目錄中選取所需的CPU、電源模塊、I/O模塊等并將其拖入相應的槽位。(注意軟件組態(tài)選取的CPU與實際CPU相一致,且具備DP接口)

(2)對DP主站系統(tǒng)進行組態(tài)

對DP主站進行硬件組態(tài)后,再組態(tài)DP主站系統(tǒng)。首先組建PROFIBUS網(wǎng)絡,設置PROFIBUS的主站地址,將其設置為“2”,同時將組態(tài)網(wǎng)絡屬性進行主站網(wǎng)絡參數(shù)設置,傳輸速率設為“1.5 Mbit/s”, 文件配置為“DP”[3]。

然后從硬件目錄中選所需的從站模塊ET-200L,用鼠標托放到DP主站系統(tǒng)。(此時應注意所需的模塊的訂貨號及版本與實際硬件一致,否則在運行時將出現(xiàn)故障)

(3)設置各站點在PROFIBUS-DP中的地址

DP主站與子站的地址可以自由設定,只要地址不重復,不超出規(guī)定范圍即可。我們將ET-200L模塊的地址依次重新設定,避免地址重復設置。

由于在硬件組態(tài)過程中已經(jīng)解決了網(wǎng)絡的通信問題,所以在對PLC編程過程中無需對通信再進行編程,對子站信號的處理就像同一臺PLC中對所有I/O編程一樣,直接調(diào)用其地址就可以。由此可見PROFIBUS-DP現(xiàn)場總線技術具有“硬件分散,軟件集中”的特點。

2.3 MARPOSS P7與PROFIBUS-DP建立通信

MARPOSS P7量儀作為一種集軸向測量、直徑跟蹤測量、噪聲監(jiān)控、防碰撞、砂輪動平衡等技術于一體的控制系統(tǒng),越來越多地應用于磨床的控制系統(tǒng)中。由于P7量儀具備PROFIBUS-DP接口,因此對于它們的控制可以采用PROFIBUS-DP進行連接通信,并能減少硬件接線、增加診斷功能。

(1)硬件組態(tài)

由于MARPOSS P7量儀為非西門子產(chǎn)品,我們在進行組態(tài)時不能在硬件目錄中找到MARPOSS模塊,因此就需要安裝該模塊所對應的“GSD”或“GSE”文件,將此“GSD”或“GSE”文件加入到主站組態(tài)軟件STEP7中就可以組態(tài)該從站的通信接口。該文件包含了該從站模塊的所有信息。(對應的“GSD”或“GSE”文件由MARPOSS公司提供)

在硬件組態(tài)畫面中安裝“GSD”文件時,應退出所有應用程序,點擊菜單中“選項”,然后找到廠家提供的“GSD ”(或“GSE”)文件,單擊“安裝”,完成安裝后,可在硬件目錄中找到該設備,將其拖放至DP主站系統(tǒng)上,完成硬件組態(tài)。

(2)參數(shù)設置

設置MARPOSS網(wǎng)絡參數(shù)時,需要由MARPOSS廠家提供通信數(shù)據(jù)的內(nèi)容的定義。在本次改造中P7參數(shù)的設定為:地址70-83設定為14BYTE的輸入輸出,地址272-277設定為6BYTE 指令/響應通道,地址278-289為12BYTE 輸入/一致性數(shù)據(jù)。endprint

(3)MARPOSS P7通信

雖然MARPOSS在組態(tài)完成后即完成了同主站系統(tǒng)的通信,無需編寫通信程序,但是在PROFIBUS-DP通信時可能會遇到“數(shù)據(jù)的一致性”及“連續(xù)性”問題,如在通信的過程中以字或字節(jié)的形式進行通信,且通信數(shù)據(jù)大于3字節(jié)或4字節(jié)以上,往往要求通信的所有數(shù)據(jù)在一個循環(huán)處理周期內(nèi)確保發(fā)送或接收完成,從而保證數(shù)據(jù)的一致性及連續(xù)性,此時需要調(diào)用SFC15對數(shù)據(jù)進行打包和調(diào)用SFC14對數(shù)據(jù)進行解包[3]。

根據(jù)MARPOSS提供數(shù)據(jù)的要求,為了確保MARPOSS P7控制數(shù)據(jù)在磨削過程中的完整及及時處理,對指令/響應通道及輸入/一致性數(shù)據(jù)需進行調(diào)用SFC14及SFC15進行打包處理。下面為改造中對P7的控制數(shù)據(jù)的處理程序:

CALL SFC14 INO =W#16#110 RET-VAL =MW290

OUT1 =P#DB101.DBX6.0 BYTE 6

解開主站存放在地址272-277工6字節(jié)數(shù)據(jù)打包并放至DB101.DBB6-DB101.DBB11中。

CALL SFC15 INO =W#16#110 IN1 = P#DB101.DBX0.0 BYTE 6

OUT1 =MW288

給放在主站DB101.DBB0-DB101.DBB5的數(shù)據(jù)包打開,通過QB272-QB277發(fā)送出去。

CALL SFC14 INO=W#16#116 RET-VAL =MW286

OUT1 =P#DB101.DBX12.0 BYTE 12

解開主站存放在地址278-289中共12字節(jié)數(shù)據(jù)打包并放至DB101.DBB12-DB101.DBB23中。

通過以上三條語句調(diào)用,在PLC程序中應用DB101.DBB0-DBB23地址數(shù)據(jù),再配合P7輸入輸出地址70-83進行PLC編程,就能及時準確對P7的數(shù)據(jù)進行控制及監(jiān)控,完成P7所要求的功能。

2.4 安裝調(diào)試中需注意的事項

(1)profibus連接器終端電阻設定

每個PROFIBUS-DP站點的連接器上均設一個終端電阻選擇開關,當該站點處于PROFIBUS-DP網(wǎng)絡的起點或終點時,連接器上的選擇開關必須置于“ON”位置,其余中間站點選擇開關置于“OFF”位置??偩€系統(tǒng)的終止使節(jié)點可以根據(jù)需要連接或斷開連接,而不會引起故障。

(2)傳輸速率的合理選擇

雖然PROFIBUS-DP的傳輸速率最高可達12 Mbit/s,但在實際應用過程中,由于傳輸距離、外界干擾等因素存在,應適當降低傳輸速率以保障網(wǎng)絡數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性。在M540的設定中將網(wǎng)絡傳輸速率設定為1.5 Mbit/s,從應用效果來看,能夠很好的滿足數(shù)據(jù)交換的要求,且穩(wěn)定性較好。

(3)網(wǎng)絡地址的設定

盡管DP網(wǎng)絡子站的地址可以隨意設定,但在實際的改造設計中應盡可能將地址設計與機床原地址相一致,且設定的地址不能重復。

(4)網(wǎng)絡參數(shù)的下載

把由STEP7創(chuàng)建的組態(tài)從PG下載到CPU315-2DP中時,模式開關必須在“STOP”位置,下載完成后切換到”RUN”模式時,將進行實際組態(tài)同設定點的組態(tài)相比較,只有相一致,CPU才能進入運行模式。如不能運行,則應進行硬件組態(tài)及地址設定進行檢查或調(diào)用診斷程序,找出故障點。

3 結論

此次PROFIBUS-DP總線技術成功應用于M540數(shù)控系統(tǒng)改造中,使設備正常運行的電纜數(shù)量大為減少,設備的故障率大大降低,提高了控制精度,降低了運行成本。為以后舊設備的改造提供了一種新型控制方法,具有廣泛的推廣應用前景。

[參考文獻]

[1] 劉朝華.西門子數(shù)控系統(tǒng)調(diào)試與維修[M].北京:國防工業(yè)出版社,2010:10.

[2] 崔 堅 ,李 佳.西門子工業(yè)網(wǎng)絡通信指南[M].北京:機械工業(yè)出版社,2005:3.

[3] PROFIBUS-DP現(xiàn)場總線通訊[Z].西門子有限公司說明書,2009:9.endprint

(3)MARPOSS P7通信

雖然MARPOSS在組態(tài)完成后即完成了同主站系統(tǒng)的通信,無需編寫通信程序,但是在PROFIBUS-DP通信時可能會遇到“數(shù)據(jù)的一致性”及“連續(xù)性”問題,如在通信的過程中以字或字節(jié)的形式進行通信,且通信數(shù)據(jù)大于3字節(jié)或4字節(jié)以上,往往要求通信的所有數(shù)據(jù)在一個循環(huán)處理周期內(nèi)確保發(fā)送或接收完成,從而保證數(shù)據(jù)的一致性及連續(xù)性,此時需要調(diào)用SFC15對數(shù)據(jù)進行打包和調(diào)用SFC14對數(shù)據(jù)進行解包[3]。

根據(jù)MARPOSS提供數(shù)據(jù)的要求,為了確保MARPOSS P7控制數(shù)據(jù)在磨削過程中的完整及及時處理,對指令/響應通道及輸入/一致性數(shù)據(jù)需進行調(diào)用SFC14及SFC15進行打包處理。下面為改造中對P7的控制數(shù)據(jù)的處理程序:

CALL SFC14 INO =W#16#110 RET-VAL =MW290

OUT1 =P#DB101.DBX6.0 BYTE 6

解開主站存放在地址272-277工6字節(jié)數(shù)據(jù)打包并放至DB101.DBB6-DB101.DBB11中。

CALL SFC15 INO =W#16#110 IN1 = P#DB101.DBX0.0 BYTE 6

OUT1 =MW288

給放在主站DB101.DBB0-DB101.DBB5的數(shù)據(jù)包打開,通過QB272-QB277發(fā)送出去。

CALL SFC14 INO=W#16#116 RET-VAL =MW286

OUT1 =P#DB101.DBX12.0 BYTE 12

解開主站存放在地址278-289中共12字節(jié)數(shù)據(jù)打包并放至DB101.DBB12-DB101.DBB23中。

通過以上三條語句調(diào)用,在PLC程序中應用DB101.DBB0-DBB23地址數(shù)據(jù),再配合P7輸入輸出地址70-83進行PLC編程,就能及時準確對P7的數(shù)據(jù)進行控制及監(jiān)控,完成P7所要求的功能。

2.4 安裝調(diào)試中需注意的事項

(1)profibus連接器終端電阻設定

每個PROFIBUS-DP站點的連接器上均設一個終端電阻選擇開關,當該站點處于PROFIBUS-DP網(wǎng)絡的起點或終點時,連接器上的選擇開關必須置于“ON”位置,其余中間站點選擇開關置于“OFF”位置??偩€系統(tǒng)的終止使節(jié)點可以根據(jù)需要連接或斷開連接,而不會引起故障。

(2)傳輸速率的合理選擇

雖然PROFIBUS-DP的傳輸速率最高可達12 Mbit/s,但在實際應用過程中,由于傳輸距離、外界干擾等因素存在,應適當降低傳輸速率以保障網(wǎng)絡數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性。在M540的設定中將網(wǎng)絡傳輸速率設定為1.5 Mbit/s,從應用效果來看,能夠很好的滿足數(shù)據(jù)交換的要求,且穩(wěn)定性較好。

(3)網(wǎng)絡地址的設定

盡管DP網(wǎng)絡子站的地址可以隨意設定,但在實際的改造設計中應盡可能將地址設計與機床原地址相一致,且設定的地址不能重復。

(4)網(wǎng)絡參數(shù)的下載

把由STEP7創(chuàng)建的組態(tài)從PG下載到CPU315-2DP中時,模式開關必須在“STOP”位置,下載完成后切換到”RUN”模式時,將進行實際組態(tài)同設定點的組態(tài)相比較,只有相一致,CPU才能進入運行模式。如不能運行,則應進行硬件組態(tài)及地址設定進行檢查或調(diào)用診斷程序,找出故障點。

3 結論

此次PROFIBUS-DP總線技術成功應用于M540數(shù)控系統(tǒng)改造中,使設備正常運行的電纜數(shù)量大為減少,設備的故障率大大降低,提高了控制精度,降低了運行成本。為以后舊設備的改造提供了一種新型控制方法,具有廣泛的推廣應用前景。

[參考文獻]

[1] 劉朝華.西門子數(shù)控系統(tǒng)調(diào)試與維修[M].北京:國防工業(yè)出版社,2010:10.

[2] 崔 堅 ,李 佳.西門子工業(yè)網(wǎng)絡通信指南[M].北京:機械工業(yè)出版社,2005:3.

[3] PROFIBUS-DP現(xiàn)場總線通訊[Z].西門子有限公司說明書,2009:9.endprint

(3)MARPOSS P7通信

雖然MARPOSS在組態(tài)完成后即完成了同主站系統(tǒng)的通信,無需編寫通信程序,但是在PROFIBUS-DP通信時可能會遇到“數(shù)據(jù)的一致性”及“連續(xù)性”問題,如在通信的過程中以字或字節(jié)的形式進行通信,且通信數(shù)據(jù)大于3字節(jié)或4字節(jié)以上,往往要求通信的所有數(shù)據(jù)在一個循環(huán)處理周期內(nèi)確保發(fā)送或接收完成,從而保證數(shù)據(jù)的一致性及連續(xù)性,此時需要調(diào)用SFC15對數(shù)據(jù)進行打包和調(diào)用SFC14對數(shù)據(jù)進行解包[3]。

根據(jù)MARPOSS提供數(shù)據(jù)的要求,為了確保MARPOSS P7控制數(shù)據(jù)在磨削過程中的完整及及時處理,對指令/響應通道及輸入/一致性數(shù)據(jù)需進行調(diào)用SFC14及SFC15進行打包處理。下面為改造中對P7的控制數(shù)據(jù)的處理程序:

CALL SFC14 INO =W#16#110 RET-VAL =MW290

OUT1 =P#DB101.DBX6.0 BYTE 6

解開主站存放在地址272-277工6字節(jié)數(shù)據(jù)打包并放至DB101.DBB6-DB101.DBB11中。

CALL SFC15 INO =W#16#110 IN1 = P#DB101.DBX0.0 BYTE 6

OUT1 =MW288

給放在主站DB101.DBB0-DB101.DBB5的數(shù)據(jù)包打開,通過QB272-QB277發(fā)送出去。

CALL SFC14 INO=W#16#116 RET-VAL =MW286

OUT1 =P#DB101.DBX12.0 BYTE 12

解開主站存放在地址278-289中共12字節(jié)數(shù)據(jù)打包并放至DB101.DBB12-DB101.DBB23中。

通過以上三條語句調(diào)用,在PLC程序中應用DB101.DBB0-DBB23地址數(shù)據(jù),再配合P7輸入輸出地址70-83進行PLC編程,就能及時準確對P7的數(shù)據(jù)進行控制及監(jiān)控,完成P7所要求的功能。

2.4 安裝調(diào)試中需注意的事項

(1)profibus連接器終端電阻設定

每個PROFIBUS-DP站點的連接器上均設一個終端電阻選擇開關,當該站點處于PROFIBUS-DP網(wǎng)絡的起點或終點時,連接器上的選擇開關必須置于“ON”位置,其余中間站點選擇開關置于“OFF”位置??偩€系統(tǒng)的終止使節(jié)點可以根據(jù)需要連接或斷開連接,而不會引起故障。

(2)傳輸速率的合理選擇

雖然PROFIBUS-DP的傳輸速率最高可達12 Mbit/s,但在實際應用過程中,由于傳輸距離、外界干擾等因素存在,應適當降低傳輸速率以保障網(wǎng)絡數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性。在M540的設定中將網(wǎng)絡傳輸速率設定為1.5 Mbit/s,從應用效果來看,能夠很好的滿足數(shù)據(jù)交換的要求,且穩(wěn)定性較好。

(3)網(wǎng)絡地址的設定

盡管DP網(wǎng)絡子站的地址可以隨意設定,但在實際的改造設計中應盡可能將地址設計與機床原地址相一致,且設定的地址不能重復。

(4)網(wǎng)絡參數(shù)的下載

把由STEP7創(chuàng)建的組態(tài)從PG下載到CPU315-2DP中時,模式開關必須在“STOP”位置,下載完成后切換到”RUN”模式時,將進行實際組態(tài)同設定點的組態(tài)相比較,只有相一致,CPU才能進入運行模式。如不能運行,則應進行硬件組態(tài)及地址設定進行檢查或調(diào)用診斷程序,找出故障點。

3 結論

此次PROFIBUS-DP總線技術成功應用于M540數(shù)控系統(tǒng)改造中,使設備正常運行的電纜數(shù)量大為減少,設備的故障率大大降低,提高了控制精度,降低了運行成本。為以后舊設備的改造提供了一種新型控制方法,具有廣泛的推廣應用前景。

[參考文獻]

[1] 劉朝華.西門子數(shù)控系統(tǒng)調(diào)試與維修[M].北京:國防工業(yè)出版社,2010:10.

[2] 崔 堅 ,李 佳.西門子工業(yè)網(wǎng)絡通信指南[M].北京:機械工業(yè)出版社,2005:3.

[3] PROFIBUS-DP現(xiàn)場總線通訊[Z].西門子有限公司說明書,2009:9.endprint

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