張雷忠 胥廣學(xué) 馮增銘 王洪瑞 齊永來(lái)
摘 要:高比例經(jīng)濟(jì)料的使用,使高爐爐內(nèi)堿金屬等有害元素負(fù)荷大幅度升高,渣比大幅度升高,對(duì)爐況造成多方面影響。我們通過(guò)思路創(chuàng)新,強(qiáng)化大風(fēng)量、高風(fēng)速操作,調(diào)整四大操作制度的合理匹配,使?fàn)t況順行得以保證,指標(biāo)得以改善。
關(guān)鍵詞:風(fēng)量 高渣比 合金元素 低硅冶煉
1、前言
自2008年下半年開(kāi)始,由于金融危機(jī)影響,以及國(guó)內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)大,資源供應(yīng)方控制價(jià)格等多種原因,經(jīng)濟(jì)料冶煉開(kāi)始出現(xiàn)并且逐漸強(qiáng)化。從目前情況看,所謂經(jīng)濟(jì)料應(yīng)該是相對(duì)低價(jià)格下尚能保持一定品質(zhì)原料及燃料的總稱,隨時(shí)間及市場(chǎng)而變化,并非特指某幾種料,而是一種戰(zhàn)略局面的考慮。
傳統(tǒng)煉鐵理論的要求是同經(jīng)濟(jì)料冶煉背道而馳,不能說(shuō)哪一種就是絕對(duì)錯(cuò)誤或者正確,更多的是要看當(dāng)時(shí)的現(xiàn)實(shí)考慮。當(dāng)生存成為第一要?jiǎng)?wù),成本壓力高于一切時(shí),經(jīng)濟(jì)料就成為必然選擇。
濟(jì)鋼近幾年經(jīng)濟(jì)料的基本特點(diǎn):
含鐵料:低還原性、低品位、高Al2O3、高鉻、高砷,高鈦、高堿金屬(包括鋅、鉛),即“四高二低”。
燃料:高灰份、高硫、低固定碳,即“兩高一低”。
當(dāng)然所有這些特點(diǎn)并非同時(shí)出現(xiàn),而是一種或幾種特點(diǎn)表現(xiàn)較明顯,其他特點(diǎn)表現(xiàn)稍弱。在長(zhǎng)期生產(chǎn)中,我們總結(jié)出影響大的兩個(gè)方面:高Ai2O3影響、低品位高渣比影響以及合金元素影響。
圖1 近年來(lái)渣比和鐵水中合金元素變化圖:Gr、As、P,Ti。2、 經(jīng)濟(jì)料對(duì)爐況的綜合影響:
總的影響是造成爐缸工作不活,風(fēng)量小,壓差高,順行程度差,燃料消耗高。
具體影響:
2.1、高Al2O3的影響:經(jīng)濟(jì)料最大的特點(diǎn)就是爐渣中Al2O3急劇升高,Al2O3升高,在堿度一定的情況下,會(huì)使粘度升高,這是冶煉的核心問(wèn)題所在。當(dāng)渣中Al2O3超過(guò)18.5%水平時(shí),有以下幾個(gè)作用:初渣流動(dòng)性變差,粘度增加,成渣帶透氣性惡化爐腹、風(fēng)口區(qū)在溫度不足情況下極易粘結(jié);爐缸內(nèi)爐渣流動(dòng)性差,爐缸不活躍,極易形成中心堆積或局部堆積。
2.2 鋅元素的影響
以硫酸鹽或硅酸鹽形式存在的鋅礦物,入爐后很快分解成ZnO,在≥1000℃高溫區(qū)還原成Zn。鋅熔點(diǎn)419℃,沸點(diǎn)為907℃,也就是還原后立即以氣體形式上升,一部分溢出爐外,一部分在管道中凝集。大部分在上部又被氧化成ZnO隨爐料下降再度還原,形成循環(huán),也即形成上部循環(huán)富集。當(dāng)Zn蒸汽沉積在上部爐襯中或爐墻上時(shí),氧化后體積膨脹,形成結(jié)瘤。也就是說(shuō),鋅最大的危害是改變上部爐型,形成粘結(jié),甚至結(jié)瘤,使?fàn)t況不可控。
2.3 鉻元素的影響
鉻元素大約45%最高爐內(nèi)被還原出來(lái),進(jìn)入鐵水中。鉻熔點(diǎn)是1900℃,沸點(diǎn)是2640℃。是一種難還原的金屬。在我們的實(shí)際生產(chǎn)中,明顯感覺(jué)到鉻水平上來(lái)時(shí),渣鐵溫度嚴(yán)重不足,爐缸熱量下降,持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)即會(huì)影響到爐況,應(yīng)該同還原鉻大量消耗熱有關(guān)。而此種情況同高Al2O3渣冶煉相作用,對(duì)爐況影響是直接而疊加的。生產(chǎn)中,當(dāng)[Cr]處于0.70%以下水平時(shí),爐況反應(yīng)不明顯。當(dāng)[Cr]>1.0%以上,持續(xù)2~3個(gè)班時(shí),即可感覺(jué)到渣鐵流動(dòng)性降低,爐缸不活等征兆。
2.4磷的影響
磷對(duì)鐵水的影響與鉻類似,影響渣鐵溫度。在高爐中磷幾乎是100%被還原并進(jìn)入生鐵,冶煉中無(wú)法控制,近年來(lái)我們鐵水中磷基本達(dá)到0.120—0.130%水平。磷酸鐵(FeO)3.P2O5還原反應(yīng)過(guò)程大量吸收熱量,時(shí)造成渣鐵溫度損失的直接原因。
2.5鈦的影響
鈦目前對(duì)后期爐役時(shí)有益元素,其還原過(guò)程也需要吸收熱量,需要爐缸有充足的熱量?jī)?chǔ)備。當(dāng)爐缸熱量不足時(shí),容易造成爐缸不活躍。
2.6高渣比影響
渣比升高,高爐下部軟熔帶和滴落帶煤氣通道“擁擠”,透氣透液性變差,威脅高爐順行和強(qiáng)化;同時(shí)造成煤氣利用變差,消耗升高。
3、對(duì)高渣比高合金元素的應(yīng)對(duì)思路
在長(zhǎng)期的生產(chǎn)過(guò)程中,我們總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),逐步形成較為合理的應(yīng)對(duì)思路:即以送風(fēng)制度優(yōu)化為突破,以布料制度、熱制度、造渣制度的合理匹配為手段,以活躍爐缸為核心,實(shí)現(xiàn)大風(fēng)量、高風(fēng)速、高動(dòng)能,高風(fēng)溫大富氧操作,化解高渣比、高堿金屬、高有害元素高爐冶煉技術(shù)難題,實(shí)現(xiàn)強(qiáng)動(dòng)力冶煉,實(shí)現(xiàn)爐況長(zhǎng)期高效、穩(wěn)定。
4、具體應(yīng)對(duì)措施:
4.1操作應(yīng)對(duì)整體理念:
以強(qiáng)動(dòng)力冶煉為目標(biāo),提升風(fēng)量,實(shí)現(xiàn)高風(fēng)速、高動(dòng)能,真正打開(kāi)中心,疏導(dǎo)氣流。
4.2活躍爐缸:
通過(guò)積極造渣,改善爐渣流動(dòng)性,提升爐缸熱量水平,提高鼓風(fēng)動(dòng)能,實(shí)現(xiàn)爐缸真正活躍?;静僮魉悸罚盒〉V批、低爐溫、高堿度、低料線、隨時(shí)處理爐缸、定期回調(diào)爐況。
因?yàn)楦郀t冶煉過(guò)程高溫下?tīng)t渣粘度是鐵水粘度2次方數(shù)量級(jí),即100倍,所以高渣比冶煉,勢(shì)必帶來(lái)透氣透液性的下降,高爐壓差升高風(fēng)量減小。但有沒(méi)有克服該技術(shù)難題的辦法?
4.3應(yīng)對(duì)高渣比,改善透氣性:
軟熔帶及滴落帶,即所謂的“濕區(qū)”是改善高爐氣體動(dòng)力學(xué)條件,提高透氣透液性、提升風(fēng)量的關(guān)鍵部位?;舅悸肥峭ㄟ^(guò)技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)低壓差、高風(fēng)速、大風(fēng)量,靠風(fēng)量吹透爐缸及中心,達(dá)到改善透氣性目的。
4.4應(yīng)對(duì)高As、Cr、Cu、Ni、P冶煉
在實(shí)踐中,我們總結(jié)出來(lái),通過(guò)提高鐵水Mn到0.5%活躍爐缸,提高渣鐵物理熱到1510℃水平,可以有效化解As、Cr、Cu、Ni、P、等有害元素含量高造成熱量損失、爐缸堆積的技術(shù)難題。
4.5應(yīng)對(duì)高Ti冶煉
由于2#1750高爐近幾年長(zhǎng)期處于護(hù)爐狀態(tài),應(yīng)對(duì)高Ti冶煉是重中之重。
TiO2、Al2O3、MgO渣系研究結(jié)果
圖2 1500℃時(shí)爐渣TiO2變化對(duì)爐渣粘度的影響由圖2、3可以看出:爐渣Ti02含量在4%以內(nèi),提高TiO2含量有利于降低爐渣粘度和增加爐渣脫硫性能,但當(dāng)Ti02含量超過(guò)4%時(shí),則爐渣粘度直線上升,同時(shí)爐渣脫硫能力明顯下降。爐渣中Ti02<4%時(shí)粘度下降,脫硫系數(shù)增大,而渣中Ti02>4%時(shí),粘度出現(xiàn)直線上升,脫硫系數(shù)減小,這與大量資料報(bào)道一致,主要原因是大量懸圖3 爐渣TiO2變化對(duì)脫硫系數(shù)的影響浮狀態(tài)的鈦化物導(dǎo)致?tīng)t渣變稠。說(shuō)明爐渣中的Ti02應(yīng)控制在4%以內(nèi)。
高【Ti】操作時(shí)關(guān)于爐溫控制:
根據(jù)高鋁渣冶煉經(jīng)驗(yàn),在Al2O3含量達(dá)到18%以上時(shí),要把物理熱作為熱制度評(píng)價(jià)的第一標(biāo)準(zhǔn),要求其范圍為1500℃左右。高爐原料含鈦高,爐溫的控制就應(yīng)該按[si+Ti]為標(biāo)志,只要保證物理熱1500℃就可以。
2#1750高爐實(shí)踐證明,鐵水【Ti】0.15~0.2%,渣系中的Ti02≯4%情況下,既起到了護(hù)爐作用,又保證了高爐的正常冶煉和指標(biāo)改善。
5、低硅冶煉操作思路的形成與固化:
2013年底以來(lái),我們通過(guò)思路創(chuàng)新,逐步推行了低硅冶煉技術(shù)路線,其技術(shù)要點(diǎn)是:高堿度,高溫度,高M(jìn)go,大風(fēng)量,高風(fēng)速,爐溫系數(shù)逐步降低到0.35—0.40%水平,物理溫度保持在1510—1520℃水平,極大地促進(jìn)了風(fēng)溫使用水平的提高,冷風(fēng)大閘逐步全關(guān),促進(jìn)了操作水平的提高。同時(shí)渣鐵溫度充沛、流動(dòng)性良好,爐缸工作長(zhǎng)期活躍,很好地應(yīng)對(duì)高合金因素、高渣比的變化趨勢(shì),達(dá)到了理想效果。
5.1參數(shù)調(diào)整
我們經(jīng)過(guò)探討,對(duì)重點(diǎn)參數(shù)做出規(guī)定:配料堿度1.20—1.22,實(shí)際堿度1.18—1.20;渣中Mgo含量控制11.5±0.5;物理溫度保持1500—1520℃間;爐溫【Si】控制0.30—0.40%水平。
5.2矩陣調(diào)整
堅(jiān)持中心加焦的矩陣結(jié)構(gòu),適當(dāng)控制邊緣,保證足夠的透氣性,開(kāi)放中心。中心加焦矩陣目前原燃料條件下有其優(yōu)勢(shì),我們一直使用,并根據(jù)爐況變化,爐型變化不斷調(diào)整。目前常用矩陣為C40.3338.3335.8232.8229.82126O40.3338.3335.8332.8229.81
5.3風(fēng)口布局
均勻圓周氣流。爐缸活躍與否,爐況是否順行,很大程度上決定于圓周的均勻程度。我們通過(guò)分析爐身溫度變化,下料情況,鐵口表現(xiàn),采取堵風(fēng)口措施,有效地處理了局部氣流,達(dá)到均勻圓周的目的。因231750高爐兩個(gè)鐵口間隔90°同側(cè)布置,圓周氣流不好均勻。從高爐圓周氣流的長(zhǎng)期表現(xiàn)看,縮小、加長(zhǎng)鐵口側(cè)風(fēng)口,擴(kuò)大鐵口對(duì)側(cè)風(fēng)口,效果十分明顯。
6、效果檢驗(yàn)與下一步調(diào)整
6.1 高渣比高合金因素冶煉對(duì)爐況的影響是巨大的,我們的綜合應(yīng)對(duì)措施也是很有成效的。
6.2 堅(jiān)持強(qiáng)動(dòng)力冶煉,爭(zhēng)取大風(fēng)量、高風(fēng)速,一切參數(shù)調(diào)整服從風(fēng)量,是活躍爐缸、改善透氣性的關(guān)鍵。
6.3 冶煉條件變化后,需要對(duì)技術(shù)細(xì)節(jié)做調(diào)整,對(duì)技術(shù)參數(shù)要及時(shí)修改。
參考文獻(xiàn):
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