張紅光,韓鐘鐘,潘友國,盛偉斌,鄭書明,周小航,沈霄華
(1.華能長興電廠,浙江 長興 313100;2.華能浙江分公司,浙江 杭州 310014)
在機組正常運行期間,華能長興電廠的總風量為A,B側(cè)送風機出口風量與一次風量之和,當鍋爐總風量<526 t/h,延時5 s,觸發(fā)鍋爐MFT風量低保護。故風量對機組的安全運行有著重要影響[1-2]。在長興電廠出現(xiàn)多次A側(cè)二次風量測點1,2,3同時突降情況,嚴重時甚至突降至0,已經(jīng)對機組的安全穩(wěn)定運行產(chǎn)生嚴重影響。為保障機組的安全穩(wěn)定運行,對問題進行分析后解決該故障,并將相關(guān)經(jīng)驗進行總結(jié),可為同類型機組提供一定的借鑒意義。
電廠鍋爐為超超臨界參數(shù)變壓運行垂直管圈直流爐,由哈爾濱鍋爐制造有限公司設(shè)計制造,型號為HG-1968/29.3-YM5,采用Π型布置,單爐膛、一次再熱、平衡通風、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、低NOX主燃燒器、四角墻式切圓燃燒方式。
送風機型式為動葉可調(diào)軸流式風機,每臺鍋爐配置2臺50%容量風機,每臺機組的兩臺風機并聯(lián)運行,動葉調(diào)節(jié)方式,正常工況下調(diào)節(jié)葉片由最小開度到對應(yīng)滿負荷的最大開度動作時間在25~40 s,非正常工況時的動作時間不超過25 s。布置方式為水平對稱布置、垂直進風、水平出風,兩臺風機的動葉調(diào)節(jié)機構(gòu)分別布置在一臺風機的右側(cè),另一臺風機的左側(cè)。送風機在BMCR工況及設(shè)計煤種的性能參數(shù)[1-2],如表1所示。
表1 送風機主要性能參數(shù)
2020年11月3日23:30至11月4日0:00及11月4日9:30~10:00,2號機組在減負荷至270~280 MW并維持該負荷運行時,發(fā)生5次A側(cè)DCS顯示二次風量突降情況,嚴重時A側(cè)二次風量突降至0。
查閱歷史參數(shù),2020年11月3日風量發(fā)生突降時,送風機A和B出口壓力分別為0.23,0.68 kPa,A和B側(cè)空預(yù)器出口二次風壓分別為0.16,0.08 kPa,A和B側(cè)風箱與爐膛差壓分別為0.08,0.27 kPa,在約40 s內(nèi)A側(cè)DCS顯示二次風量由340 t/h突降至0 t/h,B側(cè)二次風量穩(wěn)定。2020年11月4日發(fā)生風量突降時,送風機A和B出口壓力分別為0.46,0.49 kPa,A和B側(cè)空預(yù)器出口二次風壓分別為-0.056,0.230 kPa,A和B側(cè)風箱與爐膛差壓分別為0.17,0.34 kPa,在約50 s內(nèi)A側(cè)顯示二次風量由300 t/h突降至30 t/h,B側(cè)二次風量穩(wěn)定。這些壓力數(shù)據(jù)由于DCS死區(qū)設(shè)置過大的關(guān)系,變化過程呈階躍狀跳變,并為直線,給數(shù)據(jù)分析帶來一定困難。
空預(yù)器出口二次風量突降時,送風機振動情況,如表2所示??疹A(yù)器出口二次風量突降時,送風機電流,動葉開度變化情況如圖1所示。送風機電流的動葉開度參數(shù)對比如圖2所示??疹A(yù)器出口二次風量突降時,爐膛負壓的參數(shù)變化情況如圖3所示。
表2 送風機振動情況
圖1 空預(yù)器出口二次風量突降時送風機電流,動葉開度變化情況
圖2 送風機電流的動葉開度參數(shù)對比
圖3 爐膛壓力的參數(shù)變化
通過分析得到:①送風機振動在風量突降,回升過程中無明顯變化;②送風機電流在風量突降的情況下,能夠自動根據(jù)風量偏差增加送風機出力,電流無晃動、突升突降的情況;③送風機的動葉開度在緩慢開大,爐膛負壓緩慢上升說明爐膛實際進風量是在增加的;④送風機出口壓力跟隨負荷變化而變化,在送風機風量突降時,無明顯擺動。綜合得到,判斷送風機運行是正常的,并沒有發(fā)生失速、喘振、搶風、出力下降的情況。
空預(yù)器出口二次風量取樣管堵塞。通知檢修,對空預(yù)器出口二次風量測點進行吹掃,吹掃過程中強制風量不變。根據(jù)吹掃前后的風量變化進行對比,發(fā)現(xiàn)吹掃之后的風量波動幅度有一定的變小,即A空預(yù)器出口二次風量存在一定的堵灰現(xiàn)象,如圖4所示。雖然風量波動穩(wěn)定了,波動的幅度有所好轉(zhuǎn),但針對測點1,2,3風量同時突降的情況仍需要繼續(xù)研究分析。
圖4 吹掃前后,風量參數(shù)
空預(yù)器出口差壓值變小。2號爐二次風量測量為差壓式測量原理,兩個測量元件分別安裝于兩側(cè)熱二次風道內(nèi)。熱二次風流經(jīng)測量元件,測量元件測出差壓值,再經(jīng)DCS公式計算后得出二次風量值并在DCS畫面中顯示。差壓式測量元件測量二次風量普遍存在的一個問題是:當風量較小時,因二次風道截面積很大,風道內(nèi)流速較低,導(dǎo)致測出的差壓值過小。在低流量情況下,差壓值更易受到氣流流場、氣流脈動、粉塵顆粒及其他因素的干擾產(chǎn)生較大波動。差壓值的小幅波動即會引起風量的較大幅度波動,在某些情況下,測得的差壓值甚至會出現(xiàn)負值,從而引起風量直接顯示為0。壓差值參數(shù)變化如表3所示。
表3 壓差值參數(shù)變化 kPa
由于壓力下降幅度不大,作為非要因素排除,但通過查閱發(fā)現(xiàn)兩臺送風機隨著負荷下降,出口壓力從0.9 kPa突降至0.363 kPa,變化幅度較大。由表2表明:當空預(yù)器出口壓力大于0.5 kPa時,二次風量比較穩(wěn)定,波動幅度小;當空預(yù)器出口風壓明顯變小時,其二次風量容易產(chǎn)生突降。
2號爐這幾次A側(cè)二次風量突降均發(fā)生在機組減負荷至270~280 MW并維持在該負荷運行時,單側(cè)二次風量減負荷過調(diào)最低至300 t/h左右,隨即A側(cè)二次風量即開始波動、突降,而B側(cè)二次風量最后維持在360 t/h左右。根據(jù)熱二次風溫度及熱二次風道的截面積理論計算,單側(cè)二次風量從300~360 t/h,風量測量元件流量系數(shù)取1時,測量差壓值為15~21 Pa,差壓每變化1 Pa風量變化10 t/h;若流量系數(shù)取0.8,測量差壓值為22~33 Pa,差壓每變化1.7 Pa風量變化10 t/h。實際二次風量測量元件的差壓值與二次風量的對應(yīng)關(guān)系應(yīng)根據(jù)DCS內(nèi)二次風量計算公式進行反算,風量越小,差壓值越小。機組低負荷運行時單側(cè)二次風量小,風量測量元件測出的差壓值小,在受到氣流脈動、粉塵顆粒、流場不穩(wěn)以及如爐膛壓力波動等擾動影響時,差壓值很容易產(chǎn)生較大的波動,引起DCS顯示的二次風量大幅波動,甚至顯示至0。
檢查DCS內(nèi)部二次風量計算公式,發(fā)現(xiàn)2號爐A側(cè)和B側(cè)二次風量計算存在不同。DCS內(nèi)部A側(cè)和B側(cè)二次風量計算模塊在流量測量元件輸出小差壓值時,其處理方式分別是:A側(cè)X1為10,Y1為0,B側(cè)X1為5,Y1為0,X1為元件測量的差壓值,Y1為輸出值(非最終風量值),即當A側(cè)風量測量元件輸出差壓值≤10 Pa時,運算模塊即輸出為0,而當B側(cè)測量元件輸出差壓值≤5 Pa時,運算模塊輸出為0。從計算的測量元件差壓值來看,低風量時A側(cè)二次風量測量元件的差壓值受擾動時完全有可能波動至10 Pa以下,從而導(dǎo)致A側(cè)二次風量直接顯示為0。因DCS內(nèi)部二次風量計算公式設(shè)置的不同,加之A側(cè)和B側(cè)二次風系統(tǒng)運行中存在的差異,B側(cè)二次風量突降直至為0的概率小于A側(cè)。
經(jīng)了解,2號爐燃燒器以及二次風小風門等不嚴密,漏風嚴重,導(dǎo)致2號爐二次風箱壓力過低。從現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)看,滿負荷時僅為0.2~0.3 kPa,機組負荷為280 MW時,兩側(cè)風箱壓力更低,其中A側(cè)更甚,風箱與爐膛差壓甚至出現(xiàn)負值,B側(cè)風箱壓力相對較高。查歷史數(shù)據(jù)得到,280 MW時B側(cè)風箱與爐膛差壓約為0.3 kPa。過低的風箱壓力導(dǎo)致二次風抗干擾能力弱,故而當爐膛壓力出現(xiàn)波動等擾動時,B側(cè)因風箱壓力較高抗擾動能力較強而能保持二次風量穩(wěn)定,A側(cè)二次風量即出現(xiàn)隨爐膛壓力波動而反向波動。因A側(cè)二次風箱壓力過低,即使爐膛壓力發(fā)生正向較小的波動,也可能瞬間阻滯二次風氣流,風量測量元件輸出差壓值瞬間突降,顯示風量突降。
(1)做好風量測量元件的維護工作,定期進行吹堵工作,擇機徹底檢查測量元件的取壓孔、取壓管、取壓母管等是否積灰堵塞,及時疏通。追蹤、考察先進的風量測量裝置,有條件進行更換。
(2)機組低負荷運行時盡量保持送風機較大的動葉開度,如動葉開度不小于30%,提高送風量,盡可能提高兩側(cè)風箱壓力至0.30~0.35 kPa。在條件許可情況下,應(yīng)考慮對燃燒器進行改造,封堵不必要的漏風點,以提高二次風箱壓力,提高二次風的抗干擾能力。
(3)檢查DCS二次風量計算公式是否正確,梳理并統(tǒng)一DCS的二次風量計算公式,參考B側(cè)二次風量計算公式,即X1為5,Y1為0。
(4)DCS風壓測點死區(qū)重新設(shè)置。
(1)2號爐A側(cè)二次風量異常突降非真實地送入爐內(nèi)的二次風量突然減小,是機組低負荷運行時單側(cè)二次風量較低、二次風量測量元件輸出差壓較小所致。
(2)2號爐A側(cè)二次風箱壓力過低,在較小擾動下,風量測量元件測量的差壓值發(fā)生相對大幅的波動。
(3)差壓值至DCS風量計算的差壓值下限,引起A側(cè)DCS顯示的二次風量突降,這也是差壓式風量測量元件的特性所致。