胥廣學(xué) 張雷忠 王聰 安銘 付廷強(qiáng)
摘 要:2008年以來,為降低鐵水成本,濟(jì)鋼高爐逐步增加經(jīng)濟(jì)料配比,為解決經(jīng)濟(jì)料冶煉對爐況的負(fù)面影響,通過采用大風(fēng)量強(qiáng)動(dòng)力冶煉核心技術(shù),強(qiáng)力活躍爐缸,保持爐況順行,改善了高爐生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)。
關(guān)鍵詞:風(fēng)量 經(jīng)濟(jì)料 強(qiáng)動(dòng)力
1.前言
濟(jì)鋼2#1750高爐是中冶南方設(shè)計(jì),于2005年4月點(diǎn)火投產(chǎn),至今已生產(chǎn)近9年時(shí)間。高爐爐體全高40200mm, 24個(gè)風(fēng)口,2個(gè)鐵口,鐵口夾角90°,均為“薄壁”爐型高爐。
其爐缸爐體采用當(dāng)時(shí)比較典型的結(jié)構(gòu):爐缸底部平鋪2層石墨質(zhì)高爐焙燒炭磚,上面立砌一層微孔炭磚。爐缸側(cè)壁至風(fēng)口區(qū)為微孔炭磚。內(nèi)襯為黃剛玉+復(fù)合棕剛玉莫來石磚。采用全冷卻壁結(jié)構(gòu),自爐底到爐喉鋼磚共分14段冷卻壁,設(shè)計(jì)水量為4200m3/h。
2.2#1750高爐增加經(jīng)濟(jì)料后的爐況特點(diǎn)
2.1爐缸活躍程度差
近年來濟(jì)鋼實(shí)施經(jīng)濟(jì)料冶煉,對爐況的影響是全面的。入爐品位降低,渣比升高,渣中Al2O3含量升高,合金元素含量增加,入爐堿負(fù)荷增加,焦炭強(qiáng)度變差,這些因素使高爐透氣、透液性降低,渣鐵流動(dòng)性變差,高爐穩(wěn)定指數(shù)下降,操控難度增加,熱制度不穩(wěn)定,爐缸工作難以活躍。同時(shí)由于原燃料質(zhì)量變化比較頻繁,對熱制度的操控帶來難度,時(shí)常會(huì)出現(xiàn)低爐溫,使得爐缸熱儲(chǔ)備減少,爐缸工作狀態(tài)更會(huì)變差,活性更顯不足。另外由于透氣、透液性差,入爐風(fēng)量小,形成爐缸不活的另一個(gè)因素,造成鼓風(fēng)動(dòng)能不足,風(fēng)速不夠,難以吹透爐缸,中心形成較大、較頑固的死焦堆。
2.2 爐況穩(wěn)定性差
很長時(shí)間以來,為保持基本順行,應(yīng)對經(jīng)濟(jì)料,我們基本采用中心加焦的矩陣形式以達(dá)到開放中心抑制邊緣的效果。但在爐缸不活躍的基本爐況條件下,圓周很難均勻,時(shí)有出小氣流現(xiàn)象發(fā)生,逐步走上邊緣礦越來越多,焦炭量越來越少,以圖控制氣流的調(diào)劑思路。邊緣壓制過死,中心焦量過多,在風(fēng)量小時(shí)死料堆增大,圓周及中心都有堆積現(xiàn)象,最終爐缸實(shí)際容量減小,鐵水環(huán)流增加。同時(shí)由于礦批太大,礦層增加對氣流的抑制大過焦層厚度增加對氣流的引導(dǎo)作用,也就是礦批與其他參數(shù)不匹配,入爐風(fēng)量進(jìn)一步萎縮,造成爐況運(yùn)行困難,下料不好,時(shí)有塌料發(fā)生,有時(shí)還會(huì)出現(xiàn)懸料。
2.3操作參數(shù)的具體表現(xiàn)
2.3.1入爐風(fēng)量小且不穩(wěn)定
由于原燃料條件、固有操作習(xí)慣、整體理念等各種因素影響,2#1750高爐入爐風(fēng)量水平低,長期徘徊在3300—3400m3/min左右,爐缸活躍程度差,整體消耗水平高,燃料比水平高。
2.3.2下料差 ,渣鐵排放差,整體指標(biāo)差
2#1750高爐近幾年風(fēng)量持續(xù)偏小,爐缸活躍程度差,燃料比偏高,容易受外界條件變化引起爐況波動(dòng),高爐缺乏長期穩(wěn)定性。由于采用中心加焦模式,中心死料堆大,爐缸實(shí)際容量減小,鐵水環(huán)流增加;爐缸侵蝕較嚴(yán)重,經(jīng)常加釩鈦礦護(hù)爐,爐缸需要熱量增加,需要更高的物理熱量來保證渣鐵流動(dòng)性。
圖1 2008年來爐芯溫度、燃料比、風(fēng)量2.3.3風(fēng)口燒壞多,休風(fēng)、慢風(fēng)多,休風(fēng)慢風(fēng)時(shí)間長
3.爐況存在問題的原因分析
通過長期實(shí)踐,認(rèn)真總結(jié),我們認(rèn)為造成爐況長期波動(dòng)的原因有:
3.1在操作理念,思路有局限,方法不靈活。盲目追求新概念,抓不住主要矛盾,爐況順行得不到保證。
3.2經(jīng)濟(jì)料冶煉,原燃料條件差,渣鐵成分不好,在應(yīng)對上采取措施不夠。近幾年濟(jì)鋼采用經(jīng)濟(jì)料冶煉,原料品位降低,入爐品位在53%-54%左右,渣比升高(430kg/tfe-450 kg/tfe);渣系A(chǔ)l2O3升高(17%-18%之間),高爐堿負(fù)荷升高,Ti等其他有害元素增加;塊礦使用量增加,而塊礦的冶金性能較差,焦炭的強(qiáng)度也有所降低。這些因素使高爐透氣、透液性降低,渣鐵流動(dòng)性變差,高爐穩(wěn)定指數(shù)下降,操控難度增加,風(fēng)量萎縮,燃料比升高。
3.3操作制度不適應(yīng)原燃料及爐況變化。采用經(jīng)濟(jì)料冶煉后,爐況波動(dòng)加大,為了穩(wěn)定爐況,2#爐開始中心加焦的矩陣模式。較大的中心焦量堆起了看似充足的中心氣流,同時(shí)強(qiáng)制壓邊以保證邊緣的穩(wěn)定性。這種矩陣中心過于寬大,沒有形成真正強(qiáng)有力的中心氣流,而邊緣又壓的過死,中心和邊緣兩股氣流明顯失調(diào)。因此煤氣利用低下,風(fēng)量難以上加。同時(shí)由于礦批太大,礦層增加對氣流的抑制作用大過焦層厚度增加對氣流的引導(dǎo)作用,也就是礦批與風(fēng)量不匹配,造成風(fēng)量提升困難。
4.努力實(shí)施強(qiáng)動(dòng)力冶煉,解決長期存在的根本問題
4.1樹立新型理念,不盲目照搬別廠經(jīng)驗(yàn),在生產(chǎn)中以風(fēng)量為第一追求目標(biāo)
2013年來,分廠提出強(qiáng)動(dòng)力冶煉的基本思路,切中了問題關(guān)鍵。強(qiáng)動(dòng)力冶煉的基本特征就是以大風(fēng)量、高風(fēng)速來活躍爐缸,改善料柱透氣性,提高煤氣利用,提高爐況穩(wěn)定性,帶動(dòng)技術(shù)全面進(jìn)步,指標(biāo)不斷改善。我們根據(jù)高爐具體情況,提出了具體的操作理念,貫徹到實(shí)踐中,取得了良好效果。
4.2建立新操作思路:小礦批、低料線、高堿度、低爐溫、控制壓差、疏導(dǎo)氣流、長期護(hù)爐、定期回調(diào),并依托強(qiáng)有力的考核制度在日常生產(chǎn)中強(qiáng)力執(zhí)行
4.2.1熱制度調(diào)整: 在2013年來的生產(chǎn)中,熱制度調(diào)整的主要內(nèi)容是實(shí)施了低硅冶煉的基本操作。其技術(shù)要點(diǎn)是:高堿度,高溫度,低【Si】,高M(jìn)go,大風(fēng)量,高風(fēng)速。爐溫系數(shù)逐步降低到0.35—0.40%水平,物理溫度保持在1510—1520℃水平,極大地促進(jìn)了風(fēng)溫使用水平的提高,冷風(fēng)大閘逐步全關(guān)。
4.2.2造渣制度:二元堿度提高到1.24—1.26水平,提高熱量儲(chǔ)備。同時(shí)采取積極措施,保持合適鎂鋁比,應(yīng)對高鋁渣。提高燒結(jié)礦中MgO含量,保持在11.5±0.5水平。增加輔料造渣,保證爐渣中合適的MgO含量。一般鎂鋁比控制在0.65以上效果就很好。
4.2.3送風(fēng)制度和裝料制度的調(diào)整:首先縮小風(fēng)口面積到0.270㎡左右,提高風(fēng)速、鼓風(fēng)動(dòng)能,為加風(fēng)創(chuàng)造條件;隨著風(fēng)量和冶強(qiáng)的提升,布料矩陣隨之調(diào)整:疏導(dǎo)邊緣,開放中心。改變過去強(qiáng)力壓邊的思路,通過退角度、調(diào)圈數(shù)、改變中心焦比例達(dá)到引導(dǎo)中心、疏導(dǎo)邊緣氣流、提高透氣性、提高煤氣利用目的;同時(shí)提高頂壓達(dá)到205kp,降低壓差,進(jìn)一步積極加風(fēng);縮小礦批,礦批由原來的52—55t,縮小到42--44t左右。 4.2.4壓差控制:日??刂茐翰钤?75kp以下,努力減少快慢料,減少氣流失常的可能。
4.2.5強(qiáng)動(dòng)力條件下護(hù)爐制度:進(jìn)入2014年,我們在原來思路基礎(chǔ)上,提煉創(chuàng)新了低硅高堿高釩鈦球護(hù)爐新方法,取得了良好效果。低硅高堿護(hù)爐的整體思路是在推進(jìn)大風(fēng)量、高堿度、低爐溫操作的基礎(chǔ)上,逐步增加海砂釩鈦球比例,控制鐵水中【Ti】含量在0.14—0.16%主要,控制【Si】+【Ti】含量在0.40—0.55%水平。
其參數(shù)調(diào)整:推進(jìn)低爐溫高堿度高釩鈦比例護(hù)爐技術(shù),關(guān)鍵在保證爐缸活躍、風(fēng)量的穩(wěn)步提升、爐況的長期穩(wěn)定。我們經(jīng)過探討,對重點(diǎn)參數(shù)做出調(diào)整:配料堿度1.20—1.22,實(shí)際堿度1.18—1.20;渣中Mgo含量控制11.5±0.5;物理溫度保持1500—1520℃間;爐溫【Si】控制0.30—0.40%水平。實(shí)際效果:通過參數(shù)的調(diào)整,逐步形成低爐溫、高堿度、小礦批、低料線、高鎂鋁比、定期處理爐缸的操作理念,爐況穩(wěn)定性穩(wěn)步增強(qiáng),各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)中有升,爐缸側(cè)壁溫度長期保持低水平運(yùn)行,爐皮溫度相對穩(wěn)定,達(dá)到了很好的護(hù)爐效果。
4.2.6時(shí)時(shí)處理爐缸措施(1)提高渣鐵物理溫度,保證鐵水物理熱1500℃以上,使?fàn)t缸熱量逐步提高;(2)提高燒結(jié)中MgO的含量來提高爐渣中鎂鋁比,降低爐渣粘度,改善渣鐵流動(dòng)性;(3)加強(qiáng)爐前出鐵管理,增加鐵口深度,加快出鐵節(jié)奏,減少跑泥現(xiàn)象;(4)通過提高富氧率和風(fēng)溫加熱爐缸;(5)采取定期投球和不定期熱洗和投螢石等方法處理爐缸。
5、效果與下一步方向
通過長期的努力,取得了明顯效果:
5.1風(fēng)量逐步提升,動(dòng)能穩(wěn)步提高。
圖2 2012年以來風(fēng)量、動(dòng)能變化5.2爐況穩(wěn)定程度有很大提高,主要指標(biāo)在入爐品位不斷降低情保持穩(wěn)定。
5.3護(hù)爐有新成績,保證了本質(zhì)安全。
6.1 爐況順行是高爐冶煉的基礎(chǔ),強(qiáng)動(dòng)力冶煉是應(yīng)對經(jīng)濟(jì)料,保證爐況順行的重要技術(shù)思路。
6.2科學(xué)調(diào)劑矩陣,堅(jiān)持“開放中心,疏松邊緣”的原則,礦批與矩陣調(diào)整相結(jié)合,配合適合的礦批,會(huì)達(dá)到理想效果。
6.3 2#爐通過持續(xù)處理爐缸,穩(wěn)步增加風(fēng)量,爐缸工作狀態(tài)得到優(yōu)化,氣流分布趨于合理。風(fēng)速、動(dòng)能穩(wěn)步提高,促進(jìn)了爐況進(jìn)一步穩(wěn)定。
圖3 2012年來入爐品味和利用系數(shù)
圖4 2012年來爐皮H1點(diǎn)和爐芯溫度 6、 結(jié)語
6.4 護(hù)爐工作要立足于生產(chǎn)中護(hù)爐,靠順行護(hù)爐,而不能為護(hù)爐而護(hù)爐。
參考文獻(xiàn):
[1]周傳典 高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊
[2]高爐過程氣體動(dòng)力學(xué)