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某彈簧鋼板企業(yè)節(jié)能改造研究

2014-05-21 12:53方繼敏陳俊宏黃秀燕
山東工業(yè)技術(shù) 2014年8期
關(guān)鍵詞:煙塵加熱爐原煤

方繼敏、陳俊宏、黃秀燕

(武漢理工大學(xué)資源與環(huán)境工程學(xué)院湖北武漢430070)

1 引言

汽車鋼板彈簧是汽車懸掛系統(tǒng)中主要零件之一,主要是作為減震、貯能零件使用,以獲得汽車最佳的平順性,良好操縱的穩(wěn)定性,為保證其高強(qiáng)度和使用壽命,熱處理工序顯得尤為重要。

機(jī)械工業(yè)中熱處理行業(yè)耗能占有較大的比重,故積極推廣和應(yīng)用熱處理節(jié)能技術(shù)顯得尤為重要。但熱處理本身耗能又相當(dāng)大,許多熱處理設(shè)備被稱為“電老虎”、“油老虎”、“氣老虎”。我國熱處理的能耗水平還大大高于一些工業(yè)發(fā)達(dá)國家。我國熱處理行業(yè)每處理一噸產(chǎn)品的平均能耗為350~630kgce/t,而日本為113kgce/t,美國只有54~70kgce/t,差距達(dá) 3~11 倍[1,2]。

2 改造前后供熱工藝流程

圖1 改造前彈簧鋼板成產(chǎn)供熱工藝流程

圖2 改造后彈簧鋼板生產(chǎn)供熱工藝流程

3 節(jié)能減排改造方案

3.1 節(jié)能改造方案

a.煤改氣節(jié)能減排工程

原工藝采用煤氣發(fā)生爐以原煤通過氣化制備煤氣供端部加熱爐、淬火爐和涂料烘干室。耗原煤0.5029t/t產(chǎn)品(折標(biāo)煤0.3592tce/t產(chǎn)品),經(jīng)國內(nèi)外同行業(yè)對該類工藝的實(shí)際統(tǒng)計,綜合熱效率為60%左右。而經(jīng)過實(shí)際熱工分析計算及國內(nèi)外先進(jìn)水平的分析,采用天然氣代替原煤后,同時將端部加熱爐和淬火爐的燃燒煙氣余熱應(yīng)用于端部加熱爐,綜合熱效率將達(dá)到68%左右,綜合熱效率將提高8%,同時將大大降低污染物排放,實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)。

b.電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能改造

公司的生產(chǎn)動力設(shè)備負(fù)荷較多且分部較廣,設(shè)備容量較大,根據(jù)對設(shè)備實(shí)際運(yùn)行的情況分析,大部分電機(jī)存在電機(jī)負(fù)載率低及電機(jī)控制方式的問題。通過對動力設(shè)備(電機(jī))進(jìn)行軟啟動或變頻改造實(shí)現(xiàn)電機(jī)系統(tǒng)優(yōu)化節(jié)能。通過改變機(jī)電的控制方式(變功率控制方式取代定功率控制方式),使電機(jī)獲得穩(wěn)定的工作負(fù)載,提高電能使用效率,實(shí)現(xiàn)增效節(jié)約。

3.2 改造前后能源消耗成本分析

按改造后產(chǎn)量14500t/a計算,改造前使用原煤生產(chǎn),每噸煤采購運(yùn)輸成本為1200元,按14500t/a產(chǎn)量計算,需耗煤7292t,成本875萬元/a。改造后使用天然氣,耗氣量經(jīng)計算為336.98萬Nm3/a,每Nm3為2.34元,成本788.5萬元/a,那么節(jié)省燃料購買費(fèi)用86.5萬元/a;電機(jī)系統(tǒng)改造前耗電331萬kwh/a,改造后耗電239.582萬kwh/a,,節(jié)電91.418萬kwh/a,減少成本約54.8萬元/a,同時因?yàn)殡娖飨到y(tǒng)優(yōu)化后可減少因設(shè)備故障損耗的維修養(yǎng)護(hù)成本20萬元/a,以上合計年節(jié)約燃料、動力及維修費(fèi)用161.3萬元。

3.3 改造前后減少排放量計算

按照改造前后產(chǎn)量為14500t/a計算,改造前用原煤7292t/a,電331萬kwh/a,排放污染物量為煙塵215.53t/a、SO2175t/a;改造后使用天然氣,耗氣量經(jīng)計算為336.98萬Nm3/a,排放污染物量為煙塵0.54t/a ,SO20.032t/a(天然氣排放因子SO29.6kg/100萬Nm3,煙塵160kg/100萬Nm3),因此項(xiàng)目改造減少排放量SO2174.968t/a(減排99.98%),煙塵214.99t/a(減排99.75%)。

小結(jié)

采用天然氣代替原煤后,同時將端部加熱爐和淬火爐的燃燒煙氣余熱應(yīng)用于端部加熱爐,綜合熱效率將達(dá)到68%左右,綜合熱效率將提高8%,同時將大大降低污染物排放,實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)。

項(xiàng)目改造按照改造后產(chǎn)量為14500t/a計算,節(jié)能折標(biāo)煤1046.9tce/a(單耗降低0.0722tce/t產(chǎn)品);節(jié)電91.418萬kwh/a;年節(jié)約燃料、動力及維修費(fèi)用161.3萬元;減少排放量SO2174.968t/a(減排99.98%),煙塵214.99t/a(減排99.75%)。

【參考文獻(xiàn)】

[1]彭平生.綠色熱處理——上??沙掷m(xù)發(fā)展之路[J].熱處理,2004,19(3):13-16.

[2]上海市熱處理協(xié)會.關(guān)于上海市熱處理行業(yè)淘汰氯化鋇鹽浴爐的調(diào)研報告[R].2004.

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