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LF爐渣冷態(tài)壓球循環(huán)利用的試驗研究

2014-03-31 22:22夏俊雙
中國高新技術企業(yè) 2014年3期
關鍵詞:循環(huán)利用試驗研究

摘要:文章介紹了LF爐渣返回循環(huán)利用的一種新方法,通過LF爐渣冷態(tài)壓球返回利用,減少了石灰和螢石用量,不但降低了LF爐精煉成本,而且在減輕渣場揚塵、改善環(huán)境等方面具有積極的作用。

關鍵詞:LF爐渣;循環(huán)利用;試驗研究

中圖分類號:TF769 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)04-0074-03

1 概述

為了降低LF爐精煉成本,國內有LF渣熱液態(tài)復用先例,但對于轉爐冶煉周期短、天車節(jié)奏快的車間,使用熱態(tài)渣復用很難實現,為此,我廠試驗研究了LF渣冷態(tài)壓球返回再利用。

2 煉鋼廠現狀簡介

2座魚雷罐倒罐站;鐵水預處理站2座;轉爐:45t×3座,平均出鋼量44t;2座LF爐,3座CAS站、2臺板坯連鑄機,2臺方坯連鑄機;主要生產品種:普碳鋼、低合金結構鋼、船板鋼、容器鋼等;

3 試驗情況

3.1 LF爐渣復用的熱力學分析

3.2 LF爐渣試驗情況

對LF爐渣進行了初步混料裝袋和壓球試驗,試驗情況如下:

3.2.1 對LF渣只經過篩選后裝袋返回在精煉爐進行試用。實驗方案:返回渣只進行了粉化后篩選和裝袋的工序,未摻加其他物質,返回渣的成份仍為LF爐精煉后的頂渣成份。返回渣粉化混勻后的化驗成份如下:

試驗效果:

(1)過程脫硫情況。對LF渣復合后的脫硫效果進行了實驗。

從以上數據來看,總體脫硫效果尚可,基本能滿足目前鋼種工藝需求。試驗期間統(tǒng)計18爐有效數據,平均脫硫率為55.7%。

(2)過程使用化渣情況。從整體來看,過程化渣情況較好,本次因返回渣全部為粉狀,加入后冒煙現象較為嚴重,過程利用率過低。

從表2中兩種配比的返回渣球在LF爐的試驗數據可以看出:

C配方渣使用情況良好,只要爐前嚴格出鋼化渣工藝,LF全部取消螢石,爐渣流動性仍良好。在終點S含量正常的情況下,僅依靠返回渣脫硫率能夠達到68%。

D配方在試驗過程中發(fā)現,化渣效果不是很好,因此,配加了部分螢石和精煉渣后,化渣效果較好,能夠迅速起到埋弧作用,但鋼水在精煉爐保溫和軟吹過程中易出現精煉頂渣結殼的現象,分析可能該渣系熔點較高,脫硫率平均為57%。

另外,由于LF渣堿度高,進悶渣坑進行悶渣時,造成水的堿度高,容易堵水管道,因此只能自然干燥,在冷卻磕渣斗過程中,揚塵非常嚴重,嚴重造成環(huán)境污染,如果采用壓球工藝,在鋼渣粉化前,通過渣斗外運可以減少環(huán)境污染。

3.3 經濟效益

從試驗中可知,可以全部采用返回渣(配60%石灰),噸鋼加返回渣7kg/噸。如果精煉復用一次,可以減少石灰3.2kg/t鋼(扣除了配加的石灰),螢石3.0kg/t鋼,加工好的返回渣成本價為200元/噸,噸鋼可降低成本為3.2×0.47+3.0×1.624-7×0.20=5.0元/噸鋼。

4 結語

通過對LF爐渣進行壓球試驗研究可知,通過合適的配比,返回渣在經過加工成球后強度能夠滿足LF爐的使用要求。LF爐采用返回渣能夠部分替代精煉用石灰和螢石,起到較好的化渣和脫硫作用,不但降了生產成本,而且在減輕渣場揚塵、改善環(huán)境等方面具有積極的作用。

參考文獻

[1] 謝養(yǎng)國,等.LF爐熱態(tài)鋼渣循環(huán)利用技術的應用[J].中國冶金,2008,(7):33.

作者簡介:夏俊雙(1961—),吉林長春人,山東鋼鐵股份有限公司濟南分公司中厚板廠45噸轉爐區(qū)安環(huán)科工程師。endprint

摘要:文章介紹了LF爐渣返回循環(huán)利用的一種新方法,通過LF爐渣冷態(tài)壓球返回利用,減少了石灰和螢石用量,不但降低了LF爐精煉成本,而且在減輕渣場揚塵、改善環(huán)境等方面具有積極的作用。

關鍵詞:LF爐渣;循環(huán)利用;試驗研究

中圖分類號:TF769 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)04-0074-03

1 概述

為了降低LF爐精煉成本,國內有LF渣熱液態(tài)復用先例,但對于轉爐冶煉周期短、天車節(jié)奏快的車間,使用熱態(tài)渣復用很難實現,為此,我廠試驗研究了LF渣冷態(tài)壓球返回再利用。

2 煉鋼廠現狀簡介

2座魚雷罐倒罐站;鐵水預處理站2座;轉爐:45t×3座,平均出鋼量44t;2座LF爐,3座CAS站、2臺板坯連鑄機,2臺方坯連鑄機;主要生產品種:普碳鋼、低合金結構鋼、船板鋼、容器鋼等;

3 試驗情況

3.1 LF爐渣復用的熱力學分析

3.2 LF爐渣試驗情況

對LF爐渣進行了初步混料裝袋和壓球試驗,試驗情況如下:

3.2.1 對LF渣只經過篩選后裝袋返回在精煉爐進行試用。實驗方案:返回渣只進行了粉化后篩選和裝袋的工序,未摻加其他物質,返回渣的成份仍為LF爐精煉后的頂渣成份。返回渣粉化混勻后的化驗成份如下:

試驗效果:

(1)過程脫硫情況。對LF渣復合后的脫硫效果進行了實驗。

從以上數據來看,總體脫硫效果尚可,基本能滿足目前鋼種工藝需求。試驗期間統(tǒng)計18爐有效數據,平均脫硫率為55.7%。

(2)過程使用化渣情況。從整體來看,過程化渣情況較好,本次因返回渣全部為粉狀,加入后冒煙現象較為嚴重,過程利用率過低。

從表2中兩種配比的返回渣球在LF爐的試驗數據可以看出:

C配方渣使用情況良好,只要爐前嚴格出鋼化渣工藝,LF全部取消螢石,爐渣流動性仍良好。在終點S含量正常的情況下,僅依靠返回渣脫硫率能夠達到68%。

D配方在試驗過程中發(fā)現,化渣效果不是很好,因此,配加了部分螢石和精煉渣后,化渣效果較好,能夠迅速起到埋弧作用,但鋼水在精煉爐保溫和軟吹過程中易出現精煉頂渣結殼的現象,分析可能該渣系熔點較高,脫硫率平均為57%。

另外,由于LF渣堿度高,進悶渣坑進行悶渣時,造成水的堿度高,容易堵水管道,因此只能自然干燥,在冷卻磕渣斗過程中,揚塵非常嚴重,嚴重造成環(huán)境污染,如果采用壓球工藝,在鋼渣粉化前,通過渣斗外運可以減少環(huán)境污染。

3.3 經濟效益

從試驗中可知,可以全部采用返回渣(配60%石灰),噸鋼加返回渣7kg/噸。如果精煉復用一次,可以減少石灰3.2kg/t鋼(扣除了配加的石灰),螢石3.0kg/t鋼,加工好的返回渣成本價為200元/噸,噸鋼可降低成本為3.2×0.47+3.0×1.624-7×0.20=5.0元/噸鋼。

4 結語

通過對LF爐渣進行壓球試驗研究可知,通過合適的配比,返回渣在經過加工成球后強度能夠滿足LF爐的使用要求。LF爐采用返回渣能夠部分替代精煉用石灰和螢石,起到較好的化渣和脫硫作用,不但降了生產成本,而且在減輕渣場揚塵、改善環(huán)境等方面具有積極的作用。

參考文獻

[1] 謝養(yǎng)國,等.LF爐熱態(tài)鋼渣循環(huán)利用技術的應用[J].中國冶金,2008,(7):33.

作者簡介:夏俊雙(1961—),吉林長春人,山東鋼鐵股份有限公司濟南分公司中厚板廠45噸轉爐區(qū)安環(huán)科工程師。endprint

摘要:文章介紹了LF爐渣返回循環(huán)利用的一種新方法,通過LF爐渣冷態(tài)壓球返回利用,減少了石灰和螢石用量,不但降低了LF爐精煉成本,而且在減輕渣場揚塵、改善環(huán)境等方面具有積極的作用。

關鍵詞:LF爐渣;循環(huán)利用;試驗研究

中圖分類號:TF769 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)04-0074-03

1 概述

為了降低LF爐精煉成本,國內有LF渣熱液態(tài)復用先例,但對于轉爐冶煉周期短、天車節(jié)奏快的車間,使用熱態(tài)渣復用很難實現,為此,我廠試驗研究了LF渣冷態(tài)壓球返回再利用。

2 煉鋼廠現狀簡介

2座魚雷罐倒罐站;鐵水預處理站2座;轉爐:45t×3座,平均出鋼量44t;2座LF爐,3座CAS站、2臺板坯連鑄機,2臺方坯連鑄機;主要生產品種:普碳鋼、低合金結構鋼、船板鋼、容器鋼等;

3 試驗情況

3.1 LF爐渣復用的熱力學分析

3.2 LF爐渣試驗情況

對LF爐渣進行了初步混料裝袋和壓球試驗,試驗情況如下:

3.2.1 對LF渣只經過篩選后裝袋返回在精煉爐進行試用。實驗方案:返回渣只進行了粉化后篩選和裝袋的工序,未摻加其他物質,返回渣的成份仍為LF爐精煉后的頂渣成份。返回渣粉化混勻后的化驗成份如下:

試驗效果:

(1)過程脫硫情況。對LF渣復合后的脫硫效果進行了實驗。

從以上數據來看,總體脫硫效果尚可,基本能滿足目前鋼種工藝需求。試驗期間統(tǒng)計18爐有效數據,平均脫硫率為55.7%。

(2)過程使用化渣情況。從整體來看,過程化渣情況較好,本次因返回渣全部為粉狀,加入后冒煙現象較為嚴重,過程利用率過低。

從表2中兩種配比的返回渣球在LF爐的試驗數據可以看出:

C配方渣使用情況良好,只要爐前嚴格出鋼化渣工藝,LF全部取消螢石,爐渣流動性仍良好。在終點S含量正常的情況下,僅依靠返回渣脫硫率能夠達到68%。

D配方在試驗過程中發(fā)現,化渣效果不是很好,因此,配加了部分螢石和精煉渣后,化渣效果較好,能夠迅速起到埋弧作用,但鋼水在精煉爐保溫和軟吹過程中易出現精煉頂渣結殼的現象,分析可能該渣系熔點較高,脫硫率平均為57%。

另外,由于LF渣堿度高,進悶渣坑進行悶渣時,造成水的堿度高,容易堵水管道,因此只能自然干燥,在冷卻磕渣斗過程中,揚塵非常嚴重,嚴重造成環(huán)境污染,如果采用壓球工藝,在鋼渣粉化前,通過渣斗外運可以減少環(huán)境污染。

3.3 經濟效益

從試驗中可知,可以全部采用返回渣(配60%石灰),噸鋼加返回渣7kg/噸。如果精煉復用一次,可以減少石灰3.2kg/t鋼(扣除了配加的石灰),螢石3.0kg/t鋼,加工好的返回渣成本價為200元/噸,噸鋼可降低成本為3.2×0.47+3.0×1.624-7×0.20=5.0元/噸鋼。

4 結語

通過對LF爐渣進行壓球試驗研究可知,通過合適的配比,返回渣在經過加工成球后強度能夠滿足LF爐的使用要求。LF爐采用返回渣能夠部分替代精煉用石灰和螢石,起到較好的化渣和脫硫作用,不但降了生產成本,而且在減輕渣場揚塵、改善環(huán)境等方面具有積極的作用。

參考文獻

[1] 謝養(yǎng)國,等.LF爐熱態(tài)鋼渣循環(huán)利用技術的應用[J].中國冶金,2008,(7):33.

作者簡介:夏俊雙(1961—),吉林長春人,山東鋼鐵股份有限公司濟南分公司中厚板廠45噸轉爐區(qū)安環(huán)科工程師。endprint

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