李磊(廣西柳州鋼鐵集團公司焦化廠 廣西 柳州545002)
柳鋼焦化廠焦爐煤氣脫氨目前有兩種工藝,一種是飽和器法硫酸洗氨生產(chǎn)硫酸銨工藝,另一種則是弗薩姆(PHOSAM)法磷酸脫氨工藝,用磷酸脫除焦爐煤氣中的氨,回收生成8%~18%的濃氨水作為燒結(jié)尾氣脫硫的氨源。磷酸脫氨工藝自2010年投用以來取得了顯著的效果,檢修維護成本大大降低,生產(chǎn)環(huán)境得到改善,對節(jié)能減排更是具有重要意義。
目前柳鋼焦化廠采用冷態(tài)法磷酸洗氨,工藝的原料為35~55℃的煤氣。其中含氨量為6~10g/m3,產(chǎn)品中煤氣含氨為0.08~0.1g/m3,生產(chǎn)的氨水濃度可在8~18%范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。
該系統(tǒng)工藝原理主要利用磷酸銨鹽的化學(xué)性質(zhì)即磷酸二氫銨(NH4H2PO4)、磷酸氫二銨((NH4)2HPO4)、磷酸銨((NH4)3PO4)均為白色晶體,可溶于水。磷酸二氫銨十分穩(wěn)定,在130℃以上分解。磷酸氫二銨不很穩(wěn)定,在70℃時即可分解,磷酸銨在常溫下即可分解。因此系統(tǒng)溶液中主要含有磷酸二氫銨和磷酸氫二銨。可利用以下式概括,即:
(1)氨的吸收
氨吸收主要是由化學(xué)平衡控制,即壓力、溫度和摩爾比。相對而言溫度、壓力影響較小,因此在一定溫度下,氨的吸收主要取決于(NH4)2HPO4的含量,即磷銨溶液液面的氨分壓。所以控制銨鹽的總量,一銨和二銨的質(zhì)量比十分重要。一般噴灑液中含磷銨量約為41%,NH3/H3PO4(摩爾比)為1.1~1.3。[1]因此,吸收工序主要控制入塔貧液量以及貧液的摩爾比。如果溶液量減少,裝置運行成本降低,經(jīng)濟性好。但富液摩爾比升高,當超過1.8時,吸收過程中酸分將增加,對系統(tǒng)設(shè)備的腐蝕性加劇。
(2)系統(tǒng)水平衡
控制系統(tǒng)水平衡的目的是控制H3PO4濃度,磷酸酸度對溶液結(jié)晶點和密度有較大影響,密度減小,影響除油器的操作,密度升高,溶液結(jié)晶點升高,引起結(jié)晶堵塞。磷酸酸度為35%時,溶液結(jié)晶點升高到40℃。酸度為30%時,溶液相對密度為1.2~1.3,結(jié)晶點小于25℃。水平衡的控制主要是調(diào)節(jié)進入吸收塔中的貧液溫度,間接控制煤氣出口溫度。通過不同溫度下出口的煤氣帶出的水量來控制系統(tǒng)的水平衡。但是隨著煤氣溫度的升高,出口煤氣中氨的含量會略有上升。另一調(diào)控手段是控制進解吸塔的富液溫度,主要是貧富液換熱器后出冷凝冷卻器的富液溫度。在冷凝冷卻器中,第一次換熱后的富液會和解吸塔出塔氨氣進行換熱,從而可以控制更多的水分隨氨氣離開系統(tǒng)。但是此方法會影響氨產(chǎn)品的濃度。同時此法也會受到冷凝冷卻器以及解吸塔給料泵的能力的限制。因此,在工藝控制中較少采用此法。
(3)富液解吸
解吸效率對出塔貧液有重大影響。解吸的控制最主要調(diào)節(jié)的是進入解吸塔的蒸汽量。進塔蒸汽量隨著富液流量的變化而變化。進塔富液流量增加,進入解吸塔的中壓蒸汽量也隨之增加。壓力降低,解吸效率也會降低。蒸汽用量增加,解吸塔壓力會升高,會造成設(shè)備腐蝕程度加劇。解吸塔壓力的穩(wěn)定需要有穩(wěn)定的進塔富液流量、蒸汽量。在蒸汽量波動較小時,解吸塔壓力的波動可以通過氨水流量調(diào)節(jié)閥來控制。即閥門關(guān)小時,提高冷凝冷卻器底部氨水液位,從而減小冷卻水與上部氨氣的接觸面積,從而減小氨氣的冷凝量,進而控制解吸塔的壓力。但是此方法只是對解吸塔壓力的微調(diào),塔壓的穩(wěn)定主要還是靠蒸汽量。
(4)氨水濃度調(diào)節(jié)
氨水濃度與系統(tǒng)中貧富液摩爾比、含氨量以及解吸塔頂部溫度等參數(shù)相關(guān)。本系統(tǒng)溶液參考值在富液摩爾比1.5~1.6,貧液摩爾比1.32±0.05,貧液含氨量小于6.3,塔頂溫度為185±5℃時,各參數(shù)對氨水濃度的調(diào)節(jié)主要參考表1。
其中對氨水流量調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)是在貧富液摩爾比需要調(diào)節(jié)的情況下濃度發(fā)生變化后進行的,不宜頻繁調(diào)節(jié)。
表1:各參數(shù)對氨水濃度的調(diào)節(jié)
系統(tǒng)結(jié)晶部位主要是在給料槽出口即氨水管路。造成結(jié)晶的原因主要是系統(tǒng)發(fā)生液泛帶出大量的磷銨富液與氨水混合經(jīng)過氨水冷卻器后溫度太低所致。通過前述水平衡的控制調(diào)節(jié)中講述,酸度對溶液結(jié)晶有重大影響。磷銨溶液進入到氨水,提高了酸度,當換熱后溫度降到40℃以下,發(fā)生結(jié)晶,堵塞管道,導(dǎo)致系統(tǒng)被動停產(chǎn)。因此防止系統(tǒng)發(fā)生液泛是控制氨水溶液結(jié)晶的最主要手段。
系統(tǒng)液泛主要表現(xiàn)形式為解吸塔壓差增大即阻力升高,進入給料槽的氨水量明顯增加。因為液泛發(fā)生后,汽泡阻滯了溶液自上而下的流動,相當于是在塔內(nèi)形成了斷塔盤,從而使富液不能流暢的向下流動而是轉(zhuǎn)向氨氣出口管出去,造成給料槽氨水量增加的假象。引起液泛發(fā)生的主要原因有以下3個方面:(1)系統(tǒng)前端除油不好,導(dǎo)致有較多的焦油進入塔內(nèi),在塔盤上附著,使解吸塔阻力增加;(2)系統(tǒng)中的酸性氣體過多。當富液摩爾比過高,溶液的PH大于7時,煤氣中的酸性氣體被吸收成揮發(fā)銨鹽。當溶液進入解吸塔被加熱后,由于酸性氣體的逸出而產(chǎn)生發(fā)泡液泛;(3)蒸汽。一般來說,蒸汽量過大會產(chǎn)生液泛。如果蒸汽量過小,富液因從冷凝冷卻器器中得到的熱量太少而使進料溫度太低,溶液在塔中得不到蒸發(fā)所需的熱量而積聚在塔板上,致使塔壓差升高,也會產(chǎn)生類似液泛現(xiàn)象。蒸汽壓力的不穩(wěn)定 ,也會造成解吸塔的液泛。
針對以上原因我們采取了以下措施:(1)嚴格控制富液的摩爾比小于1.75、磷酸酸度大于25,保持富液較高比重,以保證焦油和溶液的良好分離,并保證溶液呈酸性,以盡量減少吸收酸性氣體。(2)加強除焦油器的操作。當溶液中焦油量大時,可提高除焦油器液位并及時從焦油槽中撇出焦油。定期對除焦油器和焦油槽進行清掃,以減少進入解吸塔富液中的焦油量。(3)提高分離器的酸性氣體排出量,即提高進分離器的富液溫度,以減少富液中酸性氣體量。(4)穩(wěn)定解吸塔加熱蒸汽壓力和保證適當?shù)恼羝髁俊?5)在溶液槽中連續(xù)加入適量消泡劑,減少溶液的發(fā)泡。
圖2:換熱器結(jié)構(gòu)對比圖
換熱器的堵塞是本系統(tǒng)遇到的最多的故障,最多時平均每周1次,頻率較高。換熱器堵塞的主要原因是前端除油沒有做好,導(dǎo)致系統(tǒng)含油量高。當焦油進入到解吸塔內(nèi)后經(jīng)過195℃的高溫分解后剩下的重油會形成瀝青狀的粘結(jié)物質(zhì),加之系統(tǒng)內(nèi)含有的煤粉、焦粉等物質(zhì),經(jīng)過換熱器溫度降低后形成較硬的渣,堵塞換熱器管道,造成系統(tǒng)被動停產(chǎn)。另外,由于貧富液換熱器原設(shè)計為U形管式換熱器臥式安裝,封頭用隔板隔成三室,貧液冷卻過程經(jīng)過三室四程,相當于要經(jīng)過兩道U型彎道,由于存在U形且溫差較大,彎管處易堵難清。針對以上問題我們采取了以下措施:(1)除與控制液泛相同,加大了對除油器的操作外,加強了對前端電捕焦油器的操作,盡量減少進入吸收系統(tǒng)的焦油量。(2)將焦油槽出口管抬高,防止過多的焦油渣被抽入分離器進入解吸塔。(3)對解吸塔實行定期排渣制度,防止過多的硬質(zhì)焦油渣形成。(4)出塔貧液管增加過濾系統(tǒng),加強對焦油渣的清除。(5)控制溶液流量,對于系統(tǒng)減產(chǎn),溶液流量最低不能低于正常流量的40%。(6)換熱器重新進行選型。將換熱器內(nèi)列管改為直管,并做立式安裝,富液路內(nèi)設(shè)折流板,貧液側(cè)封頭仍用隔板隔成三室,換熱效果好,取消了U型彎道,大大減小了堵塞的幾率,降低了清洗成本(換熱器結(jié)構(gòu)對比見圖2)。通過采取以上措施后系統(tǒng)堵塞頻率明顯降低。
1.柳鋼焦爐煤氣磷酸脫氨工藝經(jīng)過一系列的完善與優(yōu)化后,運行穩(wěn)定,出現(xiàn)的問題得到了有效解決,對燒結(jié)煙氣脫硫具有重要的促進作用。
2.焦爐煤氣磷酸脫氨生產(chǎn)氨水工藝比飽和器硫酸銨工藝更節(jié)能環(huán)保,特別是與燒結(jié)煙氣脫硫為配套工程,在燒結(jié)廠用水需求足夠的情況下,本廠的飽和器硫酸銨工藝已可以完全淘汰。
[1]何建平;李輝,《煉焦化學(xué)產(chǎn)品回收技術(shù)》,冶金工業(yè)出版社,2006年4月第一版,P133.
[2]彭光文,《焦爐煤氣磷酸脫氨工藝的完善與優(yōu)化》,2012.11,P2.