趙建國,李 黔,尹 虎
(西南石油大學(xué) 石油工程學(xué)院,成都610500)①
據(jù)統(tǒng)計,超過90%的頁巖氣水平井采用套管固井[1],有利于井壁穩(wěn)定及后期采取增產(chǎn)措施等[2]。為提高固井質(zhì)量,通常在套管上安裝扶正器[3-5]。由于頁巖吸水會膨脹、井眼容易垮塌和變形,因此對扶正器的要求更為苛刻。目前的扶正器都存在著居中度不高的問題,且由于外徑的限制使得下入困難。因此,有必要研制同時具備安全下入、產(chǎn)生旋流、具有較高居中度性能的扶正器。
1) 剛性旋流扶正器 目前在215.9mm(8.5英寸 )的井眼中下入最大扶正器的外徑達(dá)212mm,雖然外表加工有滾輪,可在一定程度上增加套管的下入安全性,但是井眼與扶正器的間隙極小,下入困難,容易出現(xiàn)蹩卡現(xiàn)象。在鉆進(jìn)過程中鉆頭的振動、偏心等原因?qū)е戮畯桨l(fā)生變化[7],若井徑擴(kuò)大率可達(dá)10%,剛性扶正器的居中度會大幅降低,同樣其旋流效果也很差,導(dǎo)致頂替效率極低[8-9]。
2) 彈簧片扶正器 彈簧片扶正器分為單弓、雙弓等類型[10],其外徑很大,下入過程中受到井眼的軸向力而發(fā)生徑向擴(kuò)大變形,導(dǎo)致阻力會大幅增加,下入困難。彈簧片扶正器扶正需要軸向阻力,下入至設(shè)計井身時由于其軸向阻卡力有限,居中度不高于70%,并且不能產(chǎn)生旋流頂替。
3) 變徑扶正器 已開發(fā)的變徑扶正器,初始外徑同樣很大,如在215.9mm(8.5英寸)的井眼中下入最大扶正器的初始外徑達(dá)210mm,使得下入安全性問題同樣沒有徹底解決。且其最大擴(kuò)徑也只有設(shè)計井眼的直徑大?。?1],沒有考慮井徑的變化。
新型扶正器的結(jié)構(gòu)如圖1所示。其中:扶正機(jī)構(gòu)為彈簧片;止退機(jī)構(gòu)由彈簧、止退銷釘和止退孔組成;液壓機(jī)構(gòu)由內(nèi)密封圈、外密封圈、活塞和液壓腔共同組成。扶正彈簧片上有3~8根均勻軸對稱分布的支撐片,可提足夠的支撐力。液壓腔外部開有3~6個與軸線成30~600°夾角的螺旋槽,水泥漿在螺旋槽上產(chǎn)生旋流。
圖1 新型扶正器結(jié)構(gòu)
下入前組裝扶正器,如圖1,使扶正彈簧片處于徑向預(yù)彎狀態(tài),以使其對套管扶正時所需的液壓更小,更容易扶正。套管下入過程中,扶正彈簧片收縮在液壓腔里面,不僅可以確保下入過程中彈簧片不會撐出,還可以使帶旋流功能的可變徑套管扶正器的外徑變得很?。ǚ稣魍鈴脚c接箍外徑相同),下套管時可以大幅減小套管摩阻,顯著增加下套管的安全性。當(dāng)固井管串下入到指定位置時,對帶旋流功能的可變徑套管扶正器加液壓,此時液壓從主體上的液壓孔傳遞到活塞上,活塞向右移動,從而軸向擠壓扶正彈簧片,扶正彈簧片上處于徑向預(yù)彎的支撐片徑向變形,同時彈簧與止退銷釘向右移動。當(dāng)移動到設(shè)計位置時,止退銷釘在彈簧的彈力下與止退孔配合,從而阻止彈簧片向左移動,此時彈簧片將不能徑向收縮,套管扶正完畢。對井眼注水泥固井時,水泥漿在螺旋槽上產(chǎn)生旋流,從而提高水泥漿的頂替效率,最終達(dá)到提高固井質(zhì)量的目的。
新型扶正器的系列及主要參數(shù)如表1所示。
表1 新型扶正器的主要參數(shù)
由表1可知:新型扶正器在未撐開彈簧片時其最大外徑與套管接箍外徑相同,因此即便使用了套管扶正器也不會增加管串的外徑,其與井壁的間隙可達(dá)到最大值,能有效降低管串的下入摩阻;并且,當(dāng)彈簧片撐開后,其外徑跟井眼相比可超過10%,能在井眼擴(kuò)眼情況下提高套管的居中度。
試驗裝置如圖2。本試驗?zāi)M的是1根套管安裝1個扶正器的情況。內(nèi)徑為215.9mm(8.5英寸)的鋼管模擬井筒,將158mm的扶正器安裝在井筒內(nèi),并將扶正器兩端分別懸空固定在支架上,給鋼管加載荷(為1根139.7mm套管的重力),最后將液壓管線連接在液壓噴嘴上。開泵加壓試驗如圖3。
圖2 扶正器試驗裝置結(jié)構(gòu)
圖3 扶正器的壓力-居中度關(guān)系曲線
由圖3可知,在扶正器加壓至14MPa時,扶正器的居中度為97%,而常規(guī)扶正器僅有75%左右的居中度,因此,試驗證明能充分滿足頁巖氣水平井的固井要求。
1) 本文結(jié)合了旋流扶正器、彈簧片扶正器及液力變徑扶正器的優(yōu)點(diǎn),設(shè)計出了適用于頁巖氣水平井固井質(zhì)量要求的可變徑的彈簧片帶旋流的新型頁巖氣水平井套管扶正器。
2) 在頁巖氣水平井套管串下入過程中,新型扶正器的外徑與套管接箍的外徑相同,與常規(guī)扶正器相比較其外徑小了約30%,因此,在頁巖氣水平井對固井條件要求較苛刻的條件下,新型扶正器下入更容易、更安全。
3) 試驗結(jié)果表明:在壓力為14MPa時新型扶正器的居中度為97%,超過常規(guī)套管扶正器約75%的居中度,可大幅提高頁巖氣水平井的套管居中度及頂替效率,從而提高頁巖氣水平井的固井質(zhì)量。
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