陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司裝備制造管理局 (山西 045000) 王玉山
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) (北京 100083) 李躍軍
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)崛起,裝備制造業(yè)不斷發(fā)展壯大,基礎(chǔ)工業(yè)中能源利用與環(huán)境污染的矛盾日益凸顯。鍛造業(yè)是機(jī)械裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)工業(yè)之一,恰恰又是高耗能、高排放行業(yè),完全取消會(huì)使裝備制造企業(yè)在鍛件需求方面受到市場(chǎng)的很大制約,是不現(xiàn)實(shí)的。只有加強(qiáng)對(duì)鍛造業(yè)的控制與管理才能取得能源利用與低碳環(huán)保之間的平衡。
鍛造業(yè)常用設(shè)備有電液錘、蒸空錘、空氣錘、壓力機(jī)、操作機(jī)、加熱爐等。其中,蒸空錘與燃煤加熱爐高耗能、高排放、效率低,與當(dāng)今要求節(jié)能減排、崇尚低碳經(jīng)濟(jì)的時(shí)代背景格格不入。對(duì)鍛造業(yè)節(jié)能減排管理與控制必須從這兩個(gè)方面入手。
1841年,英國(guó)人發(fā)明了蒸汽錘,到現(xiàn)在已有170多年歷史,蒸汽錘的結(jié)構(gòu)性能遠(yuǎn)落后于時(shí)代,其缺點(diǎn)日漸顯著。早先,蒸汽錘動(dòng)能來(lái)自蒸汽,這就需要工廠配備鍋爐提供蒸汽,期間需要使用大量的煤,造成巨大的空氣、環(huán)境污染,并且蒸汽壓力經(jīng)常由于環(huán)境溫度原因造成鍋爐供汽不穩(wěn)而受到制約,壓力達(dá)不到額定數(shù)值,打擊力不夠,直接影響生產(chǎn)。蒸汽中的水分再加上蒸汽溫度較高,導(dǎo)致設(shè)備泄漏嚴(yán)重,而且無(wú)法徹底根治,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)環(huán)境。另外,蒸汽錘只利用蒸汽壓力和流量來(lái)做功,熱能白白地浪費(fèi),壓力和流量只做一次功就排空,不能回收,能源利用率極低,僅有1%~3%。
隨著科技的發(fā)展,有了空壓機(jī),部分蒸汽錘的工作介質(zhì)由蒸汽變?yōu)榭諝猓諌簷C(jī)倒是可以源源不斷地供應(yīng)充足的壓力空氣,但噪聲大,功率大導(dǎo)致電能損耗大,加上鍛錘漏風(fēng),能源利用率也不高,造成鍛件成本很高。據(jù)統(tǒng)計(jì),鍛造車間每噸鍛錘大約需要容積20m3/min空氣壓縮機(jī),是車間里主要的噪聲源和能耗源。據(jù)測(cè)試,空壓機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,所輻射出的噪聲可達(dá)92dB。一臺(tái)320kW空壓機(jī)每小時(shí)耗電320kW·h,按每天工作6h計(jì),日耗1920kW·h,按工業(yè)用電0.80元/kW·h計(jì)算,每日僅此項(xiàng)電費(fèi)就達(dá)1536元,每月按20天工作日計(jì),耗費(fèi)30 720元。
加熱爐方面,中小型鍛造企業(yè)一般配備3臺(tái)加熱爐。若是3臺(tái)燃煤鍛造加熱爐,則要用優(yōu)質(zhì)煤作為燃料,能耗相當(dāng)高,燃燒過(guò)程不易控制,爐溫波動(dòng)大(20~40℃),熱效率偏低,僅為5%~15%,余熱不能有效利用。不僅加熱溫度不均勻,不能保證鍛坯加熱質(zhì)量,且產(chǎn)生大量污染物,嚴(yán)重污染環(huán)境:SO2排放超標(biāo),每噸煤燃燒時(shí),產(chǎn)生2.6t CO2氣體,釋放出的粉塵、飛灰為6~11kg,另外還有大量有害氣體,危害環(huán)境及人體健康。這些均不適應(yīng)當(dāng)今社會(huì)的要求,企業(yè)要想生存發(fā)展,必須加以徹底解決。
因此,我們下大力氣通過(guò)技術(shù)改造,對(duì)鍛造業(yè)節(jié)能減排進(jìn)行了有效的控制與管理。
將所有蒸空錘改為能耗低、效率高的電液錘。因電液錘主要工作部件是動(dòng)力頭,也稱連缸梁,其結(jié)構(gòu)為氣、液、缸一體式,活塞錘桿是個(gè)整體,錘桿連著錘頭,如附圖所示。以錘桿活塞隔開(kāi)缸體,活塞錘桿上腔為封閉的高壓氣體(氮?dú)猓?,下腔為液壓油。工作原理稱為“放油式打擊”,即通過(guò)對(duì)下腔的進(jìn)出油進(jìn)行控制,進(jìn)油活塞錘桿抬起,上腔氣體受壓蓄能;出油,上腔氣體釋放能量,完成打擊。也就是所謂的“液壓蓄能、氣壓驅(qū)動(dòng)”。 液壓系統(tǒng)采用液壓泵—蓄能器—卸荷閥(二級(jí)閥)組成的組合傳動(dòng)恒壓液源,既保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,不損失能量,又降低了裝機(jī)容量。改造時(shí),只將控制錘桿上下運(yùn)動(dòng)的氣缸滑閥改為動(dòng)力頭,保留原來(lái)可用的機(jī)身等所有部件,改造費(fèi)用是新購(gòu)相應(yīng)設(shè)備6%左右。
電液錘工作原理
我國(guó)機(jī)械工業(yè)的鍛造能力已具備一定規(guī)模,年產(chǎn)量?jī)H次于日本、美國(guó)、俄羅斯,居世界第四位。在我國(guó)使用的鍛造加熱爐中,以煤為燃料的鍛造加熱爐超過(guò)一半占55%(其他油爐、煤氣爐、電爐分別占到33%、10%、2%),熱效率低、能耗大,污染嚴(yán)重,調(diào)整鍛造加熱爐的燃料結(jié)構(gòu)勢(shì)在必行。
我公司地處高瓦斯煤礦,煤礦瓦斯氣(煤層氣)儲(chǔ)量豐富,使用成本較低,充分燃燒后污染物排放較少,便于控制,是一種潔凈方便的能源,既可以作為民用、工業(yè)燃料,也可作為化工原料。以燃?xì)獯嫒济涸阱懺旒訜嶂惺且环N必然趨勢(shì),而煤礦瓦斯氣作為一種價(jià)格相對(duì)比較低廉的燃?xì)飧哂袃?yōu)勢(shì)。煤礦瓦斯氣不但儲(chǔ)量豐富且已經(jīng)形成較為成熟、較大規(guī)模的抽放、貯存、輸配系統(tǒng)。采用煤礦瓦斯氣作為鍛造加熱爐的燃料對(duì)鍛坯進(jìn)行加熱,取代原來(lái)能耗高、污染大的燃煤鍛造爐是我們技改的最佳選擇。但是,煤礦瓦斯氣燃燒熱值低,流量和濃度不穩(wěn)定,很難達(dá)到1250℃左右的鍛造溫度。我們通過(guò)大量分析、研究、試驗(yàn),最終采取了高效蓄熱式高溫空氣燃燒技術(shù)、自動(dòng)化控制技術(shù)和保溫隔熱措施相結(jié)合的方案,成功地實(shí)現(xiàn)了煤礦瓦斯氣在鍛造加熱爐中的應(yīng)用。
通過(guò)設(shè)備技術(shù)改造后,效果如何,我們可通過(guò)計(jì)算加以詳細(xì)分析。
以2t自由鍛錘為例,若采用蒸汽為介質(zhì),每小時(shí)消耗飽和蒸汽12t,每噸蒸汽單價(jià)87元,每天工作6h,一個(gè)月按20個(gè)工作日,所耗的動(dòng)能費(fèi)用為12.528萬(wàn)元;改電液錘后使用2臺(tái)45kW電動(dòng)機(jī),工業(yè)用電按0.80元/kW·h計(jì),每月用電費(fèi)用為8640元。
按每千克蒸汽折合標(biāo)煤0.129kg,每千瓦時(shí)電折合標(biāo)煤0.404kg,蒸汽錘與電液錘費(fèi)用比值為14.5,蒸汽錘與電液錘的熱能比值為3.55(減排約72%)。
若采用空氣介質(zhì),需配2臺(tái)L8-60/8型空壓機(jī),單臺(tái)電機(jī)功率為320kW,改造為電液錘后的設(shè)備整體容量為90kW,按每天工作6h、每月工作20天,電費(fèi)為0.80元/kWh計(jì),每月空壓機(jī)用電費(fèi)用6.144萬(wàn)元,每月電液錘用電費(fèi)用8640元,空壓機(jī)與電液錘的費(fèi)用比值為7.1,改造費(fèi)用為32萬(wàn)元,一年節(jié)省電費(fèi)為63.36萬(wàn)元。
電液錘用液壓油和氮?dú)夤灿?jì)20萬(wàn)元,且可重復(fù)使用,從分析可看出,第一年就收回改造成本還有盈余11.36萬(wàn)元,以后每年可節(jié)省費(fèi)用約60余萬(wàn)元,減排72%。以上是2t自由鍛錘技改的效能分析,模鍛錘技改效能,可對(duì)電液模鍛錘動(dòng)力頭與蒸空兩用模鍛錘的能耗進(jìn)行對(duì)比分析,如附表所示。
電液模鍛錘動(dòng)力頭與蒸空兩用模鍛錘的能耗對(duì)比表
(1)燃?xì)饧訜釥t的技術(shù)效能優(yōu)勢(shì) ①用煤礦瓦斯氣作為鍛造加熱爐燃?xì)?,合理利用了地區(qū)資源。②創(chuàng)造性地在煤礦瓦斯氣加熱爐中采用高效蓄熱式燃燒技術(shù)。③針對(duì)煤礦瓦斯氣特性,安裝特制防爆裝置,做到安全生產(chǎn)。④自動(dòng)化控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了爐溫精確控制,鍛坯加熱時(shí)間縮短,加熱溫度均勻,氧化燒損率降低,質(zhì)量顯著提高。⑤降低了污染物排放量,減小了對(duì)空氣污染,保護(hù)了環(huán)境。⑥采用PLC自動(dòng)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)檢測(cè)與控制自動(dòng)化,提高了熱工控制水平,改善了操作環(huán)境,降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。⑦煙囪出口煙氣排放溫度降至130℃左右,高于煙氣露點(diǎn),余熱回收充分。節(jié)能效果顯著,比常規(guī)加熱爐節(jié)能30%~40%。
(2)燃?xì)饧訜釥t的主要技術(shù)性能指標(biāo) ①加熱溫度可達(dá)1250℃,滿足普通碳素鋼鍛造加熱溫度的需求,爐溫可精確控制至±10℃,降低氧化燒損率,煙囪出口的煙氣排放溫度130℃左右,余熱回收充分。②煙塵排放濃度13.18mg/m3,SO2排放濃度49.3mg/m3,氮氧化物排放濃度77.5mg/m3,廢氣排放全都優(yōu)于GB9078—1996《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求。
(3)燃?xì)饧訜釥t的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益分析 第一,直接經(jīng)濟(jì)效益。據(jù)實(shí)際生產(chǎn)統(tǒng)計(jì),燃煤加熱爐加熱鍛坯成本每噸約800元,現(xiàn)在使用煤礦瓦斯氣后,成本為213元/t。以每臺(tái)瓦斯?fàn)t每月加熱鍛件65t計(jì)算,一臺(tái)爐一年可降低成本45.786萬(wàn)元。
第二,間接經(jīng)濟(jì)效益。瓦斯鍛造加熱爐是在貧氧狀態(tài)下彌散燃燒,可降低被加熱金屬的氧化燒損。由于燃燒過(guò)程可控,因而爐溫分布均勻,加熱質(zhì)量大幅改善,產(chǎn)品合格率大幅提高。燃煤鍛造加熱爐由于爐溫不易控制,經(jīng)常出現(xiàn)過(guò)燒現(xiàn)象,既浪費(fèi)了材料,又影響了工期,對(duì)企業(yè)的聲譽(yù)也造成負(fù)面影響。另外,使用瓦斯鍛造加熱爐以后,點(diǎn)爐的時(shí)間由原來(lái)的2~3h縮短到現(xiàn)在的10min左右。產(chǎn)品加熱質(zhì)量及材料利用率的提高、輔助加熱時(shí)間的縮短客觀上都降低了生產(chǎn)成本,提升了產(chǎn)品的利潤(rùn)空間,實(shí)現(xiàn)了效益更大化。
第三,社會(huì)效益。①降低了排放,減小了污染,保護(hù)了環(huán)境。煤礦瓦斯氣在鍛造爐中燃燒比較完全,減少了CO2、SO2排放;在燃燒過(guò)程中,由于采用蓄熱式高溫空氣燃燒技術(shù),燃?xì)庠谪氀鯛顟B(tài)下彌散燃燒,沒(méi)有火焰中心,爐內(nèi)NOx生成物大大減少,NOx排放量降低至100×10-6以下(比較以煤作燃料的鍛造爐,減少氮氧化物排放量30%~40%),完全達(dá)到國(guó)家級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。②勞動(dòng)強(qiáng)度降低。采用煤礦瓦斯氣鍛造爐加熱技術(shù)后,燃燒采用計(jì)算機(jī)控制,實(shí)現(xiàn)了檢測(cè)與控制自動(dòng)化。操作人員在控制室就可以完成點(diǎn)火、加熱等基本操作。爐膛溫度、排煙溫度都不需要人工采集,大幅降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了熱輻射對(duì)操作人員的傷害。
實(shí)踐證明,裝備制造業(yè)中的鍛造企業(yè)通過(guò)成功的技術(shù)改造,可以取得效益與環(huán)境的雙贏,只有走科技創(chuàng)新之路,再加上科學(xué)的管理,才能有企業(yè)生存和可持續(xù)發(fā)展的廣闊前途。
(20130822)