李洪翠
(山鋼股份濟南分公司 冷軋板廠,山東 濟南250101)
濟鋼從2008年開始著手開發(fā)St13沖壓用鋼。在市場推廣過程中,某用戶提出質(zhì)量異議,規(guī)格為0.7 mm×1 140 mm的鋼板沖壓后表面粗糙不平,呈橘皮狀,不能繼續(xù)用做車門外板。出現(xiàn)異議的鋼卷有5個卷號,均存在不同程度的橘皮缺陷。濟鋼開發(fā)的St13沖壓用鋼屬于低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼,查閱相關(guān)文獻表明,產(chǎn)生沖壓橘皮缺陷主要有以下幾個可能的原因:
1)鐵素體晶粒出現(xiàn)混晶,晶粒明顯大小不一。細(xì)小晶粒的晶粒內(nèi)部和晶界附近變形差距小,粗大晶粒變形差距大,晶粒變形彼此難以協(xié)調(diào),變形不夠均勻,形成凹凸不平的橘皮缺陷。鐵素體晶粒過大,沖擊韌性降低,沖壓容易出現(xiàn)橘皮缺陷[1]。熱軋終軋溫度過高、終軋變形量過小或接近于臨界變形量,奧氏體晶粒出現(xiàn)混晶現(xiàn)象,較大晶粒具有較低的界面能,后續(xù)加工過程中吞噬小晶粒,成為異常晶粒;隨退火溫度的提高或退火時間的延長,晶粒繼續(xù)長大,形成異常粗大的晶粒[2]。
2)平整延伸率不足。平整的目的是消除屈服平臺,使各方向產(chǎn)生均勻連續(xù)的變形。平整壓下率過小,預(yù)變形不足也是產(chǎn)生橘皮缺陷的重要原因之一[3]。對鋼板進行沖壓,應(yīng)力達到屈服極限時,變形首先在應(yīng)力集中的區(qū)域開始,并立即出現(xiàn)軟化現(xiàn)象。先變形區(qū)和未變形區(qū)交界處會產(chǎn)生較大的應(yīng)力集中和屈服,使變形向未變形區(qū)擴展,離變形區(qū)較遠(yuǎn)的地方,仍然未發(fā)生變形,形成狹窄條狀區(qū),宏觀上表現(xiàn)為橘皮或皺褶。
3)產(chǎn)生時效。經(jīng)過正常平整的鋼卷會消除屈服平臺,但在運輸或儲運過程中,在沖壓前,可能會發(fā)生應(yīng)變時效現(xiàn)象,再次出現(xiàn)屈服平臺,在沖壓過程會產(chǎn)生滑移線,嚴(yán)重者表現(xiàn)為橘皮缺陷。
為了確定濟鋼該批St13鋼卷沖壓橘皮缺陷產(chǎn)生的原因,對同批鋼卷在線生產(chǎn)工藝進行了調(diào)查分析,并從廠家產(chǎn)生橘皮和沒產(chǎn)生橘皮缺陷的剩余鋼卷上取回試樣進行了化學(xué)成分、力學(xué)性能和金相組織對比試驗分析。為了書寫方便,有橘皮缺陷、卷號分別為1027427、1027831、1027833的3個鋼卷編號分別為A1、A2、A3;與之相對比,無橘皮缺陷、卷號分別為1027788、1027405、1027425的3個鋼卷編號分別為B1、B2、B3。
化學(xué)成分檢測結(jié)果及熱軋鋼卷在線力學(xué)性能查詢結(jié)果見表1。
從檢測結(jié)果看,6個鋼卷涉及4個冶煉爐號,鋼卷成分相差不大,均符合質(zhì)量計劃要求,化學(xué)成分應(yīng)該不是產(chǎn)生橘皮缺陷的原因。熱軋鋼卷在線力學(xué)性能均比較正常,符合質(zhì)量計劃要求。
對異議鋼卷和同批鋼卷退火工藝進行了調(diào)查,異議鋼卷和正常鋼卷退火工藝基本相同,熱點溫度均為700℃,冷點溫度650℃,加熱、保溫時間等參數(shù)無明顯差別,均符合質(zhì)量計劃要求,各卷加熱參數(shù)見表2。異議鋼卷和正常鋼卷退火工藝基本相同,無明顯異常(其中A1與B3卷是同一個退火爐次;A2與A3卷是同一個退火爐次)。
調(diào)查了該批鋼卷在線平整生產(chǎn)工藝參數(shù),1~5號鋼卷平整延伸率設(shè)置相同,平整軋制力有小的正常波動。同一班次生產(chǎn)的6號鋼卷在線平整延伸率設(shè)置偏小,平整軋制力也偏小(見表3),但用戶反饋沖壓無問題。異議鋼卷(1~3號)和非異議鋼卷(4號、5號)平整參數(shù)相同。
表1 化學(xué)成分及熱軋鋼卷在線力學(xué)性能
表2 鋼卷退火工藝參數(shù)
表3 平整工藝參數(shù)及出廠力學(xué)性能
分別從橘皮缺陷同批鋼卷和沖壓良好鋼卷取樣進行金相分析,結(jié)果見圖1。沖壓良好鋼卷晶粒大小均勻,沖壓橘皮缺陷鋼卷晶粒明顯大小不均,最大晶粒尺寸100 μm以上,存在一定混晶現(xiàn)象。
圖1 鋼卷金相組織
對異議鋼卷取樣做了拉伸試驗并與無缺陷鋼卷試樣進行了對比(見表4),證明橘皮缺陷鋼卷試樣存在微小屈服平臺(見圖2)。說明試樣平整過程中實際延伸率偏低,屈服平臺未完全消除。
表4 異議試樣力學(xué)性能試驗結(jié)果
圖2 橘皮缺陷鋼卷試樣拉伸曲線
根據(jù)對鋼卷試樣的分析檢驗情況,屈服平臺未完全消除是產(chǎn)生沖壓橘皮缺陷的主要原因。為此對平整工藝參數(shù)進行優(yōu)化調(diào)整,適當(dāng)提高平整延伸率,平均提高0.2%。優(yōu)化后對鋼卷取樣進行拉伸試驗,沒有出現(xiàn)屈服平臺(見圖3),用戶也未再反映沖壓出現(xiàn)橘皮缺陷的問題。
圖3 優(yōu)化平整參數(shù)后鋼卷試樣拉伸曲線
同一規(guī)格,同一冷軋工藝(總壓下率、退火工藝、平整工藝),部分鋼卷部分位置出現(xiàn)橘皮現(xiàn)象,說明熱軋工序存在冷卻溫度不均及混晶現(xiàn)象,冷軋平整延伸率不足加重了橘皮缺陷。通過嚴(yán)格熱軋工藝參數(shù)控制和適當(dāng)提高平整延伸率,可以解決沖壓橘皮缺陷的問題,滿足用戶沖壓要求。
[1] 李蕭,楊平,林瑞民,等.低碳沖壓鋼板桔皮缺陷的成因[J].北京科技大學(xué)學(xué)報,2010,32(5):589-593.
[2] 趙新凱,劉江偉,劉西峰,等.傳統(tǒng)流程冷軋低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼深沖性能分析[J].鋼鐵,2010,45(8):85-88.
[3] 竇志勇,廖宇充,羅洪.冷軋鋼板沖壓件表面缺陷分析[J].四川冶金,2010,32(4):31-32.