毛 鵬,陸 玉
(中國鋁業(yè)山東分公司,山東 淄博255052)
中國鋁業(yè)山東分公司氧化鋁廠一直采用堿石灰燒結(jié)法工藝生產(chǎn)氧化鋁。2008年底,受世界金融危機影響,加之燒結(jié)法流程長、成本高的弊端,造成氧化鋁廠嚴重虧損,被迫大面積限產(chǎn)。為了適應(yīng)新形勢,創(chuàng)建資源節(jié)約型企業(yè),實現(xiàn)大幅度節(jié)能減排,山鋁氧化鋁廠經(jīng)過大量的研究試驗,對閑置燒結(jié)法流程進行了重新配置與優(yōu)化組合,采用“一間斷、一連續(xù)”新技術(shù),形成了一條新拜耳法氧化鋁生產(chǎn)線,并于2009年7月投產(chǎn)運行。
山鋁氧化鋁廠使用的礦石主要來自印尼。印尼礦不同程度地含有一定量的方解石CaCO3和白云石CaCO3·MgCO3,這部分碳酸鹽在溶出過程中極易分解,將苛性堿轉(zhuǎn)變?yōu)樘妓釅A,造成苛性堿的損失。主要發(fā)生反應(yīng)如下:
式中:Me表示Ca或Mg。
拜耳法氧化鋁生產(chǎn)過程中,鋁酸鈉溶液會吸收空氣中的CO2形成Na2CO3。氧化鋁廠拜耳法生產(chǎn)線由原燒結(jié)法閑置設(shè)備改造而成,流程布局較長,種分槽體積大小不一,且種分槽之間距離較遠,造成鋁酸鈉溶液更容易吸收空氣中CO2。另外,由于部分種分槽使用的是空氣攪拌,在空氣攪拌過程中,大量CO2進入鋁酸鈉溶液中發(fā)生碳酸化反應(yīng),形成了Na2CO3。主要反應(yīng)如下:
實踐中發(fā)現(xiàn),每進行一次拜耳循環(huán),大約有3%~4%的苛性堿變成Na2CO3[1-2]。
山鋁氧化鋁廠拜耳法生產(chǎn)線投用后,與部分燒結(jié)法流程并聯(lián)運行,隨著拜耳法氧化鋁生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大,燒結(jié)法不能完全消化拜耳法赤泥,大部分拜耳法赤泥與燒結(jié)法赤泥混合壓濾堆存,濾液返回拜耳法洗滌系統(tǒng)循環(huán)使用。由于燒結(jié)法濾液與拜耳法濾液不能徹底分開,造成了燒結(jié)法流程中的碳酸鈉進入拜耳法流程,使拜耳法流程碳酸鈉含量升高。
赤泥苛化是將拜耳法赤泥加入少量石灰乳進行漿化反應(yīng),將赤泥附液中的碳酸鈉苛化,然后通過壓濾(過濾)分離,苛化液回收利用于洗滌系統(tǒng)。赤泥苛化在苛化反應(yīng)時需補充一定的水對赤泥進行稀釋[3-4],在赤泥綜合利用方面不失為一個赤泥脫堿的好方法,但在降低拜耳流程溶液中碳酸鈉含量方面得不償失。為了筑壩需要,山鋁氧化鋁廠燒結(jié)法赤泥與拜耳法赤泥是混合壓濾的,因此,赤泥苛化法不適合氧化鋁廠應(yīng)用。
赤泥洗液苛化通過石灰苛化的方法,選擇合適的赤泥洗液進行苛化,使得洗液中的碳酸鈉大量苛化析出,苛化后的濾液返回洗滌系統(tǒng)循環(huán)利用,從而達到補充苛性堿的目的。赤泥洗液苛化在拜耳法氧化鋁生產(chǎn)中普遍被采用。
山鋁氧化鋁廠拜耳法生產(chǎn)中,赤泥洗滌為6次洗滌流程,分別選取2洗、3洗及4洗進行苛化試驗。通過試驗數(shù)據(jù)對比分析,影響赤泥洗液苛化的因素主要由赤泥洗液的濃度、苛化反應(yīng)時間、苛化溫度以及苛化鈣碳比等。赤泥洗液苛化有工藝流程簡單、運行費用低等優(yōu)點,但降低拜耳流程溶液中碳酸鈉含量見效緩慢,且在追求苛化率的同時氧化鋁損失率相應(yīng)升高。應(yīng)用赤泥洗液苛化法很難在短期內(nèi)達到預期效果。
高濃度蒸發(fā)析鹽(結(jié)晶析鹽)法是通過強循蒸發(fā)器將種分原液蒸發(fā)至高濃度,使得碳酸鈉達到過飽和狀態(tài)結(jié)晶析出,來去除拜耳流程溶液中碳酸鈉的方法。參照拜耳母液碳酸鈉在鋁酸鈉溶液中的溶解度曲線可知,碳酸鈉是以一水碳酸鈉的形式結(jié)晶析出的。
該方法在應(yīng)用方面較靈活,山鋁第二氧化鋁廠通過直接將拜耳種分母液蒸發(fā)至高濃度,使得母液中的碳酸鈉達到過飽和濃度析出,而中國鋁業(yè)鄭州分公司則通過在拜耳種分母液蒸發(fā)器上增加外掛效,用外掛效二次濃縮使得溶液中的碳酸鈉過飽和結(jié)晶析出。高濃度蒸發(fā)析鹽的方法效果較顯著,是目前降低拜耳流程溶液中碳酸鈉含量的普遍方法,但其運行成本較高,不利于長時間運行。
2010年,山鋁氧化鋁廠通過優(yōu)化改造原有設(shè)備,在拜耳法生產(chǎn)中應(yīng)用強制循環(huán)蒸發(fā)器二段蒸發(fā)技術(shù)形成高濃度蒸發(fā)析鹽流程,同時增加赤泥洗液苛化流程配合結(jié)晶析鹽運行,形成結(jié)晶析鹽間斷運行和洗液苛化流程連續(xù)運行的“一間斷、一連續(xù)”新使用技術(shù)。
山鋁氧化鋁廠自行設(shè)計施工,對原燒結(jié)法二段蒸發(fā)強循蒸發(fā)器進行流程改造,應(yīng)用于拜耳法生產(chǎn)來降低溶液中的碳酸鈉。拜耳法種分母液通過強循蒸發(fā)器蒸發(fā)至高濃度,使得碳酸鈉達到過飽和狀態(tài)結(jié)晶析出,然后經(jīng)過沉降、過濾分離將結(jié)晶碳酸鈉徹底分離出拜耳系統(tǒng)。析出的碳酸鈉用于燒結(jié)法配料。本次結(jié)晶析鹽改造增加了強循蒸發(fā)器“外循環(huán)”和沉降槽“內(nèi)循環(huán)”來實現(xiàn)碳酸鈉的充分結(jié)晶,為提高結(jié)晶析鹽效率創(chuàng)造了良好的條件,有效縮短了結(jié)晶析鹽的開車時間。結(jié)晶析鹽工藝流程如圖1所示。
圖1 結(jié)晶析鹽流程
根據(jù)洗液成分的不同,分別對2洗、3洗及4洗進行了苛化試驗??紤]到洗液濃度對苛化率和氧化鋁損失率的影響以及拜耳法氧化鋁生產(chǎn)規(guī)模及流程中碳酸鈉含量情況,最終選擇苛化3次洗液配合結(jié)晶析鹽運行。利用氧化鋁廠閑置反應(yīng)槽作為苛化槽,將3次洗滌溢流進行流程改造。通過添加石灰乳對3次洗液進行苛化,苛化反應(yīng)完成后,將苛化漿液返回二次洗滌槽,在不影響洗滌的情況下使得溶液中的碳酸鈉反應(yīng)生成碳酸鈣后隨赤泥一起排出生產(chǎn)流程,而苛化生成的苛性堿通過洗滌系統(tǒng)被回收利用。
根據(jù)山鋁氧化鋁廠拜耳法氧化鋁的生產(chǎn)規(guī)模以及流程中碳酸鈉含量的變化情況,結(jié)合結(jié)晶析鹽和洗液苛化流程各自的優(yōu)點,揚長補短,通過反復論證計算,應(yīng)用結(jié)晶析鹽流程1 a運行1次、每次運行35 d,3次洗液苛化流程連續(xù)運行的“一間斷、一連續(xù)”的新應(yīng)用技術(shù),來降低拜耳流程溶液中的碳酸鈉含量。結(jié)晶析鹽的運行有效地降低了拜耳流程碳酸鈉的含量,而洗液苛化流程配合結(jié)晶析鹽運行,大大減少了結(jié)晶析鹽的開車次數(shù)以及每次運行的時間,降低了運行成本。
制定結(jié)晶析鹽主要控制參數(shù):蒸發(fā)器進料濃度約240 g/L,蒸發(fā)器出料比重約1.39 g/cm3;蒸發(fā)器出料晶液比約0.07,沉降槽晶液比約0.12,過濾機濾液量60 m3/h。兼顧到洗液苛化過程中的苛化率及氧化鋁損失率,結(jié)合結(jié)晶析鹽開車情況,3次洗液苛化流程主要控制參數(shù):苛化溫度約90℃,苛化時間約55 min,鈣碳比(CaO/CO2)約1.3。
截至2010年2月初,拜耳流程溶液中碳酸鈉含量已升高至50.35 g/L,致使拜耳流程堿循環(huán)效率降低至98.58 kg/m3,種分分解率僅維持在48%,蒸發(fā)器汽耗達0.32 t/tH2O。通過計算,只運行結(jié)晶析鹽來降低拜耳流程碳酸鈉含量至20 g/L,每年需運行結(jié)晶析鹽2次,每次至少需要運行52 d。2010年2月23日,結(jié)晶析鹽和3次洗液苛化“一間斷、一連續(xù)”流程配合應(yīng)用開車后,拜耳流程碳酸鈉含量不斷降低,結(jié)晶析鹽運行35 d后,碳酸鈉含量降低至20 g/L以下,堿循環(huán)效率提高至130 kg/m3以上(變化趨勢見圖2),種分分解率升高至54%以上,蒸發(fā)器汽耗降低至0.27 t/tH2O。
“一間斷、一連續(xù)”新技術(shù)成功應(yīng)用后,達到了預期效果,實現(xiàn)了短期內(nèi)迅速降低拜耳流程溶液中碳酸鈉含量的目的,降低了運行成本,為創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟和社會效益。
圖2 拜耳流程碳酸鈉含量及堿循環(huán)效率變化趨勢
[1] 畢詩文.鋁土礦的拜耳法溶出[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1997.
[2] 楊重愚.輕金屬冶金學[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1991.
[3] 畢詩文,于海燕,楊毅宏,等.拜耳法生產(chǎn)氧化鋁(高等學校教學用書)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2007.
[4] 楊重愚.氧化鋁生產(chǎn)工藝(修訂版)[M].北京:化學工業(yè)出版社,1993.