肖乃飛,陳冬生
(江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼有限公司,江蘇 淮安223002)
焦?fàn)t大車(chē)爐號(hào)識(shí)別與走行定位一般采用長(zhǎng)纜感應(yīng)、對(duì)射式光電開(kāi)關(guān)編碼及旋轉(zhuǎn)編碼器等技術(shù),但都存在一定的缺陷,如干擾大,感應(yīng)電纜易出故障,旋轉(zhuǎn)編碼器技術(shù)會(huì)發(fā)生累計(jì)誤差等[1]。為此,采用DP通訊及自動(dòng)定位程序控制對(duì)焦?fàn)t大車(chē)控制系統(tǒng)進(jìn)行改造。
1)激光測(cè)距儀。是1臺(tái)可用于Profibus-DP的設(shè)備,由GSD參數(shù)集合定義的激光功能,利用GSD文件中模塊建立的各參數(shù),測(cè)量精度可達(dá)1 mm。
2)HMI系統(tǒng)。MP277觸摸屏采用分體式的結(jié)構(gòu),在移動(dòng)車(chē)輛震動(dòng)較大的場(chǎng)合將主機(jī)布置在相對(duì)穩(wěn)固的壁掛式電氣箱內(nèi),Wincc強(qiáng)大的功能使整個(gè)HMI系統(tǒng)更加靈活,主要功能和特點(diǎn):①在畫(huà)面中可顯示車(chē)輛實(shí)時(shí)位置,顯示激光測(cè)距儀的測(cè)量值;②在畫(huà)面中可輸入目標(biāo)爐號(hào)發(fā)出指令,操作方便靈活;③操作員動(dòng)作記錄,通過(guò)觸發(fā)報(bào)警記錄控件,將操作順序記錄歸檔,便于操作質(zhì)量的管理。
3)傳動(dòng)控制系統(tǒng)。采用Simovert Masterdirive 6SE70系列的裝機(jī)裝柜矢量變頻器,其靈活的BICO技術(shù)使整個(gè)傳動(dòng)方案設(shè)計(jì)成本下降,通過(guò)變頻器參數(shù)調(diào)整可進(jìn)行手動(dòng)自動(dòng)控制的自由轉(zhuǎn)換,保持原系統(tǒng)的完整性,自動(dòng)對(duì)位控制采用頻率控制模式,將變頻器的給定信號(hào)采用±10 V模擬量給定,自動(dòng)對(duì)位系統(tǒng)變頻器速度設(shè)定算法見(jiàn)圖1。
圖1 自動(dòng)對(duì)位系統(tǒng)變頻器速度設(shè)定算法
4)PLC控制系統(tǒng)。PLC程序的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)采用模塊化結(jié)構(gòu)[2],由爐號(hào)設(shè)置、爐號(hào)顯示、自動(dòng)對(duì)位、行走邏輯等程序組成。其中,爐號(hào)設(shè)置程序?qū)MI觸摸屏輸入的爐號(hào)轉(zhuǎn)換為實(shí)際位置的目標(biāo)值;爐號(hào)顯示部分對(duì)大車(chē)的實(shí)際位置作出判斷,根據(jù)實(shí)際位置確定大車(chē)所處的爐號(hào)并顯示出來(lái);自動(dòng)對(duì)位部分應(yīng)用智能定位程序計(jì)算從PLC傳過(guò)來(lái)的設(shè)定數(shù)據(jù),傳送到P控制器,P控制器最終輸出信號(hào)給變頻器實(shí)現(xiàn)大車(chē)的自動(dòng)定位功能,優(yōu)化變頻器參數(shù)設(shè)定,定位精度在目標(biāo)值±5 mm范圍內(nèi),滿足了大車(chē)自動(dòng)定位的要求。
在大車(chē)定位控制系統(tǒng)中,走行目標(biāo)位置是根據(jù)熱工制度的串序要求而設(shè)定的,在焦?fàn)t大車(chē)的控制臺(tái)上設(shè)有“自動(dòng)/手動(dòng)”走行切換旋鈕,“自動(dòng)”走行時(shí),將觸摸屏輸入的爐號(hào)設(shè)為指定的目的地,由PLC控制系統(tǒng)按相應(yīng)的控制模型和特定的邏輯順序進(jìn)行走行對(duì)位。自動(dòng)走行系統(tǒng)采用了模糊算法,首先通過(guò)激光測(cè)距儀檢測(cè)大車(chē)的運(yùn)行位置,并將激光測(cè)距儀的位置信號(hào)通過(guò)DP通訊讀入PLC中,根據(jù)當(dāng)前運(yùn)行位置與目標(biāo)位置的偏差大小計(jì)算出變頻器的運(yùn)行方向和運(yùn)行頻率,大車(chē)運(yùn)行控制的目的使其準(zhǔn)確定位在目標(biāo)位置上,當(dāng)大車(chē)位置在2個(gè)爐距以下時(shí)采用模糊控制,2爐距以上可采用恒速運(yùn)行,模糊控制過(guò)程見(jiàn)圖2。
自動(dòng)對(duì)位系統(tǒng)應(yīng)用智能定位模塊利用差值平方根算法,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)定位,進(jìn)行運(yùn)行方向判別,速度給定值自動(dòng)計(jì)算,進(jìn)入減速位后調(diào)用智能定位模塊進(jìn)行模糊控制,結(jié)合西門(mén)子變頻器的矢量控制以滿足精確定位的要求。定位程序設(shè)計(jì)流程見(jiàn)圖3,增加無(wú)線通訊網(wǎng)絡(luò),可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)各大車(chē)的運(yùn)行狀態(tài),為實(shí)現(xiàn)大車(chē)的操作自動(dòng)化和無(wú)人化操作奠定基礎(chǔ)。
圖2 模糊控制過(guò)程
圖3 定位程序流程
自動(dòng)對(duì)位系統(tǒng)投運(yùn)以來(lái),實(shí)現(xiàn)了大車(chē)的爐號(hào)顯示和自動(dòng)定位等功能,自動(dòng)定位與原手工操作模式可自由切換,無(wú)累計(jì)誤差,定位精度高(在±5 mm以?xún)?nèi)),具有投資少、成本低、維護(hù)簡(jiǎn)單的特點(diǎn)。技術(shù)改造與調(diào)試不影響焦?fàn)t正常生產(chǎn),利用設(shè)備檢修期間安裝調(diào)試,保障了安全生產(chǎn)。
[1] 陳進(jìn).感應(yīng)無(wú)線技術(shù)在工業(yè)移動(dòng)機(jī)車(chē)自動(dòng)化中的應(yīng)用[J].自動(dòng)化技術(shù)與應(yīng)用,2006,25(4):33-36.
[2] 廖常初.S7-300/400 PLC應(yīng)用技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2005.