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淺談提高葉絲加香出口水分過程能力的方法

2013-05-11 08:28董海濤師小琴齊建軍
中國科技信息 2013年24期
關(guān)鍵詞:生絲設(shè)定值合格率

董海濤 師小琴 齊建軍

紅塔遼寧煙草有限責(zé)任公司營口卷煙廠,遼寧 營口 115002

1 概述

煙絲溫度、水分的穩(wěn)定性影響著卷煙的內(nèi)在品質(zhì)。只有葉絲的水分得到有效的保證才能保證卷煙的填充值、松散度和香氣。

2 問題及原因分析

按照公司2012年工廠報(bào)告中要求,車間應(yīng)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)工序過程控制精度的研究,消除各種異常趨勢,保證質(zhì)量的穩(wěn)定性

2012年1月統(tǒng)計(jì)了葉絲加香出口水分過程能力控制指數(shù),如表1所示。

表1

對(duì)一月份生產(chǎn)的其他牌號(hào)的葉絲加香出口水分穩(wěn)定性進(jìn)行了調(diào)查。

表2

從調(diào)查數(shù)據(jù)中可以看出葉絲加香出口水分過程控制能力已經(jīng)低于1。

過程能力指數(shù)也稱工序能力指數(shù),是指工序在一定時(shí)間里,處于控制狀態(tài)(穩(wěn)定狀態(tài))下的實(shí)際加工能力。它是工序固有的能力,或者說它是工序保證質(zhì)量的能力,其公式為:

CPK公式:CPK=(T-2│M- Average │)/ 6σ

USL:上限尺寸;SL:下限尺寸;T:規(guī)格公差,公式為:T=(USL-LSL)/2

M:規(guī)格中心值A(chǔ)verage;測量數(shù)據(jù)的平均σ;標(biāo)準(zhǔn)差,公式為: σ=

整體思維是高中物理解題中的重要思想,也是將整體看作過程,對(duì)其中的物理運(yùn)動(dòng)及受力狀況進(jìn)行分析,便于我們同學(xué)們從整體把握解題思路,梳理清晰解題思路.有時(shí),在一些物理題中,可以將多個(gè)物體看作一個(gè)整體,以各個(gè)質(zhì)量和方式、總電量和方式來分析,有助于化簡題目.如某題中A、B兩物放在光滑平面,A質(zhì)量為1kg,B質(zhì)量為2kg.兩物連線不可延伸.細(xì)線質(zhì)量忽略不計(jì).在A、B

由于T公差范圍在制絲工藝規(guī)范中已經(jīng)確定,經(jīng)分析公式要提高葉絲加香出口水分過程能力的方法有:

(1)降低出口水分標(biāo)準(zhǔn)偏差σ;

(2)減小實(shí)際水分平均值與設(shè)定值的偏移量。

抽取三月份連續(xù)生產(chǎn)的33批紅梅黃中22批CPK低于1的批次進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果如下表。

在22批采樣點(diǎn)中,對(duì)導(dǎo)致葉絲加香出口水分過程能力低的各因素做了統(tǒng)計(jì)。

表3

從上表中看出烘后葉絲水分穩(wěn)定性差是導(dǎo)致葉絲加香出口水分不好的最主要原因,也即是導(dǎo)致葉絲加香出口水分過程能力低的癥結(jié)如表4。

對(duì)烘后葉絲水分穩(wěn)定性差進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)由以下原因?qū)е隆?/p>

表4

(1)切絲后倉儲(chǔ)喂料機(jī)鋪料臺(tái)車光電管位置安裝低

鋪料車光電管安裝位置在鋪料皮帶下方,鋪料皮帶在落料過程中容易造成光電管失效,從而導(dǎo)致喂料機(jī)堵料,如表所示:統(tǒng)計(jì)三個(gè)月的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)應(yīng)光電管異常造成的故障批次比較多。

抽取4月15日某一紅梅(軟、硬黃)批次的不同時(shí)段生產(chǎn)過程中流量波動(dòng),有5次未達(dá)到工藝規(guī)范要求,表5。

表5

(3)調(diào)查3月份數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)潤葉生產(chǎn)完的煙葉貯存后與水分設(shè)定值相比降低的比較大,造成生絲水分合格率低。潤葉出口水分設(shè)定值為21.5%,生絲水分設(shè)定值為22%,兩個(gè)各偏差0.5%,而查看兩處實(shí)際水分偏差如下表顯示表6。

由上圖看出由于潤葉貯存后實(shí)際水分偏差大于設(shè)定值水分,造成生絲水分合格率低,從而影響到烘后煙絲水分的穩(wěn)定性。

3 解決措施

3.1 光電管安裝位置的設(shè)計(jì)方案和優(yōu)化選擇

現(xiàn)場倉儲(chǔ)喂料機(jī)鋪料車耙向和墻向分別安裝了兩組光電管,通過分析統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)耙向光電管失效引起設(shè)備故障,為此對(duì)這兩種光電管的安裝位置進(jìn)行分析,分析結(jié)果如下表所示:

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通過兩種安裝方式調(diào)查和評(píng)價(jià)得出墻向光電管的安裝位置比較合理,所以將耙向光電管的安裝方式調(diào)整成墻向光電管的安裝方式。如下圖是調(diào)整后的設(shè)備修改圖。

光電管的安裝位置調(diào)整后,鋪料車在落料時(shí)再也不會(huì)影響到光電管的工作。

表6

表7

表8

表10

3.2 鋪料車鋪料方式的設(shè)計(jì)方案和優(yōu)化選擇

鋪料車的鋪料方式有兩種:1)鋪料車固定在尾端,底帶堆到一定高度后寸動(dòng);2)以喂料機(jī)中料位光電管為界線,未擋住前段鋪料,擋住后端鋪料。經(jīng)論證滿足以下三種條件,方案才可優(yōu)化選擇。

(1)能夠存儲(chǔ)足夠的煙絲,滿足烘絲機(jī)生產(chǎn)需求的同時(shí)不增加有效作業(yè)時(shí)間。

(2)在原有設(shè)備的基礎(chǔ)上改動(dòng)小,設(shè)備改造周期短。改造后設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。

(3)根據(jù)車間成本控制要求,成本控制≤5000(元)。

通過實(shí)驗(yàn)對(duì)方案一和方案二分別進(jìn)行論證,詳細(xì)內(nèi)容如表7,表8:

通過上面實(shí)驗(yàn)分析得出第二種方案在成本、時(shí)間、難易程度上都比較合理,

所以按第二種方案對(duì)鋪料車的鋪料方式進(jìn)行改造。

3.3 解決葉片貯存后水分偏移量大的設(shè)計(jì)方案和優(yōu)化選擇

對(duì)3月份生產(chǎn)的紅梅黃生絲水分、生絲水分合格率、潤葉出口水分和潤葉出口水分合格率進(jìn)行調(diào)查,調(diào)查發(fā)現(xiàn),在潤葉合格率高的情況下生絲水分合格率低。

通過SPC數(shù)據(jù)和記錄表,統(tǒng)計(jì)分析3月份紅梅黃生絲水分、合格率、潤葉出口水分和合格率的關(guān)系,得出結(jié)論如表9。

4 修改后效果

(1)通過修改供料機(jī)耙向光電管的安裝位置,將光電管的安裝位置由底部調(diào)整到側(cè)面,杜絕了光電管安裝在底部掛料造成光電管失效情況。光電管位置調(diào)整后因光電管失效造成的供料機(jī)故障降為零。(2)通過調(diào)整潤葉出口水分的設(shè)定值,使生絲水分的平均合格率由85.33%提高到98.71;(3)混絲加香出口水分的CPK由改造前的0.93提高到1.35,混絲加香水分的穩(wěn)定性得到了提高,確保成品卷煙內(nèi)在質(zhì)量穩(wěn)定,切實(shí)維護(hù)了消費(fèi)者利益表10。

5、結(jié)論

通過此次設(shè)備改造和工藝調(diào)整鍛煉并增強(qiáng)了我車間的技術(shù)隊(duì)伍,積累了經(jīng)驗(yàn),為日后的設(shè)備技改及日常的設(shè)備維修與維護(hù)工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);保障了我廠香煙的產(chǎn)品品質(zhì),增強(qiáng)了香煙的品牌價(jià)值,維護(hù)了香煙消費(fèi)者的利益;響應(yīng)了國家局對(duì)中國卷煙工業(yè)制絲過程精細(xì)化管理的高標(biāo)準(zhǔn)與嚴(yán)要求,推動(dòng)紅遼公司“創(chuàng)建優(yōu)秀卷煙工廠”活動(dòng)邁向了更高的臺(tái)階。

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