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PID 控制在水電廠有功調(diào)節(jié)的應用

2020-06-22 03:52王朝淳宗和剛
科學技術創(chuàng)新 2020年12期
關鍵詞:全廠調(diào)速器設定值

王朝淳 宗和剛

(1、桑河二級水電有限公司,柬埔寨 上丁省 2、華能瀾滄江水電股份有限公司烏弄龍·里底水電站,云南 迪慶674606)

水電站在電網(wǎng)生產(chǎn)運行中發(fā)揮防洪灌溉、調(diào)峰調(diào)頻的重大作用,對全廠有功調(diào)節(jié)進行優(yōu)化以提高資源利用效率至關重要[1],然而由于水電廠功率調(diào)節(jié)速度快,出力能在短時間大幅度增減,容易給電網(wǎng)造成安全隱患[2]。因此必須利用高效PID 控制策略對各機組出力、負荷分配、運行方式、全廠功率等參數(shù)進行處理,合理進行流域梯級水庫和發(fā)電生產(chǎn),盡量避免棄水現(xiàn)象的發(fā)生。

1 PID 控制在水輪機調(diào)速器中的應用及死區(qū)的影響

水輪機調(diào)速器是水電站核心控制設備之一,它與計算機監(jiān)控系統(tǒng)相配合,承擔著機組導葉開度、機組頻率、機組功率等控制任務,簡單的水輪機微機調(diào)速器系統(tǒng)結構如圖1 所示。PLC 調(diào)節(jié)器經(jīng)過PID 運算輸出脈沖序列,經(jīng)過放大后作為開關閥的輸入信號,但是開關閥只有開啟和關閉兩種狀態(tài),輸出的流量是斷續(xù)的,這時需采用PWM控制技術控制高速開關閥,讓其輸出連續(xù)的流量信號并進入接力器,從而控制接力器的位移[3],反饋信號則取自接力器位移,經(jīng)過V/F 轉(zhuǎn)換成頻率信號再次輸入PLC,與運算值進行綜合比較,達到調(diào)節(jié)導葉開度的目的。

目前,國際和國內(nèi)的數(shù)字式調(diào)試器都是基于PID 或以PID為基礎的適應性變參數(shù)調(diào)整規(guī)律[4]。

由于水流貫性時間常數(shù)、水頭的變化、尾水的波動以及蝸殼中不均勻流場引起的脈動,水輪機微機調(diào)速器出現(xiàn)導葉開度調(diào)整不到位的情況,也就是導葉開度控制死區(qū)[5]。死區(qū)如果過大,實質(zhì)就是理論和自動控制的失效,具體表現(xiàn)為機組頻率擺動過大,主配抽動劇烈,打油頻繁,管路振動,難于并網(wǎng)等。當然死區(qū)也不是越小越好,過于精準可能會使得主配壓閥非常靈敏,這對系統(tǒng)未必是好事。事實上,系統(tǒng)中如果存在一定的死區(qū),在動態(tài)調(diào)節(jié)過程中,該死區(qū)會“離散在”整個調(diào)節(jié)過程中,使得導葉反饋曲線和給定曲線并不完全一致,且形成一個相對平緩的調(diào)節(jié)過渡過程,這對有效抑制機組慣性造成的頻率反饋滯后是非常有利的。

圖1 水輪機微機調(diào)速器系統(tǒng)結構

2 PID 控制在電廠AGC 中應用

由于負荷擾動非常大,如果開始就投入比例、積分、微分三種控制方式[6],調(diào)速器就得不間斷的改變導葉開度,可能經(jīng)過長時間的調(diào)整都難進入穩(wěn)態(tài)而且對設備的傷害也是不容忽視的。再加上調(diào)速器死區(qū)的存在,系統(tǒng)存在穩(wěn)態(tài)誤差是可以接受的,從生產(chǎn)成本以及快速開、停機,增減負荷的要求上看,優(yōu)先采用比例控制是非常合理和科學的。根據(jù)設定負荷和實際負荷的差值,通過監(jiān)控系統(tǒng)機組現(xiàn)地控制單元(LCU)的PID 控制程序來進行閉環(huán)控制調(diào)節(jié)[7]。具體對PID 控制器而言,

式中,Y 為操作變量,YP 為比例增益,F(xiàn)EED_FWD 為干擾變量,且ymin≤Y≤ymax。

在脈沖寬度調(diào)制(PWM1)中,在固定循環(huán)周期(t_period)內(nèi)輸出與模擬值X 成比例的可變持續(xù)時間的“1”信號,其輸出

使用比例控制,則有YI=0,YD=0。其中PID 首次調(diào)節(jié)的參數(shù)分別為:

隨后將得到的增益值輸入到PWM模塊中,并通過脈沖長度計算公式(2)或(3)得到脈沖輸出長度。同樣的,首次調(diào)節(jié)的參數(shù)如下:

因為機組每時每刻的負荷都是在不斷變化的,所以比例系數(shù)、調(diào)節(jié)周期以及增有功最小脈寬(P_CHANGE_MIN)、減有功最小脈寬(P_CHANGE_MIN1)的值必然要隨著負荷的變化而變化。經(jīng)過大量的機組控制實驗,我們采取了分段控制機組的方式:

(1)當實發(fā)值低于負荷有功設定值,且設定值小于200MW時,

(2)當實發(fā)值低于負荷有功設定值,且設定值大于200MW小于350MW 時,

(3)當實發(fā)值低于負荷有功設定值,且設定值大于350MW小于650MW 時,

(4)當實發(fā)值高于負荷有功設定值,且設定值小于200MW時,

(5)當實發(fā)值高于負荷有功設定值,且設定值大于200MW小于650MW 時,

3 有功調(diào)節(jié)存在的問題及原因分析

由于死區(qū)的存在,全廠有功出力實發(fā)值存在無法達到調(diào)度下發(fā)設定值的情況[8],最高偏差可達-20MW,有功出力調(diào)節(jié)不夠精確。所以急需對監(jiān)控系統(tǒng)有功出力調(diào)節(jié)策略進行優(yōu)化,使全廠出力實發(fā)值達到調(diào)度下發(fā)的設定值。由于機組有功功率采用有功PID 調(diào)節(jié)模塊調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)精度為5MW,南網(wǎng)總調(diào)下發(fā)的全廠有功出力設定值變化比較平滑[9],多數(shù)情況前后兩次設定值的差值都偏小,導致分配至各臺機組有功PID 的有功調(diào)節(jié)變化量偏小。

機組有功PID 在小幅調(diào)節(jié)時的調(diào)節(jié)能力較差,因此就經(jīng)常會機組有功出力實發(fā)值低于有功設定值的情況,從而導致全廠出力實發(fā)值低于設定值。當機組有功PID 調(diào)節(jié)到位后若有功實發(fā)值低于有功設定值,則多發(fā)一次增有功脈沖,使有功實發(fā)值達到有功設定值。

同時,該策略兼顧PID 與一次調(diào)頻的協(xié)調(diào)關系,僅在一次調(diào)頻未動作的情況下生效,避免干擾機組一次調(diào)頻正確動作。具體優(yōu)化方法如下:

當有功PID 執(zhí)行新設定值調(diào)節(jié)進入死區(qū)(5MW)穩(wěn)定10 秒后,如果有功實發(fā)值低于設定值,則再發(fā)一次增有功脈沖。將機組一次調(diào)頻動作及復歸信號引入該策略的觸發(fā)邏輯,當一次調(diào)頻動作時,閉鎖該策略。

此外考慮南網(wǎng)負荷偏差率小于2.5%的要求[10],增有功脈沖長度采用梯度控制。當機組有功設定值超過200MW 時增有功脈沖長度按增發(fā)一個PID 死區(qū)考慮,即5MW;當機組有功設定值低于200MW 時,增有功脈沖按2MW 控制??紤]繼電器25ms 的動作時間損耗,由公式(2),(4),可得具體的脈沖長度,見表1(以#5 機組為例)。

表1 脈沖輸出長度

由表1 可知當機組有功設定值超過200MW 時,其對應脈沖長度150ms;當機組有功設定值低于200MW 時,其對應脈沖長度90ms。

4 優(yōu)化前后全廠有功調(diào)節(jié)的對比及分析

為了驗證優(yōu)化方案是否能改善全廠有功出力,使實發(fā)值達到調(diào)度下發(fā)的設定值,我們對優(yōu)化前的#2、#5、#9 機組及全廠有功出力跟蹤設定值情況進行了抽樣分析。抽樣的范圍是3 臺機組在2016 年10 月07 日至2016 年11 月10 日的實發(fā)值及設定值,頻率是兩分鐘取一次值。詳細的有功出力跟蹤設定值分析情況見表2。

表2 優(yōu)化前#2、#5、#9 機組及全廠有功出力跟蹤設定值

同樣的,我們對優(yōu)化后的#2、#5、#9 機組及全廠有功出力跟蹤設定值情況也進行了抽樣分析。抽樣的范圍是3 臺機組在2016 年11 月26 日至2016 年12 月09 日的實發(fā)值及設定值,頻率也是兩分鐘取一次值。詳細的有功出力跟蹤設定值分析情況見表3。

表3 優(yōu)化后#2、#5、#9 機組及全廠有功出力跟蹤設定值

由表1 可知當機組有功設定值超過200MW 時,對應脈沖長度都是150ms,也就說優(yōu)化程序和策略都一樣,而當機組有功設定值低于200MW 時,其對應脈沖長度則只有90ms。為了論證此方案的嚴謹性,我們對優(yōu)化之后#2、#5、#9 機組梯度控制有功出力跟蹤設定值情況進行了抽樣分析。抽樣的范圍是3 臺機組在2016 年11 月26 日至2016 年12 月09 日的實發(fā)值及設定值,頻率也是兩分鐘取一次值,只對設定值區(qū)間進行劃分,即分為設定值在0-200MW 區(qū)間和設定值在0-200MW 區(qū)間。具體的有功出力跟蹤設定值分析情況見表4。

表4 優(yōu)化之后#2、#5、#9 機組有功出力跟蹤設定值情況梯度分析

通過對數(shù)據(jù)進行對比分析,我們可以清楚的看到優(yōu)化策略執(zhí)行之后#2、#5、#9 機組及全廠有功實發(fā)值跟蹤設定值的功能有了明顯改善,設定值高于實發(fā)值的概率均有大幅提升。其中#2 機組由41%提升至71%,#5 機組由42%提升至63%,#9 機組由53%提升至68%,全廠由49%提升至60%。由于不同機組調(diào)速器調(diào)節(jié)特性存在差異,優(yōu)化效果存在明顯差異,但是對比分析優(yōu)化前后數(shù)據(jù),有功優(yōu)化的效果整體來看還是比較明顯的。

5 結論

在發(fā)電機組的AGC 有功調(diào)節(jié)過程中,水輪機組在某些負荷區(qū)域運行時會產(chǎn)生較大振動,也就是通常說的振動區(qū)[11],個別機組的振動區(qū)甚至出現(xiàn)在機組的高效率區(qū),而這會大大影響機組的安全穩(wěn)定和使用壽命。因此必須合理進行有功調(diào)節(jié)及分配,將機組的運行調(diào)整在合理的區(qū)間,避開機組的振動區(qū)域,使機組有良好的工況,更好的執(zhí)行電網(wǎng)的負荷需求[12]。

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