王建禹
【摘要】通過對煉油流程的優(yōu)化,實現(xiàn)與二套常減壓裝置的原料熱聯(lián)合;與二套氣分裝置實現(xiàn)頂循外輸熱聯(lián)合,與加氫改質(zhì)裝置實現(xiàn)柴油外送熱聯(lián)合。使裝置改造后,3.5MPa蒸汽外輸增加21.5t/h,1.0MPa蒸汽外輸增加1.0t/h,外輸熱降減少3.0個能耗單位,裝置總能耗下降3.468kgEo/t。
【關(guān)鍵詞】 流程優(yōu)化 節(jié)能 降耗
1 前言
180萬噸/年ARGG裝置于1999年10月建成投產(chǎn)。2009年為適應(yīng)國Ⅲ汽油標(biāo)準(zhǔn)、配合產(chǎn)品升級,2009年8月~9月進(jìn)行了MIPCGP技術(shù)應(yīng)用改造。2010年9月裝置進(jìn)行了用能優(yōu)化改造,實現(xiàn)與二套常減壓裝置的原料熱聯(lián)合;與二套氣分裝置實現(xiàn)頂循外輸熱聯(lián)合,與加氫改質(zhì)裝置實現(xiàn)柴油外送熱聯(lián)合。
2 改造原因
裝置加工能力180萬噸/年,以減壓渣油為主要原料(占53%左右),常渣占20%左右,2008年統(tǒng)計能耗67.41千克標(biāo)油/噸,盡管裝置采用了多產(chǎn)液化氣方案,但與國內(nèi)同類裝置相比,能耗還是比較高的。
存在的主要用能問題是:裝置冷進(jìn)料,溫度75℃左右,使中壓產(chǎn)汽量減少約16t/ h;兩器型式先天不足,多段供風(fēng)的管式燒焦再生形式較正常的再生形式床層壓降高出30kPa左右,造成煙機(jī)入口壓力偏低,使電耗增加約2500kW;中壓產(chǎn)汽偏低,除進(jìn)料溫度低的影響外,回?zé)捿p汽油23t/h、分餾二中給穩(wěn)定塔供熱也是中壓蒸汽產(chǎn)量偏低的重要因素;裝置換熱流程不夠優(yōu)化,分餾一中(抽出溫度242℃)熱量向溫度低(100-110℃)的解吸塔底重沸器大量供熱(11862.6kW),分餾二中(抽出溫度280℃)向穩(wěn)定塔底重沸器供熱,存在能級浪費(fèi)問題;柴油抽出熱量、頂循熱量和分餾一中熱量作為低溫?zé)崾褂?,較為浪費(fèi);進(jìn)入省煤器的除氧水預(yù)熱流程不合理,少產(chǎn)中壓飽和蒸汽10t/h左右;裝置塔頂油氣熱量大,可以進(jìn)一步回收;霧化蒸汽、松動蒸汽和汽提蒸汽用量比一般裝置用量大5t/h左右。
二套ARGG裝置,開工期間,由于分餾部分一中回流建立較慢,導(dǎo)致穩(wěn)定系統(tǒng)解析塔無熱源,系統(tǒng)無法進(jìn)行解析操作,被迫氣壓機(jī)入口放火炬,時間達(dá)幾個小時,每小時放火炬七八十噸(壓縮富氣,主要成分液化氣和汽油及瓦斯)損失達(dá)幾十萬,時間越長,損失越大。
3 改造后工藝流程說明
吸收塔頂操作壓力~1.3MPa(絕),從D-10301來的壓縮富氣進(jìn)入吸收塔C-10301自下而上逆流與來自D-10201來的粗汽油和補(bǔ)充吸收劑泵P-10304/1、2送來的穩(wěn)定汽油(補(bǔ)充吸收劑)逆相接觸。氣體中的C3及C3以上的更重組分大部分被吸收,剩下含有少量吸收劑的氣體(貧氣)去再吸收塔C-10303,為了取走吸收時放出的熱量,在吸收塔用P-10302/1-4分別抽出四個中段回流,經(jīng)中段回流冷卻器E-10307/1-8冷卻后再返回吸收塔。在D-10301中平衡汽化得到的凝縮油由凝縮油泵P-10301/1、2抽出后,經(jīng)解吸塔進(jìn)料-穩(wěn)定汽油換熱器E-10302/1-2換熱至55℃進(jìn)入解吸塔C-10302頂部。解吸塔頂操作壓力1.4MPa(絕),溫度50℃,解吸塔底部由解吸塔底重沸器E-10301/1-2提供熱量。用分餾部分中段回流作為熱載體,以脫除凝縮油中的C2組份。塔底抽出的脫乙烷汽油送至汽油穩(wěn)定系統(tǒng)。貧氣從吸收塔頂出來進(jìn)入再吸收塔C-10303,操作壓力1.25MPa(絕)。與從分餾部分來的貧吸收油(輕柴油)逆流接觸,以脫除氣體中夾帶的輕汽油組份,經(jīng)吸收后的氣體(干氣)送至脫硫裝置,富吸收油則靠再吸收塔的壓力自流至E-10205/1-2,與貧吸收油換熱后再返回分餾塔。
脫乙烷汽油從解吸收塔底出來,自壓進(jìn)入穩(wěn)定塔進(jìn)料換熱器E-10303/1-4,和穩(wěn)定汽油換熱后進(jìn)入穩(wěn)定塔C-10304。塔的操作壓力1.15MPa(g),丁烷和更輕的組份從塔頂餾出,經(jīng)過塔頂冷凝冷卻器E-10308/1-8冷卻后進(jìn)入塔頂回流罐D(zhuǎn)-10302,液體產(chǎn)品(液態(tài)烴)用穩(wěn)定塔頂回流泵P-10305/1、2升壓,大部分作為穩(wěn)定塔頂回流,另一部分作為化工原料送至脫硫裝置。穩(wěn)定汽油自塔底靠本身壓力依次進(jìn)入E-10303/1-4、E-10302/1-2,換熱后再進(jìn)入穩(wěn)定汽油—除鹽水換熱器E-10310/1-2、穩(wěn)定汽油空冷器EC-10302/1-4、穩(wěn)定汽油冷卻器E-10309/1-2,冷卻到40℃。一部分作為補(bǔ)充吸收劑用P-10304/1、2送至吸收塔,其余部分送往脫硫裝置。穩(wěn)定塔底重沸器E-10304/1-2的熱源來自分餾部分第二中段循環(huán)回流和分餾塔一中段回流。
4 改造效果
現(xiàn)增加二中臨時熱源線,利用分餾二中回流從穩(wěn)定塔返分餾塔的余熱作為解析塔的熱源,臨時為解析塔加熱,在裝置開工初期,保證穩(wěn)定系統(tǒng)有一定的解析能力,減少放火炬時間,減少損失,2011年11月8日開工時減少放火炬時間兩至三小時以上,同時保證裝置開工平穩(wěn),減少不凝氣釋放,減少由于開工不凝氣釋放對高瓦系統(tǒng)的沖擊,達(dá)到安全平穩(wěn)開工。