摘 要:湖南華電長沙發(fā)電有限公司600 MW超臨界機組燃用印尼煤時出現(xiàn)了幾次嚴(yán)重的制粉系統(tǒng)爆破事故。通過分析制粉系統(tǒng)爆破的經(jīng)過和現(xiàn)象,掌握了磨煤機爆燃的原因,并針對這些原因,提出了防止制粉系統(tǒng)爆破的技術(shù)措施及改進方法。
關(guān)鍵詞:爆破 印尼煤 分析 改進
中圖分類號:TM62 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2012)12(a)-0114-02
1 前言
1.1 設(shè)備簡介
湖南華電長沙發(fā)電有限公司#1火電機組于2007年10月份正式通過168試運投入商業(yè)運行。該機組采用東方鍋爐廠有限公司生產(chǎn)的600 MW超臨界參數(shù)變壓直流本生型鍋爐,一次再熱,單爐膛,尾部雙煙道結(jié)構(gòu)并帶有(選擇性催化還原法SCR)脫硝裝置,采用平行擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫,固態(tài)排渣,全鋼構(gòu)架,全懸吊結(jié)構(gòu),平衡通風(fēng),露天布置,型號為DG1900/25.4-II1。鍋爐配置6套雙進雙出鋼球磨煤機冷一次風(fēng)正壓直吹式制粉系統(tǒng),每臺磨煤機分離器共引出4根送粉管道,兩側(cè)各2根,總共24根,對應(yīng)鍋爐24個煤粉燃燒器。燃用設(shè)計煤種并在最佳鋼球裝載量下,R90=9.5%時,制粉系統(tǒng)總的出力不小于鍋爐B-MCR工況時的燃煤消耗量的115%,五臺磨煤機的連續(xù)出力能滿足汽輪機額定工況的出力要求。鍋爐設(shè)計煤種為山西貧煤,校核煤種為晉北煙煤。
1.2 鍋爐設(shè)計煤種與印尼煤的比較
印尼煤具有高揮發(fā)分、高水分、低發(fā)熱量、低灰分等特點,因此,在燃燒該煤種時,可能會出現(xiàn)總煤量偏高的問題[1]。由于印尼煤最大的特點是其揮發(fā)分很高,燃煤容易著火、自燃,因此,在燒用印尼煤時,很可能發(fā)生煤場自燃、制粉系統(tǒng)爆破、因為著火提前燒壞燃燒器噴口等問題[2]。
2 磨煤機爆破事故經(jīng)過及現(xiàn)象
2011年11月30日03:48,#1爐#1制粉系統(tǒng)停運過程中,惰化蒸汽未能及時投入,發(fā)生爆破,造成A1、A3燃燒器火嘴及#1磨兩端膨脹節(jié)等處損壞脫落。2011年12月11日00:25,#1爐減負荷過程中,#6磨煤機料位低,#6A給煤機斷煤,惰化蒸汽投入晚,重新來煤后發(fā)生爆破,造成F3燃燒器火嘴損壞脫落,砸壞#1爐冷灰斗水冷壁,卡住撈渣機。
2.1 #1磨煤機爆破事故經(jīng)過及現(xiàn)象
2011年11月30日,#1機組負荷370MW,#1、#2、#3、#6磨運行,#4、#5磨備用。3:15值長令:試停#1磨準(zhǔn)備檢修。3:25準(zhǔn)備停#1磨,全開#1磨冷一次風(fēng)門,減給煤量。3:34#1A、#1B給煤機給煤量至最小。3:36啟#4磨以滿足負荷及運行方式需要。3:37停#1A、#1B給煤機。3:38開#1磨惰化蒸汽氣動門,3:40關(guān)#1磨惰化蒸汽氣動門,3:43再次開#1磨惰化蒸汽氣動門,惰化蒸汽壓力0.36 MPa,未發(fā)生變化。3:48從#1爐東側(cè)傳來一聲異響,#1磨爆破。就地附近#3磨火檢端子箱著火立即將火撲滅。3:48 #4磨跳閘,緊急投用所有層點火油槍穩(wěn)燃,投入空預(yù)器連續(xù)吹灰。3:50手動停止#1磨運行。3:51#3磨跳閘,投#3磨惰化蒸汽全開#3磨冷一次風(fēng)門吹掃。手動快關(guān)汽機調(diào)門,減給水流量,負荷最低降至270 MW。3:52啟#4磨、#5磨。4:00鍋爐燃燒趨于穩(wěn)定機組負荷維持330 MW。
2.2 #6磨煤機爆破事故經(jīng)過及現(xiàn)象
11日00:00,負荷:490 MW,#1、#2、#3、#4、#5、#6磨煤機運行。11日00:00,AGC開始降負荷指令430 MW,00:11停運#5磨煤機,#6磨煤機正常運行,熱一次風(fēng)門開度79%,冷一次風(fēng)門開度100%,磨入口溫度210℃,分離器風(fēng)壓驅(qū)動端4.78 kPa、非驅(qū)動端5.54 kPa。粉管風(fēng)速F1、F2、F3、F4分別為:33、33、30、32 m/s。差壓料位計驅(qū)動端290 Pa、非驅(qū)動端250 Pa。分離器溫度驅(qū)動端63 ℃、非驅(qū)動端63 ℃。給煤機煤量:#6A 14t/h、#6B13t/h,磨煤機電流106~109A。00:22,#6A給煤機斷煤,驅(qū)動端分離器溫度65 ℃,非驅(qū)動端分離器溫度64 ℃,關(guān)小熱一次風(fēng)門開度至72%,將#6磨兩側(cè)容量風(fēng)門從80%關(guān)至72%。00:23,手動增加#6B給煤機煤量:13 t/h至21 t/h。00:24,手動投入#6磨惰化蒸汽母管壓力從0.36 MPa降至0.10 Mpa, 此時磨煤機料位:驅(qū)動端256 Pa、非驅(qū)動端203 Pa。00:25#6A給煤機來煤,煤量從2 t/h增至14 t/h,停惰化蒸汽,惰化蒸汽共計投入11秒鐘。00:25,#1鍋爐側(cè)傳來爆炸聲,爐膛負壓瞬間至+310 Pa,F(xiàn)3燃燒器火檢模擬量變壞點。此時:#6磨入口溫度210 ℃,分離器風(fēng)壓驅(qū)動端4.78 kPa增至 5.19 kPa,非驅(qū)動端5.54 kPa不變。粉管F1、F2、F3、F4風(fēng)速分別為:31、28、39、41 m/s。差壓料位計:驅(qū)動端270 Pa、非驅(qū)動端230 Pa,分離器溫度驅(qū)動端66 ℃、非驅(qū)動端69 ℃。#6A給煤機煤量14 t/h,#6B給煤機煤量21 t/h,磨煤機電流106~109 A。隨后#1磨跳閘,運行人員立即緊急投入E層、C層、B層、D層點火油槍穩(wěn)燃。再次投入#6磨惰化蒸汽停運#6磨。巡檢就地檢查確認F3燃燒器爆裂。#6磨兩側(cè)分離器本體未見異常,給煤機本體未見異常,就地惰化蒸汽投入正常。
3 磨煤機爆破后搶修中發(fā)現(xiàn)問題及原因分析
3.1 磨煤機分離器存在內(nèi)部積粉
現(xiàn)場打開發(fā)生爆破事故的磨煤機分離器人孔門,均發(fā)現(xiàn)分離器內(nèi)倒錐體和折向擋板處有殘余火星,說明這些部位存在積粉情況。打開其它停運的磨煤機分離器人孔門,發(fā)現(xiàn)折向擋板背風(fēng)面處確實存在積粉。
3.2 粉管內(nèi)部存在積粉
磨煤機爆破后,加大冷風(fēng)冷卻,現(xiàn)場割管檢查發(fā)現(xiàn),磨煤機粉管的水平段彎頭處存在積粉。磨煤機出口粉管積粉,時間長了,或溫度高時,印尼煤就可能自燃,引燃粉管,造成磨煤機爆破。
3.3 制粉系統(tǒng)惰化蒸汽管道堵塞
#1制粉系統(tǒng)爆炸后,鍋爐檢修人員打開#1磨驅(qū)動端入口處惰化蒸汽管道水平段,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部已被煤粉、鐵銹等泥巴裝雜物堵死。隨后鍋爐檢修人員對#1、2爐磨煤機惰化蒸汽系統(tǒng)存在的問題進行了徹底處理,經(jīng)運行人員投運試驗,恢復(fù)正常。
3.4 低溫環(huán)境導(dǎo)致印尼煤結(jié)露
環(huán)境溫度的變化對燒用印尼煤有一定的影響。普通煤粉的結(jié)露溫度為46 ℃,而印尼煤的另一個特點就是高水分,因此結(jié)露溫度更低。考慮到粉管的溫降一般在10℃ ~15 ℃,所以磨煤機出口的溫度一般不能低于57 ℃。當(dāng)環(huán)境溫度較低,小于15 ℃且又有大風(fēng)時,粉管的溫降加大,所以此時磨煤機的出口溫度要相應(yīng)提高到60 ℃~65 ℃。磨煤機爆破發(fā)生當(dāng)天,環(huán)境溫度突降,平均溫度在8℃左右,且金灣發(fā)電有限公司位于海風(fēng)較大的港口附近,較低的環(huán)境溫度加上較大的風(fēng)速,使磨煤機出口煤粉管的溫降大為增加,現(xiàn)場測量時,最大的溫降有25 ℃,從而增大了印尼煤結(jié)露的可能性。在磨煤機發(fā)生著火之前,燒用印尼煤的各臺磨煤機出口溫度均控制在57 ℃左右,未及時根據(jù)環(huán)境溫度變化作出相應(yīng)調(diào)整,可能使粉管中部分印尼煤產(chǎn)生結(jié)露,從而積聚在粉管中,增大了磨煤機爆破的可能性。
4 摻燒印尼煤時防止磨煤機爆破的技術(shù)措施及改進方法
煤粉爆炸的主要原因是煤緩慢氧化,產(chǎn)生可燃氣體,可燃氣體與空氣混合,達到一定濃度比例后遇火發(fā)生連鎖爆炸。煤粉的爆炸需要3個基本條件,即可燃物的存在、合適的氧濃度和足夠的點火能量。煤粉爆炸的過程是懸浮在空氣中的煤粉的強烈燃燒過程,影響煤粉爆炸的因素主要有煤質(zhì)特性、煤粉混合物溫度、煤粉細度和煤粉濃度等。防止制粉系統(tǒng)爆炸的主要措施一般都從控制磨煤機出口溫度、控制煤粉細度、防止煤粉沉積自燃產(chǎn)生火源及控制氧濃度和控制煤粉干燥條件、防止煤粉熱解產(chǎn)生大量可燃氣體等方面入手。
4.1 運行調(diào)整方面
4.1.1 入磨煤質(zhì)控制
在煤場條件允許的情況下,印尼煤宜采取摻混方式入磨。
4.1.2 磨煤機進出口溫度控制
燃用印尼褐煤時磨煤機入口溫度最高不超過265 ℃,分離器出口溫度控制在60 ℃~65 ℃,最高不超70 ℃,最低不低于55 ℃。
4.1.3 磨煤機料位控制
燃用印尼褐煤時,為防止磨煤機斷煤后磨內(nèi)煤粉濃度很快達到爆炸極限范圍內(nèi),控制磨煤機料位在500~700 Pa的稍高料位運行。
4.1.5 磨煤機出力、粉管風(fēng)速控制
磨制印尼煤的制粉系統(tǒng)維持高出力運行,容量風(fēng)門開度控制在80%以上,粉管風(fēng)速提高至28~35 m/s,任何時候風(fēng)速不得低于22 m/s,增強一次風(fēng)的攜帶煤粉的能力,防止發(fā)生積粉和燃燒器燒壞事故。
4.1.6 磨煤機消防惰化蒸汽的投入
(1)如給煤機發(fā)生斷煤或其他故障跳閘或分離器出口溫度超過70 ℃或料位低于300 Pa時,須立即投入惰化蒸汽系統(tǒng),確認料位恢復(fù)正常后再停止惰化蒸汽。任一磨煤機惰化蒸汽投運時惰化蒸汽母管壓力維持0.2 Mpa以上,溫度200~300℃。
(2)為防止印尼褐煤氧化、熱解析出CO等可燃氣體造成爆炸,在每次啟動對應(yīng)燃用該煤種的磨煤機前,投入惰化蒸汽,并用冷風(fēng)吹掃30 min后啟動磨煤機,磨料位大于300 Pa后退出惰化蒸汽。
(3)磨煤機事故跳閘或緊急停運后,應(yīng)投入惰化蒸汽10~15 min。每1小時間斷投入1次。磨煤機恢復(fù)啟動前先投入惰化蒸汽,啟動盤車電機,開冷風(fēng)門吹掃余粉不低于30 min。
(4)停運燃用印尼煤的磨煤機時,停磨前應(yīng)嚴(yán)格按要求控制磨煤機入口風(fēng)溫,防止磨煤機停止后,造成磨煤機內(nèi)部溫度升高。給煤機走空后停運,給煤機停運后投入惰化蒸汽,冷風(fēng)至少吹掃20 min后才能停磨,磨煤機停運后開啟冷風(fēng)30 min吹盡制粉系統(tǒng)各部余粉。
4.1.7 煤粉細度控制
磨制印尼煤的磨煤機其分離器折向擋板應(yīng)開大,適當(dāng)提高煤粉細度,煤粉細度按照R90=0.5nVdaf+4選取,維持在25%~30%左右。
4.2 檢修、巡視方面
4.2.1 清理積粉、處理漏粉
(1)加強對燃用印尼煤制粉系統(tǒng)粉管、分離器、回粉管等的檢查、檢修和維護,發(fā)現(xiàn)漏粉、積粉及時處理。
(2)定期清理磨煤機分離器折向擋板。
(3)定期檢查回粉管是否堵塞,防止由于煤粉積聚堵塞,加強監(jiān)視分離器出口溫度和回粉管溫度,發(fā)現(xiàn)回粉管堵塞及時清理。
(4)發(fā)現(xiàn)制粉系統(tǒng)漏粉應(yīng)及時處理。
4.2.2 勤檢查,及時消缺
(1)制粉系統(tǒng)冷熱風(fēng)調(diào)門、總風(fēng)門、容量風(fēng)門、旁路風(fēng)門、惰化蒸汽總門及各分門、疏水門等應(yīng)確保開關(guān)靈活,關(guān)閉嚴(yán)密,無卡澀,發(fā)現(xiàn)問題及時消缺。
(2)制粉系統(tǒng)各熱工測點顯示不準(zhǔn)時應(yīng)及時反饋,定期校驗。
(3)加強對粉管膨脹節(jié)、回粉管、分離器等處的檢查巡視。
(4)對已停運的磨煤機,也要監(jiān)視檢查原煤斗、給煤機、磨煤機的溫度,當(dāng)發(fā)現(xiàn)原煤斗有著火的跡象時,應(yīng)立即通知燃料向原煤斗澆水,投入消防系統(tǒng);發(fā)現(xiàn)磨煤機內(nèi)部溫度升高立即投入惰化蒸汽。
4.3 制粉系統(tǒng)優(yōu)化、改造方面
4.3.1 增大冷風(fēng)管
目前制粉系統(tǒng)是按照燃用劣質(zhì)煙煤和貧瘦煤設(shè)計,冷風(fēng)管路設(shè)計流量較小,燃用印尼煤需加粗冷風(fēng)管路。
4.3.2 裝設(shè)防爆門
在制粉系統(tǒng)驅(qū)動端和非驅(qū)動端兩側(cè)熱風(fēng)管道上以及各粉管上加裝防爆門,降低制粉系統(tǒng)爆炸時產(chǎn)生的危害,將損失降至最小。
4.3.3 加裝熱工測點
(1)在回粉管上加裝溫度測點,對回粉管溫度實時監(jiān)控,避免回粉管堵塞積粉造成煤粉自燃。
(2)在分離器出口加裝O2和CO測點,并將其納入DCS聲光報警,當(dāng)氧量下降、CO含量上升時聯(lián)鎖投入惰化蒸汽。
(3)加強制粉系統(tǒng)各熱工測點(料位、風(fēng)壓、溫度、速度等)的檢查、校驗。
4.3.4 在13.7 m平臺加裝專用霧化水槍,用于制粉系統(tǒng)著火時使用
4.3.5 惰化蒸汽改造
針對目前惰化蒸汽系統(tǒng)頻繁堵塞的情況,對惰化蒸汽系統(tǒng)管路進行優(yōu)化改造。
5 結(jié)論
燃用印尼煤制粉系統(tǒng)防爆主要是防止制粉系統(tǒng)各部位的積粉,防止積粉自然導(dǎo)致制粉系統(tǒng)爆炸。當(dāng)制粉系統(tǒng)出現(xiàn)異常時或啟、停磨時,及時、可靠地投入惰化蒸汽來降低煤粉中的氧量能起到防爆的作用。湖南華電長沙發(fā)電有限公司采取了上述相應(yīng)技術(shù)措施及設(shè)備改造之后,#1號鍋爐摻燒印尼煤過程中,燃用印尼煤的磨煤機到目前為止暫未出現(xiàn)著火爆炸事故,取得了良好的效果,保證了機組設(shè)備的安全穩(wěn)定運行。
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